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邻近积水采空区条件下工作面防水煤柱留设研究

2023-12-04孙泽光

煤炭与化工 2023年10期
关键词:富水煤柱积水

孙泽光

(山西焦煤霍州煤电 干河煤矿,山西 洪洞 041000)

1 概 况

山西霍宝干河煤矿有限公司2-300 运输顺槽工作面井下相对位置位于三采区3 条大巷右翼,2-300 工作面西侧邻近2-301 采空区,南侧为三采区系统大巷,东侧、北侧均为实体煤,工作面位置详情如图1 所示。2-300 运输顺槽为满足2-300 回采工作面煤炭运输和进风等而设计施工的,设计长度为1 540 m,巷道坡度-6°下山,寻2 号煤后,沿2 号煤层顶板掘进。工作面煤层倾角3°~8°,平均5°,工作面地表大部为农田耕地,黄土覆盖厚度11.5~59.5 m,基岩厚399.5~465.5 m。2-300回采工作面开采2 号煤层,2 号煤层位于二叠系下统山西组上部,煤层厚度3.43~3.91 m,主要由暗煤和亮煤组成,属半亮型煤。硬度和韧度较大,节理不发育,视密度为1.40 g/cm3。预测2-300 运输顺槽邻近的2-301 采空区存在积水,为保证巷道掘进安全,留设防水煤柱,计算合理宽度。

2 2-300 运输顺槽掘进水害分析

2.1 地表水害

2-300 巷施工范围内地表覆盖有较厚的新生界黄土、粉质粘土及砂质粘土,普遍发育有粘土隔水层,煤层埋藏深度535.2~629.7 m,无河流。地表仅有小沟谷,且地表为低山丘陵地带,地表径流条件良好,在雨季接受降水补给后形成规模不等的洪流汇集沟谷,但雨后不久便很快排泄殆尽。煤层埋藏较深,地表水很难通过地表裂缝灌入井下。井口标高高于当地历年最高洪水位,井口不受地表水威胁。预测地表水及大气降水对2-300 巷不会造成威胁。

2.2 顶板水害

工作面顶板主要水源为下石盒子组(K8、K9)砂岩裂隙含水层,层位较稳定,岩性为灰白色,长石石英细一中粒砂岩,含水层位于1、2 号煤层以上,K8细粒砂岩厚1.29~5.9 m,平均厚3.59 m,K9砂岩位于K8砂岩层以上40 m 左右,水文地质特征与K8砂岩相似,为弱富水性的裂隙含水层,对采掘影响较小,预测顶板砂岩裂隙水对2-300 巷不会造成威胁。

2.3 底板水害

1、2 号煤底板直接充水水源主要为工作面下部太原组石灰岩(K2)和奥陶系峰峰组石灰岩(O2)溶隙含水层。K2 岩性为深灰—灰色,石灰岩厚8.31~9.43 m,平均厚8.87 m,K2石灰岩含水层是一个富水性很不均—裂隙不发育、局部区域径流条件较好的弱富水岩溶裂隙含水层;O2岩性为峰峰组上段平均厚度为4.09 m,为灰色,局部含水性较好,岩溶裂隙发育。石炭系上统太原组K2带压2.90~3.56 MPa,突水系数0.044~0.054 MPa/m,奥陶系中统蜂峰组O2带压3.07~3.73 MPa,突水系数为0.033~0.039 MPa/m,均小于0.06 MPa/m,煤层处于相对安全区,正常区城无突水威胁。

2.4 相邻采空区积水

2-301 采空区以停采约3 a,具有稳定的补给量,现阶段2-301 运输顺槽挡水墙出水量稳定在155~195 m3/h,预测2-301 采空区已全部积水,积水压力为0.3~1.15 MPa,预测积水量约80 万m3。

2.5 综合分析

为防止掘进工作面受到邻近采空区积水的威胁,需留设合理宽度的区段煤柱,起到隔绝采空区积水的作用。2-300 运输顺槽掘进期间需建立完善可靠的排水系统,安设2 趟6 寸排水管路,迎头热备2 台水泵,水泵总排水能力不小于300 m3/h,且2 台水泵分别与两趟6 寸排水管路连接。

3 邻近采空区积水影响下煤柱合理尺寸研究

由于干河煤矿2-300 运输顺槽邻近的2-301采空区积水,区段煤柱在采空区一侧将受到采空区积水的影响,根据煤柱的破碎特征可由分为渗水区、隔水区、塑性区,分布情况如图2 所示。

图2 防水煤柱结构示意Fig.2 Waterproof coal pillar structure

区段防水煤柱宽度可根据下式进行计算:

式中:l 为防水煤柱宽度,m;l1为回采侧煤壁塑性破坏深度,m;l2为煤柱内弹性核区跨度,m;l3为积水采空区侧煤柱破坏区深度,m;

煤柱回采侧塑性破坏深度l1理论计算公式:

式中:h 为煤柱宽度,取2 号煤层厚度3.9 m;d为工作面采动影响系数,通常为1.5~3.0,取2.0;φ0为煤层与顶板岩层间的摩擦角,取24°;γ 为顶板岩层平均体积力,取25 kN/m3;H 为埋深,取500 m;K1为采空区边缘应力集中系数,取2.5;C0为煤层与顶板岩层间粘聚力,取2.0 MPa;λ 为侧压系数,取0.4。将以上参数代入式(2)可得l1=9.0 m。

煤柱中部弹性核区宽度l2计算公式:

式中:p 为采空区积水压力,2-301 采空区积水压力最大取1.15 MPa;C 为煤层内聚力,2 号煤层取1.3 MPa;h 为煤柱高度,取3.9 m;φ 为煤层内摩擦角,取25°;K2为煤柱中部应力集中系数,取2.0;σx0为弹性核区在采空区积水侧边界处水平应力,取11.2 MPa。通过式(3)计算得l2=0.80 m。

参照学者方刚[4]对于水压破坏区的求解,水压破坏区l3计算公式:

式中:η 为水对煤体的软化系数,2 号煤层取0.4;K3为水压破坏区内应力集中系数,取4。

通过式(4)计算可得l3=14.7 m。

综上分析可得,2-300 运输顺槽区段防水煤柱宽度l=l1+l2+l3=9.0+0.80+14.7=24.5 m,说明区段煤柱合理宽度不应小于24.5 m,综合考虑后设计2-300 运输顺槽与2-301 采空区间煤柱宽度为30 m。

根据《煤矿防治水细则》中防水煤柱宽度计算公式进行校核:

式中:L 为防水煤柱宽度,m;K 为安全系数,通常为2~5;M 为煤层厚度,取3.9 m;p 为水头压力,取1.15 MPa;Kp为煤体的抗拉强度,2 号煤层取0.65 MPa。通过式(5)计算可得L 的取值范围为9.0~22.5 m。上文研究确定的煤柱留设宽度为30 m,满足《煤矿防水细则》中的要求。

4 2-300 运输顺槽瞬变电磁探测

通过以上研究分析,设计2-300 运输顺槽与2-301 采空区间隔30 m 防水煤柱布置,巷道掘进施工完成后,对煤柱内富水情况进行探测。根据此次探测的对象2-300 运输顺槽防水煤柱分布特征,采用操作简便、探测结果灵敏的瞬变电磁法探测技术。此次探测采用中煤科工研发生产的YCS2000A矿用瞬变电磁仪,仪器如图3(a)所示,为了更加精准的掌握防水煤柱内富水情况,并能够探查煤柱上方顶板5~30 m 内岩层富水情况,在每个测点分别进行煤柱侧水平方向、煤柱侧向上45°、煤柱侧向上75°方向的探测,测点布置间距6 m,测线总长度1 500 m,共设置250 个测点,探测方向详细情况如图3(b)所示,累计采集瞬变电磁数据750 组,为减小工作面巷硐电流对探测结果的干扰,探测期间工作面设备断电。

图3 瞬变电磁探测方案Fig.3 Transient electromagnetic detection scheme

通过现场探测得到煤柱内视电阻率等值线图,由于探测煤柱长度达到1 500 m,为方便展示探测结果,以距2-300 工作面开切眼500 m 范围内的探测结果为例,视电阻率等值线图如图4 所示。

图4 井下瞬变电磁探测结果Fig.4 Underground transient electromagnetic detection results

根据图4 结果分析可知,在积水采空区侧,煤柱及顶板岩层视电阻率基本保持在25 Ω·m 以下,而在2-300 运输顺槽一侧的煤柱内,煤柱及顶板岩层视电阻率基本稳定在45~75 Ω·m,说明采空区积水影响下煤岩体视电阻率较低,采用瞬变电磁法可有效探测出水压破坏区的深度。将视电阻率低于15 Ω·m 作为水压破坏区判别的标准,综合对比分析3 个方向上的视电阻率等值线图可得,煤柱内存在的低阻区域:①距切眼0~60 m,该处视电阻率非常低且基本贯穿煤柱,综合分析判断为探测点处皮带输送机和钢轨影响所致,不作为富水异常解释;②距切眼60~120 m,视电阻率较低,分析后判断为测点处钻机影响所致,不作为富水异常解释;③距切眼280~320 m,视电阻率较低,判断为2-301 采空区积水渗入煤柱所致,水压破坏区深度约为10 m;④距切眼380~420 m,积水采空区视电阻率较低,判断为积水渗入煤柱所致,水压破坏区深度约为12 m;⑤距切眼400~500 m,视电阻率较低,分析后判断为巷道内钢管影响所致,不作为富水异常解释。综上分析可知,2-301 采空区积水对于区段防水煤柱的影响深度为5~12 m,煤柱内弹性核区宽度为9~16 m,煤柱完整性及隔水效果较好,留设30 m 区段防水煤柱合理可靠。

5 结语

以干河煤柱2-300 运输顺槽邻近积水采空区沿空掘巷为背景,通过收集水文地质资料及综合分析研究表明,邻近采空区积水是威胁巷道安全的重要水源,区段防水煤柱宽度的合理留设非常关键。通过理论分析计算得到防水煤柱合理宽度为24.5 m,由此设计留设30 m 的防水煤柱,校验结果表明符合《煤矿防治水细则》中相关条款要求。巷道掘进施工完成后,采用瞬变电磁法探测煤柱内富水情况,研究分析表明,防水煤柱内水压破坏区深度为5~12 m,煤柱完整性及隔水效果较好,留设30 m区段防水煤柱合理可靠,保障了工作面的安全高效生产。

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