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干河煤矿2-301 工作面底板突水机理及治理技术研究

2023-11-15宋团

煤炭与化工 2023年9期
关键词:盖帽突水含水层

宋团

(山西焦煤霍州煤电干河煤矿,山西 临汾 041602)

1 概 况

山西焦煤霍州煤电干河煤矿2-301 综采工作面表位于工业广场西北部,工作面整体为走向S63°W,倾向SE 的背斜构造,煤层倾角1°~6°,平均3.5°。该工作面主采2 号煤层。2 号煤层位于二叠系下统山西组(Plsh)下部,煤层厚度2.0~2.4 m,2 号煤层光泽较暗,主要由暗煤和亮煤组成,属半亮型煤。2-301 工作面两巷沿煤层走向布置,工作面沿煤层倾向布置。2021 年9月10 日2-301 工作面回采约290 m 时,工作面44~45 号液压支架处底板开始渗水,水量开始逐渐增大,人员有序撤离后,突水淹没工作面、回采巷道,涌水量最快达到500 m3/h。为快速有效的消突突水,恢复矿井的生产,对底板突水快速治理技术展开研究。

2 突水水源分析

2.1 工作面水文地质情况

2-301 工作面顶板主要含水层为下石盒子组(K8、K9)砂岩裂隙含水层,层位较稳定,岩性为灰白色,长石石英细粒砂岩,含水层位于1、2 号煤层以上,K8砂岩厚1.29~13.03 m,平均厚7.16 m,K9砂岩位于K8砂岩层以上22.9 m 左右,水文地质特征与K8砂岩相似,为弱富水性的裂隙含水层,对采掘影响较小。工作面下部为太原组石灰岩(K1、K2)和奥陶系峰峰组石灰岩(O2)溶隙含水层,K1、K2岩性为深灰色,中厚层状,局部为泥灰岩,裂隙不发育,中部发育少量裂隙,大部分由泥质、方解石充填。含水层位于1、2 号煤层以下,K1、K2石灰岩含水层是一个富水性很不均、裂隙不发育,局部区域径流条件较好的弱富水岩溶裂隙含水层,K1石灰岩厚10~26 m,平均厚15 m,K2石灰岩厚12~35.34 m,平均厚10 m。O2岩性为峰峰组上段平均厚度为54.82 m,为灰色,局部含水性较好,岩溶裂隙发育。工作面为带压开采,K2灰岩和O2灰岩水可通过断裂构造、陷落柱等导水通道导通,造成突水事故,威胁工作面安全生产。干河煤矿2 号煤层主要含水层分布如图1 所示。

图1 主要含水层分布示意图Fig.1 Distribution of main aquifer

计算干河煤矿2 号煤层突水系数:

式中:T 为突水系数,MPa/m;P 为底板隔水层承受的实际水头值,MPa(水位标高K1采用500 m,水位标高O2采用517 m);M 为底板隔水层厚度,m。

2-301 工作面2 号煤层底板标高为+141—+157 m,根据工作面周边114、B3-2、B3-1 钻孔柱状图计算得出,2 号煤至石炭系上统太原组K1的隔水层平均厚度为46 m,水位标高K1为500 m,计算得出石炭系上统太原组K1带压3.43~3.59 MPa,K1突水系数为0.075~0.078 MPa/m,小于0.010 MPa/m,大于0.06 MPa/m;2 号煤至奥陶系中统峰峰组O2的隔水层平均厚度为72 m,水位标高O2为517 m,计算得出奥陶系中统峰峰组O2带压3.6~3.76 MPa。O2突水系数为0.050~0.052 MPa/m,小于0.06 MPa/m。综上可知,2 号煤层处于相对安全区,正常块段不会发生底板突水事故,但遇导水构造可能有突水威胁。

2.2 突水水源及通道分析

根据突水的水质、水位、水温等多方面综合分析判断突水水源。测量突水点附近的水温,突水水温稳定在38~39.5 ℃,不符合顶板砂岩水的温度,应为深部岩层水,确定突水水源来源于煤层底板以下。突水点附近水质较浑浊,且多呈现乳白色,水中同时夹杂着泥岩风化物,通过对水质化验表明,水体矿化度达到5.0 g/l,远高于顶板砂岩含水层矿化度1.3 g/l 及太灰水矿化度2.9 g/l,由此可判断,突水水源为奥灰水。突水事件发生后,地面钻孔观测到奥灰水位快速下降,整个突水期间水位累计降低115.00 m,据以往统计结果,奥灰水水文每年的平均降深仅为2.5 m,由此可确定突水水源为奥灰水。

奥灰水隔水层厚度较大,根据上文计算,其突水系数小于0.06 MPa/m,正常情况下突水危险性很小。2-301 工作面在采掘过程中,2-301 皮带顺槽掘进260 m 揭露断层F130H=2 m∠60°,该断层为正断层,走向N25°E,倾向NW,预计影响范围15 m。掘进590 m 揭露断层F13-8=2.5m∠60°,该断层为正断层,走向S89°W,倾向SE,影响范围15 m。掘进790 m 揭露断层F133H=6 m∠60°,该断层为正断层,走向S75°W,倾向SE,预计影响范围30 m。距离突水点最近的断层构造为F13-8,但该断层不导水,落差小,断层沟通下部奥灰含水层的可能性较小。三维地震探测结果表明,2-301 工作面底板岩层内未检测出陷落柱结构。

根据上述分析和2-301 工作面水文地质资料,现已查明的地质构造导致突水的可能性很小。因此,在已明确突水水源为奥灰含水层的情况,判定突水点附近存在隐伏性导水地质构造,大概率为隐伏陷落柱导水。

3 突水快速治理研究

3.1 钻孔布设与目的

2-301 工作面底板突水事故发生20 d 后,随着矿井巷硐内水位与奥灰水位落差的减小,涌水流量减小,经统计计算预测突水点涌水量稳定在200 m3/h 左右,出水点巷道远端流速约为0.005 m/s。根据经验,水流速度小于0.15 m/s 时对于粒径小于0.1 m 的砂石搬运能力很小,符合开展注浆工作的条件。

2-301 工作面底板出水点属于大型出水点,参考类似背景下成功治理的案例,可采用“围点打源”的治理方式。“围点”是指通过注入大颗粒骨料配合速凝材料,将突水封堵在工作面,避免事故的进一步扩大,为直接封堵涌水通道提供条件;“打源”就是通过注浆对突水点进行盖帽,封堵涌水通道。导水通道具体是陷落柱还是导水构造需要在围点期间验证。

2-301 工作面共布置4 个地面注浆钻孔,XY-3、XY-4 钻孔为盖帽钻孔,主要作用是在突水点附近采空区注入石子、水泥等封堵出水点;XY-1、XY-2 钻孔作为注浆孔,钻进施工期间寻找涌水通道,当出现钻井液漏失量大于10 m3/h 时,停止钻进,开始注浆。XY-1、XY-2 钻孔靶点位置位于出水点下方25 m,终孔位置为煤层底板下方100 m。钻孔布置如图2 所示。

图2 地面钻孔布置平面图Fig.2 Ground borehole layout plane

3.2 钻孔结构及注浆工艺

根据注浆孔布置方案设计2 类钻孔结构。2 类钻孔均采用3 种直径的钻头进行钻进,盖帽钻孔(XY-3、XY-4)一开钻头直径311.1 mm,钻进深度480 m,表层套管直径244.5 mm,二开钻头直径215.9 mm,靶向层位为2 号煤层顶板上10 m,技术套管直径177.8 mm,三开钻头直径152.4 mm,靶向层位为2-301 工作面采空区,不放置套管裸孔布置;注浆孔(XY-1、XY-2)二开段靶向层位为2 号煤层底板下15 m,三开段裸孔终孔层位为2 号煤层底板下100 m。2 类钻孔的结构如图3 所示。

图3 钻孔结构示意图Fig.3 Borehole structure

XY-3、XY-4 注浆材料为石子、细砂、水泥及水,第一次盖帽注浆不做压力要求,多处盖帽注浆后,当漏失量明显减小后,注浆压力可由起压逐渐提高至2 MPa,停止注浆。XY-1、XY2 钻孔注浆材料主要为单液水泥浆,采用下行方式注浆,水灰比根据实际涌失量在2∶1~0.7∶1 范围内调整,注浆压力设计为水压的1.5 倍,注浆终止压力为5.0~7.1 MPa,逢漏(漏失量大于10 m3/h)注浆封堵,注浆达到终止条件后,凝固24 h 继续钻进注浆。

4 突水通道的封堵效果及堵水效果评价

4.1 盖帽及涌水通道封堵效果评价

XY-1~XY-4 号孔在2 号煤层底板下20 m(孔深-550 m)之前共注浆7 986.5 t,90%以上的浆液注入2-301 工作面采空区及周边巷道,2-301工作面已采空区域平面面积为6 948 m2,工作面回采高度取2.4 m,采空区空隙计算系数取0.5,采空区垮落后可充填空隙体积为8 337.6 m3,两侧回采巷道充填长度按100 m 计算,充填体积为2 800 mm3,则盖帽充填空间为11 137.6 m3,每吨水泥制浆量约为1.35 m3,盖帽注浆体积为10 781.8 m3,假设90%的浆液充填在采空区及巷道,则采空区充填系数为87.12%,盖帽注浆充填系数大于85%,注浆充填效果良好。XY-1、XY-2 号钻孔在下方涌水通道内总注浆体积2 5845.3 m3,形成了直径约30 m、高度约90 m 的封堵柱,终孔及注浆终压标准均通过验收,封堵效果良好。盖帽区域及导水通道封堵情况如图4 所示。

图4 钻孔轨迹示意图Fig.4 Borehole trajectory

4.2 治理效果评价

对干河煤矿2-301 工作面底板涌水点注浆堵水后,根据监测结果绘制处奥灰水及副斜井内水位变化曲线,如图5 所示。堵水钻孔施工之前,奥灰水位持续下降,副斜井内水位持续上升,副斜井水位接近奥灰水水位。堵水钻孔施工完成后,奥灰水水位开始逐渐稳步上升,副斜井内开始抽水,水位开始迅速下降,说明奥灰含水层和井下空间的导水通 道已基本封堵完毕。

图5 奥灰长观孔和副井水位变化趋势示意图Fig.5 Water level change trend of Ordovician limestone long observation hole and auxiliary well

5 结 语

通过对干河煤矿2 号煤层水位地质条件分析,2 号煤层开采主要受奥灰含水层影响,根据2-301工作面底板突水的水质、水温等特征,确定突水水源为奥灰含水层,导水通道为隐伏断层或陷落柱,提出盖堵结合的治理方案,并设计具体的钻孔布置、钻孔结构、注浆方式等。治理结束后,通过分析计算及现场监测表明,采空区及回采巷道内盖帽区域充填系数大于85%,奥灰水水位快速上升恢复,奥灰水涌水通道被有效封堵。干河煤矿此次奥灰突水快速治理工程具有用时短、封堵效果好等特点,具有良好的经济社会效益,为类似矿井水害防治提供技术借鉴。

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