景福矿15109 切巷掘进预抽钻孔施工设计
2023-08-08王俊伟
王俊伟
(华阳集团一矿,山西 阳泉 045000)
1 概 况
景福矿15109 切巷从15109 进风顺槽切巷口开口,由北向南沿煤层顶板布置,设计长度180 m,宽度4.5 m。15109 切巷西临矿井边界,东临15109工作面(未采动)。巷道设计均沿15 号煤层顶底板布置,结构单一,不含或含1 层夹矸,亮煤为主,暗煤次之,属光亮型煤。经过有关部门的鉴定,该矿属于高瓦斯矿井。在巷道掘进过程中,煤体会大量破碎,吸附在煤体中的瓦斯大量释放,会引起矿井巷道内瓦斯超限。为提高15109 切巷掘进期间防治瓦斯能力,减少瓦斯异常涌出现象发生,进行15109 切巷掘进预抽设计,考虑到15 号煤层是低渗透性煤层,为了增加预抽效果,采用了煤层增透技术。
2 15109 切巷掘进预抽设计
根据景福矿15109 切巷实际情况,决定采用停掘预抽的方式,停掘后在煤头施工预抽钻孔,与抽采管路连接进行预抽。从15109 切巷向掘进方向施工8 个预抽钻孔,设计深度100 m,分2排布置,第一排布置5 个钻孔,分别为1、2、3、4、5 号钻孔,开孔高度为距底板2.2 m 施工,钻孔施工方位角分别为中偏左9°、中偏左1°、0、中偏右1°、中偏右9°;第二排布置3 个钻孔,分别为6、7、8 号钻孔,开孔高度为距底板1.5 m施工,钻孔施工方位角均为0,如图1 所示。其中7 号钻孔为普通预抽钻孔,2 号、4 号钻孔为气相压裂钻孔,1、3、5、6、8 号钻孔为造穴卸压钻孔。
图1 停掘预抽钻孔设计Fig.1 Design of pre-pumping borehole for stopping excavation
为增加预抽效果,采用煤层增透技术(气相压裂、造穴卸压),提高瓦斯抽采纯量。造穴卸压是利用高压水射流对钻孔进行扩孔,增加煤体的暴露面积,进而改变钻孔周围的应力分布,达到对煤层进行卸压的目的。在卸压后,煤层的渗透性会大大提高,增加了煤层内瓦斯流动的通道,其原理如图2 所示。
图2 造穴增透原理图Fig.2 Principle diagram of antireflection by making holes
图3 释放钻孔设计Fig.3 Release drilling design
在造穴时,造穴的深度和间距是需要重点关注的参数,造穴间距越大,增透的效果越不明显;造穴间距过小,容易引发钻孔发生塌孔的问题。结合15109 切巷的实际情况,对造穴参数进行设计,造穴深度1 m,间距10 m,共造穴9 次,位置分别为19~20 m、29~30 m、39~40 m、49~50 m、59~60 m、69~70 m、79~80 m、89~90 m、99~100 m。
气相压裂是利用高压气体的膨胀特性对煤层进行压裂,在钻孔压裂后,钻孔周围的应力得到释放,产生大量的裂隙,钻孔周围形成较大范围的破碎区,从而有助于瓦斯流动。。根据15109 切巷的实际情况,采用的是液态二氧化碳进行压裂,压裂时使用封孔器封孔,距孔口往里3 m、15 m 处各封一道,封孔段长度1.5 m;气相压裂段为15~85 m,预留15 m 自由段。
封孔采用“两堵一注”水泥砂浆封孔,封孔深度为8~16 m。施工的预抽钻孔中最浅钻孔减去20 m,作为掘进工作面允许掘进的距离,保留20 m超前距。
3 掘进期间瓦斯治理
15109 切巷采用停掘预抽设计治理瓦斯时,采用气相压裂、水力造穴等煤层增透技术时,造穴空间内的瓦斯会异常涌出,容易引发瓦斯超限。针对这种情况,在煤头施工10 m 释放钻孔,允许掘进5 m,预留5 m。通过施工释放钻孔将残余的瓦斯放出,避免瓦斯安全事故。
根据实际情况,15109 切巷煤头施工20 个释放钻孔即可满足实际生产需求。钻孔直径75 mm,垂直煤壁施工的释放孔,设计深度10 m,有方位角的释放钻孔设计深度12 m。释放孔分3 排布置,排间距1 m,第一排钻孔距顶板1 m,第二排距底板1 m。释放钻孔设计如图2 所示。
通过这种扇形钻孔,能有效地覆盖抽采钻孔的区域,将增透孔内残留的瓦斯全部排放出,也能加速抽采区域内瓦斯的释放。
4 应用及效果分析
15109 切巷预抽钻孔由地面2BEC-72 型水环式真空泵负担,一用一备,最大吸气量610 m3/min,电机功率1 000 kW。抽采管路由地面泵站—南石门(回风大巷开口处) 敷设φ820 mm 的瓦斯管,回风大巷开口处—15108 回风系统巷口敷设φ630 mm 的瓦斯管,15108 回风顺槽、15109切巷敷设φ377 mm 的瓦斯管,预抽钻孔采用φ50 mm 高压管连接,煤头预抽处安装1 个放水器、1个观测装置,如图4 所示。管路敷设距煤头不得超过10 m,按标准安装瓦斯管路,确保预抽钻孔正常施工。
图4 瓦斯抽采系统示意图Fig.4 Gas extraction system diagram
在抽采过程中,纯瓦斯浓度是关键参数,因此抽采过程中瓦斯的浓度进行监测。该工程从2022年4 月5 日开始,在抽采初期,抽采管道内瓦斯浓度平均在60.13%。随着抽采时间的增加,管道内的瓦斯浓度逐渐下降,最低时达到了23.46%。整个抽采共进行了60 d,平均瓦斯抽采浓度为34.56%,表明预抽钻孔是有效的。
5 结 语
针对景福矿15109 切巷施工过程中可能遇到的瓦斯异常涌出问题,设计了瓦斯预抽钻孔。为了保证预抽钻孔的有效性,采用了相应的煤层增透手段,并且在抽采完成后,再施工20 个释放钻孔,将增透钻孔内残余的瓦斯全部释放,进一步保证了施工的安全性。通过工程实践表明,此次15109 切巷瓦斯预抽工程实施效果良好,平均瓦斯抽采浓度为34.56%,保证了掘进面的开采安全。