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综采工作面初采瓦斯治理技术研究

2022-11-01刘新礼

2022年11期
关键词:炮孔插管采空区

刘新礼

(山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司,山西 太原 030006)

瓦斯是制约矿井安全高效开采的主要因素之一,为加强瓦斯治理工作,研究瓦斯防治技术是矿井实现安全稳定生产的保障。当前大多数高瓦斯矿井多采用“Y”型通风方式,但这种通风方式在工作面初采期间常出现回风隅角瓦斯积聚的现象,对综采工作面的正常生产产生较大影响,因此有必要采取措施治理瓦斯[1-2]。

目前,国内外学者对高瓦斯矿井瓦斯治理技术进行了大量研究,周华东等人通过分析煤层上覆岩层覆存状态及采动破断规律,采用布置高抽巷方案治理初采期间瓦斯超限问题;侯永鹏等人针对高瓦斯综放工作面采空区瓦斯积聚问题,通过进行深孔预裂爆破断顶,实现采空区顶板及时垮落,避免瓦斯超限现象发生;吴仁伦等人通过对采空区瓦斯浓度分布规律进行了计算机模拟分析,采用顶板预裂措施解决工作面瓦斯超限问题[3-5]。

为有效控制综采工作面初采期间瓦斯积聚问题,本文以霍尔辛赫煤矿条件为背景,采用理论分析、现场试验方法对初采期间瓦斯治理技术进行了研究,从而为国内其他矿井在相似条件下的高效高产开采工作提供借鉴。

1 工程背景

霍尔辛赫煤矿为高瓦斯矿井,开采煤层主要为3号煤,煤层厚度平均为5.65 m.矿井采用分区式通风方式,共布置有3个进风井,2个专用回风井。根据《霍尔辛赫3号煤层瓦斯参数测定报告》,3号煤层瓦斯压力为0.30~0.44 MPa;原始瓦斯含量为7.29~8.69 m3/t;百米钻孔瓦斯流量为0.007 11~0.009 6 m3/(min·hm),钻孔瓦斯流量衰减系数为0.086 1~0.416 1 d-1,透气性系数为0.091 4~0.193 6 m2/(MPa2·d);瓦斯放散初速度ΔP为12~18,煤的坚固性系数为0.46~0.47,孔隙率为2.13%~3.04%.

3305、3307工作面均为大采高沿空留巷工作面,采用两进一回“Y”型通风方式,即工作面两巷道均为进风巷道,在所留巷道内形成总回风,其通风系统如图1所示。3305工作面切眼长度为250 m,3307工作面切眼长度为220 m,煤层顶底板情况如图2所示,顶板岩层强度较高,属于坚硬顶板岩层。目前3305工作面已回采完毕,3307工作面巷道已完成掘进,即将进行回采。由于3305工作面在初采期间,工作面瓦斯出现多次超限情况,影响正常生产组织,为避免3307工作面回采期间瓦斯大量涌出,参考3305工作面回采与工作面初采期间的各项监测数据,对3307工作面瓦斯治理技术进行优化。

图1 工作面通风系统图

图2 工作面顶底板柱状图

2 初采瓦斯涌出特征分析

2.1 初采工作面矿压特征分析

3305工作面长度为240 m,共布置采用160台液压支架,支架型号为ZY12000/28/62D.采用液压支架监测系统对支架工作阻力进行监测,当工作面推进至31.7 m时,液压支架工作阻力出现了首次大幅增加情况,表明工作面此时出现了初次来压现象,来压步距为31.7 m,动载系数为1.86.后续工作面推进至49.7 m、71.5 m、90.8 m发生三次周期来压,来压步距平均为19.7 m,动载系数平均为1.79.

从3305工作面初采期间矿压特征可以看出,初采期间矿压显现强度较大,初次来压步距较长,对其原因进行分析可知,工作面基本顶为中砂岩,岩层厚度平均为6.4 m,普氏系数在6~9范围内,岩层强度较高。当工作面推进距离较小时,顶板岩层不容易垮落,因此容易出现采空区大面积悬顶情况,此时如果发生来压,将出现岩层大面积垮落情况,来压强度大,导致采空区瓦斯大量涌出,引发瓦斯超限现象。

2.2 初采期间瓦斯涌出特征

对3305工作面初采期间瓦斯分布特征进行分析,表1为工作面推进期间瓦斯含量情况。可以看出,正常回采期间,工作面风流中瓦斯含量较低,上隅角瓦斯含量较高,但仍处于可控范围内。当工作面发生来压时,工作面风流中瓦斯含量明显增加,随后缓慢降低,上隅角瓦斯含量在来压后处于较高水平,下降速度较慢,同时留巷回风风流中瓦斯含量明显上升。因此,工作面来压时造成瓦斯超限的主要原因,需采取有效措施,降低来压强度。

3 瓦斯治理技术研究

3.1 深孔预裂爆破放顶技术

由于工作面初采阶段时,采空区顶板垮落等情况会造成采空区瓦斯突然涌出,导致工作面及隅角瓦斯超限,因此在初采阶段,采取工作面切眼深孔爆破强制放顶技术,有利于顶板顺利垮落,不产生悬顶垮落而造成的飓风、压架等灾害事故,缩短初次来压步距,避免来压动载过大[6]。

表1 工作面推进距离与瓦斯含量关系

采用深孔预裂爆破技术对3307工作面顶板进行放顶,在工作面初采前,利用抽采钻机在工作面切眼顶板上部施工爆破炮孔,炮孔直径为76 mm,与水平夹角为45°,由于基本顶岩层深度在顶板上3.2~9.6 m范围内,因此炮孔垂直深度为10 m,炮孔深度为15 m,炮孔装药深度为4~15 m,长度为11 m.距采空区侧煤壁1 m处布置1排预裂炮孔,间距为3 m,切眼内共布置82个炮孔。采用乳化炸药进行爆破,药卷直径为60 mm.工作面初采推进至将要出切眼位置时,工作面停止生产,对工作面切眼顶板集中进行预裂爆破,爆破施工完成后,工作面正常组织推进。

3.2 本煤层顺层钻孔抽采技术

本煤层顺层钻孔抽采技术主要在工作面开采前进行,顺层钻孔主要包括巷道内抽采钻孔与切眼抽采钻孔。根据3307工作面产量,依据《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》,工作面在回采前瓦斯煤层可解析瓦斯含量不得超过4.5 m3/t.

1) 巷道预抽钻孔。在距离切眼200 m处两巷道内开始施工钻场,钻场间距设计为200 m,在钻场内向工作面范围内施工顺层预抽钻孔,钻孔深度为50~150 m,直径为113 mm,每个钻场可覆盖采面200 m.

2) 切眼抽采钻孔。从切眼巷道内向工作面方向施工倾向钻孔,钻孔施工按照切眼掘进顺序分为掘进和起底两个阶段,每个阶段各施工1排钻孔。为了避免切眼钻孔施工破坏工作面巷道预抽钻孔,切眼两侧各留20 m不进行钻孔施工。为强化抽采工作面中部瓦斯,将切眼设计区域分为三部分,分别为左侧65 m、中部50 m、右侧65 m.切眼两个阶段钻孔施工参数如下:

掘进阶段:切眼内施工单排钻孔,开孔距底板1.4 m,两侧各65 m区域钻孔间距为2.5 m,中部60 m区域钻孔间距为2.0 m,钻孔与煤层方向平行,长度为150 m.

起底阶段:切眼内施工单排钻孔,开孔距底板1.4 m,两侧各65 m区域钻孔间距3 m,中部60 m区域钻孔间距为2.5 m,钻孔与煤层方向平行,长度为150 m.

3.3 采空区插管抽采瓦斯抽采技术

在工作面推进过程中,必须对采空区瓦斯进行抽采。根据“Y”型通风方式的流场特性,在留巷侧采空区容易积聚大量高浓度瓦斯,采用采空区插管方法对此处瓦斯进行抽采。

3307工作面采用浇筑混凝土柔模进行沿空留巷,浇筑柔模前,在墙体上方距顶板0.2 m处,预留抽采孔向采空区内插管,插管深度不低于3 m,插管间距为10 m.留巷内插管滞后于工作面回采20 m,抽采管路选用DN300抽放管,插管设计如图3所示。

图3 采空区插管抽采示意

3.4 抽采效果分析

采用上述瓦斯治理措施后,3307工作面初采期间,工作面切眼顶板在推进出切眼位置即开始垮落,推进20 m左右时大部分垮落完全,深孔爆破预裂技术较好解决了工作面初采期间顶板大面积垮落问题,初采期间工作面瓦斯浓度在0.15%~0.2%范围内,上隅角瓦斯浓度在0.2%~0.3%范围内,抽采效果显著。

4 结 语

1) 对相邻工作面初采矿压特征进行了分析,工作面初次来压步距为31.7 m,周期来压步距平均为19.7 m,动载系数平均为1.79.来压步距较大,主要因煤层基本顶为中砂岩,岩层强度较大,不易垮落,来压时易引发瓦斯超限现象。

2) 采用深孔预裂爆破放顶、本煤层顺层钻孔抽采、采空区插管抽采等技术对工作面瓦斯进行了治理,并对抽采方案进行了设计,根据初采期间抽采效果,工作面瓦斯浓度在0.15%~0.2%范围内,上隅角瓦斯浓度在0.2%~0.3%范围内,抽采效果显著。

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