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鞍钢鲅鱼圈4038m³高炉大修出残铁操作实践

2023-01-04李伟伟姜彦冰龚向华滕雪亮

中国钢铁业 2022年2期
关键词:侧壁高炉标高

李伟伟 蒋 益 姜彦冰 张 南 龚向华 滕雪亮

1.前言

鞍钢鲅鱼圈1号高炉(4038m³)由中冶赛迪设计,第一代炉于2008年9月6日开炉投产。自2011年开始,高炉炉缸环碳温度升高,随着时间的推移,炉缸侵蚀逐渐加重,炉缸侧壁温度最高点达520℃,超红色警戒线70℃,存在重大安全隐患并严重制约了生产。该炉于2018年6月6日停炉,第一代炉龄为9年9个月,单位炉容产铁6546吨。本次大修高炉计划更换炉缸全部冷却壁和耐材、更换炉腹部分冷却板、更换炉身第12段冷却壁,设计工期66天。在时间紧任务重的情况下,出残铁是否成功,直接影响到主线工期。

2.出残铁方案确定

2.1 炉缸侵蚀情况

鞍钢鲅鱼圈1号炉缸设计六段冷却壁,其中的二段和铁口区域为光面铜冷却壁,六段为加厚光面铸铁冷却壁,一、二、三、四段为低络光面铸铁冷却壁。炉底四层UCAR大块碳砖,第一层为CJR石墨砖,第二至四层为D级大块碳砖。炉底第四层碳砖上表面为瑞尔陶瓷杯垫。炉缸侧壁为66层UCAR小块碳砖,靠近冷却壁热面为NMD半石墨砖,靠近炉缸内型一侧为NMA碳砖。炉缸侧壁圆周方向温度监测点为8个方向,角度差为45°,平均分布,每个方向电偶2支,插入深度分别为150mm和300mm。投产后考虑到炉缸监测点覆盖面较窄,在炉缸新增温度监测点89点,主要集中在炉缸H2、H3、H4段,每点2支电偶,插入深度为50mm和150mm,拓宽电偶监测范围。

自2011年开始,炉缸侧壁温度明显上升,首先升高的部位是炉缸正西方位,第19层环碳(标高8.595m)温度点TE589(插入碳砖深度300mm),该部位温度2011年7月最高上升至511℃。2012年10月,10层环碳(标高7.55m),TE5303和TE5315的温度先后超过500℃。

2.2 出残铁方案确定[1]

鲅鱼圈1号高炉设计4个出铁口,出铁口夹角为78°和102°,圆周均匀分布。铁水运输方式为鱼雷罐运输,出铁场平台下东西两侧分设4条铁道线,用于铁水运输。高炉炉缸和最近的铁道之间均有出铁场承重梁。考虑到现场作业条件,决定采取地坑储铁的传统出残铁方案。根据现场条件,残铁口方位定在1号和2号铁口之间,正西方向。

残铁口位置的确定[2]。根据炉缸侧壁温度,标高为7.55m的第10层环碳点为检测温度最高点,也说明了在垂直方向上,该高度的炉缸耐材侵蚀最为严重。根据炉缸象脚侵蚀原理和炉底炭层温度(炉底中心炭层最高温度580°),推断炉底侵蚀程度较为轻微,很可能陶瓷杯底仍然存在。通过多次技术研讨,确定在标高6.8m处,即炉底碳砖上表0.4m处为残铁出口标高。

3.出残铁前准备

3.1 出残铁能源介质准备

(1)残铁沟设两条焦炉煤气管路,两个煤气包,直径:32mm。

(2)两条氧气管路,氧气包直径:32mm。

(3)压压缩空气管路,空气包直径:32mm。

(4)两条水管,水包直径:32mm。

3.2 残铁沟和残铁坑的铺设

残铁沟的设计与制作。残铁沟坡度为10度,铁沟外壳钢板槽高度1000mm,宽120mm,钢板厚度16mm。主残铁沟离残铁口眼标高距约为400mm,残铁沟用钢结构支撑,前端同炉壳焊接牢固,铁沟两侧架设工作平台和上下安全走梯。残铁沟内部耐材结构为:平砌一层耐火砖,耐火砖表面铺设100mm-150mm厚的水炮泥,煤气火烘干后再垫150mm厚沟泥。

残铁坑的设计与制作。残铁坑位于炉缸西南侧6号铁道区域,地平向下挖1000mm,底层铺300mm焦粉,上层铺200mm捣打料并用烘干器烘干。用散料隔开成88个2.3m×2.3m的小单元,设计容铁量为1900吨。为防止渣铁外溢,残铁坑外围用散料叠高300mm~500mm挡墙。

4.出残操作实践

4.1 制作残铁口泥套

选定残铁口眼部位后,设备人员切割残铁口炉皮,开孔面积800mm×800mm。炉前人员将冷却壁内部积水用压缩空气吹扫干净,并在冷却壁开孔600mm×600mm。清理泥套部位残渣铁和冷却壁内与炉皮间填料,至炉皮起抠进至碳砖部位(大约340mm),用硬泥填实至与残铁沟下部连接,填料厚度250mm~300mm,残铁口直径100mm~150mm并用煤气火烘干。同时,为保证作业条件和环保要求,将炉前除尘引至残铁口处作临时除尘。

4.2 出残铁操作

以残铁口为中心点,在周边外30米内设置安全警戒线,悬挂安全警示标志,专人负责现场警戒。高炉主管技师负责对烧氧设备检查和确认,烧氧人员必须按要求穿戴好劳动保护用品(防热服、毛巾、面罩、Co报警仪),提前备好生产工具(氧气管、扦子、大锤、钩)。6日8:00热风炉处理净煤气,炉前准备烧残铁口工作;7日3:00开始烧冷却壁,8:00扩残铁口冷却壁完毕,10:00开始做残铁口泥套,铺残铁沟并开始烘烤,13:00开始烧残铁口出残铁,17:56残铁口烧开,开始出残铁。前期铁流较大,缓冲区和挡墙起到了作用,铁水经过缓冲区后顺利分配到残铁坑中。23:25出残铁结束,残铁口眼用水炮泥堵住,共出残铁835吨。

5.总结

(1)本次出残铁是鞍钢4038m³高炉的首次出残铁操作。由于现场环境复杂,工期紧张,炼铁部技术工作者制定了科学完善的出残铁方案,保证了本次出残铁操作安全顺利完成,开创了鞍钢大型高炉停炉技术的新篇章。

(2)从后期炉缸耐材拆扒时的验证结果看,本次出残铁作业非常成功。在炉缸拆扒过程中,进入炉缸勘察发现,整个炉缸残铁放净,炉底陶瓷杯底露出,炉底没有残存铁块,大大节省了炉缸耐材拆扒的时间。

(3)本次出残铁操作的不足:由于前期冷却壁停水、改管道以及漏水,造成焊接困难等问题,导致出残铁前的准备施工时间长达28小时。加上残铁口的制作,至7日17:56残铁才烧出,从停炉到出残铁历时近36小时。由于间隔时间长,导致残铁烧出困难,烧铁口时间长达5小时,加大了工人的劳动强度。同时由于间隔时间长,在炉缸侧壁形成了固态渣铁层,增加了炉缸耐材拆扒的工作量。

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