电镀废水AO-ABFT技术改造工程实例
2023-07-04孟家兴
孟家兴
(中煤科工集团杭州研究院有限公司,浙江 杭州 311201)
二十一世纪以来,随着我国工业化进程的迅猛发展,电镀行业引发的水环境污染问题也日趋严重。因此,加强对电镀废水的管控与治理是目前面临的主要问题之一[1]。电镀废水含有多种重金属 (如Ni2+、Cu2+等),氮磷含量也高,具有水质变化大、成分复杂、对环境危害性强的特性[2]。常规处理电镀废水的方法,主要有化学沉淀法、物化法、膜分离法和吸附法[3-5]等,虽有较好的处理效果,但主要针对重金属、氰化物,而对有机物及氮元素的去除则难以达到出水标准。针对这一现状,目前研究人员多采用经济的生化处理工艺。
当前,电镀行业逐渐加强了对有机物、氮和磷元素的去除管理。由于电镀废水含盐率高、可生化性低等,单一的生化处理难以降解大分子有机物,无法实现出水的达标排放。许多电镀企业采用生化-物化组合工艺对氮元素进行去除,但稳定性较差。因此,本研究在原有的物化-生化基础上进行工艺改造(强化生化系统脱氮能力),经过小试实验分析和中试试运行,最终确定生化系统采用AO-ABFT(曝气生物流化床)组合工艺,以提高脱氮效果以及系统出水的稳定性。
1 电镀废水处理工艺
1.1 工艺概况
本研究的原工艺状况:处理水量为80 ~100m3/d,要求系统运行一天的时间为8~16 h。原水经混合后依次经物化、生化处理后流入城市污水处理厂,其中的沉淀池出水部分回流至生化池前端,进一步强化脱氮效果。具体流程如图1。
图1 原工艺流程图
1.2 存在问题
该工程的废水取自某企业电镀废水,废水水质、工艺进出水的水质及排放标准见表1。由表1可知,电镀废水主要污染指标有CODCr、TP、ρ(Ni2+)、NH3-N及TN等。原水经前端的两级物化处理后,TP、ρ(Ni2+)分别实现了99.58%、99.80%的去除率,基本达到排放标准。生化处理后,COD、TP和ρ(Ni2+)都已实现达标排放,但对氮类元素物质的去除结果不理想,且TN多以NH3-N的形式存在(NH3-N约占81.77%),因此考虑借助物化技术强化对NH3-N的降解。NaClO氧化氨氮时具有去除效率高、速度快的特点,故本工艺采用NaClO去除氨氮[6],但经长期的工艺运行后仍存在问题。
表1 原工艺的进、出水水质指标 mg/L
理论上,NaClO氧化1 g NH3-N需要7.6 g的有效氯,但胡小兵等[7]实验证明,只有实际投加量远大于理论计算值时,才能有效保证NH3-N的去除率,这在一定程度上加重了经济损耗。另外,NaClO加药间未配置在线监测仪器,仅依靠人工经验进行药量的投加,难以保证药剂添加量的准确性。一旦加药量在误差范围外,将导致出水NH3-N不稳定,并存有超标的可能。此外,NaClO超量投加易产生的Cl-,可能会使COD在测量时因屏蔽剂不足出现测量误差,或者残留的Cl-在回流时对活性污泥产生副作用。因此,在原工艺的基础上对生化系统进行提标改造,以实现出水的稳定达标。
2 工艺调试及运行效果
2.1 工艺调试
基于以上工艺问题和难以实现出水稳定排放的现状,新工艺在改造前已进行了小试实验和中试研究,最终确定采用AO-ABFT组合工艺。须注意的是,本研究中前端物化工艺保持不变。新工艺ABFT以固定在生物载体上的高效微生物,实现NH3-N的高效转化,尤其是与AO工艺组合时,兼顾了活性污泥法、生物膜法和固定化微生物技术的优点。此外,该工艺段具有运行管理方便、操作简单特点,因此在水处理领域被广泛应用[8-10]。改造后的具体工艺流程见图2。
图2 现工艺流程图(新工艺)
调试周期为1个月,技术改造期间保证DO充足,维持在4~6mg/L。改造后已试运行1个月,出水水质基本稳定。其中,COD、TP、ρ(Ni2+)、NH3-N和TN 的 质 量 浓 度 分 别 为 18、0.7、0.037、0.512和17.2mg/L。
2.2 运行效果
2.2.1 NH3-N的处理效果
图3为AO-ABFT组合工艺对某企业电镀废水中NH3-N的处理效果。
图3 组合工艺出水中NH3-N浓度变化及去除率
该工艺调节池进水中NH3-N的质量浓度175.0~230.0mg/L范围内,因进水时段各车间排放废水不同使得NH3-N质量浓度不稳定。经AO处理后,NH3-N质量浓度为110.0mg/L左右,占TN质量浓度的41%;而在运行后期,AO单元出水中NH3-N也呈现下降趋势,最终经过ABFT工艺处理后出水中NH3-N质量浓度小于6.0mg/L,运行后期质量浓度甚至降低到0.2~1.0mg/L,去除率高达97%~99%。随着组合工艺运行数据看,表明硝化细菌的活性增强,系统运行趋于稳定(较原有生化系统稳定性增强了),使得其在后续出水中NH3-N去除率增高[11]。
2.2.2 TN的去除效果
组合工艺对电镀废水中TN的去除效果由图4所示。工艺运行期间,经前端处理后调节池进水TN的质量浓度在300mg/L左右,经AO处理后,TN质量浓度在150~220mg/L范围内波动,极不稳定。该企业中AO生化处理对TN的去除效果较差,虽有所降低,但仅依靠AO系统进行脱氮处理时,TN含量远大于排放限值标准。AO生化出水经ABFT处理后,出水中TN平均质量浓度在20.42mg/L,基本低于污水厂进口处限值的30.00mg/L,达到排放标准;再者,部分出水经回流管道再次回流至AO进水口中,进一步强化脱氮效率。就运行数据来看,ABFT技术对末端TN的处理有明显的优势,整体而言,TN去除率可达90%以上,最高去除率可实现96.5%的去除率,试运行的1个月期间,达标率为100%。
图4 组合工艺出水中TN质量浓度变化及去除率
ABFT去除效率较高的原因在于ABFT工艺依靠生物酶与载体的固定化技术,创造适合硝化细菌生长繁殖的环境,提高硝化和反硝化速度,同时还可以使反硝化细菌有较高的活性,从而显著提高处理效率和污水脱氮效果[12]。
综上所述,原有工艺的基础上进行的技术改造,经过1个月的调试和试运行后,出水已成功实现稳定达标。AO-ABFT组合工艺对企业电镀废水中氮元素污染物有着良好的处理效果。
3 结论
针对原有工艺存在问题,提出AO-ABFT组合工艺的技术改造。改造后的工艺可以有效去除电镀废水中的氮类污染物,工艺运行数据表明:
1)NH3-N 和TN 排放质量浓度低于20和30mg/L,现已连续稳定运行1个月,出水水质达标率为100%。
2)ABFT工艺技术成熟,调控及运行的操作简单便捷,无需配置过多人员,降低了投资费用和运行费用,易于管理,适用于不同规模的电镀生产企业。同时,也为电镀废水的处理提供了工程经验和设计依据,进一步实现电镀废水持续性的稳定达标排放。