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石家庄某RDF 项目废水处理系统运行及优化研究

2023-11-06黄光法胡达清李鋆戚亮王汝佩代陈林

能源工程 2023年5期
关键词:浓水冷凝滤液

黄光法,胡达清,李鋆,戚亮,王汝佩,代陈林

(1.浙江天地环保科技股份有限公司,浙江 杭州 310000;2.浙能锦江环境控股有限公司,浙江 杭州 310011)

0 引 言

垃圾焚烧减量是当前国内外最为有效的垃圾处理方式之一,其相关技术已经相当成熟[1]。随着我国垃圾焚烧产业高速增长的阶段接近尾声,发展重心正逐渐向中西部地区转移,并从大中城市向县镇下沉。随着新增项目的单体规模越来越小,导致单位投资额显著上升且投资收益大幅下降[2-5]。在广阔而分散的县镇区域直接建设垃圾焚烧电厂,基本不具经济可行性。

通过资源化处理,将生活垃圾转化为垃圾衍生燃料(Refuse Derived Fuel,简称RDF),减少垃圾转运数量,并大幅提高其单位质量热值,可以实现“分布式RDF 制备+集中式高效焚烧”模式,也可以直接作为能源密集型产业的替代燃料。因此,在垃圾处理行业中推广该技术具有极大潜力[6-8]。

近年来,国内已有一定规模的RDF 项目进入商业运行阶段。据了解,当前已建或规划的RDF项目,废水处理系统总体上参考垃圾焚烧电厂废水处理的设计思路,采用“厌氧-多级A/O 膜浓缩”的主体流程。由于RDF 项目与垃圾渗滤液处理项目在功能定位、基础设施等多方面的条件差异,细节上存在诸多不同。

本文选取石家庄某RDF 项目的废水作为处理对象,分析废水处理系统的具体运行情况。通过优化废水处理系统,有效解决当前存在的问题,提高处理效果和运行经济性,为其他RDF 项目废水处理提供参考和依据。

1 RDF 制备线及废水处理系统概况

1.1 RDF 制备线概况

生活垃圾制备RDF 的核心步骤是生物干化和分选,生物干化是利用堆肥的原理让预破碎的混合垃圾发酵,产生热量进行干燥脱水;分选是将垃圾中的不可燃物,如金属、泥土、建筑垃圾等分离,是提升燃料质量的关键,通常需要进行机械、风力、磁力等多种方式组合分选和再破碎再分选。

经过这两个核心步骤处理后的生活垃圾,减重约40%,图1 是生活垃圾RDF 产品的外貌。

图1 生活垃圾RDF 产品外貌

石家庄某RDF 项目建设规模为两条RDF 制备线,原生垃圾设计处理能力1650 t/d(设计原生垃圾水分约50%,热值约5230kJ/kg),采用生物干化+全自动机械分选工艺,工艺流程如图2 所示,可获得高热值(约8368kJ/kg)、低水分(30%~40%)和粒径均匀的RDF 产品。该项目处于产能提升阶段,处理约600 t/d 的生活垃圾。

图2 石家庄某RDF 项目工艺流程

如图2 所示,RDF 项目的废水来源主要是原生垃圾储运过程产生的垃圾渗滤液,质量约为原生垃圾的10%~15%;RDF 制备过程中产生的冷凝液,质量约为原生垃圾的5%~10%;以及少量生活废水和其他废水。

参照常规垃圾电厂废水处理系统设计,设置2×200 m3/d 渗滤液处理系统和1×200 m3/d 冷凝液处理系统,两套系统主体流程独立运行,污泥和臭气等处理系统公用,工艺流程如图3 所示。

图3 废水处理系统流程

左半部分为渗滤液处理系统,主要处理原生垃圾渗滤液,主体工艺为“预处理+厌氧反应器(UASB)+厌氧好氧(A/O)+外置式超滤+纳滤(NF)+反渗透(RO)+消毒”,其中“纳滤+反渗透”的设计预期综合回收率≥60%;

右半部分为冷凝液处理系统,主要处理RDF制备过程产生的冷凝液和其他废水,主体工艺为“厌氧好氧(A/O)+外置式超滤+反渗透(RO)+消毒”,设计预期反渗透回收率≥75%。

两套系统的产水水质均按国家标准《城市污水再生利用工业用途用水质量》[9]表1 循环冷却用途[9]以及《生活垃圾填埋场污染控制标准》相关指标要求设计[10]。

表1 渗滤液调节池月平均COD 含量(2022 年8—12 月)

1.2 废水处理系统运行情况

初步统计了废水处理系统2022 年8—12 月期间的各工艺装置进出水质数据,总结分析如下。

1.2.1 COD 含量

表1 为2022 年8—12 月渗滤液调节池平均COD 含量,不同月份平均COD 含量相差较大,但都远小于渗滤液系统进水COD 设计值60000mg/L。

结合表1 和图4(a)中的COD 数据,经过厌氧工艺,8—12 月份出水水质中COD 大部分被去除,其去除率在75%以上。图4(b)显示了8 月份各部分出水COD 检测值每日变化情况,数据波动幅度较大。

图4 渗滤液各部分出水COD 值

经过膜处理后的废水COD 长期稳定在40 mg/L 以下,符合工业再生用水COD 指标。

根据图4(a)中的8—12 月渗滤液系统UASB与A/O 工艺部分出水的COD 均值,可以发现渗滤液UASB 出水COD 为1300~2000mg/L,但A/O 系统的出水COD 却高达500~1000 mg/L,对比类似的垃圾渗滤液生化流程,A/O 进水COD 一般超过3000mg/L,出水COD 则为300~500 mg/L,存在明显异常。初步判断,原因为冷凝液系统实际进水COD 与设计相比偏低,UASB 过多消耗了后续A/O 运行所需的碳源,导致渗滤液A/O 系统长期处于碳源不足、污泥状况不佳的状态,造成出水水质较差。

冷凝液系统也出现了实际进水COD 远小于设计的情况(设计为10000mg/L,实际仅2000mg/L 左右),长期需要掺入未经厌氧处理的渗滤液以补充碳源,维持污泥浓度,以保证设备正常运行。这相当于本应该由厌氧降解处理的COD,转由A/O 工艺来处理,增加了运行成本。

总的来说,项目进水COD 偏离设计,导致两套系统的生化工艺运行都不理想,运行成本高,出水水质差。

1.2.2 NH3-N 含量

表2 为8—12 月渗滤液调节池平均NH3-N 含量,图5(a)为8—12 月A/O 池和清水池出水平均NH3-N 含量。图5(b)为8 月份每日A/O 池和清水池出水NH3-N 含量的变化情况。

表2 渗滤液调节池月平均NH3-N 值(2022 年8—12 月)

图5 渗滤液各部分出水NH3-N 值

经过UASB 工艺和A/O 处理后,水中绝大部分NH3-N 被去除,剩余NH3-N 含量低于20 mg/L。8 月份以后A/O 池出水NH3-N 有明显升高,是为补充A/O 池碳源,有少量渗滤液不经UASB 直接进入A/O 所致。

清水池NH3-N 含量极低,除个别异常值外,均在1 mg/L 以下,符合工业再生用水NH3-N 含量指标。

1.2.3 pH 值

图6(a)是8—12 月各部分工艺出水的pH 变化情况图。调节池出水的平均pH 值呈弱碱性。A/O 工艺出水水质呈弱碱性,这与工艺中所用到的污泥有关。最后清水池中水质的pH 值接近7,符合国家工业再生利用工业用水水质标准。图6(b)显示了8 月份每日各部分出水水质pH 变化情况,除清水池外,各部分出水水质pH 值变化幅度不大,呈弱碱性居多。清水池中的再生出水呈弱碱性或弱酸性,排除个别异常数据,总体低于A/O 出水。

图6 渗滤液各部分出水pH 值

2 废水处理系统的问题与优化研究

2.1 废水处理系统存在的问题

项目经过一段时间的运行,可以发现废水处理系统存在一些问题,主要表现在以下方面。

1)系统部分技术指标偏离设计

最突出的是第2.1 节所说的进水COD 值远低于设计值,尤其冷凝液的偏离情况更为严重,由于RDF 项目废水处理在设计时缺乏足够的数据参考,为了系统的可靠性,设计参数设置过高,既增加了基建投资,又增加了运行调节的难度,导致两套废水系统的A/O 池进水长期需要掺入未经厌氧处理的渗滤液以补充碳源,维持污泥浓度,以保证设备正常运行,增加了运营成本。

2)冷凝液与渗滤液水量比例波动幅度大

在设计时预估渗滤液产水量约为冷凝液的2倍左右,但实际生产中,该比例随季节出现巨大波动。根据表3 中每月冷凝液与渗滤液两部分产水量比值和具体产量来看,与预期相差较大,有多个月份严重偏离设计,对两套系统的运行调节造成困扰,影响处理效果,增加运行成本。

表3 冷凝液与渗滤液月产水量比值(2022 年8—12 月)

3)动力成本高导致运行成本偏高

常规的垃圾焚烧电厂和RDF 项目,废水处理系统的动力成本占到处理成本的2/3 以上,但垃圾焚烧电厂使用的是自发电,而RDF 项目无自发电系统。因此,RDF 项目的废水处理成本超过50元/吨,远高于垃圾焚烧电厂的30~35 元/吨。

4)浓水处置困难

常规的垃圾焚烧电厂和RDF 项目的废水处理系统都会在流程末端产生浓水(来自纳滤装置和反渗透装置的浓水),且该浓水一般不被常规的市政污水处理厂接纳,需自行处置。

垃圾焚烧电厂会将浓水回喷锅炉,虽然会影响锅炉热效率,但至少实现了废水系统的水平衡和盐平衡;而RDF 没有锅炉,对浓水几乎没有自我消纳能力。现有流程对全部废水的处理减量仅65%左右,处理后的浓水产生量平均为86.4 m3/d。曾经尝试将浓水回灌原生垃圾堆场处置,但造成原生垃圾产生的渗滤液水质急剧恶化、盐分快速上升,对废水处理系统运行形成不可忽视的威胁,因此,目前只能以高额的成本外运处置。

2.2 废水处理系统优化研究

2.2.1 冷凝液处理系统优化

综合考虑第2.1 节提出的冷凝液进水COD 远低于设计值和冷凝液与垃圾渗滤液水量比例变化量这两个问题,需要反思单独设置冷凝液处理系统的必要性。

从水质方面看,对比2022 年7 月冷凝液A/O出水与渗滤液A/O 出水指标,如表4 所示。两者的COD、氨氮、电导都相差较小,冷凝液COD仅2000mg/L 左右,并不是设计时预想的冷凝液COD 高达10000mg/L。同时,两套废水系统A/O工艺的池型、水力停留时间、曝气方式等差异不大,可以推断两套系统的A/O 工艺进水,即渗滤液经USAB 处理后的出水和冷凝液的水质比较接近,完全可以直接合并处理。

表4 冷凝液A/O进水与渗滤液A/O指标统计(2022年7月)

从废水水量方面看,分析全年统计数据,冷凝液的水量波动与废水总量波动基本呈相反的趋势,废水总量最多的时期渗滤液量是冷凝液量的3 倍左右。冷凝液并入渗滤液处理系统,不会出现两种废水水量同时出现高峰的情况,只需要适当放大渗滤液处理系统UASB 厌氧工艺后的装置规模,会更加节省基建费用和运行成本。

以本项目为例,当前冷凝液处理系统长期运行在仅20%~40%水量负荷、需要额外补充碳源的工况下,对控制运行成本非常不利。

鉴于上述情况,对现行项目进行了调整,将冷凝液调节池出水管路联通到渗滤液处理系统的厌氧好氧(A/O)装置入口,冷凝液处理系统整体停运保养。预计该项措施会降低20%以上的运行成本。调整后的运行流程如图7。

图7 调整后的废水处理系统流程示意图

2.2.2 浓水的浓缩减量处理

本项目的浓水是指图3 工艺流程所示,进入浓缩池的废水。根据运行记录,渗滤液的电导相对比较稳定,与项目设计的溶解性总固体(Total Dissolved Solids, TDS)15000 mg/L 基本相符,冷凝液TDS 抽样检测约为10000 mg/L,两种废水经膜系统处理减量65%后,浓水的TDS 上升至37000 mg/L 左右,考虑外运处置的成本,这部分浓水还有进一步浓缩减量的空间。经技术经济性比选,采用基于生物-物理-化学联合处理的深度处理技术(Dual Treatment Reactor With Ozone,DTRO)最具有经济性。

按常规设计,应采用混凝软化+过滤+多段式DTRO[11-12],从而兼顾到较高的回收率和合理的运行能耗。但这样的设计需要一定的场地布置,宜在基建时一并实施。

本项目由于场地过小,无法布置絮凝软化和过滤装置,采用了浓缩内循环模式的DTRO,即膜组件整体只有一段,但膜组件部分浓水直接回组件入口,与进水相混合,从而提高膜表面过滤膜速,防止结垢沉积。该设计的优点是进一步提高了膜系统的抗污染性能和回收率,但缺点则是运行能耗的大幅度上升。另外也设置了进水加酸脱气、投加阻垢剂等辅助措施。

最终形成的方案是增加一套处理能力为210 m3/h 的DTRO 系统,设计进水水质为TDS 40000 mg/L,COD 3500 mg/L,硬度3800 mg/L(以碳酸钙计)的污水,回收率不低于60%,工作压力不超过9 MPa,设计膜通量不大于10 LMH。

DTRO 装置在安装调试完成后,实际运行中考虑到浓水外运处置的高昂成本,进一步调高了回收率,适当放宽产水电导限制。表5 统计了2022 年8—12 月冷凝液与渗滤液清水回收率,DTRO 平均回收率为75%左右。膜的化学清洗频次控制在期望目标内,运行较为平稳,但运行能耗比常规设计的二段式DTRO 系统约6 kWh/m3高出近一倍。总体而言,虽然该方案的浓缩减量效果比较理想,但运行能耗和成本偏高,属于场地条件不具备时的折中做法。

表5 冷凝液与渗滤液清水回收率统计(2022 年8—12 月)

2.2.3 其余有待实施的技术改进建议

RDF 项目存在浓水消纳困难的难题,因此进一步的技术改造建议主要围绕两方面:

(1)在具备处置条件和经济性的情况下,对DTRO 系统产生的浓水进行蒸发处理,产出结晶盐,浓水不再外运。如采用蒸汽机械再压缩技术(MVR),浓水蒸发的运维成本约60 元/吨,与外运处置相比,具有较好的经济性。

(2)处理生化尾水的外置式超滤运行能耗远高于常规MBR,建议在技术经济性评估后,改为MBR 膜池或“混凝+过滤+普通超滤”以降低运行成本。另外,生化装置的曝气风机也应考虑选用更为节能的型号。

3 效益分析

3.1 运行费用

此次对RDF 废水处理系统的优化改造研究,调整了系统管线和加药方案,停运了部分设备,初步估算药剂费、电费、换膜费和设备系统维护费,运行成本可降低约20%,折合约10 元/吨。

3.2 社会效益

本项目的废水系统运行优化研究,解决了石家庄某RDF 项目废水处理运行效果不稳定的问题。经处理后的再生水水质符合相关国家和行业标准,可以用作工业用水,不对周边环境造成污染,促进当地环境优化。

4 结论

通过石家庄某RDF 项目废水处理系统的建设和运行改善,对废水处理系统的优化研究结论如下:

(1)该RDF 项目投运后的冷凝水COD 远低于预期,给同类项目设计提供了重要参考。冷凝液水质与经过厌氧处理后的垃圾渗滤液水质比较接近,建议两者合并处理,不再设置单独的冷凝液处理系统,节省基建投资和运行费用的同时,更方便运行管理。

(2) RDF 项目的废水处理项目,应以项目的物料平衡为优先考虑,应做到废水处理系统产生的清水有合适的消纳渠道,浓水有成本可控的处置方式,尤其浓水的浓缩减量程度,应在整体设计时就考虑在内,否则废水处理会成为RDF 项目运行的最大瓶颈,也会显著增加项目的运行成本。

(3)与垃圾焚烧电厂相比,RDF 项目没有锅炉发电部分,只能以工业用电为唯一动力来源,动力成本较高,废水处理系统的设计应重点考虑节能因素,尽量避免选用高能耗的水处理工艺。

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