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泉州市宝洲污水厂提标工程设计

2022-12-23赵红兵蒋启华甘冠雄

中华建设 2022年8期
关键词:泵房沉淀池硝化

赵红兵 蒋启华 甘冠雄

一、项目背景

泉州市宝洲污水处理厂是泉州市区最大已建成污水厂,服务于泉州市整个中心城区约22km2,服务人口约30万人。1999年11月至2005年10月,污水厂经过两期建设后达到规划的总规模15万m3/d,其中,一期规模为5万m3/d,二期扩建规模为10万m3/d。污水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级B标准。

根据“水十条”及省、市地方政府的相关要求,泉州市宝洲污水处理厂应进行提标改造,出水水质达到一级A标准。当地政府考虑到泉州市淡水资源相对缺乏、城市内河水系对再生水有较大需求量的具体情况,同时为了积极响应国家对再生水资源化利用的号召,经多方沟通协调后决定,宝洲污水厂提标工程出水水质指标执行类IV类水标准(见表1),处理后尾水拟作为中心城区内河水系景观补水(补水工程另外立项),提标改造项目于2018年6月30日之前完成。

表1 宝洲污水处理厂提标工程出水水质标准

二、污水厂现状运行情况

1.现状处理工艺

宝洲污水处理厂设计、建设完成时间较早,根据《城镇污水厂污染物排放标准》及更早的标准,出水指标中总氮按20mg/L考核。因此,宝洲污水处理主体工艺为A/O生物法,只针对总磷、有机物、SS等;主要生产构筑物有进水泵站、细格栅及曝气沉砂池、A/O生物池、二沉池、配泥配水井及污泥泵房、鼓风机房、污泥浓缩脱水机房、鼓风机房、加氯间、接触消毒池等。

2.实际进水水质分析

根据现状污水处理厂2015年1月至2017年6月的实际运行数据,分析其进水水质变化情况及水质覆盖率。

(1)污水厂进水浓度低,进水CODCr、BOD5、TP、TN等均偏低,95%覆盖率CODCr值为177mg/L,全年平均值达到163.8mg/L,95%覆盖率TP值为2.9mg/L,全年平均值为2.6mg/L,95%覆盖率TN值为24.6mg/L,全年平均值为22.5mg/L。除进水BOD5、CODcr约为设计值的60%,原设计N、P进水水质指标与现状进水水质偏差不大,说明污水厂进水有机物浓度偏低,实际运行过程中,脱氮除磷难度较大。

(2)污水厂进水水质变化幅度不高,最大值和平均值相差较小,由此可知水厂进水比较稳定。

(3)污水进水水质BOD5/CODCr比值在0.5左右,即污水可生化性较好;BOD5/TN比在3.5左右,即生物脱氮效果好;BOD5/TP比约为30,可选择生物除磷。

(4)进水pH值偏碱概率大;由于废水在硝化过程中需要消耗碱度,通常来说,进水pH值的最佳范围为7.5~8.0,中性偏碱性最佳,否则会影响硝化菌的活性,根据前述分析,本工程pH为7.1~7.2之间的覆盖率数值为95%,最大值才7.4,总体进水偏碱概率较大,但呈弱碱性。

3.实际出水水质分析

根据现状污水处理厂2015年1月至2017年6月的实际运行数据,分析其出水水质变化情况及水质覆盖率情况:除TP外,基本能达到一级B标准的要求,满足目前水厂执行排放标准。同时,除TP外,其他各项指标在95%的保证率下均能达到一级A排放标准的要求,表明目前污水处理厂运行较为稳定,处理效果较好。

三、提标工艺难点分析

本次提标需要进一步加强去除的对象有NH3-N、SS、TP、TN。

1.NH3-N达标分析

通过生物池硝化过程来去除进水氨氮,但相比碳的氧化过程,氨氮的硝化过程比较慢,因此需要更充足的曝气量和停留时间,硝化成为生化处理好氧单元设计的控制因素。本次提标NH3-N出水要求<1.5mg/L,提标去除率达到70%,考虑到将来管网提质增效,分流制的执行及接管率的提高,进水浓度提高情况下达标压力较大。分析目前生物池存在的问题主要在2个方面:(1)生物池总停留7.3h,好氧池停留时间5.6h,硝化时间偏短;(2)每5万吨规模生物池配100m3/min鼓风机(实际出风量80m3/min),生物池气水比1∶2.3,曝气量严重偏少。由于上述原因,生物池活性污泥浓度只能维持在3000mg/L以下水平(过高会导致二沉池大量浮泥产生),污泥泥龄较短,硝化菌生存、繁殖条件较差,种群数量较少,硝化效果不佳。

本次针对NH3-N达标方案选择,首先考虑到厂区建设用地的缺乏,同时本着污水厂提标应优先在现有构筑物基础上挖掘潜力、减少工程投资的原则,为了确保生物池内NH3-N达标,针对性地采取3项措施:(1)在好氧池里面投加MBBR填料,增加生物种群数量,强化硝化效果;(2)增加鼓风机,加大曝气量,提高生物池溶解氧,使气水比达到1∶5,满足好氧池有机物、NH3-N对氧的需求;(3)考虑到本厂进水TP的含量较少,TP的去除可以放在后续高效沉淀池与SS一并去除,将现有的以除磷为主的APO工艺通过增加内回流改造成以脱氮为目的的ANO工艺。

2.SS及TP达标分析

从现状实际运行数据可以看出,本项目SS出水水质在100%的覆盖率下,出水SS<10mg/L,全年均值6.4mg/L,在深度处理阶段通过进一步的沉淀过滤,从目前各种沉淀过滤组合工艺运行效果来看,要稳定达到10mg/L是可行的。

现状TP进水水质指标最大值3.3mg/L,总体指标较低,实际出水不能满足一级B的要求,表明现有的厌氧池效果不理想。本次提标为了确保生物池内NH3-N达标,将厌氧池改成缺氧池,TP除了在生物池、二沉池去除部分外,深度处理阶段采用磁混凝高效沉淀池可以确保TP达标。

3.TN达标分析

要想去除污水处理厂进水TN,需要在硝化充分的基础上利用反硝化过程完成。分析本项目现状出水水质TN指标,达到<10mg/L的目标要求难度不是很大。通过对生物池改造,增加1.7h的缺氧段,基本达标问题不大,但考虑到将来管网提质增效,分流制的执行及接管率的提高,进水TN浓度将增加,为了保证达标,深度处理选择反硝化深床滤池工艺,不仅能够去除SS、TP,而且能够进行反硝化脱氮工艺处理,确保TN达标。

四、提标工艺的确定

综上所述,污水处理厂工艺流程为:进水→细格栅曝气沉砂池→AO生物池(缺氧/好氧)→二沉池→提升泵房、磁混凝高效沉淀池→反硝化深床滤池→接触消毒池→尾水排放(或回用)。

五、工程设计

1.二级处理的优化运行

(1)厌氧区改造为缺氧区:每座生物池(规模5万m3/d)中厌氧与好氧池隔墙上增加2台回流PP泵,Q=2083m3/h,扬程0.5m。在缺氧区加入好氧区硝化液,增加缺氧区反硝化反应,提高总氮去除效果。

(2)增加缺氧区碳源投加:在缺氧进水段增加碳源投加点,进水BOD浓度过低时,在缺氧区添加适量的碳源,以此增强反硝化效果。

(3)增加鼓风曝气量:每组(规模5万m3/d)增加1台100m3/min,出口风压70kPa可调节磁悬浮鼓风机,使气水比达到1∶5,保证硝化彻底,同时避免曝气过量。

(4)适当提高污泥浓度:一方面通过减少排泥量,加强生物池好氧区碳源的竞争,淘汰异养好氧菌,强化生物池自养好氧菌(硝化细菌)的环境优势,促进硝化细菌的生长,强化生物池的硝化反应;另一方面在每座好氧池(规模5万m3/d)内投加MBBR悬浮填料(HDPE材质),规格为φ25×10mm,体积2400m3。

2.磁混凝高效沉淀池(含中间提升泵房)

为了节省土地,进一步去除SS、TP,深度处理工艺采用磁混凝沉淀池代替传统高效沉淀池,且与中间提升泵房合建,总尺寸60.4×16.3m。二沉池出水进入中间提升泵房,经水泵提升后进入磁混凝沉淀池,采用4台潜水轴流泵,单泵Q=2710m3/h、H=7m、N=135kW,3用1备。磁混凝高效沉淀池分两座,单座规模7.5万m3/d,以提升部分对称布置,搅拌停留时间1.25min,中间反应停留时间1.25min,快速混合反应池停留时间2.1min,沉淀区直径15m、上升流速22.6m/h,污泥回流比2%~4%。池顶进行加盖设计,避免日照导致藻类过度繁殖,室内安装磁分离机、剪切机、配电及控制设备等。

3.反硝化深床滤池及配套系统

反硝化深床滤池共有14格,总尺寸67.3m×32.1m。单格尺寸19.5m×4.11m,池高6.3m。采用石英砂滤料,滤料厚度1.83m,粒径1.7~3.35mm。平均时正常滤速5.47m/h,最大时强制滤速7.76m/h,水反冲洗强度15m3/(m2·h),气反冲洗强度92m3/(m2·h),水头损失控制3m,反洗周期24h。滤池采用恒液位运行,其进水出水、反冲洗气洗、气水联洗、驱氮、碳源投加等均为自动化控制。其原理基于主PLC“前馈+后馈”碳源投加计算机制,控制现场PLC实现碳源定量投加,不仅保证系统出水,而且提升碳源投加的经济性。

4.反冲洗综合车间

反冲洗综合车间建设1座,总尺寸35.6m×20.5m,下部集成反冲洗泵房、反冲洗清水池、反冲洗废水池,上部包含碳源投加车间、PAC/PAM加药间等。反冲洗泵房内设置反冲洗供水设备、供气设备及气动阀门供气设备。反冲清水池设置在反冲洗综合车间地下一层,与反冲洗废水池组合设置,通过隔墙分隔。滤池设计具备去除10mg/L硝态氮的能力,按平均去除5mg/L硝态氮计算运行费用,采用成品乙酸钠溶液作为碳源,有效成分含量为10%,乙酸钠溶液采用槽罐车运输,通过快速接头输送到乙酸钠存储池。清水池有效容积1360m3,反冲洗泵采用潜污泵,参数为Q=715m3/h,H=10m,N=30kW,2用1备;螺杆风机参数为Q=71.37m3/min,68.6kPa,132kW,2用1备;废水池有效容积820m3,废水泵采用潜污泵,参数为Q=300m3/h,H=15m,N=22kW,1用1备,同时废水池配置两台潜水搅拌机,参数为φ450,N=5.5kW,材质SS304;碳源投加车间面积50m2,采用成品乙酸钠溶液作为碳源,有效成分含量为10%,采用槽罐车运输,通过快速接头输送到乙酸钠存储池内,投加系统包括乙酸钠储存池、乙酸钠溶液定量投加系统、PLC控制系统;加药间主要为磁混凝高效沉淀池配套PAC、PAM的投加,尺寸35.6m×10.3m,设置PAC、PAM药剂存储区间、溶解池、溶液池、投加系统,其中PAC液压隔膜计量泵4用2备,单台Q=1000L/h,10bar,N=0.75kW,PAM液压隔膜计量泵2用1备,单台Q=3000L/h,10bar,N=1.1kW。

5.消毒综合车间

消毒综合车间建设1座,总尺寸30.6m×15.7m,下部集成接触消毒池(规模5万m3/d)及预留再生水利用泵站,上部包含次氯酸钠投加车间、变配电间等。次氯酸钠投加量15mg/L(有效氯),消毒剂采用成品次氯酸钠。配置隔膜计量泵2台,1用1备,参数为240L/s,7bars,0.25kW。

六、结束语

综上所述,项目建成通水运行三年半,运行较为稳定,出水水质稳定达到了设计出水水质的要求。希望该项目能为后续相关项目提供参考。

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