新型吸油试验台的设计制造*
2010-03-21马雁岭
马雁岭
(新航集团机械制造厂,河南新乡453002)
散热器类产品为某厂重要的支柱产品,其主要作用是冷却飞机发动机滑油系统,是发动机的重要部件,产品的质量保证也就尤其关键。散热器三维旋转状态时的性能测试,是对其质量的重点检验。此项试验主要是模拟飞机在空中进行侧滚翻、翻筋斗等高难度动作时该产品的工作状况,能否满足使用要求,保证飞机发动机相应油路的畅通,将直接影响到飞机及飞行员的安全。做好此项试验,相关设备须能提供必要的基础保证。
完成此项性能试验的原试验台,主要由试验台体及迥转机构两部分组成,产品固定在迥转机构上,进出接口分别用两条橡胶软管与台体相连。试验时,由油泵提供滑油进行循环,产品在迥转机构中分别绕X、Y坐标轴进行正反两个方向的旋转。其中大多数工作由人工手动完成。
由于橡胶软管与台体及产品的联接方式为航标接头(HB4-XX-76),利用螺纹锁紧,密封形式为锥面密封。试验过程中,软管一端接头不动,另一端接头随产品一起转动,极易造成软管缠绕、扭曲,以致形成管路断油。而这一现象对于产品来说,是绝对禁止的。为减少此现象的影响,往往是操作人员一边控制各种开关、按钮,一边小心翼翼地照顾橡胶软管。但结果却是事倍功半,效果不佳。此难题一直困扰着散热器类产品的性能判定,也为以后产品使用过程有关问题的处理埋下极大隐患。由于试验结果存在一定的不确定性,曾使某厂背负过产品不合格造成质量事故的罪名。因此该问题的解决刻不容缓。另外,由于迥转机构用手动操作,面对重达30kg的产品,旋转起来十分吃力。而旋转速度又是通过秒表,由操作人员的感官来掌握。控制方式落后,精确度难以保证。
再者,原试验台是上世纪70年代制造,设备严重老化,维修困难。生产效率低下,难以满足批量试验要求,成为该类产品扩大生产的瓶颈。
鉴于以上情况,我们进行了新型“吸油试验台”的设计与制造,以消除旋转过程中软管缠绕现象,同时实现旋转动作的自动化控制,提高控制精度,降低操作人员劳动强度,提高生产效率。
由于此课题较为新颖,可供参考的原有设计图纸较少。因此,我们通过大量的调查研究,查阅许多相关资料,结合多年从事非标设计制造的经验,进行了大胆的创新。主要表现在以下几方面:
1 独创双通路旋转接头,消除软管缠绕
分析原设备软管缠绕的原因有两点:一是接头两端分别与动静不同的载体连接,而且又是旋转运动;二是两根软管接头没有共同的旋转轴,即使接头采用常见的旋转式管接头(接头两部分既能相对转动,又能保证密封)也不能解决问题。参考旋转式管接头[1]的原理,结合液压用O形橡胶密封圈[2]的结构形式,设计出如图1所示的双通路旋转接头。
图1 旋转接头结构图
其中1为转动部分,右端有A、B两环槽,分别与芯体的C、D两通道相连形成AC、BD两条油路,中部侧面是与通道相连的两径向螺纹孔,左端为与其他转动体联接的轴;2为固定部分,其侧面加工有两径向螺纹孔,与A、B环槽对应布置;3为O形密封圈,4为定位弹性卡圈。由此可见,两部分在相对转动过程中,其上的螺纹孔始终通过AC、BD两条油路连通,将它们分别与试验台体和迥转机构上的产品相连,就能实现相应软管的无缠绕旋转。将这一创新技术分别应用于X、Y轴(图2中分别为3#大齿轮中心和5#轴)两个方向,根据运动叠加原理则能巧妙地实现三维立体方向的软管无缠绕旋转。
2 结构紧凑,巧妙避免干涉
图2 传动结构图
为使X、Y轴两个方向的旋转能独立运行,需要两套蜗轮蜗杆传动[3]装置,新设计的迥转机构将它们巧妙布局,虽然传动系统复杂,但是结构十分紧凑,如图2所示。1#件为夹板,它由前后两块组成,3#大齿轮由2#滚轮支撑、定位于其中,产品通过专用夹具安装在大齿轮上。6#套筒既是5#蜗杆轴的支撑,又是7#蜗轮与1#件夹板之间的传动轴。为减小结构尺寸,多处采用轴套代替轴承。
X轴方向传动路线为:动力由5#蜗杆轴输入,经8#蜗轮、9#齿轮、10#齿轮,带动3#大齿轮旋转。
Y轴方向传动路线为:动力由4#蜗杆轴输入,经7#蜗轮、6#套筒,带动1#夹板及其中的3#大齿轮旋转。
以上两路动力均采用电动机带动减速器输入。
在1#夹板旋转过程中,蜗轮蜗杆始终处于啮合状态,将带动5#轴旋转,而5#轴是动力轴,又由于减速机的不可逆性,从而产生两系统间的干涉。为此,将电磁离合器安装于5#轴与减速机之间,在1#夹板旋转将动力脱开,完美解决两传动系统间的干涉问题。
3 应用新技术,提高技术含量
在动力上选用空心轴减速机[4],既能减小结构尺寸,又能降低机械加工成本。旋转速度的调节采用变频调速器[5]技术,一方面控制精度大大提高,一方面调节幅度变宽,可在0.5~20转/分可调,使设备的应用前景更加广阔。
4 通用代特殊,节约成本
选用普通的内齿轮转子泵代替专用旋片泵,单台泵的采购成本由原来的七千多元降至两千多元,不但减小采购难度,而且降低成本。
5 芯轴定位,保证设备精度
图2中1#夹板是旋转装置中的关键部件,由于尺寸过大,我厂的机加工设备又不能满足,两端夹套的轴孔难以保证同轴度,造成装配后转动困难。为解决此问题采用芯轴定位技术:将两端夹套的定位孔加工出一定的余量,通过芯轴将两者的同轴度调整到合适范围后,再利用销轴等组合方式进行固定,经过多次精心调试,终于使该机构转动自如。
该设备的研制成功,取得的经济效益及间接效益都十分可观的,主要表现在以下几个方面:
1)该设备中的“双通路旋转接头”技术,彻底解决困扰我厂多年的散热器产品试验时“软管缠绕导致油路断油”问题,可完全消除试验结果中的不确定性,解决生产中的关键问题,意义深远。
2)该设备中用两台普通的NYP0.78型内齿轮转子泵代替两台专用旋片式油泵,此泵每台价值仅两千多元,而原有油泵却超过7千余元。仅此一项,即可降低设备成本万余元。
3)该设备利用各种电气元件的有机结合组成电气控制系统,实现产品的自动旋转和翻转,与手动操作相比,提高生产效率3~5倍,控制精度提高了1%~2%,操作人员劳动强度大大降低。
4)该设备中用铸铁材料替代锡青铜ZCuSn10P1[6],前者价格只有后者的十分之一,大大节约了成本。
[1]岑军健,等.非标准设备设计手册(第3册)[M].北京:国防工业出版社,1980.
[2]联合编写组.机械设计手册(上册)[M].北京:化学工业出版社,1987.
[3]张世民.机械原理[M].北京:中央广播电视大学出版社,1993.
[4]成大先.机械设计手册(第2册)[M].北京:化学工业出版社,2002.
[5]辛一行.现代机械设备设计手册[M].北京:机械工业出版社,1996.
[6]夏恭忱.中国航空材料手册(第4卷)[M].北京:中国标准出版社,1989.