A320ceo 系列飞机发动机引气超压关断故障分析与排除
2022-08-27陈俊马鹏飞孙家梁成都航空有限公司
■ 陈俊 马鹏飞 孙家梁/成都航空有限公司
1 故障现象
A320ceo 系列飞机可装配CFM56-5B 或V2500 发动机,本文谈到的是装配CFM56-5B 发动机的A320ceo 系列飞机,提及的压力阀值可能因部件件号不同略有差异。
受疫情反复的影响,各航空公司均出现不同数量、不同间隔的飞机停场情况。A320ceo 系列飞机停场复航首次执行航班时,易出现发动机引气系统故障。具体表现为:停场飞机首次执行航班,起飞后出现ECAM 警告AIR ENG(X)/1+2 BLEED FAULT,无相关LRU(航线可更换件)的故障信息。通过译码软件分析警告触发时发动机的引气状态,发现均是因为起飞时引气超压的保护性切断而触发警告。
引气系统的正常是保证飞机高空安全运行的关键。飞行中,单发引气失效会增加机组负担,降低飞行安全裕度。操作不当甚至可能引起双发引气失效,导致飞机进入紧急状态,要求立即下降高度,同时启用辅助动力装置(APU)供气。
2 系统原理
2.1 CFM56-5B 发动机引气原理
如图1 所示,发动机引气由压气机中压或高压级提供。发动机功率较低时,引气由高压级经高压级引气活门(HPV)、压力调节活门(PRV)、过压活门(OPV)提供;发动机功率较高时,引气由中压级经中压级引气活门(IPV)、PRV、OPV 提供。高压级供气时,HPV 作为主要的压力调节部件,调节引气压力至8 ~36psi,PRV 仅有打开/关闭作用。中压级供气时,HPV自动关闭,PRV 作为调压部件,调节引气压力至(44±1.75)psi。高压、中压级供气的转换完全是气动控制。风扇空气活门(FAV)受恒温控制器(TCT)控制,通过控制FAV 的开度改变风扇空气进气量,进而将预冷器出口温度恒定调节在200℃左右。每台发动机的引气受各自的引气监控计算机(BMC)控制。
图1 CFM56-5B系列发动机引气系统简图
2.2 PRV 调压原理
如图2 所示,PRV 的调压是两部分共同作用的结果。一、PRV 上游引气通过信号管1 进入调压系统。调压系统膜片2 在气压与弹簧力的共同作用下,控制减压阀芯3 上下移动,进而控制进入调压系统和打开腔的气体,实现调压。二、PRV 下游引气通过信号管2 进入防反流组件。当下游气压足够克服弹簧力顶开阀门13 时,气体进入分配系统,进而顶开分配系统阀门6,之后分为两路。一路通往关闭腔,在弹簧力、关闭腔气压、打开腔气压的共同作用下,推动作动系统活塞移动,带动蝶形挡板上下移动,实现调压。另一路通往打开/关闭系统,当气压大到足够作动球体时,切断通往打开腔的气体,关闭PRV。
图2 PRV工作原理图
2.3 引气接通与切断原理
驾驶舱引气电门在打开位时,BMC接收引气电门位置信号,发出指令使引气压力调节电磁阀(TLT)断电,TLT阀芯2 靠近基座,使信号管3 与大气隔绝。在PRV 上游压力大于8psi 后,经信号管1 进入打开腔的气压克服关闭腔气压和弹簧力,推动作动系统活塞向上移动,活塞带动蝶形挡板使PRV 打开,接通引气。驾驶舱引气电门在关闭位时,BMC 接收引气电门位置信号,发出指令使TLT 通电,TLT 阀芯2 远离基座,使信号管3 与大气相通,释放通往PRV打开腔的气体,PRV 作动系统活塞在关闭腔气压和弹簧力的作用下向下移动,活塞带动蝶形挡板使PRV 关闭,切断引气。
2.4 引气超压切断原理
PRV 下游的压力传感器将压力信号转换为电信号反馈给BMC。当压力超过57psi 时,BMC 发出指令使TLT 通电,信号管3 与大气相通,释放通往PRV 打开腔的气体,关闭PRV,切断引气。若PRV 未及时关闭引气,当压力继续上升达到75psi 时,OPV 开始作动关小;当压力达到85psi 后,OPV 会完全关断,实现过压保护。当OPV 上游压力降低至35psi 后,OPV 会重新打开。
3 故障原因
对故障出现时飞机相关系统的数据进行剖析,发现起飞时飞行员将油门杆从慢车位(IDLE)推到起飞/复飞位(TOGA),发动机控制组件(ECU)控制供油量增加,燃烧室排出更高温度和更大压力的气体去冲击涡轮做功,带动高低压转子转速增加,进而压气机各级气体压力增加,发动机引气迅速由高压级提供切换到由中压级提供。虽已切换到中压级,但提供的引气压力依旧很高,通常能达到100psi 以上。PRV 上游压力很高,而出口压力要求为(44±1.75)psi,这是对PRV 调压能力的一个考验。PRV 调压响应不及时,调节的压力不符合出口要求,就导致超压保护性关闭PRV,此时电门的位置指令仍在打开位,而实际PRV 已关闭,导致指令与实际不符,自然触发警告AIR ENG (X) BLEED FAULT。由起飞过程译码结果可以知晓故障发生时各活门的位置状态、引气压力变化情况,再结合系统原理,分析得出:中/高压级转换、OPV 保护性切断功能均正常,导致系统调压失效的原因不在控制而在PRV 本身调节能力的下降。
PRV 部件手册罗列了调压能力下降的原因(见图4),分析认为,与停场造成PRV 调压能力下降最可能的原因有三种:调压系统压力减压阀芯卡阻、作动系统球形轴承不能自由移动、防反流分配系统分配阀芯堵塞。
图4 PRV部件手册中列出的调节超压原因
经过与部件修理厂家深度技术交流,梳理故障PRV 的送修报告,发现故障送修件均存在调压功能缺失,反馈的主要故障源包括内部积炭、积灰、严重生锈,使压力减压阀芯卡阻、球形轴承无法自由转动,完全符合上述分析推断。另外,梳理PRV 装机记录时发现,装机时间也是导致停场复航后首班出现引气故障的一个重要因素。这是因为装机时间越长,部件内部积灰、积炭越严重,长时间的停场使活门一直未作动,加剧了这一情况,导致故障发生的概率越高。通常,装机时间越长、停场时间越长的PRV 的调压功能衰减得越严重,也越容易在复航首班出现故障。
4 处置办法
空客厂家曾发布技术提示,就这一现象进行了说明。该型飞机起飞爬升阶段出现引气超压,导致引气失效的情况逐渐增多,根本原因是起飞时引气压力峰值很大而PRV 与OPV 性能衰减,使超压情况更容易发生。提出的解决方案是:停场超过一段时间的飞机复航前应先进行发动机试车,验证引气中/高压级转换及PRV 调压能力,要求试车时功率达到65%N1,观察中/高压级切换、输出压力值是否满足手册标准。对于测试结果不满意的飞机,使用专用设备进行引气系统全面健康检查。全面的引气健康检查可实现对引气系统温度控制、压力调节、压力控制的测试,然后根据测试结果做出相应的故障处置。
运行经验表明,往往首班出现故障,后续航班该发动机的引气会自动恢复,不难分析是因为PRV 内部卡滞阻塞部件受冲击恢复了作动,进而恢复了其调压功能。因此,运行前进行功率试车是有必要的。功率试车模拟起飞供气工况,在验证PRV 调压能力的同时也可恢复一部分还未完全卡死PRV 的调压功能。对于通过试车仍无法恢复调压能力的PRV,需在运行前进行更换;对于通过试车恢复了调压能力的PRV,由于其内部积灰情况不能自动排除,仍然有故障重现的可能,建议尽快在合适时机进行更换。
经过一段时间的实践检验,发现以上措施确实是解决该型飞机起飞引气超压故障的合理、有效的处置方法。
5 结束语
引气系统是飞机的关键系统,引气系统失效将引发增压、空调、防冰等系统失效,给安全飞行埋下隐患。日常维护中在保证绝对飞行安全的前提下,主最低设备清单中虽然允许失效一台发动机的引气,但部分航空公司为提高安全裕度,规定基地出港航班不允许保留引气系统失效,进一步增加了维修保障的难度。因此,引气系统的故障更加需要提前发现,并做出针对性的预防维修。在处理这类关键系统的多发故障时一定要提高警觉,详细了解每次故障发生时具体的故障表现以找出共同点;结合对系统、部件的原理分析,找到故障触发的根本原因;结合厂家文件、技术资料等,反复推敲制定切实有效的处置方案,根据处置方案实施的反馈情况做出合理的修订,做到维修控制的闭环管理。