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改进型双侧止水在沿海感潮水闸中的应用

2023-12-16江伟安

小水电 2023年6期
关键词:大闸水封启闭机

江伟安

(宁波市河道管理中心,浙江?宁波?315000)

0 引 言

闸门水封是闸门重要的部件之一,其作用是在闸门关闭后,实现闸门的水密封,以阻止上下游之间的漏水;但水封不严会使水闸有渗漏损失,不仅造成水资源的浪费,还会引起缝隙气穴,导致埋设件的气蚀破坏。

姚江大闸处于姚江干流上,担负着阻咸蓄淡功能,多年运行后,闸门两侧止水出现漏水现象;随着运行时间越长,侧止水效果逐渐变差,无法满足规范要求,无法满足感潮水闸双向止水的要求。因此,本文以姚江大闸为例,对止水结构进行改造,以实现双向止水作用,保证其止水严密性。

1 现状止水结构及漏水原因分析

1.1 现状止水结构

姚江大闸位于浙江省宁波市江北区、甬江支流姚江的下游,距宁波市三江口3.5 km,是姚江流域最主要的阻咸蓄淡、抗旱排涝大型骨干水利工程。水闸共36孔,单孔净宽3.3 m,净高4.4 m,总净宽118.8 m;工作闸门为3.3 m×4.5 m平面钢闸门,采用36台200 kN螺杆式启闭机启闭。

现状姚江大闸的止水装置分侧止水、底止水、顶止水,其结构主要由不锈钢材质的底坎、门槽、门楣和P型止水橡皮组成。其中,底止水由底槛外包1.6 cm厚不锈钢板和平板橡皮水封组成,顶止水由楔形门楣和P型橡皮水封组成,侧止水由不锈钢门槽和上游P型橡皮水封组成,形成连续的封闭止水装置[1]。为能实现双向挡水效果,原设计将水封布置在上游面,并按前向、侧向两面预压4 mm设计。竣工投入运行前期中,止水效果基本能达到设计要求,但随着运行时间的增加,止水橡皮圆头磨损和老化变形,水封压缩量变小;再加上滑块磨损,侧止水效果逐渐变差,无法满足规范要求,详见图1。

图1 姚江大闸现状止水结构示意图

1.2 漏水成因分析

现状平板钢闸门底部和顶部止水严密,主要表现为两侧漏水,当上游侧(内江)水位高于下游侧(外江)水位状况下,即下游侧咸水退潮时,漏水尤为严重。造成漏水的主要原因分析如下:

(1)姚江大闸2011年投入运行至今已近12 a,P型止水橡皮圆头已经磨损和变形,水封压缩量变小,止水效果变差。

(2)在上游侧(内江)水位高于下游侧(外江)水位状况下,作用在闸门上游侧水压明显大于下游侧水压。因原设计的闸门支撑滑块同门槽主、反轨之间间隙的存在,会使闸门向下游侧移动;移动量超过设计的间隙要求,安装在上游面止水系统内的P型水封压缩量消失,并脱离主轨上的止水面板而出现空隙;上游侧的水就通过P型止水橡皮圆头和主轨止水面之间的空隙,再通过闸门两侧和门槽之间的间隙流向下游,造成闸门漏水,详见图2。

图2 姚江大闸现状闸门漏水情况示意图

以上两种因素叠加导致当上游侧(内江)水位高于下游侧(外江)水位时,闸门漏水量明显增加。

2 闸门止水改造的目的和改进方案

2.1 改造目的

在胸墙顶高程1.63 m(国家85高程)以下的工况下,利用闸门下游支撑滑块同反轨之间3 cm间隙增设反轨侧的止水装置,以阻止上下游之间的漏水,减少水资源的浪费,起到阻咸蓄淡的作用。

2.2 改进方案

2.2.1 常规改造方案

工作闸门实现双向止水作用,设计上一般可以考虑以下3种方案:

(1)在闸门下游侧同上游侧对称处设置1套P型止水封形式的止水系统,结构同上游侧,可满足双向止水的要求。

(2)在闸门上游侧设置1套双P头型橡皮水封系统,可同时满足上下游侧双向止水的要求。

(3)采用有外力支持的特殊止水系统取代现有的仅靠水位压力密封的P型头橡胶止水系统。

上述3种方案均为常规方案,但存在以下弊端:一是门槽焊接改造会使门槽变形,同时可能导致与门槽接触的混凝土开裂。二是需要抽干闸室的水,施工难度大,抽水费用较高。三是闸门防腐时需要返厂维修,拆除难度大。

综上所述,上述3种方案较难实施。

2.2.2 综合改进措施

(1)增设下游面止水系统

在工作闸门的下游面两侧边梁上的面板上新设置P型橡胶止水组件,止水橡皮采用适用于耐酸、碱、盐等无机溶剂环境的SF6574(氯丁)[2],使之同预埋门槽反轨内侧面构成下游侧的止水系统。当上游侧水位高于下游侧水位,闸门在压差的作用下向下游移动后,其上新设置的止水橡胶会压紧在反轨内表面上,并可达到设定的压缩量实现下游侧止水。新增的止水橡皮的压缩量控制在2 mm左右,由同一平面布置的支撑滑块控制,支撑滑块位置调整到止水橡皮的外侧,需在其位置的面板下方增设加强筋板。

(2)增大上游侧P型水封橡胶座板尺寸

由于姚江大闸工作闸门和螺杆启闭机之间是刚性连接,当螺杆启闭机螺杆利用下压力关闭闸门时,水压力对正常移动闸门有约束作用,对止水效果会有影响。为降低这一不利因素的影响,在原上游面P型头橡胶下方增加1块宽度为20~30 mm的垫板,高度同原水封座板并焊牢刨平;以减少原P型头在操作水位时的变形量,起到减少上游侧淡水漏水量的作用。

(3)门槽位置增设润滑水系统

考虑到改造成双向橡胶止水后将增加启闭机在正常启闭时的启闭力,并影响橡胶止水使用寿命;严重时可能导致止水橡皮反转、撕裂等现象,造成闸门止水失效。为此,在新增下游侧止水后,在每孔闸门的两侧门槽位置增设润滑水系统,以降低闸门启闭过程中的荷载及减少止水橡皮磨损;并以每孔闸门为单位设置1套电磁阀,以实现闸门启闭的远程联动操作,详见图3。

图3 闸门改进双侧止水结构示意图

3 改造后闸门启闭力的复核

3.1 计算选择的工况

工作闸门启闭机采用单吊点螺杆启闭机,型号为QPL—20,螺杆直径为95 mm,设计启门力200 kN,闭门力100 kN,配套电机功率为7.5 kW。平板钢闸门重为3.255 t,在水闸上下游水头差超30 cm情况下无法利用自重关闭,因此姚江大闸的启闭方式采用螺杆启闭机。

闭门的不利水位组合为预泄排水时上游水位为正常低水位0.73 m,下游侧为历史最低潮位-1.72 m,上下游水位差为2.45 m。

闸门开启不利水位组合为预泄排水时上游水位为正常高水位1.33 m,下游侧为历史最低潮位-1.72 m,上下游水位差为3.05 m。

3.2 计算公式

闭门力计算:

FW=nT(Tzd+Tzs)-nGG+Pt

启门力计算:

3.3 计算结果

计算结果如表1、表2所示。

表1 改造前后的水闸启门力计算成果表

表2 改造前后的水闸闭门力计算成果表

经计算,在最不利水位组合下,双侧止水的闸门所需最大启门力为198.56 kN,闭门力为82.69 kN,限于原启闭设计值范围内。但考虑满足所需启门力的富裕度偏小,在改造过程中同时增设润滑水系统,减少了闸门升降的阻力,提升了富余系数。

4 改造中注意的环节

(1)螺杆启闭机与闸门是刚性连接,其对闸门移动的约束会影响止水效果;同时约束量无法直接量化,需要入水观察测量后确定。

(2)工作闸门门槽在制造及与闸门配合的安装过程中误差无法精确测量,需要观察改造后的闸门漏水状态,再进行调整;调整时需把闸门再次吊出门槽,移动到检修平台进行调整。

5 止水系统改进成效和优点

5.1 改造的成效

(1)原工作闸门上游侧止水橡皮型号为SF6674—P45,侧止水中心距为3 205±2 mm;改造后上游侧止水橡皮选型SF6574—P45,侧止水中心距调整为3 200±2 mm。止水橡皮安装时保证上游侧支撑滑块低于止水橡皮2~4 mm,增设工作闸门下游侧反向水橡皮,型号为SF6574—P30,橡皮两侧中心距为3 330±2 mm;止水橡皮安装时保证下游侧支撑滑块低于止水橡皮1~3 mm。改造后上下游无论产生任意方向水头差,止水装置上下侧P型橡胶圆头均能与对应门槽紧密接触,不会形成漏水空隙。

(2)同时增设的润滑水系统不但可以减少闸门升降的阻力,而且可以提高止水橡皮的使用寿命。由于经过正常工况下对启闭电流的观察,工作闸门止水橡皮更换前的各台启闭机电机启门电流普遍在7.5~8.0 A之间,改造后各台启闭机电机的启门电流普遍在7.0~7.5 A之间,从中也可以判断出闸门止水结构综合改造后减小了一定的摩擦力。

5.2 改造的优点和亮点

(1)改造施工方案切实可行。本次改造仅针对工作闸门门叶进行调整实施,避免了针对预埋门槽的改造导致的门槽变形、施工工期长等不利因素,也无增加闸门启闭力。

(2)改造施工简单方便、节省投资。本次改造不需要进行设置围堰施工,可以结合闸门防腐一同返厂改造实施。

(3)止水效果明显。经过一段时间观察,目前新安装的闸门止水漏水现象肉眼观察不到,一定程度上减少了水闸上游姚江水体的含氯度,也减少了淡水资源的损失,达到改造预期效果。

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