APP下载

低温甲醇洗装置排放气优化运行

2023-03-19刘欣慧大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司内蒙古赤峰025350

化工管理 2023年15期
关键词:投用蒸气闪蒸

刘欣慧(大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司,内蒙古 赤峰 025350)

0 引言

低温甲醇洗装置在满负荷运行期间,二氧化碳排放气中有效气组分甲烷含量平均大于2%。按照两个单元设计气量22.8 万Nm3/h 计算,排入大气的CH4含量高达4 560 Nm3/h,造成有效气体严重浪费,目前通过工艺手段调整无法整体降低排放气中的CH4含量。

根据运行数据分析,排放气中携带的CH4主要是在K001、K002 塔甲醇吸收粗煤气中的CH4后,在K003I、K004I 未全部闪蒸出来,无法通过循环压缩机回收至系统,只能通过排放至大气。且从历次分析数据来看,K003II 中携带的CH4含量最高,因此需要对K003I 至K003II 流程进行增加闪蒸改造,通过压缩机(利旧煤锁气压缩机)回收闪蒸气以有效降低整体排放气中的CH4含量。

遵循亨利定律可知,气体的分压越大,其在溶液中的溶解度也就越大。所以,增加压力有利于吸收。反之,降低压力有利于解吸。

因此通过降低压力来确保甲醇中溶解的CH4回收至系统内,因此拟通过增加一台闪蒸罐及压缩机,将K003I 的甲醇在0.4 MPa 下进行闪蒸,闪蒸气体进行回收,来降低排放气中的CH4含量。

1 进行改造的系统或设备情况

1.1 系统或设备简述

低温甲醇洗吸收系统主要将粗煤气中的油、HCN、CO2、H2S 等进行洗涤吸收,粗煤气经过硫化氢吸收塔和二氧化碳吸收塔洗涤吸收后,制得符合设计指标的净化气。富甲醇溶液主要通过减压闪蒸、气提、加热再生方式解析出气体,其中含有低浓度H2S的排放气经过水洗脱醇后,送至排放筒排放[3]。

在二氧化碳闪蒸塔K003Ι 闪蒸段,大部分有用气体(CO、H2、CH4)在1.1 MPa 压力下闪蒸出来,用半贫甲醇吸收液进行吸收,闪蒸气中的大量CO2被重新吸收。被吸收之后的闪蒸气通过燃料气压缩机V001 加压至3.6 MPa 后回到粗煤气分离器F001 气相出口返回粗煤气系统。K003Ι 底部富含CO2的甲醇通过K003II 减压闪蒸以及K003 Ⅲ减压、氮气气提,CO2气体最终完全被解析出来,未在K003I闪蒸的有效组分如:CH4、CO、H2等气体与闪蒸出的CO2气体,通过K006 塔水洗后排放至大气。

1.2 技术状况及参数

(1)K003I 一段闪蒸气设计流量:3 742 Nm3/h,温度-47 ℃,压力1.1 MPa;H2S 浓缩塔一段闪蒸气设计流量:1 227 Nm3/h,温度-53 ℃,压力1.1 MPa。

(2)K003II 闪蒸气设计流量:38 021 Nm3/h,温度-48.8 ℃,压力0.2 MPa。

(3)燃料气压缩机数据:排气压力:3.895 MPa,最大允许工作压力:4.285 MPa,最大允许排气温度:150 ℃,排气量:5 916 Nm3/h。

2 投资的目的、意义和必要性

2.1 提高人身、设备和系统的安全性

前期装置满负荷运行时,出现净化气硫含量会出现超出设计指标(200×10-3mg/L)的情况,其原因可能是因为二氧化碳吸收塔塔顶温度高于塔中部温度,造成有机硫噻吩脱出效果下降。净化气总硫高将会影响下游甲烷化装置催化剂的使用寿命。由于甲醇的温度越低,吸收效果越好,若将二氧化碳吸收塔塔顶洗涤用贫甲醇温度降低,可以有效减少净化气硫含量,延长甲烷化装置催化剂的使用寿命。在保持相同的吸收效果下,系统循环量也会相应减少,同时降低装置的能耗[1]。

在低温甲醇洗AB 单元分别增设了一台贫甲醇/半贫甲醇换热器(51/52-W101),将进入CO2吸收塔(51/52-K002)前的贫甲醇/ 半贫甲醇进行换热,降低二氧化塔吸收塔(51/52-K002)顶操作温度,提高贫甲醇脱硫效果,减少洗涤甲醇流量,降低装置生产成本。

原设计中燃料气压缩机入口分液罐设计压力为1.1 MPa,设计压力偏低,为了保证装置安全,在实际运行中二氧化碳解析塔K003 Ⅰ段和硫化氢浓缩塔K004 Ⅰ段压力操作压力在1.0 ~1.1 MPa 之间,富碳甲醇中的甲烷在K003 Ⅰ闪蒸不彻底,进而在二氧化碳解析塔K003 Ⅱ段和硫化氢浓缩塔K004 Ⅱ段闪蒸,造成排放气中甲烷超标。计划新增加一台闪蒸罐及压缩机,将K003I 的液相富碳甲醇在0.4~0.5 MPa 闪蒸,闪蒸气通过压缩机回收至低温甲醇洗系统,回收排放气中甲烷。

2.2 节能降耗、提高经济性

根据计算数据,新增加闪蒸罐压力在0.4~0.5 MPa,其闪蒸的气量在24 211~38 261 Nm3/h(两个单元总量),需要采用压缩机进行压缩再返回系统,二氧化碳排放气中甲烷含量可以控制在0.95%~1.06%之间,可以有效减少甲烷排放,增加天然气产量。

本次设计技改项目,可稳定系统工艺指标,延长甲烷化催化剂使用寿命,回收二氧化碳排放气中的甲烷,减少有效气体浪费,提高天然气产品产量,不改变原有装置的生产规模。

3 工艺技术方案的选择

为了优化低温甲醇洗装置排放气指标,通过改造工艺运行条件,降低装置消耗,尽可能回收排放气中CH4,经过多方整体综合研判,相关人员进行技术交流讨论,最终决定通过增加富CH4气回收系统对排放气中CH4进行回收增效[2]。

4 工艺技术方案对比分析

根据实际运行数据分析,目前K003II 中的CH4含量最高(7%左右),若将该股CH4回收,可以大幅度降低排放气中的CH4含量。目前有几种改造模式[1]:

方案一:将二氧化碳闪蒸塔K003 Ⅰ段闪蒸后的无硫富甲醇液送入新增的闪蒸罐B101,在0.4 MPa 压力进行闪蒸,闪蒸气进入新增压缩机V102 进行压缩,增压后的气体送入硫化氢吸收塔K001,回收闪蒸气中甲烷,以有效降低二氧化碳排放气中CH4的含量。B101 闪蒸后的甲醇溶液进入K003 Ⅱ段,继续进行减压闪蒸,维持甲醇循环。为了减少动设备投资,新增设的B101 应布置在2#框架上以保证溶液依靠压力输送。为了保证新增压缩机的安全稳定运行需要在进、出口增设换热器W102。根据以上流程计算出新增闪蒸罐气体流量约为38 261 Nm3/h(两个单元总量),0.4 MPa 压力下闪蒸气体组成,二氧化碳排放气中CH4含量<0.95%(按设计满负荷计算)。

低温甲醇洗装置设计满负荷运行二氧化碳排放气量22.8 万Nm3/h,2020 年全年公司产12.58 亿标方天然气,按天然气折算二氧化碳排放气负荷20.5万Nm3/h,2020年全年二氧化碳排放气CH4含量平均值1.84%。若按年运行时间8 000 h,可以减少20.5 万Nm3/h×(1.84-0.95)%×8 000 h/年=1459.6 万Nm3/年CH4排放。天然气中CH4含量95.5%,折算增加天然气 产 量1 459.6 万Nm3/年÷95.5%=1 528 万Sm3/年,若天然气单价按1.91 元/Sm3计算,可以增加收益1 528 万Sm3/年×1.91 元/Sm3=2 918.48 万元/年。新增压缩机电机的功率估算5 169 kW,按年运行8 000 h 计算,每年增加电耗5 169 kW×8 000 h/年=4 135 万度/年,按电价0.299 元/度计算,每年电费增加4 135 万度/年×0.299 元/度=1 236.37 万/年。

方案二:与方案一流程相同,只是将闪蒸压力提高到0.5 MPa。计算出新增闪蒸罐气体流量约为24 211 Nm3/h(两个单元总量),该方案二氧化碳排放气中CH4含量1.15%(按设计满负荷计算)。

按年运行时间8 000 h,可以减少20.5 万Nm3/h×(1.84-1.15)%×8 000 h/年=1 131 万Nm3/年CH4排放。天然气中CH4含量95.5%,折算增加天然气产量1 131 万Nm3/年÷95.5%=1 184 万Sm3/年,若天然气单价按1.91 元/Nm3计算,可以增加收益1 184 万Sm3/年×1.91 元/Sm3=2 261.44 万 元/年。新 增 压 缩 机 电 机 的功率估算2 856 kW,按年运行8 000 h 计算,每年增加 电 耗2 856 kW×8 000 h/年=2 284 万 度/年,按 电价0.299 元/度计算,每年电费增加2 284 万度/年×0.299 元/度=682.92 万元/年。

方案三:改造流程和闪蒸压力与方案二相同,因现有煤锁气压缩闲置,考虑先对一个单元进行改造,利用闲置煤锁气压缩机,若改造效果良好再对另一个单元进行改造。因煤锁气压缩机设计入口压力接近常压,但新增闪蒸罐压力为0.5 MPa,需要闪蒸气压力减压降至常压后再压缩到3.8 MPa,做出大量无用功,导致消耗大于受益,不推荐此方案。

方案四:考虑先对一个单元进行改造,流程和闪蒸压力与方案二相同,需要增加一台小型离心式压缩机,估算小型压缩机的功率约为1 600 kW,以年运行时间8 000 h 计算,每年电费为1 600 kW×8 000 h×0.299元/度=382.7万元。若改造效果良好再对另一个单元进行相同改造。

方案五:与方案一流程相同,B012 闪蒸压力控制在0.4 MPa 运行,闪蒸气通过压缩机回收,为节约投资,压缩机选用利旧煤锁气压缩机。同方案一,项目实施后可增加天然气产量1 528 万Sm3/年,可以增加收益2 918.48 万元/年。利旧压缩机电机的功率估算4 100 kW/台,按年运行8 000 h 计算,每年增加电耗4 100 kW×8 000 h/ 年×2 台=6 560 万度/年,按电价0.299 元/度计算,每年电费增加6 560 万度/年×0.299 元/度=1 961.44 万/年。

5 实施工艺流程简述

增加富CH4气回收系统流程,由低温甲醇洗51/52-K003 Ⅰ段闪蒸后的无硫富甲醇,通过51/52LV-CL011 调节阀组减压后进新增的无硫甲醇闪蒸罐51/52-B012,闪蒸气通过PV-CP201 调节阀控制压力在0.3 MPa 压力进行闪蒸(同时压力设计满足0.47 MPa 闪蒸压力运行条件,即能够满足两种工况运行)。温度为-39 ℃,进入52-W025 闪蒸气压缩机进出口换热器管程与壳程气化煤锁气压缩机31-V001B压缩回收闪蒸气进行换热升温,换热后温度为30 ℃,进入气化煤锁气压缩机31-V001B 压缩机。加压后的闪蒸气压力3.68 MPa,温度42 ℃,通过52-W025 闪蒸气压缩机进出口换热器降温后,温度降至-5.8 ℃,进入W003 粗/净煤气换热器壳程与粗煤气混合。进入新增的闪蒸罐51/52-B012 闪蒸的甲醇通过LVCL202 调节阀控制液位,进入K003II 继续减压闪蒸。51/52-B012 无硫甲醇闪蒸罐安全阀放空和压力控制PV-CP201 放空进入K003II 闪蒸气放空管线。

6 系统调试及投用操作

(1)投用前确认新增设备、管线吹扫、水冲洗、气密完成、氮气置换合格。

(2)PV-CP201 自调阀与新增远传压力测点PICP201 自控回路设置完成并调试合格,新增远传压力测点根部阀门打开并投用。投用前确认LV-CL202 自调阀与LICA-CL202 自控回路设置完成并调试合格。就地表计校验合格,确保投用。

(3) 当确认系统对新增设备、管线吹扫、水冲洗、气密完成、氮气置换合格后。甲烷回收改造项目系统氮气充压,打开PV-CP201 前后切断阀门,打开B012 氮气充压阀门充压至0.4 MPa,通过PVCP201 控制压力。

(4) 甲烷回收利用项目系统甲醇填充,通过B012 无硫甲醇闪蒸罐进液阀门(阀门1)缓慢给闪蒸罐建立液位,液位建立至40%左右。建立液位过程中注意主洗系统各塔器液位,防止液位过低导致系统波动,可以提前适当向主洗系统补充部分新鲜甲醇,提高各塔器液位。

(5) 甲烷回收利用改造项目系统投用,打开调节阀前后切断阀门,将LV-CL202 自调阀自控投用,PV-CP201 自调阀自控投用、PI-CP201 压力设定0.5 MPa。现场缓慢打开B012 无硫甲醇闪蒸罐出液管线至K003 Ⅱ阀门(阀门2),直至全开;现场缓慢关闭LV-CL011 调节阀组后,改造跨线阀门(阀门3),直至关制微限流状态;缓慢打开进新增的无硫甲醇闪蒸罐B012 的手阀(阀门1),现场调整手阀时要缓慢、交替进行,中控和现场沟通到位,直至将需要的开的阀门全开(阀门1.2),需要关闭的阀门(阀门3)全部关闭。

(6) 待甲醇循环回路调整完成后,现场设备管线无漏点,B012 甲醇循环液位、压力稳定后,需要将B012 闪蒸气通过W025 换热器引至气化煤锁气压缩机入口。先将煤锁气压缩机出口的粗煤气引入低温甲醇洗AB 单元系统内,在将B012 闪蒸气通过W025 换热器升温后送至气化煤锁气压缩机,换热器进出口的气量根据气化煤锁气压缩机入口煤气温度及时调整,直至PV-CP201 压力控制阀门全关,将调节阀投用自控。

(7)煤锁气压缩机出口返回的闪蒸气根据低温甲醇洗AB 单元FT-51/52CF201 流量显示,通过FVCF201 调节阀进行调整。

7 主要经验、存在问题及建议

7.1 系统正常运行压力调整

系统生产正常运行,负荷稳定。51/52B012 闪蒸气PI-51/52CP201 操作压力由气化煤锁气压缩机控制,压力控制在0.3~0.47 MPa 范围内。当PI-51/52CP201 压力高于控制值,气化煤锁气压缩机无法调整时,由低温甲醇洗AB 单元PV-CP201 调节阀进行放空,稳定压力。当PI-51/52CP201 压力低于控制值(0.3 MPa),联系调度要求气化煤锁气压缩机及时调整,将压力控制在指标范围内。

7.2 系统异常情况压力调整

当出现大幅度减负荷时,中控人员立即联系调度要求气化煤锁气压缩机立即调整,将PI-51/52CP201 压力控制在指标范围内。当PI-51/52CP201 压力持续下降低于控制值(0.3 MPa)时,现场人员到B 单元闪蒸气外送界区阀门处等待,做好调整外送界区阀门的准备。当PI-51/52CP201 压力持续下降低于控制值(0.25 MPa)时,联系调度要求气化煤锁气压缩机紧急停机处理,低温甲醇洗AB 单元及时调整PV-CP201 调节阀进行放空,将压力控制在指标范围内。

8 结语

通过对装置投用生产期间的整体调试,及近几个月对装置各性能指标的审核,严格按照设计参数进行操作调整,设备运行满足工艺需求,装置生产各指标能满足实际生产需要,达到设计要求和预期的生产要求。

猜你喜欢

投用蒸气闪蒸
HT-L粉煤气化真空闪蒸系统存在的问题及对策分析
浙江首个“云收费站”投用
磷酸浓缩闪蒸室结垢垮料原因分析和措施
渝黔复线高速公路连接道项目2024年建成投用
北京怀柔科学城创新小镇投用
乙醇蒸气放空管设置室内引发爆炸
浅析拜耳法生产流程中闪蒸二次蒸汽系统的控制
Jakob数在高温高压闪蒸过程中的作用及影响
浅谈DCS自动投用及PID整定
混合蒸气在板式换热器中凝结换热研究