APP下载

采空侧巷道支护技术的研究与应用

2022-08-16牛栋

煤炭与化工 2022年7期
关键词:端头煤柱锚索

牛栋

(华阳新材料科技集团有限公司,山西 阳泉 045000)

0 引 言

采煤过程中采空侧巷道受开采深度、采高、预留煤柱及上一工作面采动的影响,矿压显现强烈,围岩劣化明显,不能保证顶板支护强度及人员作业安全。目前,国内外针对此类问题处理办法是工作面水力切顶卸压、加强支护、加快巷道维护等。本文以景福煤矿15101 综采工作面为例,介绍采用优化加强支护、顺槽超前作业、强化组织管理等措施保障工作面正常推进。

1 工程概况

景福煤矿15101 综采工作面进风顺槽为矿井投产后首个采空侧巷道,进入采空侧巷道后,受上一工作面动压传递的影响,进风顺槽超前支护范围内顶板破碎下沉严重,矿压显现强烈,主要表现在以下方面。

(1) 巷道变形严重。

进风顺槽原断面净宽5.0 m,净高3.9 m,工作面安装回采前已对进风顺槽进行全长起底、开帮作业。但工作面推进受采空侧动压影响,采线前200 m,巷道净宽不足3.5 m,净高不足2.5 m。

(2) 影响矿井正常生产组织。

进入采空侧巷道后,进风顺槽内由于转载机两侧单体间距大(最小2 m,推移油缸处2.7 m),顶板支护强度不足,受采空侧动压与工作面采动压力传递影响,转载机上方顶板率先破碎泄压,形成应力集中带,受限于矿井提升能力,工作面推进速度有限,顶板持续破碎下沉及底鼓变形速率远大于工作面推进速率,导致转载机与端头支架压死,加之挑顶作业难打大、风险高,只能对转载机与端头支架下整体起底作业,工作面被迫停产。

(3) 单体柱损坏率高。

15201 工作面进入采空侧巷道后,因煤柱帮侧煤体受采压后煤体酥软,开帮后极易垮落,超前开帮支设架棚一段时间后,煤柱帮侧煤体受压,对单体柱形成水平挤压,造成单体柱柱腿发生位移,大幅增加了倾倒和柱身折断的概率,不能保证顶板支护强度及人员作业安全。

(4) 无法保障安全作业。

受采空侧动压传递与超前支护范围内支护强度不足的影响,进风顺槽超前支护范围内顶板破碎下沉严重、矿压显现强烈,导致安全通道不畅通、作业空间狭小、工人作业环境差、劳动强度大、安全系数低、工伤事故高发等一系列问题,严重威胁煤矿生产安全。

2 技术手段

2.1 优化加强支护

原支护采用普通单体柱配合1 200 mm 长铰接顶梁三路顺巷抬棚支护,超前支护距离80 m,如图1 所示。

图1 15101 综采工作面进风顺槽原支护方式Fig.1 Original support mode of air inlet passage in 15101 fully mechanized mining face

根据巷道实际情况,对原支护方式进行优化改进。采用4.6 m 长高强π 型梁加DW3.5 m 悬浮单体柱架棚(梁方向与工作面方向平行) 支护,一梁三柱支护,棚距由1 200 mm 调整为800 mm(顶板破碎、构造带500 mm),同时加大超前支护距离,采线向外不少于100 m。

超前支护段抬棚作业时靠近两帮单体柱带岔角支设,底角为80°,同时对π 型梁进行改装,在距顶梁两段末端位置加装两节卡箍,规格同顶梁,长度100 mm。之后在单体柱柱头与π 型梁连接处加防滑垫,并用14 号双股铁丝与顶网连接设防倒措施,煤柱帮开帮挂网后采用半圆木背实楔紧。

15101 综采工作面进风顺槽改进后的支护方式如图2 所示。

图2 1 号测站巷道表面位移Fig.2 Roadway surface displacement of No.1 station

图2 15101 综采工作面进风顺槽改进后支护方式Fig.2 Supporting method after improvement of air inlet passage in 15101 fully mechanized mining face

2.2 超前补强支护

进风顺槽顶板原支护为全锚索布置,规格为φ21.6 mm×6 300 mm 与φ21.6 mm×9 300 mmm 锚索间隔布置,间距均为800 mm,排距为900 mm。

现根据实际情况,在工作面进入采空侧巷道前,沿进风顺槽方向全长顶板补强支护,每两排中间补打3 根加强锚索,锚索规格为φ21.6 mm×9 300 mm,配套300 mm×300 mm 钢托盘。

2.3 多点超前作业

(1) 超前扩帮。首先从转载机机头煤柱帮开始随工作面推进向大巷方向开帮,一次扩帮范围长×深=4 000 mm×1 200 mm,高度不低于3.5 m,扩帮后巷宽不低于4.6 m,之后将多余长锚杆、锚索多余部分用锚索切割器截割掉,帮网顺巷铺挂,后用半圆木在单体柱与网间背实。其次从煤柱侧1号端头支架前方开始,一次扩帮范围长×深=4 000 mm×600 mm,扩帮后保障端头支架与煤柱距离不低于0.8 m,保障安全通道与便于人员操作设备。

(2) 超前起底作业。首先从转载机机头随工作面推进向大巷方向起底,一次起底底面积为长×宽=4 600 mm×3 500 mm,挖底深度要保证后巷高不低于3.5 m。挖底采用分层卧底施工,上分层下卧700 mm 超前下分层5~10 m 施工,下分层保证挖底施工后巷高不低于3.5 m。其次从端头支架前两侧立柱柱窝位置开始,挖底面积为800 mm×500 mm,挖底后确保底板与端头架底座面在同一平面。

2.4 强化组织管理

一是针对专业化队组制定严格的工作面过采空侧巷道管理制度;二是成立专业工程队,超前支护起底作业,各专业班组的工种固定,任务单一,责任明确,提高作业效率。

3 优化效果

采取以上措施后,围岩变形速率有效控制,巷道断面得以保障,单体柱损坏率大幅降低,按年均推进800 m 计,全年节约1 000 根单体柱。

采空侧巷道内作业环境得到改善,保证了矿井的正常生产,减轻了人员劳动强度,工作面产量逐年提升。试验运行阶段工作面每年过采空侧巷道期间月均产量62 185~64 107 t。随着优化改进措施的逐步实施,工作面每年过采空侧巷道期间月均产量显著增加,见表1。

表1 景福煤矿近5 年采煤工作面过采空侧巷道产量统计分析Table 1 Statistical analysis on output of overhead side roadway in coal face of Jingfu Coal Mine in recent 5 years

2018 年增长至77 570 t,2019 年88788 t,2020 年83925 t,2021 年预计在90 000 t/月上下;单个工作面过采空侧巷道月均产量由15101 工作面的59 271 t,增长至15104 工作面71 016 t,15105工作面77 220 t,15106 工作面81 499 t,15107 工作面月均产量预计85 000 t。

续表

4 结 论

(1) 针对景福煤矿15101 综采工作面采空侧巷道受开采深度、采高、预留煤柱及上一工作面采动的影响,矿压显现强烈,围岩劣化明显引起的一系列问题,采用优化加强支护、顺槽超前作业、强化组织管理等改进措施。这些措施逐步实施后,采煤工作面采空侧巷道内作业环境大幅改善,作业空间得以保障,单体柱损坏率大幅降低,减轻了人员劳动强度,安全通道畅通,保证了矿井的正常安全生产,工作面产量显著提升。

(2) 景福煤矿过采空侧巷道的一套体系办法,是在生产过程中一次次试验总结完善出来的,为类似矿井采用采区前进式开采顺序、工作面邻面搬家、采空侧巷道治理方面供了技术经验,尤其是相关基建矿井转入生产矿井初期,有借鉴参考价值。

猜你喜欢

端头煤柱锚索
悬浇拱桥索力设计计算分析
煤矿巷道顶板锚索受力特征与分区锚固机理
近距离煤层房柱区煤柱底板应力传递规律
端部参数激励下水中悬浮隧道锚索振动响应分析
这个村每人每天只产生38克外运垃圾
专家剖析:如何减少车辆碰撞护栏端头后的刺穿事故
车辆碰撞护栏端头导致车身刺穿事故频繁出现的原因及防护经验借鉴
局部煤柱下安全采煤技术探析
综放工作面端头支架的技术改造
厚煤层综采放顶煤工艺区段煤柱采用小煤柱技术创新