一种新型污水处理体系及其对废水处理效果实验
2024-01-07宗绍宇
宗绍宇
(济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司,山东 济南 250011)
在人们的日常生活中,会产生很多的生活污水,若不进行处理直接排放,就会对水环境造成严重污染。因此,在排放前需要提前对污水进行处理。但传统生活污水处理方法存在能源和物质消耗较大的问题,还需要进一步对生活污水处理方法进行优化。就此,部分学者也进行了研究,如贺斌[1]制备了一种新型高通量抗污染的PDA/PEI 纳米颗粒膜用于含油生活污水的处理。实验结果表明,制备的膜材料对生活污水法通量恢复率为99.4%,对含油污水中TOC的去除率达45%。以上膜材料虽然具备高通量抗污染的性能,但去除率无法达到理想目标。汪晨晨[2]则针对分散式处理污水提出侧向回流一体化生物膜反应器,并对反应器的相关性能进行研究。实验结果表明,优化工艺后反应器的污水去除效果良好。但该方法受限于膜寿命的影响,导致运行成本大大增加,难以大规模投入使用。傅金祥[3]制备出一种新型改性沸石氨氮吸附剂对生活污水进行处理。实验结果表明,经改性沸石氨氮吸附剂处理后的生活污水NH3-N 含量低于2mg·L-1,且吸附剂具备重复再生的效果。以上学者的研究为生活废水的处理提供了一些方法,但还达不到理想处理的要求。基于此,本实验以章心会[4]的研究为参考,构建了一种厌氧-短程硝化-厌氧氨氧化系统,为生活污水处理提供参考。
1 实验部分
1.1 材料与设备
KH2PO4(AR 鼎欣生物);CoCl2·6H2O(AR 鑫鸣泰化学);NH4Cl(AR 鸿泉化工);NaHCO3(AR 乾耀科技);Cr(NO3)3·9H2O(AR 世能化工);接种污泥(济南西区污水处理厂二沉池);模拟生活污水(自制)。
ZDJ-5 型数显滴定仪(爱来宝仪器);UV1500 型紫外可见分光光度计(奥析科学);TE-1910 型溶解氧含量检测仪(天尔仪器)。
1.2 实验方法
先分别启动3 个反应器,然后依次连接启动后的反应器,从而得到厌氧-短程硝化-厌氧氨氧化(UASB-PN-Anammox)的污水处理体系。
1.2.1 厌氧(UASB)反应
(1)以实验室配制模拟生活污水作为厌氧系统进水,污泥为反应器内自带污泥。
(2)模拟污水进入厌氧反应器进行厌氧反应。
(3)厌氧反应主要为两个阶段:第一阶段为1~80d,该阶段水力停留时间(HOR)为10h,反应器有机负荷为0.78kgCOD/(m3·d);第二阶段为81~140d,HOR 为8h,有机负荷为0.98kgCOD/(m3·d)。
1.2.2 短程硝化(PN)反应 将活性污泥分别放入序列式反应器中培养,打开搅拌器进行泥水的混合。通过曝气头曝气,通过流量计调控曝气量。PN 段参数为:进水和出水时间均为5min,曝气搅拌时间和沉淀时间分别为14h 和1h,温度为35℃,间隔1d 换水一次。第一阶段为1~7d,曝气流量为1.0L·min-1;第二阶段为8~47d,曝气流量为0.1L·min-1;第三阶段为48~60d,曝气流量与换水频率不变。
1.2.3 厌氧氨氧化(Anammox)反应 厌氧氨氧化反应器与短程硝化反应器的结构类似。其中承托层填料与短程硝化反应一致,滤料层填料为直径为(3.00±1.00)mm 的陶粒。该过程主要分为两个阶段,第一阶段为1~71d,该段进水浓度约为(45±4)mg·L-1,水力停留时间为6h;第二阶段为72~100d,进水NH3-N 浓度约为25mg·L-1。
3 种反应器外部均覆盖有加热丝和保温棉,通过温度控制仪对反应温度进行控制。
1.2.4 UASB-PN-Anammox 污水处理体系构建 待3 种反应器稳定运行后依次进行连接,得到UASBPN-Anammox 污水处理体系,并对系统的相关性能进行检测。各个反应器具体条件为:
(1)UASB 进水COD 与NH3-N 浓度分别为310mg·L-1和47mg·L-1;进水流量3.4L·h-1;水力停留时间8h;反应温度为30℃。
(2)PN 控制进水流量为0.72L·h-1,UASB 段出水多余水量通过中间水箱侧边排出,水力停留时间与UASB 段一致;反应温度为35℃。
(3)Anammox 进水流量与PN 段一致;水力停留时间为10.4h;反应温度为25℃。
UASB-PN-Anammox 污水处理体系见图1。
图1 UASB-PN-Anammox 污水处理体系Fig.1 UASB-PN-Anammox system
1.3 性能测试
1.3.1 COD 浓度测试 通过重铬酸钾法测定COD浓度[5]。
1.3.2 氨氮(NH3-N)测定 通过纳氏试剂比色法测定NH3-N 浓度[6]。
1.3.3 亚硝态氮(NO2-N)测定 通过乙二胺分光光度法对NO2-N 进行测定[7]。
1.3.4 硝态氮(NO3-N)测定 通过紫外分光光度法对NO3-N 进行测定[8]。
1.3.5 溶解氧(DO)测定 通过TE-1910 型溶解氧含量检测仪对体系内DO 浓度进行测定[9]。
1.3.6 总氮(TN)测定 通过碱性K2S2O8消解紫外分光光度法测定TN[10]。
2 结果与讨论
2.1 厌氧反应器的启动
厌氧反应器主要作用是降解污水中的有机物,因此,可以通过COD 的去除率作为评价厌氧反应器启动的指标[11,12]。图2 为厌氧反应器去除COD 效果。
图2 厌氧反应器去除COD 效果Fig.2 COD removal effect of anaerobic reactor
由图2 可见,第一阶段,反应进行至38d 时,COD 去除率快速提升,至60d 时,COD 去除率基本达到最高点,此时COD 去除率约为74%,出水COD浓度约为87mg·L-1。第二阶段,实验天数到达95d时,COD 去除率开始出现回升,到110d 时达到最高点,此时出水COD 约为82mg·L-1,COD 去除率约为70%,后续出水COD 浓度和平均去除率只有小幅度波动,厌氧反应器启动成功。
2.2 短程硝化反应器
在短程硝化阶段,主要是对废水中的NH3-N 进行去除,因此,可以以NH3-N 去除率作为评价短程硝化反应器成功启动的指标[13]。图3 为NH3-N 和NO2-N 含量测试结果。
图3 短程硝化反应器运行情况Fig.3 Operation of shortcut nitrification reactor
由图3 可见,在第一阶段,出水NH3-N 浓度下降至52~58mg·L-1,NO2-N 和NO3-N 浓度分别为0.3~0.8mg·L-1和87~95mg·L-1,NH3-N 转化率约为(62±1)%。证明第一阶段时,污泥中AOB 与NOB 的活性良好。当反应进行至第二阶段时,9~15d NH3-N转化率急速降低,仅有6%左右,直至17d 时才开始慢慢回升。这是因为在第二阶段调整曝气浓度后,容器内溶解氧浓度急速降低,这就抑制了AOB 与NOB 活性,使得NH3-N 转化效率降低。在低氧状态下,AOB 恢复活性的速率更快,这就导致了体系内出现亚硝酸盐累积的情况。反应至47d 时,出水NH3-N 浓度约为37.5mg·L-1,NO2-N 和NO3-N 浓度分别为93mg·L-1和14.5mg·L-1,NH3-N 去除率约为74.5%,NH3-N 转化率表现良好。在反应的第三阶段,反应时间进行至60d 时,出水NH3-N 浓度约为4~6mg·L-1,NO2-N 和NO3-N 浓度分别为34~38mg·L-1和4~6mg·L-1,NH3-N 转化率约为86.5%~92%。以上变化说明短程硝化反应器启动成功。
2.3 厌氧氨氧化反应
2.3.1 对NH3-N 的去除效果 图4 为废水中NH3-N的去除效果。
图4 NH3-N 去除效果Fig.4 Ammonia nitrogen removal effect
由图4 可见,在第一阶段,实验时间从1d 增加至15d 的过程中,出水NH3-N 浓度降低至11.5~14.5mg·L-1,去除率波动较大,在65%~77%之间。实验天数增长至26d 的过程中,出水NH3-N 浓度下降约为3.2mg·L-1。继续增加反应时间至第一阶段结束,NH3-N 去除率始终维持一个相对稳定的状态,在90%~93.5%之间波动。在第二阶段,NH3-N 去除率略低,但波动不大,这可能是因为初始NH3-N 浓度有一定降低。第二阶段,出水NH3-N 浓度范围和去除率分别为1.8~2.9mg·L-1和88%~92%。
2.3.2 NO2-N 去除 查阅相关资料,厌氧氨氧化反应NO2-N 与NH3-N 最佳比例为1.32∶1,因此,在进行厌氧氨氧化反应时,以该比例控制NO2-N 与NH3-N 浓度[14,15]。对厌氧氨氧化反应器去除NO2-N的效率进行测试,结果见图5。
图5 NO2-N 去除效果Fig.5 Nitrite nitrogen removal effect
由图5 可见,在实验开始进行至15d 时的过程中,NO2-N 浓度范围为11~12.5mg·L-1,去除率为76%~80%。反应进行至17d 时,NO2-N 浓度明显下降,到20d 时,去除率超过99%。
2.3.3 对TN 去除效果 图6 为体系内TN 含量。
图6 TN 去除效果Fig.6 Total nitrogen removal effect
由图6 可见,从反应开始进行至15d 时,出水TN 浓度范围为28.5~34mg·L-1,去除率为66.5%~71%。在第16d 时,TN 去除率开始大幅度提升,直到反应时间增加至33d 时,体系内TN 去除率超过90%,后续一直在87%~92%范围内浮动。反应结束时,出水平均TN 含量和去除率分别为7.5mg·L-1和92%,证明厌氧氨氧化反应器启动成功。
2.4 体系处理生活废水的效果
2.4.1 体系对COD 的去除效果 图7 为各反应器出水COD 含量。
由图7 可见,系统对COD 的去除从进水口的290mg·L-1左右直接降到出水口的35mg·L-1,低于一级排放A 标准的50mg·L-1要求,且厌氧出水队段始终保持在35mg·L-1以下,表现出良好的去除稳定性。
2.4.2 NH3-N 和TN 去除效果 图8 为各反应器出水中NH3-N 和TN 含量。
图8 NH3-N 和TN 去除效果Fig.8 Removal effect of ammonia nitrogen and total nitrogen
由图8(a)可知,经过UASB-PN-Anammox 体系处理后,厌氧氨氧化出水NH3-N 浓度低于2mg·L-1,对NH3-N 去除率超过99%。同时还可在图8(a)中看出,厌氧出水基本对体系内的NH3-N 没有去除作用,经过短程硝化后,部分NH3-N 转化为NO3-N 和NO2-N。污水进入厌氧氨氧化反应器后,进一步减低了污水内NH3-N 浓度,此时出水浓度满足国家一级排放A 标准。
由图8(b)可见,经过系统处理后,污水内TN 含量降低至10mg·L-1以下,对污水中TN 去除率达到了96%。厌氧出水反应器和短程硝化反应器对体系内TN 几乎没有去除作用,TN 的去除完全依靠最后一步进行。这是因为厌氧出水反应器主要作用是去除体系内的COD,基本不对体系内TN 含量产生影响。而短程硝化反应器则是将部分的NH3-N 转化为NO3-N 和NO2-N,仅起到氮形态转化的作用,基本不对体系内的TN 产生影响。经过处理后的污水TN含量低于10mg·L-1,达到一级排放A 标准要求。
2.5 与传统方法进行对比
通过与传统A2/O 方法进行对比,验证本实验构建的污水处理体系的可行性,结果见表1。
表1 工艺参数对比Tab.1 Comparison of process parameters
由表1 可见,本实验构建的UASB-PN-Anammox 体系在生活污水TN 去除方面表现良好,COD去除率也达到传统工艺的效果,可以在废水处理方面发挥重要作用。
3 结论
综上,本实验构建的污水处理体系可有效去除污水中的氮磷物质。具体结论如下:
(1)厌氧反应器出水COD 约为82mg·L-1,COD去除率约为70%,且基本维持平衡,厌氧反应器成功启动。
(2)短程硝化反应进行至60d 时,出水NH3-N浓度约为4~6mg·L-1,NO2-N 和NO3-N 浓度分别为34~38mg·L-1和4~6mg·L-1,NH3-N 转化率约为86.5~92%,短程硝化反应器稳定运行,实现了较为理想的短程硝化效果。
(3)厌氧氨氧化反应器出水NH3-N 浓度范围为1.8~2.9mg·L-1,去除率约为88%~92%;对NO2-N 去除率超过99%。
(4)UASB-PN-Anammox 体系的出水COD 始终保持在35mg·L-1以下;出水NH3-N 浓度低于2mg·L-1;出水TN 降低至10mg·L-1以下,达到国家一级排放A 标准。
(5)与传统厌氧废水处理工艺对比,本实验构建的污水处理体系的COD 去除率可以达到传统工艺的效果,在TN 处理方面表现出更大优势,可以在废水处理方面发挥作用。