磷铵装置气氨供给改进与热量利用
2024-04-01刘杰华陆盛涛
刘杰华,陆盛涛
(云南云天化红磷化工有限公司,云南 开远 661600)
0 引言
云南云天化红磷化工有限公司(以下简称公司)有4 套磷铵装置,其中3 套为磷酸二铵(DAP)装置,1 套为粉状磷酸一铵(MAP)装置,所使用的液氨或气氨均由公司氨站供给。随着公司30 kt/a、40 kt/a磷酸二氢钾装置先后建成投产,并逐步稳定运行,气氨需求量增加,氨站气氨供给量难以满足全公司生产需求。
1 磷铵装置生产中气氨供给存在的问题
1.1 MAP装置液氨蒸发器故障频繁
公司MAP 装置配有专用的液氨蒸发器,氨站供给的液氨(温度15 ~25 ℃)与磷酸浓缩装置的蒸汽冷凝水(温度90 ~110 ℃)换热后转换成气氨(温度50 ~70 ℃)。液氨蒸发器为卧式直管列管式蒸发器,管程为冷凝水,壳程为液氨,由于冷凝水与液氨温度差较大,液氨蒸发器管程与壳程膨胀量不同,产生热应力,致使液氨蒸发器频繁出现泄漏,不但增加了维修费用,缩短了装置运行周期,而且因液氨蒸发器泄漏致使冷凝水呈碱性,影响后续系统冷凝水回收装置的正常运行。
1.2 气氨输送管道热损失大
磷铵生产中,为了控制造粒机出口物料水分,管式反应器内的反应温度一般控制在130~150 ℃[1],以利用自身反应热将料浆中大部分水闪蒸掉,从而降低干燥工序的负荷。管式反应器内热量来源主要为磷酸和氨的放热反应,还有一部分为磷酸、液氨、气氨等原料所带入的热量。
公司3 套DAP 装置中有2 套装置的气氨是由氨站直接供给,气氨输送管道全长约550 m,氨站气氨缓冲罐出口气氨温度为60 ℃,由于气氨输送管道未进行保温,进入DAP 装置后气氨温度仅有30 ℃,造成大量热量流失。液氨温度低,且汽化成气氨时还要吸收大量热量,为了保证管式反应器的反应热,则需要加大气氨用量、减小液氨用量,从而增加了氨站气氨供给负荷。
2 解决措施
2.1 氨站供氨系统技术改造
氨站采用液氨泵供氨,并增大液氨泵进出口管径。停用MAP 装置内部液氨蒸发器,在氨站增加2 台卧式U 型列管式蒸发器,每台蒸发能力8 t/h,液氨蒸发器出口设置气氨缓冲罐,用来稳定气氨压力。重新布置供氨管,采用一根总管、各个用氨点从总管上引出供氨。配套新建100 m3冷/热水槽各一个,各配置2 台水泵,均为一开一备。热水从磷酸浓缩装置送到热水槽,通过热水泵供给液氨蒸发器,换热后的冷水回到冷水槽,再由冷水泵送到硫酸装置,热水槽加装电导率在线监测仪,监测磷酸浓缩工序来冷凝水水质。冷/热水泵的频率、电流、停运状态,液氨蒸发器和水槽的液位、温度、电导率等信号引入氨站主控室。改造后工艺流程见图1。
图1 氨站供氨系统改造后工艺流程
2.2 对气氨输送管道进行保温
对氨站至2套DAP装置的气氨输送管道进行保温,降低供氨过程中的热损失,提高进入管式反应器的气氨温度,从而降低装置气氨用量。
保温前2套DAP装置气氨消耗总量6 000 kg/h,液氨消耗总量4 000 kg/h。保温前进DAP 装置气氨温度30 ℃,比热容3.308 kJ/(kg·℃);液氨温度20 ℃,比热容4.773 kJ/(kg·℃);20 ℃液氨汽化潜热1 187.46 kJ/kg。保温后进DAP 装置气氨温度55 ℃,比热容4.035 kJ/(kg·℃)[2]。
(1)保温前气、液氨带入热量:气氨带入热量Q1=6 000×30×3.308 kJ/h=595 440 kJ/h;液氨带入热量Q2=4 000×20×4.773 kJ/h=381 840 kJ/h;20 ℃液氨汽化成20℃气氨吸收热量Q3=4 000 ×1 187.46 kJ/h=4 749 840 kJ/h。则保温前气、液氨带入热量∑Q前=Q1+Q2-Q3=-3 772 560 kJ/h。
(2)保温后气、液氨带入热量:气氨带入热量Q4=55 ℃×4.035 kJ/(kg·℃)·qm(气氨);液氨带入热量Q5=20 ℃×4.773 kJ/(kg·℃)·qm(液氨);20 ℃液氨汽化成20 ℃气氨吸收热量Q6=1 187.46 kJ/kg·qm(液氨)。则保温后气、液氨带入热量∑Q后=Q4+Q5-Q6。
(3)保温后消耗气氨、液氨量:为了不影响系统反应热,保温前后带入系统的热量需相同,即∑Q前=∑Q后;由于进入系统的气、液氨总质量流量不变,即qm(气氨)+qm(液氨)=10 000 kg/h。因此可计算出qm(气氨)=5 440 kg/h,qm(液氨)=4 560 kg/h。
气氨输送管道保温前后装置气氨用量见表1。
表1 气氨输送管道保温前后装置气氨用量
氨站新增的2台液氨蒸发器的设计能力合计为16 000 kg/h,实际效率约为85%,实际气氨供给量为13 600 kg/h,气氨输送管道保温前难以同时满足5套装置气氨用量,保温后由于气氨温度提高,气氨带入的热量增加,在保证系统反应热的前提下2套DAP装置每小时气氨用量可减少约560 kg,从而使氨站气氨供给量可以满足5套装置同时使用。
3 结语
氨站供氨系统经过改造,公司统一调配各装置气氨用量,实现了精准控制,提高了各装置应对突发事故的能力。同时,MAP 装置液氨蒸发器使用频率降低,减少了维修成本,达到了延长装置运行周期、完善工艺控制的目的。
气氨输送管道保温后气氨热量得到合理利用,氨站蒸发的气氨不但能够满足原磷铵装置的生产需求,同时也能够保证新建装置的气氨用量,且气氨实测温度最高可达到65 ℃,能够在降低气氨用量的同时不影响产品质量。