通过控制泥浆质量保证地连墙施工中的槽壁稳定性探讨
2010-06-21陈兴辉上海铁路枢纽工程建设指挥部
李 新 陈兴辉 上海铁路枢纽工程建设指挥部
1950年意大利开始在水库大坝工程中使用地下连续墙技术,1958年我国引进了此项技术并应用于北京密云水库的施工中。经过50多年的发展,地下连续墙施工工艺日趋成熟,但在地质条件差的情况下,施工难度还是很大。为了降低恶劣地质条件下地连墙槽壁坍塌程度,施工单位一般采取在槽壁两侧施做深层搅拌桩的方法,这样做虽然保证了地连墙施工质量,却延长了工期又提高了造价。
1 新建客运专线上海调度所工程概况
新建上海调度所位于上海铁路局大院北侧,北临轻轨宝山路站,南临路局公安办公楼,东临宝山路,西临铁路客车整备场。本工程基坑总面积约5935m2,基坑周长约318.4m,开挖深度为16.7m。基坑采用地下连续墙围护结构,墙厚1m,深32.9m,共56幅;W1-1至W1-10及W1-50共11幅段采取"夹心饼干"加固方法,即内外两侧各施做一排直径为700mm的双轴搅拌桩,施工桩长为17m。
本工程场地条件极为不利,基坑外围与周边建筑物距离非常小:北侧距离轻轨宝山路站15.11m,南侧距离上海路局公安楼6.13m,东侧距离宝山路边沿8m,西侧距离客技站线路8.3m(以上均为最小距离)。在距离周边建筑物如此近的条件下,进行地连墙施工,保证槽壁稳定减少土层坍塌尤为重要,需要认真研究。
2 工程地质条件
地质勘察报告显示,该地区地面下50.30m深度范围内的地基土属第四纪上更新世Q3至全新世Q4沉积物,主要由饱和粘性土、粉性土和砂土组成,具水平层理。拟建场地位于正常地层分布区,分布有第⑥层暗绿色粘性土硬土层,地层分布稳定。根据土的成因、结构及物理力学性指标综合分析,共可划分成7个主要层次(第①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧层)。其中,第②层可分为2个亚层(第②1层、第②3层),第⑦层可分为2个亚层(第⑦1层、第⑦2层),拟建场地第⑤层及以上土层以软弱粘性土及松散~稍密状的粉性土为主,第①层为填土,密实度为松散,层厚2.18,②1层为粉质粘土,状态为软塑,层厚0.77,②3层为砂质粉土,密实度为松散、稍密,层厚11.94,④层为淤泥质粘土,状态为流塑,层厚2.70。
地下连续墙槽壁穿过②3层土,极易造成此范围内土体塌方,对周围环境和建筑物产生恶劣影响。如何在施工中保证槽壁稳定,尽量减少土体塌方,从而降低对周围环境和建筑物的影响,是笔者关注的焦点。
3 泥浆的护壁作用及技术参数要求
泥浆由于其触变性(触变性是指胶体物质受到搅动后强度减小而成为流体,当扰动停止后,又会恢复原有强度而呈凝胶的状态的特性),在槽孔开挖过程中,能起到液体支撑的作用,使深槽保持稳定而不坍塌。泥浆的这种护壁作用主要表现在三个方面:
(1)泥浆渗入槽壁地基土的内部孔隙之后,由于不再受到扰动而形成凝胶,并将槽壁表层一定范围内的土的孔隙填满,粘附在土颗粒上,改变了土的原有结构状态,提高了粘土的抗剪强度,加大了土体的稳定性。通常,泥浆渗透区的抗剪强度可提高1倍左右。
(2)泥浆在槽壁表面上形成泥皮,牢固地贴附在槽壁上,既能防止泥浆大量漏失,又能防止地下水渗入到槽孔内。有人曾用三轴模型试验来确定泥皮抵抗变形的能力。实验的目的是要确定一个直径72mm,高130mm的砂样表面泥皮的强度。试样仅靠着少量孔隙水压力维持平衡。在没有压力条件下,在膨润土泥浆中浸泡半天后,表面形成了泥皮。试样在三轴试验中虽然发生变形,但仍与泥皮结合着。这说明,槽孔上有泥皮时,它的稳定性大大提高了。
(3)泥浆液面一般高出地下水位,比重也大于地下水,泥浆的侧压力通过泥皮很好地作用在槽壁上以平衡主动土压力,所以能产生支护作用。理论上来说,泥浆比重越大,侧压力越大,对槽壁的支护作用也越大。但考虑到对后期浇筑混凝土的影响和施工成本,应该把泥浆比重控制在满足支护要求的最小值。况且,如果泥浆质量下降,一味增加泥浆比重反而会带来反面效果。
根据以往工程经验及本工程地质情况,现场实际施工采用优质膨润土泥浆。新泥浆各项技术参数确定为:比重为1.09,粘度为25s,PH值为9,泥皮厚度1.03,泥浆的稳定性24h失水不得大于5%;循环泥浆比重不得大于1.19,理想控制状态为1.15左右,粘度在24s--28s,PH值为8-9,泥浆的稳定性24h失水不得大于10%。理论数值用于指导施工,具体施工过程中的泥浆质量控制,要根据实际工程地质情况及施工中的效果,反复调试泥浆相关参数,直至适合本工程地质条件。
4 上海调度所工程地连墙施工泥浆参数
本工程成槽施工使用的机械设备为旋挖机EXL-1300,地连墙幅长约6m,共有三抓。由于槽壁连续施工,泥浆需要循环使用。成槽机完成每一抓作业,挖斗有进入槽壁和完成挖土向上提起两个过程,泥浆随挖斗扰动在槽壁内有冲击、抽吸两个动作,运动过程中会携带部分泥沙。大量的泥沙掺入泥浆内增加了泥浆的比重。虽然其侧压力有所提高,但泥浆的粘度降低了,形成的泥皮厚而疏松,甚至无法形成泥皮,从而使泥浆的护壁性能有所降低,势必会加重槽壁的坍塌程度;同时,泥浆的比重过大,会降低浇注过程中混凝土的流动性,容易造成墙体夹泥现象,极大影响墙体质量。通过试验发现,泥浆比重控制在1.15--1.19的范围内,对槽壁的保护效果最好,槽壁的稳定性也最好。本工程具体控制标准如下:
第一抓:泥浆比重控制在1.19以内,粘度控制在30s左右。
第二抓:泥浆比重控制在1.18以内,粘度控制在27s左右。
第三抓:泥浆比重控制在1.16左右,粘度控制在26s左右。
成槽结束后:泥浆比重控制在1.15左右,粘度控制在24s-25s左右。
施工过程中严格控制循环泥浆质量是很重要的,一旦发现泥浆质量下降,技术参数超出控制范围,应立即采取措施进行调整,保证循环泥浆质量,从而保证槽壁稳定。本工程泥浆质量控制措施:
(1)泥浆测试频率。新拌制浆,拌制时和存放24h后各测定一次。成槽过程中,放浆前测定一次,成槽结束清底扫孔前测定一次,清底扫孔后再测定一次。测试部位在槽段的上、中、下三部位。回收浆未调整前测定一次,根据泥浆的指标添加相关外加剂,调整后测定一次,直到符合调整浆的性能指标。
(2)每一批新制的泥浆要进行泥浆主要性能(粘度、比重)的测试,符合技术要求的泥浆才允许使用。新制泥浆须在拌制后应静置24h后使用。
(3)对于槽段中回收的泥浆,经过净化设备处理后,对其各项性能指标进行测试,并重新调整,达到标准后才能使用。
(4)根据成槽施工中的实际情况,对泥浆配合比进行调整,以选择最合适的泥浆配合比。
5 成槽效果
地连墙浇灌混凝土的充盈系数(实际方量与理论方量的比值)是检验成槽质量最好的标准。考虑到混凝土对槽壁的侧压力会使槽壁稍有扩宽,结合其他成槽施工实际经验,充盈系数标准值取1.05比较科学。本工程成槽施工前做了充分实验,施工过程中高度重视泥浆质量的控制,地连墙槽壁稳定情况较好,充盈系数比较接近标准值。各幅段混凝土浇筑理论方量、实际方量及充盈系数如表1所示(因数据较多,此处仅列出前20幅):
表1 各幅段混凝土浇筑理论方量、实际方量及充盈系数
由表1中数据可以看出:
(1)在总共56幅地墙中,充盈系数集中在1.05--1.2之间,占总数的68%。其具体分布情况如表2所示:
表2 总共56幅地墙中充盈系数具体分布情况表
(2)采取双轴搅拌桩加固的11幅段(W1-1至W1-10及W1-50)内,充盈系数分布情况大致相同。具体如表3所示:
表3 采取双轴搅拌桩加固的11幅段充盈系数分布情况表
整体来看,通过控制循环泥浆质量,槽壁两侧都很稳定,混凝土充盈系数始终保持在1.10左右。就本工程所处地段地质条件来说,地连墙成槽质量较好,充盈系数分布比较理想。而且,由双轴搅拌桩加固区域与没有加固的区域相比,没有表现出明显的优势。
本工程前20幅槽壁施工中混凝土理论方量与实际方量对比图如下(见图1):
图1 理论方量与实际方量对比图
由图1可以看出:前四幅槽段施工充盈系数较大,最大的W1-22幅达到1.35;从第五幅开始,接近理论值,都在1.10左右。施工记录显示,充盈系数最大的W1-22槽段施工时循环泥浆比重达到1.24,远远大于1.19;而从W1-17幅开始,循环泥浆比重控制在1.19以下,充盈系数反而接近理论值。正常情况下,泥浆比重越大,对槽壁的侧压力越大,坍塌程度应该减小才对,本工程中为什么会出现反常情况呢?笔者经过分析认为,这是由于泥浆质量决定的。W1-22槽段施工时,虽然泥浆比重达到1.24,但那是因为泥浆中掺杂了大量泥沙的原因,泥浆的粘度大大下降,形成泥皮的能力随之下降,因而护壁功能下降;而之后施工人员及时调整了泥浆配比,严格控制循环泥浆的质量,使其粘度等技术参数保持在科学范围内,尽管此时的比重只有1.19,但泥浆的护壁能力没有减弱,因而槽壁的稳定性能较好。所以,成槽施工中,控制泥浆质量是最重要的,而不应该盲目追求泥浆比重大小。
6 结束语
通过本工程地下连续墙成槽过程实践得出,即便在上海市闸北区这种极其复杂的地质条件下,进行地连墙成槽施工,就是不采用"夹心饼干"(即槽壁墙两边施工深层搅拌桩)加固,只要能很好的控制泥浆质量,同样可以保证成槽质量。与"夹心饼干"加固的方法相比,在保证了成槽质量的前提下,达到了既降低施工成本又节约工期的目的。