KCA法脱硫与888法脱硫的应用比较
2010-08-15娄勇李聪明
娄勇,李聪明
(甘肃金昌化学工业有限公司,甘肃金昌737000)
KCA法脱硫与888法脱硫的应用比较
娄勇,李聪明
(甘肃金昌化学工业有限公司,甘肃金昌737000)
介绍了应用KCA法脱硫与888法脱硫装置状况和使用效果,并对KCA法脱硫与888法脱硫的应用进行比较,得出了在对高硫气体脱硫时,KCA法脱硫具有高效脱硫的能力和显著的经济效果。
KCA法脱硫;888法脱硫;应用;比较;评价
甘肃金昌化学工业有限公司合成氨系统有四套脱硫装置,原采用888法脱硫,当造气掺烧高硫煤半水煤气中H2S含量高时,888法脱硫能力不足,不能满足后工序正常生产的要求。2010年我公司采用了KCA法脱硫,并对原脱硫装置进行了改造,取得了良好的脱硫效果。
1 脱硫方法简介
KCA法脱硫又称改良栲胶法脱硫,是在碱性溶液中溶入KCA脱硫催化剂配制成脱硫液,对气体进行脱硫。888法脱硫,是在碱性溶液中溶入888脱硫催化剂配制成脱硫液,对气体进行脱硫。两种脱硫方法工艺流程相同,均为脱硫再生液在脱硫塔内吸收气体中的H2S后,吸收富液送入溶液再生系统经氧化再生,再生液送回脱硫塔循环使用。
2 888法脱硫装置状况及存在的问题
我公司采用888法脱硫时,开四套脱硫系统,分别为Φ2400脱硫塔系统、Φ2200脱硫塔系统、Φ3 000脱硫塔系统、Φ4 500脱硫塔系统。
其中Φ2 400脱硫塔经一级脱硫后送后工序;Φ2 200脱硫塔、Φ3 000脱硫塔分别与Φ4 500脱硫塔串联经二级脱硫后送后工序。
当烧高硫煤时,半水煤气中H2S含量常高达1.2 g/Nm3以上,一段时期以来,888法脱硫,脱硫效率低,仅为92%左右,碱消耗高,达5 kg/t NH3,脱硫气中H2S含量高达80~100 mg/Nm3,给后工序生产造成不利影响。
3 KCA法脱硫装置改造及脱硫效果
为长期解决烧高硫煤脱硫能力不足问题,2010年4月我公司采用了脱硫能力大的KCA法脱硫技术,KCA法脱硫系统保留了原脱硫系统的Φ2 400、Φ4 500两台脱硫塔,并新上了一套自吸式溶液再生系统,以配套KCA法脱硫溶液再生,增上了脱硫气分离设备和脱硫气洗涤净化设备,淘汰了原脱硫系统四套溶液再生系统,使复杂分散的再生系统简化集中。
KCA法脱硫投入运行后,在半水煤气H2S含量保持不变的条件下,脱硫效率显著提高,达到96%以上,碱耗大幅度下降,仅为2 kg/t NH3,Φ2 400脱硫塔出口H2S含量下降到30~40 mg/Nm3,Φ4 500脱硫塔出口H2S含量下降到20~40 mg/Nm3。
4 两种脱硫方法工艺比较
888脱硫时,需开四塔脱硫,且半水煤气中H2S含量较低时,可达到脱硫要求,当半水煤气中H2S含量超过1.0 g/Nm3以上时,脱硫显得较为困难,且运行设备多,操作复杂,维修、管理难度大。
KCA脱硫时,仅开两塔就能满足脱硫之需,特别对高硫气体有较好的脱硫效果,且原复杂、庞大的四套再生系统全部停用,运行设备数量少,操作、维修、管理简单。
888脱硫时,溶液循环量大,废液排放量多,因而原料消耗高,用电消耗高。KCA脱硫时,溶液循环量小,几乎无废液排放,因而原料消耗低,用电消耗低。888脱硫时,溶液的腐蚀性较大,表现为设备、管道腐蚀较为严重。KCA法脱硫时,溶液基本没有腐蚀性,对设备、管道腐蚀较轻。888脱硫时,溶液对有机硫具有一定的脱除能力,故半水煤气中有机硫含量较高时,用888脱硫效果较好。KCA仅对无机硫具有较高的脱除作用,对有机硫不具有脱除作用,故KCA对脱除高硫气体中无机硫具有较好的适应性。另外KCA法脱硫液具有较强的防硫堵能力,因而可实现大硫容操作,以提高脱硫能力,且脱硫塔不易堵塞。
5 两种脱硫方法的经济比较
5.1 原料消耗比较
888法脱硫,平均碱耗5 kg/t NH3,KCA法脱硫,平均碱耗2 kg/t NH3,碱耗下降3 kg/t NH3,按日产400 t合成氨计,纯碱按1 200元/t计,KCA法脱硫,年纯碱消耗节约费用约49万元。
5.2 原料价格比较
888脱硫每天消耗催化剂8 883 kg,KCA法脱硫,每天催化剂消耗:KCA 60 kg,V2O52 kg。888 40万元/t,年消耗量1.02 t,年888消耗费用41万元。KCA 1万元/t,年消耗量20.4 t,年KCA消耗费用约20万元,V2O512万元/t,年消耗量680 kg,年V2O5消耗费用约8万元,KCA法脱硫,年催化剂消耗节约费用约13万元。
5.3 动力消耗比较
888脱硫,动力设备小时耗电797 kW·h,KCA法脱硫,动力设备小时耗电582 kW·h,因动力设备负荷减少,小时节电量215 kW·h,按85%运转功率计,年节约用电量1491240kW·h,按每度电0.3元计,年节电费用约45万元。
5.4 产品比较
KCA法脱硫增加脱硫量约50 mg/Nm3,按60 000 Nm3/h半水煤气计算,每天增产硫黄0.072 t,年增产硫黄约25 t,硫黄每吨按1 000元计,年硫黄增产产生效益约25 000元。
5.5 维修费用比较
KCA法脱硫,大量设备停用,维护检修费用大幅下降,节约检修费用估计约20万元/年。以上各项合计,KCA法脱硫与888脱硫相比,年节约费用约130万元。上述仅从KCA法脱硫应用后,脱硫系统本身因原料消耗下降、电耗下降、维修费用下降、原料价格不同及硫黄增产等因素计算产生的直接经济效益。如若考虑烧高硫煤,原料煤价格下降产生的间接经济效益,则经济效益会更加可观。
6 评价小结
KCA法脱硫与888法脱硫,都是工业应用比较成熟的脱硫方法,在过去采用低硫无烟煤生产合成氨,半水煤气中硫含量相对较低时,两种脱硫方法都体现出较好的脱硫效果;但随着低廉高硫无烟煤在合成氨生产中的不断使用,888脱硫表现出了明显的能力不足,而KCA脱硫却显示出强劲优势。在对高硫气体脱硫时,KCA脱硫不仅表现出较好的脱硫效果,而且还表现出了明显的经济效果。
KCA法脱硫具有溶液硫容高、溶液腐蚀性小、副反应率低、溶液再生彻底等特点,故在同一装置中脱硫效率较高。随着高硫煤在合成氨生产中的不断采用,对高硫气体具有高效脱硫能力的脱硫方法,必将在各类脱硫方法中脱颖而出,这也是脱硫方法今后发展的方向和使用方向,而KCA法在应对高硫气体脱硫,则是当前较好的一种脱硫方法。选用脱硫方法时,值得考虑。
TQ051.8
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1003-3467(2010)20-0031-02
2010-09-07
娄勇(1969-),男,工程师,从事技术管理工作,电话:13993571987。