变压器低压侧套管渗油成因分析与处理方法
2023-02-22黄国林胡哲林
黄国林,胡哲林,郭 星
(国能长源恩施水电开发有限公司,湖北 恩施 445000)
变压器一旦出现渗油,处理难度极大,常常会出现反复渗漏的情况。变压器渗漏油的对策:一是选择耐油性好的密封件;二是密封面的良好处理;三是焊接工艺问题的修补;四是采用进口金属填补胶处理渗漏点[1-2]。某电站主变型号为SF10-40000/110,额定容量40 000 kVA,额定电压110 kV(主变结构如图1所示)。该主变低压套管引线处多次发生漏油状况,通过传统方法处理多次均效果不佳。本文通过对渗油情况的认真研究,结合历史处理记录分析,最终找到了渗油的关键原因,提出了解决主变渗油分析方法及改造建议,对变压器同类型渗油处理具有一定借鉴意义。
图1 主变结构图
1 渗油成因分析
1)密封元件老化原因分析。通常变压器渗油的原因多数是因密封件老化、破损引起的密封性渗漏。在主变停运后,经技术人员仔细检查,发现低压套管A相、C相引线固定螺栓处有明显渗油现象(如图2所示渗漏点),但密封垫完好,无破损、变形等情况,且密封件更换时间未超过3年,由此排除密封件老化的原因。
图2 低压套管结构图
2)引线固定螺栓松动原因分析。螺栓松动可能会造成密封垫压缩量不够,密封性减弱。经检查,套管引线固定螺栓受力较好,瓷瓶及紧固件完好。之前处理方式均为更换密封垫及紧固螺栓。现场分析认为,若采用以前的处理方式,继续紧固螺栓仍可能无法彻底解决问题,而且过度紧固螺栓则可能造成瓷瓶破裂的风险,从而带来更大的安全隐患。
3)主变温度变化原因分析。从主变发生渗油的时间考虑,查阅相关记录(见表1),前几次出现渗漏的时间都在入冬季节,而夏秋季均未发生过渗漏。该地区通常夏秋季气温偏高,且水电站在汛期以满负荷运行时间较长,因此主变平均温度基本在50℃以上。而入冬后气温逐渐降低,加之水电站在汛后主要以蓄水为主,发电时间大幅减少,主变以空载运行状态居多,平均温度基本在30℃以下。分析认为主变温度变化可能对渗漏产生了较大影响。
表1 主变渗油及处理记录
4)套管受拉伸作用力原因分析。由于主变温度的变化对渗漏产生了较大影响,而温度的影响主要在于物件的热胀冷缩变化,物件热胀冷缩会产生较大的形变。现场分析认为,连接套管的母排在热胀冷缩状态下可能对套管产生了一定的作用力,使套管发生形变,而一旦该形变超过了密封件的承载能力,即可能发生渗漏。
5)从套管连接方式方面分析。该主变低压套管与母线连接使用的是硬连接方式,母线为双母排,型号为10×100 mm,总长约12 m左右。由于母排较长,在温度变化较大的情况下,母排内部应力也将发生较大的变化,母排的热胀冷缩产生的拉伸力直接作用于套管顶端,使套管受到横向作用力从而产生形变。加之在电磁振动的不断作用下,套管顶端密封垫受压不均从而发生渗油现象。
2 渗油处理措施
1)通过以上几个方面的原因分析,结合现场实际情况,确定解决主变渗漏问题,除更换新的密封垫外,还需消除母排拉伸力对套管的影响。经现场研究决定,先拆掉母排与套管的硬连接铜排,消除母排对套管的拉伸作用力,再作进一步观察。
2)检修人员在拆除硬连接螺栓的过程中,发现母排对套管有明显横向作用力。在拆掉硬连接铜排之后,套管在不受力状态下,渗油现象迅速减弱。从而肯定了之前原因分析的正确性,母排的拉伸作用使套管密封处发生了较大的形变,密封垫因受力不均而发生渗漏。
3)通过均匀紧固螺栓[3],连续观察24 h,套管在不受力状态下未发生明显渗漏。但要使套管在运行中始终保持不受力状态或减小受力影响,就必须对母排与套管的连接方式进行技改。经研究决定,将原来硬连接方式改为软连接,安装软连接铜排,从而消除了母排对套管的横向拉伸作用力。
4)改造后,主变恢复正常运行,经过一个冬季的观察,再未发生渗漏现象。
3 结 语
如何解决变压器渗漏油问题,是多年来电力部门在生产实际中的一大难题[4]。渗油是变压器运行过程中常见缺陷,对变压器渗油缺陷,需从运行、检修及本体结构多方面分析,找到产生渗漏的关键原因。通过本次分析及处理,消除了该变压器长期渗油的缺陷,对电力系统安全运行起到了关键作用。
1)通过本次处理,在变压器出线连接结构中,建议主变套管与母排宜采用软连接方式,杜绝物件之间相互作用力的影响。
2)若未设计软连接,可考虑将母排做一个弯折以增加伸缩空间,同时增加支柱瓷瓶来分解作用在套管上的水平方向机械应力,以减少对套管的作用力,降低套管密封胶垫受损导致渗漏油缺陷的发生[5],确保变压器安全运行。
3)在主变渗油处理中,应综合分析渗漏产生的原因。一般处理渗漏都把主要原因归结于密封件的老化或松动,而忽略了其他方面的原因。尤其是多次处理无果,反复出现渗漏的情况,从多方面进行分析,能达到意想不到的效果。