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高塔复合肥生产换配方时降低返料量的方法

2024-05-04

磷肥与复肥 2024年2期
关键词:一铵槽内粉料

谢 晋

(湖北三宁化工股份有限公司,湖北 宜昌 443000)

0 引言

高塔熔融造粒工艺是我国颗粒复合肥生产的主要工艺之一,相对经济且环保,单位时间产量高,消耗低,且无“三废”产生[1],但和其他复合肥生产工艺一样,因市场需求和生产特点,需要频繁换配方,而在每次换配方时都要产生大量返料。大量返料不仅占用了复合肥生产厂家的仓库,而且处理这些返料需要额外的消耗,不利于提高企业的经济效益[2]。因此,降低换配方期间的返料量一直是复合肥生产厂家研究的课题。湖北三宁化工股份有限公司(以下简称公司)自2014 年开始生产高塔复合肥以来,经过多年的探索,总结出了换配方期间降低返料量的方法,分析总结如下,供参考。

1 高塔熔融造粒工艺

以尿素为氮源的复合肥生产为例,尿素经过斗提机提升至尿素熔融槽中进行熔融后,液体尿素通过尿素熔融槽溢流口溢流至1#混合槽,与钾盐粉料充分混合后溢流至2#混合槽,与磷铵粉料进行充分混合后溢流至均混器,通过造粒机喷杯喷浆造粒出的粒子在重力作用下自由落至圆盘,通过刮板机将肥料刮至出料皮带,经皮带运输至成品工段进行冷却、筛分得到成品。其大致的工艺流程见图1。

2 降低返料量的思路

在常规换配方过程中,塔下停止投料后,将尿素熔融槽和混合槽内料浆放空,不再向混合槽中添加粉料。因为添加量不好把握和计算,一旦粉料量添加不准,就会导致料浆养分不合格,最终导致成品养分不合格。在传统换配方过程中,这些养分不合格的料浆所得成品均会被包成返料。

公司在复合肥生产换配方过程中降低返料量的思路是不包返料。在尿素熔融槽和混合槽放料过程中保证料浆养分合格,即在放空尿素熔融槽时,根据配方要求向1#混合槽和2#混合槽补充适量粉料;放空1#混合槽时,向2#混合槽内补充适量的粉料,保证混合槽中的料浆养分一直满足配方要求,成品可当作合格的产品进行包装。

3 参数测量和计算

以生产尿基复合肥26-10-16 配方为例,其配方原料构成为尿素占比(质量分数,下同)53%,58%磷酸一铵占比20%,氯化钾占比27%。

为了计算出尿素熔融槽和混合槽放料过程中粉料的添加量,必须提前测量尿素熔融槽溢流口平面到槽底的体积V1,1#混合槽溢流口平面到槽底的体积V2。假设液体尿素的密度为ρ1,1#混合槽内料浆的密度为ρ2,则粉料添加量计算如下。

放空尿素熔融槽期间,1#混合槽需要添加氯化钾的量为27×ρ1×V1/53;2#混合槽需要添加58%磷酸一铵的量为20×ρ1×V1/53。

放空1#混合槽期间,1#混合槽停止添加氯化钾,2#混合槽仍需添加58%磷酸一铵的量为20 ×ρ2×V2/80。

放空2#混合槽时,2#混合槽内料浆养分满足配方要求,所有槽内无须添加粉料。

经测量,液体尿素的密度ρ1=1 220 kg/m3,1#混合槽内料浆的密度ρ2=1 389 kg/m3,2#混合槽内料浆的密度ρ3=1 397 kg/m3,尿素熔融槽溢流口平面到槽底的体积V1=6.28 m3,1#混合槽溢流口平面到槽底的体积V2=7.36 m3,2#混合槽溢流口平面到槽底的体积V3=6.86 m3。

尿素熔融槽的放料量m1=ρ1×V1=1 220×6.28 kg=7 661.6 kg,放空尿素熔融槽期间,1#混合槽需要补充氯化钾的量m2=27×ρ1×V1/53=3 903.1 kg,2#混合槽需要补充58%磷酸一铵的量m3=20×ρ1×V1/53=2 891.2 kg。

同样,1#混合槽的放料量m4=ρ2×V2=1 389×7.36 kg=10 223.0 kg,放空1#混合槽期间,2#混合槽还需要继续补充58%磷酸一铵的量m5=20×ρ2×V2/80=2 555.8 kg。2#混合槽的放料量m6=ρ3×V3=1 397×6.86 kg=9 583.4 kg。因此,从放空尿素熔融槽开始,共生产的成品肥料量为m1+m2+m3+m4+m5+m6=36 818.1 kg。即每次换配方可多生产36 818.1 kg肥料,产生了可观的经济效益。

4 换配方过程控制

操作人员接到换配方通知后塔下停止投料,并将系统返料移出系统,将原料料仓、计量皮带秤、原料斗提机、原料振网筛及刮板机内物料走完后,按照设备顺序依次停下塔下所有设备。

当尿素熔融槽内液位刚好低于溢流口时,打开尿素熔融槽放净阀,开始将槽内液体尿素排空,所有尿液排至1#混合槽。放空尿素熔融槽大约需要15 min,在这15 min内,操作人员应继续向1#、2#混合槽匀速进料。

当1#混合槽液位刚好低于溢流口时,打开1#混合槽放净阀,此时1#混合槽粉料已进完,将1#混合槽内料浆全部排空,所有料浆排至2#混合槽。放空1#混合槽大约需要20 min,在这20 min内,操作人员应继续向2#混合槽匀速进料。

当2#混合槽液位刚好低于溢流口时,打开2#混合槽放净阀,此时2#混合槽粉料已进完,将2#混合槽内料浆全部排空,所有料浆排至均混器,通过造粒机喷洒至造粒塔底圆盘,再经过筛分、冷却后包装成合格的产品。

5 小结

换配方不包返料过程中稍不注意就会造成养分不合格,一方面需要操作人员精心操作,严格管控重要操作如放槽、进粉料的时间节点,另一方面需要精准计算粉料进料量,在规定的时间内将粉料均匀投入混合槽内,才能生产出合格的产品。

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