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1050MW 超超临界机组DEH 系统可靠性分析与优化措施

2022-11-15吴炳辉国能神福石狮发电有限公司石狮362700

化工设计 2022年5期
关键词:操作员超临界工程师

孙 通 吴炳辉 国能神福(石狮)发电有限公司 石狮 362700

数字电调称为纯电调或称全电调,简称DEH,DEH 控制器由微机系统组成, 执行器是由多个油动机组成的液压执行系统[1]。DEH 控制系统的主要目的是控制汽轮发电机组的转速和功率,从而满足电厂供电的要求。DEH 是汽轮机的数字化电液调节系统,是汽轮机组的心脏和大脑[2]。机组在启动和正常运行过程中,DEH 接收CCS 指令或操作人员通过人机接口所发出的增、减指令,采集汽轮机发电机组的转速和功率以及调节阀的位置反馈等信号,进行分析处理、综合运算,输出控制信号到电液伺服阀,改变调节阀的开度,以控制机组的运行。

近年来,已有多位学者对DEH 控制系统存在的问题进行研究,李思博、唐麟[3]等对百万超超临界机组 DEH 系统应用存在的问题进行研究分析;张世晟[4]对汽轮机DEH 系统参数优化及故障查询分析。百万机组DEH 控制方式不尽相同,但也都大同小异,机组在基建调试期以及日后的运行中,DEH 控制系统不可避免地会出现一些问题,例如操作迟缓、画面错误、逻辑设置不完善等,这些问题严重影响机组的正常调试和安全稳定运行[5]。而DEH 系统投运时间一长,也会出现各方面的问题,比如设备老化、硬件性能下降等,最终将会极容易出现故障[6]。故本文基于某1050MW 超超临界机组DEH 系统软硬件的构成进行可靠性分析,并提出相应的优化措施,为同类百万超超临界机组提供参考。

1 汽轮机DEH 系统

1.1 DEH 控制系统配置

DEH 控制系统硬件配置主要由标准机柜、主控制器模块、电源分配系统、 I/O 模板、OIS 操作员接口站、EWS 工程师站等组成。其中,本文介绍的主控制器模块采用和利时SM211 模块,并采用冗余控制机制,即日常运行中,一台设备处于工作状态,另一台设备处于待机状态,从而维持系统的运行可靠性。该机组DCS 汽机侧IO 柜与锅炉IO柜分开布置,DEH 系统在汽机IO 柜侧,与DCS 在同一网络,该系统为国内首次在1050MW 超超临界机组上采用了与DCS 同一个网络、同一个系统、数据库相同的系统,在架构及通信技术方面,真正实现了国产DCS 系统与DEH 系统的一体化控制。具体见图1 所示,汽机IO 柜#40-#57,其中#56、#57 为DEH 控制柜。

图1 DCS 网络拓补图

操作员接口站是一个重要的人机接口,通过它,操作人员可参与整个控制过程,可修改相应的控制策略,并可对控制过程和参数进行监视和记录。通过操作员站的应用软件,工程师可以对操作画面、数据库、趋势等进行组态。而EWS 则是专用于工程师设计、组态、调试、监视系统的工具。通过工程师站的应用软件,工程师可以对控制逻辑、硬件配置等进行组态。

1.2 控制系统原理

DEH 控制系统功能主要包含以下几个方面:①具有阀门活动试验功能、阀位限制、汽机保护、一次调频等多种功能[7];②设有CCS 协调控制、ATS自启动、自动控制、手动控制等运行方式。DEH控制系统原理详见图2。

图2 DEH 控制系统原理图

2 DEH 可靠性分析及优化

本文主要对该1050MW 超超临界百万机组(DCS 运行平台为和利时MACSV6.5.2)DEH 系统软硬件可靠性进行分析,并作出相应的优化方案,进而实施于实践。

2.1 硬件优化及升级

该1050MW 超超临界百万机组已运行5 年,DEH 系统发生过几次服务器通信“堵塞”、上位机画面短时卡顿、操作迟缓等现象;操作员站及工程师站出现死机、负荷率占用高等问题。造成上述原因多为服务器、操作员站、工程师站老化,遇到多数据处理的情况,以及运行在进行监盘时经常会调取几十条历史趋势,一方面这样会占用操作员站大量内存,致使操作员站CPU 负荷率高于正常工作范围;另一方面,过多调取历史趋势会使历史服务器CPU 负荷率升高,导致信息堵塞等现象。为提高系统可靠性,采取硬件升级进行改进,将原服务器升级为两台戴尔R740历史服务器(该服务器性能稳定),并设立可靠的冗余服务器,同时,将操作员站、工程师站一并升级,进一步解决了硬件问题。硬件升级后运行一年,DEH 系统各画面显示、切换、操作等功能正常,基本未出现画面卡顿,操作迟缓等现象。

2.2 软件优化及升级

该机组先后经历多次技术改造,项目增加大量DCS 测点,IO 点数已达原本设计上限,导致机组正常运行时服务器负荷率上升,DCS 原有的运行平台MACSV6.5.2 已不能满足实际需求,导致DEH 系统操作迟缓等异常情况。将原有的运行平台MACSV6.5.2 升级到MACSV6.5.3,并将机组DEH 控制器全面升级为MACSV6.5.3 火电正式版。软件平台优化升级后,可容纳的IO 点数为原来2倍,并提高了信息传输速度及品质。升级前后对比:升级前,操作员站及历史服务器CPU 负荷率高达30%,一直维持较高负荷率;升级后,CPU 负荷率仅5%左右,历史服务器容量扩大一倍。软件升级后运行半年,DEH 系统各画面显示、切换、操作等功能正常,没有出现软件意外退出、卡死等现象。

2.3 阀门活动试验分析及优化

阀门活动试验包括高压主汽阀活动试验、中压主汽阀活动试验(带中压调节阀一起活动)、高压调节阀活动试验。分析发现,中压主汽阀活动试验设计逻辑存在缺陷,当机组正常运行时,做中压主汽阀全行程活动试验,如遇任一中主门或中调门全关反馈开关故障未消失时(行程开关故障),再进行另一个中联门活动试验时,只要此中主门或中调门全关反馈任意一个发出时,就会触发再热器保护动作引起跳机。逻辑框图见图3。

图3 逻辑框图

为进一步证明此设计缺陷,在仿真机上进行模拟试验,模拟结果显示分析无误。并在仿真机上做相应解决试验,主要通过两个方法,①通过优化逻辑实现逻辑闭锁试验条件,此方法涉及更改DEH系统逻辑,较难实现,风险较大;②通过对画面操作窗口进行闭锁更改,利用和利时组态软件操作使能特性的功能来实现,只要有一个中压主汽阀或中压调节阀全关存在,另一个就无法点击操作按钮进行全行程活动试验。通过仿真机多次模拟试验,第二种方法完全可以满足现场需求。利用仿真机进行仿真试验,强制2 号中主门或中调门全关信号发时操作闭锁窗口见图4,2 号中主门或中调门信号未发时见图5。

图4 满足闭锁条件操作窗口

图5 满足实验条件操作窗口

由图4 可以看出,当2 号中主门或中调门全关信号发时,投入按钮上鼠标为箭头,点击无法操作。由图5 可以看出,当2 号中主门或中调门全关信号未发时,投入按钮上鼠标为小手状态,点击可以操作。同理,进行强制1 号中主门或中调门全关信号时,结论相同,成功实现了闭锁功能,保障了操作可靠性。

3 结语

本文基于某1050MW 超超临界机组DEH 系统软硬件的构成进行可靠性分析,依托于现场实际情况进行分析,并提出相应的优化措施,不仅经过仿真机的模拟,同时也应用于实际,为同类百万超超临界机组提供参考。通过实践及机组一段时间的运行,证明所述的方法及措施可行,可提高同类型机组、同类型系统运行中的可靠性,确保该类机组的平稳运行。

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