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提高莱赛尔11.8 tex 强捻纱质量的措施

2022-11-21刘筱佩

棉纺织技术 2022年3期
关键词:赛尔工序纤维

我公司采用莱赛尔G100 纤维研发11.8 tex强捻纱时存在的问题及解决措施如下。

主要问题:一是莱赛尔G100 纤维纺纱工艺的优化还不够完善,特别是在新型设备上纺该类产品的经验还不够;二是在并条工序偶有牵伸不开的纤维束、条干差;三是在粗纱工序的黏缠胶辊严重、大纱断头高、粗纱条干CV值高,几乎无法正常生产;四是细纱出“硬头”严重,难以生产;五是络筒十万米切疵数高,布面风格差。

我们针对以上问题采取以下措施。一是头并调小前区隔距、调大后区隔距;末并调大前区隔距、调小后区隔距。隔距调整后,并条纤维牵伸不开现象消除,粗纱断头也明显减少。二是合理优选粗纱工序后区牵伸倍数和罗拉隔距,以利于须条的顺利牵伸;优选国产胶辊型号替代原不处理胶辊,并采用1∶3 涂料进行表面处理,减少了胶辊绕花;定期检查及时更换假捻器,避免因假捻器内槽磨平造成粗纱条捻度不匀而导致粗纱断头增高。三是细纱工序采用“大隔距,小后区牵伸,小钳口”的工艺原则,以控制浮游纤维运动,减少成纱细节,降低强力弱环。采用弹簧摇架加压,合理选择喇叭口规格和国产涂料胶辊,减少胶辊绕花,改善了成纱条干和布面疵点。选用PG1 4254 型离子镀钢领、SNT 超洁XLC1 8/0 型钢丝圈,并确保其使用状态正常,减少成纱毛羽和断头。四是络筒工序首先要保持纱线通道光洁,保证纱线通道无积花、污垢;其次在保证纱线成形的前提下,络筒张力偏小掌握;络筒车速不宜太高,并优选清纱参数,既要确保有害疵点的切除,又要避免造成过多的结头。清纱参数设定:棉结280%×0.5 cm,短粗节105%×2.0 cm,长粗节35%×40.0 cm,长细节-43%×13.0 cm。长粗节、长细节分别设置了1 个辅助切点,络筒速度800 m/min。络筒十万米切疵数由原来的100 个降低为43 个。五是各工序采取严密的隔离防护措施,使用专用容器和专用工具,避免因操作不当或清洁不净造成的污染;同时减少因温湿度控制不当造成的小疵点,影响布面质量。通过实施以上措施,有效解决了莱赛尔11.8 tex 强捻纱生产初期出现的问题。

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