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炼钢工艺流程氧氮含量变化分析

2010-08-25刘占玲邓建新

河南冶金 2010年2期
关键词:钢铁集团炼钢锚杆

刘占玲 邓建新

(河北钢铁集团宣化钢铁集团有限责任公司)

炼钢工艺流程氧氮含量变化分析

刘占玲 邓建新

(河北钢铁集团宣化钢铁集团有限责任公司)

氧、氮存在于钢中对钢材质量有着重要影响,本文结合炼钢各工艺点的实际控制,对两炉45#钢转炉、精炼、连铸工艺流程取样分析钢中氧、氮含量,找出炼钢各工艺环节氧、氮含量变化规律,明确炼钢生产各工艺环节降低氧、氮含量应该承担的任务,提出降低氧,氮含量的措施,有利于炼钢改进工艺,从而达到提高质量的目的。

气体 质量 措施

0 前言

中国钢铁工业的发展很快,由于资源与环境的制约,要求钢材的质量越来越高。各炼钢方法中,都是利用氧化法去除钢中的大部分杂质元素和有害物质,使钢中溶入了过量的氧,它们会逐渐从钢液中析出,形成夹杂物或气泡,使钢的抗拉、屈服、冲击强度及延伸率降低,严重影响钢的性能。而当来自铁水、炉气和与钢水接触的空气中的氮含量超过一定限度时,易在钢中形成气泡,造成钢材内部组织疏松,韧性下降,脆性增加等缺陷。因而分析研究钢中氧氮的含量,对改进工艺控制,提高产品质量具有重要意义。

1 钢中氧、氮对钢水质量的影响

1.1 氧对钢质量的影响

在一般条件下,氧的主要危害表现在:

1)钢中溶解了大量氧,转炉终点氧含量高达700 ×10-6~1000 ×10-6;

2)氧化合金,降低了合金的吸收率;

3)大量气泡的产生影响浇注的正常进行,将会破坏锭或坯的合理结构,严重影响钢锭质量,甚至造成废品。

4)严重降低钢的力学性能,尤其是塑性和韧性;

5)钢中的氧能加剧硫的热脆危害;

1.2 氮对钢材质量的影响

在一般条件下,氮的主要危害表现在:

1)由于 Fe4N的析出,导致钢材的时效性;

2)钢中氮含量增加,钢的焊接性能变坏;

3)氮化物析出恶化钢的塑性和冲击韧性,使钢变脆;

4)对于深加工拉拔的钢材,氮化物夹杂降低钢材塑性变形能力,影响拉拔性能。

不同钢种对钢中N、O含量要求不同。笔者仅对45#钢的冶炼工艺进行分析。

2 炼钢两炉45#钢生产工艺实践

45#钢生产工艺过程见表1:

表1 两炉45#钢生产工艺实践

3 炼钢生产过程氧、氮含量变化规律分析

45#钢生产过程氧氮含量变化见表2和如图1~4所示。

表2 45#钢生产过程氧氮含量的变化

图1 炉号3572过程钢中 T[O]变化

图2 炉号3572过程钢中[N]变化

图3 炉号1647过程钢中 T[O]变化

图4 炉号1647过程钢中[N]变化

由图1可以看出,炉号3572过程钢中 T[O]逐渐降低,盘条的 T[O]为22×10-6;软吹后的钢样中 T[O]较高为 81×10-6,可能是因为钢中夹杂物上浮,而取样位置是在钢包钢液上部的缘故;中间包内钢样 T[O]为43 ×10-6,比软吹后降低了38 ×10-6,表明软吹时夹杂物聚集长大,在中间包内上浮排除;对照图2可知,从软吹后到中间包的钢样[N]仅增加了6×10-6,表明该炉钢液从钢包浇注到中间包过程中保护浇铸较好,钢水二次氧化不严重;从中间包到铸坯钢样的 T[O]又降低了13 ×10-6,表明结晶器保护渣又吸附了一部分夹杂物。

由图2可以看出,炉号3572过程钢样中[N]逐渐增加,盘条的[N]为94×10-6;从出钢到LF炉进站,钢中[N]增加了53×10-6,表明出钢过程增氮严重;从LF炉进站到喂线前,钢中[N]增加了17×10-6,表明 LF炉精炼过程增氮较多;从喂线前到软吹后,钢中[N]增加了2×10-6,表明软吹过程有轻微增氮;从软吹后到中间包,钢中 [N]增加了6×10-6,表明长水口浇注时有一定的二次氧化;从中间包到铸坯,钢中[N]增加了12×10-6,表明浸入式水口密封不好。

由图3可以看出,炉号1647过程钢中 T[O]逐渐降低,但中间包钢样的 T[O]又明显增加;软吹后钢样 T[O]仅为33×10-6,表明该炉 LF炉精炼过程钢中夹杂物排除效果的较好;从软吹后到中间包,钢样 T[O]从33×10-6升高到 73×10-6,对照图4该炉[N]从软吹后的94×10-6增加到中包内的110 ×10-6。由于该炉从软吹后到中间包的钢样氮、T [O]均有明显增加,表明该炉钢液由钢包浇注到中间包过程中存在明显的二次氧化,不能自动开浇也是导致 T[O]升高的原因。

由图4还可以看出,炉号1647过程钢样中[N]逐渐增加,中间包钢样的 [N]为110×10-6;从出钢到 LF炉进站,钢中[N]增加了 71×10-6,表明出钢过程存在严重增氮;从 LF炉进站到喂线前,钢中[N]增加了4×10-6,表明 LF炉精炼过程控制较好,增氮不多;从喂线前到软吹后,钢中[N]增加了4×10-6,表明软吹过程有轻微增;从软吹后到中间包,钢中[N]增加了16×10-6,表明长水口浇注时密封不好,二次氧化较严重。

从两炉45#钢氧、氮变化分析看出,钢中氧主要来源于转炉,各工艺过程中 T[O]呈降低趋势,钢中[N]主要来源于转炉钢水出钢过程,各工艺过程呈升高的趋势。这与炼钢理论等强锚杆带肋钢筋轧后不需任何加工,可直接按要求长度截取使用,其制造成本比普通锚杆低,同时经煤矿巷道使用,效果良好。

5 结论

1)安钢生产右旋锚杆钢筋通过用户使用,认为就目前生产线的工艺装备及控制水平,完全能够满足右旋锚杆钢筋的各项技术要求。

2)右旋锚杆钢筋的研发成功,不仅适应了我国当前煤矿支护安全、节能、环保的要求,而且还可用于公路隧道支护,市场前景广阔。

[1]姚建伟.右旋热轧矿用树脂锚杆钢筋开发.山东冶金,2009,31 (3):15-20.

[2]郝永林,刘战英.热轧Φ20mm右旋等强锚杆带肋钢筋生产实践.轧钢,2003.20(1):22-24.

EXAM PLE ANALYSIS ON VAR IOUS OXYGEN AND N ITROGEN CONTENT IN STEELM AK ING PEOCESS

L iu Zhan ling Deng Jianxin (Techno logy Cen ter of Hebei Iron&Steel Group Xuhua Iron&Steel Co.L td)

Oxygen and nitrogenwhich existed in steel have a detrim ental effecton steelp roduct quality.In order to find the change regularity of oxygen and nitrogen concentration in each section,and define the duty of each section in steelm aking p rocess on reducing concentration.Com bined w ith the p ractical contro l,the paper studies the analysis of changes in converter stee lm aking,refining and casting,when No.45 steel had been p roducted.The author p resents themethods to reduce oxygen and nitrogen content,which helps to imp rove the steelm aking p rocess,so as to enhance steelm aking quality.

gas qualitymethod

*联系人:刘占玲,工程师,河北.张家口(075100),河北钢铁集团宣化钢铁集团有限责任公司;

2009—11—3

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