高炉液压炮的应用与改进
2010-06-11吴海东
吴海东
(攀钢炼铁厂,四川 攀枝花 617002)
YP3080F液压炮由打泥机构、回转机构和液压系统组成,具有操作简单、传递力矩大、调速范围广、工作平稳等优点。其缺点是系统对液压元件、液压油质量要求较高,往往会出现故障频繁且不易判断。炼铁厂2#高炉使用的是YP3080F型液压泥炮,自2007年大修以来,在回转至近铁口区域时速度较慢,液压系统不保压,给高炉生产带来严重的影响,故对液压控制系统进行了改进。
一、系统故障分析
系统保压状况的好坏与液压控制回路工作状态和介质清洁度等有关,从图1可以看出,系统的转炮、打泥时的保压功能是由液控单向阀控制完成。正常情况下要求打泥结束后15min内压力变化≤2MPa。但实际情况表明保压不良,其原因如下。
1.液压炮转炮油缸反向开启压力较大,由于液控单向阀泄漏、闭锁性能影响了保压回路,造成设备无法开启或保压失败。
2.系统在负荷下泄漏量较大。主要原因有:①油液污染、密封表面粗糙度不当、密封沟槽不合格、管接头松动、配合件间隙大、密封圈变质或装配不良等;②密封件不合格;③密封件的安装不当、表面磨损或硬化、变形;④液压缸活塞密封圈磨损泄漏。
3.系统工作压力设定值较低。
4.手动比例换向阀的阀芯间隙很小,易被杂质卡死,造成设备误动作。
5.管道堵塞。
二、对策
1.技术措施:
(1)维修中注意所换单向阀的型号,带卸荷阀芯的单向阀用于无杆腔,不带卸荷阀芯的液控单向阀用于差动。为了保证液压锁能安全开启,选用可调压力的液控单向阀,注意其额定压力和流量应符合需求。由于转进液压锁保压在25MPa左右,反向开启时需要较高的控制压力,根据要求调定弹簧压力,保证了它的使用安全性。
(2) 将液压系统前置块到转炮油缸的油路管径由φ40mm提高到φ42mm,以降低回油阻力。改进后液压炮能力明显提高,9.2s就从停放位置回转到工作位置,堵口后保压效果良好,10min压降不超过lMPa。将系统压力从23MPa调整到了25MPa,以加强工作能力。
(3)在控制阀台的进油口加装过滤精度51μm滤油器,防止换向阀卡死,改造使用后1年多再未发生换向误动作的故障。
2.管理措施:
(1) 操作人员的工作应严格按操作规程进行,并了解设备性能,杜绝违章操作。维修人员应对各种接头、密封件、油品质量定期进行检查等。油缸管道排油管冲洗时,先后拆下打泥炮身油缸的两根油管,启动油泵,使油缸往复运动,以排出油缸内杂物,然后对管道排油冲洗。
(2)防止油液污染。在液压泵的进、出油口安装滤芯,确保系统油质清洁度控制在NAS8~9级。
(3) 液压元器件安装前应检查、清理;定期检查液压油质,一旦发现油液变质、泡沫多、沉淀物多、油水分离等现象后应立即清洗系统并换油,确保油液的清洁。
(4)加强油液冷却,增设油液循环冷却系统。
三、效果
以上方案实施后,液压炮工作速度明显加快,保压效果好,满足了生产要求。