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低压输送泵异声故障分析

2023-03-07高维刚俞中围凌青飞

设备管理与维修 2023年3期
关键词:输送泵游隙衬套

高维刚,杜 鹏,俞中围,凌青飞

(中海浙江宁波液化天然气有限公司,浙江宁波 315800)

0 引言

某液化天然气有限公司LNG(Liquefied Natural Gas,液化天然气)接收站,一期装置有3 个16 万立方米LNG 储罐,共有低压输送泵7 台,泵为离心式潜液泵[1-2],由美国JC Carter公司生产。通过钢丝绳、悬臂吊将泵垂直放置于泵井储罐底部,泵井即为泵的排出管线。动力电缆和仪表线通过线夹固定在钢丝绳上。泵体采用多节垂直剖分结构,通过精加工的止口来保证同轴度。电机转子和泵轴均为空心结构,泵轴贯穿于电机转子,并通过花键传递扭矩,泵轴、平衡鼓、滚动轴承通过锁紧螺母与电机转子锁紧在一起。泵轴为空心光轴叶轮采用无键连接,通过带锥度的涨紧套固定于泵轴上。电机转子两端安装2 个JC Carter 公司专用滚动轴承NSK6314 实现定位。泵轴通过多个轴衬套进行径向定位,泵的轴向力通过平衡鼓、空心泵轴(平衡管)来实现平衡[3-4]。泵体电机侧90°方向安装2 个加速度探头。低压输送泵结构见图1,主要性能参数见表1。

图1 低压输送泵结构组成

表1 低压输送泵主要性能参数

1 低压输送泵故障现象

2017 年10 月8 日,低压输送泵位号P-0201E 出现振动大故障,其间该泵累计运行11 573.39 h。解体大修更换磨损的轴承和轴承衬套,轴承衬套在无原厂备件(材料ASTM B584 C93200)的情况下,采用UNS S21800 材料替代,2017 年10 月19 日检修完成进行试车,运转期间运行参数正常并投入使用。2018 年4 月20 日,该泵运行中噪声逐渐增大,为明显连续高频噪声,期间压力、流量等工艺参数和电机各项指标检测均未发生异常,频谱分析振动有上涨趋势,距上一次检修该泵累计运行3000 h,初步判断为轴承故障,决定进行解体检修。

2 泵拆解检测情况

(1)叶轮、叶轮口环完好,未见异常磨损,口环间隙符合技术要求[5-6]。

(2)诱导轮轴衬套磨损,间隙超差,其他轴衬套轻微磨损。

(3)平衡鼓衬套未见异常磨损,泵轴跳动检测数值均在技术要求范围内。

(4)顶部滚动轴承内圈完好转动顺畅,外圈严重磨损,并出现明显沟槽(图2)。

图2 顶部轴承外圈磨损

(5)泵顶部轴承衬套磨损严重,间隙超标,并有明显沟槽(图3)。(6)中部轴承衬套未见异常磨损,配合间隙符合技术要求[7-8]。

图3 顶部轴承衬套磨损

(7)中部轴承内、外圈完好,转动检查发现游隙明显增大并有卡涩现象,轴承外圈端面有明显压痕(图4)。

图4 中部轴承

3 问题及原因分析

根据泵的拆解和上一次检修情况分析,泵的累积运行时间均未达到轴承的使用寿命25 000 h,而出现轴承过早磨损故障,从泵的设计原理和2个轴承磨损的不同部位进行分析。

3.1 低压输送泵结构原理分析

查泵的性能参数,泵的额定流量430 m3/h,最小流量142 m3/h,按额定流量参数设计平衡鼓,泵在额定流量工况时,转子承受最大的向下推力[9],此时平衡鼓上下形成压力差,转子向上推力大于叶轮受流体向下的推力,转子向上浮动,由于泵轴采用空心结构,顶部与底部泵入口腔体相通,转子上浮轴与顶部挡板间隙逐渐减小,平衡鼓上部至泵入口流通面积减小,回流到泵入口的流体减少,平衡鼓上下压差逐渐变小,平衡力小于叶轮向下推力,泵转子整体向下浮动,泵轴与挡板间隙逐渐增大,平衡鼓上下压差变大,通过空心轴回流到泵入口的流体增加,平衡力大于叶轮向下推力转子向上浮动,再次重复前面的动作达到转子平衡的目的。因此泵的轴向力平衡是通过平衡鼓、空心轴(平衡管)、平衡鼓间隙[10]与挡板间隙来实现,这取决于底部轴承压板间隙和顶部轴挡板间隙值,故顶部轴承外圈与轴承衬套配合采用的是间隙配合,也就是说泵在运行和变工况情况下,泵转子都存在一定的轴向窜动量[11-12],泵的性能曲线见图5。

图5 泵的性能曲线

3.2 中部轴承磨损游隙增大分析

中部轴承衬套无磨损与轴承配合间隙符合技术要求,轴承内、外圈无磨损、轴承游隙明显增大,通过两个方向上轻转轴承,电机侧方向转动顺畅,泵入口一侧转动明显有卡涩现象,说明泵入口一侧方向上轴承轨道磨损严重,结合中部轴承外圈(泵入口侧)端面明显压痕,可以看出中部轴承在泵入口方向上承受较大的轴向力,由于6314 轴承为深沟球轴承,深沟球轴承虽然能承受一定的轴向力,但过大轴向力导致轴承液膜破坏、快速磨损、游隙增大和产生高频噪声,这与频谱分析结果(轴承故障)相符。

3.3 顶部轴承、轴承衬套磨损分析

顶部轴承游隙正常、转动灵活,轴承外圈、轴承衬套磨损严重并出现明显沟槽,从磨损情况看,轴承外圈和衬套之间产生了金属粘着现象,在相对滑动中粘着处被破坏,有金属从衬套表面被拉拽下来,粘着在轴承外圈表面,也就是说轴承和衬套之间出现了粘着磨损,又称咬合磨损[13],破坏了轴承与衬套表面粗糙度和配合间隙。

通过以上分析,产生噪声的主要原因为低压输送泵轴承磨损,轴承的过早磨损是由于轴承承受较大的轴向力所致,轴向力增大的主要原因是顶部轴承与衬套间出现了粘着磨损,造成轴承与衬套配合间隙变化,运行中转子上浮受阻,泵轴向力平衡被破坏,中部轴承受过大的轴向载荷导致过早磨损、游隙增大,运行中产生较大的高频噪声。

3.4 产生粘着磨损条件[14]

(1)磨擦副材料性质的影响。脆性材料比塑性材料的抗粘着能力高,相同金属或冶金相溶性大的材料易发生摩擦副粘着磨损。

(2)材料的组织结构和表面处理。材料硬度高的金属比硬度低的抗粘着能力强。

(3)载荷的影响。粘着磨损一般随法向载荷增加到某一临界值后而急剧增加。

(4)速度的影响。粘着磨损随滑动速度的增加而增加。

(5)表面温度的影响。表面温度升高润滑膜失效[15],使材料硬度下降,摩擦表面容易产生粘着磨损。

3.5 粘着磨损原因分析

由于泵的设计结构无法改变,低压输送泵为LNG 潜液泵在-162 ℃温度下运行,材料表面温度升高至硬度下降的情况不易发生,原厂轴承衬套选用ASTM B584 C93200 锡青铜材料[16]满足脆性材料、材料硬度高条件,避免了产生粘着磨损条件,不易发生粘着磨损。而替代的轴承衬套材料UNS S21800 需进行热处理来满足脆性、硬度条件,虽然UNS S21800 材料应用在其他低温泵有较好的业绩,但泵的结构和工作条件存在差异(平衡鼓在轴承附近),启动泵瞬间轴承与轴承衬套冲击载荷急剧增加,再加上运行中泵的工况变化和频繁启停,因此JC CARTER 低压输送泵轴承衬套选用UNS S21800 替代,虽然增强了轴承衬套综合机械性能,但衬套热处理控制不当易产生粘着磨损,影响泵的使用寿命。

4 解决措施

(1)严格控制材料各项指标,避免低温下产生脆断、变形等缺陷,所有泵用材料进行低温处理。

(2)衬套材料选用ASTM B584 C93200 或相近材料替代,Cu 含量要接近并严格控制S、P 含量和材料质量。

(3)泵组装前各部配合件要进行低温测试,确保泵在低温下各配合间隙符合技术要求[17]。

(4)对于泵体采用止口定位时要认真清理毛刺,同时进行同轴度检测,确保止口定位准确。

(5)安装过程中严格控制各轴套、衬套配合间隙和安装过盈量。

(6)轴承安装检测轴承游隙[18]满足低温下使用要求。表2 为潜液泵常温安装数据。

表2 潜液泵常温安装数据 mm

5 结语

JC CARTER 低温潜液泵轴承在衬套选材上,既要考虑泵体结构、低温适用性和膨胀系数、耐磨性、经济性等[19-20],同时还要避免产生粘着磨损,在摩擦副的选材上要综合考虑,轴承衬套材料的变更,能否提高耐磨性和使用寿命有待进一步观察。

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