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刘老涧水电站机组摆度异常增大原因分析及处理

2023-12-16崔晓远徐立建

小水电 2023年6期
关键词:镜板水导摆度

崔晓远,徐立建,陈 勇

(江苏省骆运水利工程管理处,江苏?宿迁?223800)

1 工程概况

刘老涧水电站位于江苏省宿迁市宿豫区仰化镇境内的中运河上,是淮水北调的第二梯级站,南水北调东线第五梯级站之一,具有调水、挡洪、发电等多种功能;自1996年建成以来,累计抽水约117.62亿m3,发电约4 300万kW·h,保证了苏北地区农田灌溉、工业及通航用水。该泵站经过20多年的运行,于2015年经安全鉴定为三类泵站。

2019年1月,江苏省水利厅批复8 937万元省级资金对该泵站进行加固改造,工程于2019年8月开工建设;改造后设计流量为150 m3/s,总装机容量为8 800 kW。

通过本次加固改造,解决了水泵气蚀严重,主电机定子铁心、矽钢片锈蚀变形,混凝土构件碳化等问题,提高了泵站运行效率,消除了工程安全隐患。

2 故障情况介绍

2021年5月,刘老涧水电站机组运行期间,突然发现动摆度增大、振动剧烈的情况,调取如图1所示的振摆监测系统波形图发现,2号机组的动摆度值发生跳跃性突变,增幅值达到5倍左右,并持续1 h左右。1 h后,摆度恢复,稳定在原来的2倍左右。

图1 振摆监测系统波形图

3 问题分析

3.1 振摆采集传感器故障

振动摆度传感器发生故障的可能性一般比较小,如发生故障一般需要进行更换;特别是振动传感器,损坏后只能进行更换,摆度传感器可进行调整,必要时需更换。大部分振摆传感器故障为通讯线路的故障,如信号端子随着长时间的运行发生松动,通讯电缆接头松动等,从而引起传感器输出数据的跳变。

考虑到刘老涧水电站刚经过除险加固改造,振摆传感器均进行了更换,运行时间短,发生故障可能性小,但也需进一步排查。

3.2 水导轴承问题

水导轴承的作用主要是承载机组旋转带来的径向力和振摆值,约束机组轴线位置,保证轴心稳定。水导轴承损坏会导致水导轴承间隙增大,从而引起机组在运行状态时产生较大的摆动。

据了解,刘老涧水电站的水导轴承采用的是岩龙材质,且机组安装完成至机组运行时间较短,水导轴承自身磨损损坏几率较小。

3.3 进水流态问题

进水流态差对水泵的安全运行及效率的影响很大,如下游水位过低、下游拦污栅上有过多水草等,都可能影响进水流态,从而可能导致机组发生气蚀振动,造成水力不平衡;机组在水力不平衡条件下运行时,摆度将明显增大。通过调取近几日水文资料发现,并没有发现低水位、大量来草堆积拦污栅的情况,基本可以排除进水流态差对机组摆度异常增大影响的原因。

3.4 叶轮室内部有异物

机组运行中,部分异物可能顺着水流进入进水流道,通过拦污栅间隙进入机组内部,在水泵内部撞击叶轮外壳、叶片等部位,引起机组振动、摆度的增大。对于可能的情况,需要通过水泵水下检查进行处理。

3.5 机组安装同心度、摆度不合格

刘老涧水电站机组属于全调节立式轴流泵机组,总轴线由电机轴和水泵轴组成,机组的垂直同心、轴线摆度的参数是否合格,直接影响机组运行中摆度、振动等情况,需要机组解体检查。

3.5.1 电机轴与镜板不垂直

在1台机组的同心和水平调整好之后,如果电机轴与镜板不垂直,这时回转轴线必将偏离理论旋转中心,造成电机轴与泵轴摆度增大;而且随着泵轴长度的增加,叶轮的摆度成比例增大。究其原因主要受多种因素影响:如推力头与主轴配合不紧,推力头底面与主轴不垂直,卡环厚薄不均,镜板加工精度不够,主轴本身存在弯曲,推力头与镜板间的绝缘垫不平整等。根据以往多次检修经验分析,主要还是推力头与镜板间的绝缘垫不平整所致,处理的方法是削磨绝缘垫。

3.5.2 泵轴与电机轴弯曲

泵轴与电机轴曲折是产生泵轴摆度的直接原因,而造成曲折的原因是联轴器端面不平。组合面与轴线不垂直,使泵轴成一定角度折向某个方位,这时轴线在回转时,轴线从曲折处开始,出现偏离中心的锥形摆度圆,产生了摆度;而且随泵轴的增长叶轮摆度随之增大,严重时会使叶轮碰壳;处理方法是在联轴器端面间垫楔形铜垫片或刮削法兰面。

10月22日刘老涧水电站管理所组织对2号机组开展检修,对电机上导、下导到水导都进行了拆卸,发现无部件损坏及明显磨损现象。

经过测量发现2号机组轴线中心为11丝,电机下导摆度16丝,上水导43丝,下水导13丝。在联轴器电机法兰和水泵轴法兰架设百分表,上法兰最大10丝,下法兰最大19丝,为同一方位,分析得出电机轴和水泵轴轴线不在中心,详见图2。

图2 轴不同心示意图

另外,上水导轴瓦因为供水不足、水质差,技术供水水源直接取自河道,存在泥沙和各种浮游杂物,在供水管内淤积形成水垢和淤泥;造成冷却器冷却效果降低,导致轴瓦因温度过高损坏,一定程度上加剧摆度变大,详见图3、图4。

图3 上水导损坏

图4 技术供水管道泥垢淤积

3.6 结论

综上所述,基本可判断刘老涧泵站机组运行期间摆度突然增大的原因为:电机轴和水泵轴轴线与其旋转中心不重合,偏差较大,使机组在旋转时不再那么平稳,各部位振动和噪音加剧;同时因为技术供水水质差原因加速了水导轴瓦的磨损、烧坏,导致振摆监测系统动摆度值发生跳跃性突变。

4 处置措施

明确摆度异常增大的原因后,经过与厂家协调确定了维修方案:上水导轴瓦重新浇筑,定制专用工具推动下法兰,使达到同一中心;再对大轴螺栓铰制孔重新铰制,对大轴螺栓重新加工。采用分开上下法兰用方挫磨削水泵法兰上止口,经过2次磨削止口,2个法兰面摆度分别为8丝和12丝;后又通过进一步调试安装确保各项数据优秀,使联轴器摆度在10丝以内,详见图5、图6。

图5 泵轴摆度测量

图6 现场施工照片

5 结 论

目前,经过调整,摆度已在规范范围内。为防止类似问题发生,待其他机组检修时,应重点关注联轴器部分是否有类似问题需处理。由于对机组运行摆度突然增大的原因分析准确,并采取相应措施及时处理,保证了机组的正常运行。

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