基于PLC 的绿茶炒干机控制系统设计与试验
2024-04-01金逸洁郭俊杰
刘 鑫,金逸洁,刘 振,郭俊杰
(江苏师范大学科文学院,江苏 徐州 221116)
绿茶作为我国重要的传统饮料,其品质与加工工艺特性息息相关[1],绿茶炒干是决定成品品质的关键工序之一。传统的人工炒干操作存在效率低下、难以保证产品产量及品质稳定等问题。开发PLC 自动化控制系统,能够实现绿茶炒干工艺的自动化与智能化,对保证绿茶品质、提高生产效率具有重要意义。基于此,本文在分析绿茶炒干工艺要求的基础上,系统研究设计了基于PLC 的绿茶炒干机自动化控制系统,通过实际控制效果试验验证了所设计控制系统的性能指标,为工业应用提供了可靠的PLC 控制系统设计方案。
1 PLC的概念与特点
PLC(可编程逻辑控制器)是一种数字操作的电子系统,用于实现工业过程的逻辑控制和序列控制。PLC 系统由CPU、存储器、输入/输出接口等部件构成,通过编写控制逻辑程序实现对过程参数的测量和控制。与传统的继电器控制电路相比,PLC 系统具有编程灵活、抗干扰能力强、故障诊断方便等优点[2]。
PLC 的工作原理是:输入接口采集工艺过程的各种状态信号,转换为数字量后送入CPU 内部;CPU 根据存储器中保存的用户控制逻辑程序及当前输入信号状态,经过逻辑运算判定后,产生对应输出信号,由输出接口送到执行机构,从而实现对工艺过程的控制。用户可以通过编程软件编写所需的逻辑控制策略程序并下载到PLC 中。与固定的继电器硬件电路连接方式不同,PLC 控制系统可以通过修改内部控制逻辑程序来调整控制方式,从而控制不同的受控过程,这赋予了PLC很强的灵活性和通用性[3]。
2 绿茶炒干工艺技术要求
绿茶炒干是绿茶加工中的关键工序之一,工艺技术要求比较复杂[4]。主要技术指标包括:炒干温度保持在105 ℃±5 ℃,炒干时间控制在11 min~13 min内,炒后含水量不高于5%。同时,要控制好炒盘的旋转速度,一般要在每分钟8~12 转的范围内调节,确保茶叶翻滚流动。如果烘炒速度过快,会导致茶叶表面迅速失水形成壳层,从而阻碍内部水分散发;如果烘炒速度过慢,茶叶受热不均,部分茶叶会出现焦糊现象[5]。
此外,需要检测炒炉出风温度,实时反馈调节加热力度,以保证炒干温度稳定在标准范围内。一般要配置测温传感器采集炉体温度,根据温度变化发送控制信号改变加热功率。同时,要监测电加热丝的电流,避免出现过载。另外,茶叶初期含水量较高,炒干初期需要较大加热功率,所以要设置可变功率控制来适应不同阶段的加热需求[6]。
绿茶炒干过程中,还需控制热风流速和分布均匀性,保证各部分茶叶受热均匀,因此要设置风机频率变频调节系统,精确控制热风速度。而通过设计合理的炉内结构和设置导流装置,可以使热风在茶叶间均匀流动。
3 基于PLC的绿茶炒干机控制系统设计与架构
3.1 PLC选型与硬件设计
在绿茶炒干机控制系统中,PLC 的型号选用需要考虑作业量、控制精度等因素[7]。本设计选用德国西门子S7-300 系列PLC,该型号PLC 具有运算速度快、精度高、功能强大等特点。
C P U 部件方面,考虑到系统控制量在2 0 个I/O 左右,扫描时间要求10 ms 内,因此选用CPU 314C-2DP 型号,该型号有14 个数字输入、10 个数字输出,逻辑运算速度0.1 μs,满足控制响应速度需求。另外,配备了PROFIBUS-DP 等多种通信接口,可以实现与操作面板和上位机的通信联网。
输入模块使用西门子SM321 型模拟输入模块,能够测量PT100、热电偶等多种传感器,测温精度达到0.1 ℃,满足绿茶炒干过程温度测量控制需求。输出模块使用SM322,支持8 路继电器输出,最大负载CURRENT 达到2 A/点,可以驱动电加热器、风机等执行机构[8]。
电源模块选用PS307 型号,可以为系统提供稳定的24 VDC 电源。配置串行通信模块CP342-5,实现与上位机的串行数据交换。
3.2 控制程序编写
PLC 控制程序采用梯形图编程语言,编写在Siemens STEP 7 编程软件中。程序首先完成系统初始化,设置变量初始值,并对各模块进行自检,如果有故障则报警并停机。接着进入主控制循环,按照扫描周期(10 ms)不断循环执行。
主程序按照茶叶炒干的工艺流程编写控制逻辑[9]。首先,读取温湿度传感器检测到的初始茶叶含水率,如果过湿则启动前段烘干过程;如果已达标准则直接进入后段炒干阶段。在炒干阶段,根据设定的温度曲线参数,计算每个扫描周期的目标温度,然后读取炉体实时温度,比较两者误差,并根据PID 算法计算输出的加热功率值,以控制温度精确跟踪设定曲线。同时,还需要控制风机频率实现热风速度闭环控制。一旦温度或其他参数超出安全范围,则立即关闭加热系统,同时报警。整个炒干阶段完成后,自动关闭设备,完成一次炒干工艺过程。
在编写控制逻辑时,充分考虑到硬件响应时间及机械惯性等因素,设定合理的控制周期和控制器参数,实现平稳、精确的过程控制,以保证绿茶炒干质量,并在程序中增加了完善的故障检测和安全保护机制。
3.3 传感器与执行器的选择
绿茶炒干机控制系统中的主要传感器包括温度传感器、湿度传感器等[10]。温度测量采用PT100 热电阻传感器,该传感器稳定可靠、响应快,测温范围为-200 ℃~600 ℃,精度高达±0.15 ℃,完全满足测量炉体温度的需要。PT100 信号通过信号调理电路处理后,输入PLC的模拟输入模块。
湿度测量使用容积式湿度传感器,测量范围为0~100%RH,准确度±2%RH。该传感器输出标准的4 mA~20 mA 电流信号,直接输入PLC 模拟输入模块。还设置了备用的湿球温度传感器,与容积式传感器互为备份。
执行机构包括电加热器、鼓风机等。电加热器采用功率脉冲控制,通过SCR 或整流器切换功率级数来调节加热量,精确实现PID 闭环控制。鼓风机采用变频器改变风机转速,控制热风流量。执行器工作电压为380 V/220 V,由接触器或固态继电器驱动控制。
所有传感器和执行器的量程范围、精度指标都经过计算,确保满足绿茶炒干的过程控制需求,并考虑了电磁兼容、防护等因素,使系统运行可靠、稳定。
4 基于PLC的绿茶炒干机控制系统试验研究与验证
4.1 试验设计与方法
1)茶叶含水量控制试验。根据茶叶不同初始含水量,分别测试系统在含水量闭环控制模拟下的响应曲线,观察在不同目标含水量设定下,茶叶含水量误差随时间的收敛情况,验证系统的含水量控制精度。
2)温度跟踪试验。在不加载茶叶的情况下,设定标准温度曲线,观察系统在翻滚加热条件下,炉体温度相对设定曲线的跟踪误差情况,检验温度跟踪控制效果。
3)加热稳定性试验。保持系统在设定温度下稳定工作,检测温控循环中的温度波动范围,以验证系统的温控稳定精度。
4)控制鲁棒性试验。在工作条件下引入一定量的参数扰动,如电源波动、负载变化等,测试系统面对扰动的适应能力。
通过上述试验,能够全面地验证所设计控制系统在静态精度、跟踪性能、稳定性及抗扰性等方面的整体控制效果,为后期实际工程实现及应用奠定基础。试验过程中采用高速数据采集系统,实现温度、湿度等参数的实时采集,并通过变频调节器、功率控制模块等设备完成各种条件的模拟。
4.2 数据采集与处理
在控制系统试验过程中,采用高速数据采集卡实现了各关键参数的采集。
1)温度信号通过PT100 采集,经过信号调理电路后输入数据采集卡的模拟输入通道。数据采集卡选用NI 公司的PCI-6229 型,采集精度高达16 位,最大采样速率可达250 kS/s,满足温度信号采集需求。
2)湿度信号来自湿度传感器的标准电流信号4 mA~20 mA,直接输入数据采集卡的模拟输入通道。风机频率信号经过预处理,以0~10 V 电压形式输入采集卡。
3)数据采集卡通过PCI 接口式并入工控机的主机槽中。使用LabVIEW 语言开发了数据采集和处理虚拟仪器面板。采集卡缓存采集的数据,以时间序列数据格式实时显示温湿度曲线、保存原始数据并实时计算参数如升降速率、浮动范围等统计特性。
4)所有采集通道精确进行时钟同步,使多路信号采集同步化。采集的样本数据经过滤波平滑处理,并进行拟合分析生成过程曲线。在曲线上标定关键点,提取过程特性参数。经处理后的数据有助于分析控制系统的跟踪性能和稳定精度,为绘制控制曲线提供依据。
4.3 试验结果分析
含水量控制试验表明,在初始含水率20%、目标含水率5%的条件下,控制系统能够在140 s 内将茶叶含水率控制在目标的5%±0.3%范围内,满足工艺技术指标要求。对比人工操作,自动控制的含水率稳定性提高了28%。
温度跟踪试验结果显示,在设定温度范围105℃~120 ℃、上升速率2.5 ℃/min 的标准曲线条件下,系统的温度跟踪曲线与标准曲线的最大偏差为1.2℃,温度跟踪滞后时间小于15 s,说明系统的温度跟踪控制速度快、精度高。
稳定性试验表明,在恒温105 ℃工况下,控制系统的温度浮动范围为103.6 ℃~105.8 ℃,温度标准偏差为0.4 ℃,满足设计指标要求。
在电压波动±10%条件下的抗扰性试验表明,控制系统的温度稳定性仍能满足±1 ℃的设计指标要求。
通过对关键指标的测试验证,证明所设计的基于PLC 的绿茶炒干机控制系统能够满足工艺技术要求,实现稳定的过程控制,达到自动化和智能化的设计目标,为后续实际应用奠定了基础。
5 结果与讨论
1)PLC 控制系统实现了对绿茶炒干全过程的自动化监控与运算控制,取代了传统的人工经验控制方式。本系统采用西门子S7-300 系列PLC,配备了中央处理器、模拟量输入/输出模块、温度传感器等模块,构成了符合绿茶炒干控制要求的PLC控制系统。
2)研发的控制策略程序实现了对茶叶含水量的闭环控制。根据茶叶初始含水量,系统自动选择前段烘干还是直接炒干模式。在炒干过程中,系统根据茶叶实时含水量反馈,精确控制加热温度曲线,使茶叶含水率平稳过渡至目标值5%±0.3%。相比传统经验法,提高了产品质量的稳定性。
3)温度跟踪控制试验结果表明,所设计的控制策略可以准确实现温度曲线的跟踪控制。温度曲线跟踪误差小于±1.2 ℃,远优于传统经验法的±5 ℃误差,准确的温控是确保茶叶品质的关键。
4)稳定性试验结果证实,在恒温阶段,系统温度控制精度可达±0.4 ℃,满足设计指标要求。抗扰性试验结果也表明,在电压波动条件下,控制系统仍能保持温度稳定在±1 ℃范围内,具备良好的抗干扰能力。
5)研发的PLC 控制系统,实现了对绿茶炒干全过程的稳定、精确、可靠控制,达到了自动化控制的目的,提高了生产效率,降低了人工操作成本,后续将开展在线优化模块与数据库联网的研发,实现智能化控制。
6 结语
本文针对绿茶炒干工艺,设计了一套基于PLC的绿茶炒干工艺自动化控制系统,并进行了试验,该系统实现了自动化控制,提高了生产效率和品质稳定性,为绿茶生产行业提供了新的技术支持。后续可进一步扩大试验样本量,并着手工程实际应用,推进我国绿茶加工技术进步。