长钢9 号高炉炉前均衡出铁管理探析
2022-08-03霍育军
闫 波, 霍育军
(首钢长治钢铁有限公司炼铁厂, 山西 长治 046031)
9 号高炉于2019 年4 月实施大修改造工程后,对炉前出铁场进行了平坦化改造,引入了摆动溜槽拨罐出铁技术和嘉恒法渣处理工艺。随着高炉强化冶炼的进行,铁水产量逐步提升,对炉前管控也越来越严格。为了适应高炉强化冶炼的需要,在炉前管控及组织方面做了大量工作,取得了一些经验,为提高高炉冶炼强度奠定了坚实的基础。
1 现存问题
1.1 出铁场布置
9 号高炉设2 个铁口,夹角为80°,共用一矩形出铁场。每个铁口拥有独立的泥炮、开口机、摆动溜槽等设备,泥炮和开口机布置于同侧。出铁场下布置4条铁路线,其中2 条铁路线由2 个摆动流嘴共用,作为出铁主辅线路,另2 条铁路线为运输线。出铁制度为双铁口轮流出铁,无法做到重叠出铁,随着冶强不断提高,若不能及时打开铁口,炉内易发生憋风现象,影响炉况顺行。
1.2 出铁间隔较长
堵口后困铁时间、走罐拉运下炉对位时间、开铁口时间的总和为出铁间隔时长。据统计分析,2020 年出铁间隔在28~40 min,其中走罐至下炉铁次对位时间约占20 min,占比最大。主要原因在于:
1)出铁线仅能单方向(由南向北)进出罐,无法做到双向进出罐,同时引入了铁水罐开揭盖工艺,进罐时间又进一步延长。
2)为更好服务于炼钢工序,公司推行铁水“一罐到底”工艺,其核心技术是高炉精准出铁、铁水运输、向转炉兑铁水的整个过程均使用同一个铁水罐,中途不倒罐。高炉铁水罐直接进转炉,节省了炼钢的铁水包,减少了铁水二次倒罐环节,避免了铁水温降、铁水飞溅损失和环境污染,同时节约了混铁炉等相关设备的运行费用[1]。为满足“一罐到底”需求,目前公司配备一种容量铁水罐,最大净装铁水量75 t,罐装铁量按预约装铁,装铁量约55~65 t。因铁水罐容量小,为保证高炉来风,铁罐数需备足“5+1”个罐以上,休风时,为出尽渣铁,按“7+1”备罐或南北铁场同时出铁(南场备罐“1+1”、北场备罐“4+1”)组织。铁次所需铁罐数量多造成编组、对位时间较长,对罐易晚点。
3)铁口维护不到位,铁口深度深浅不一。铁口过深、难开,会使出铁间隔延长。铁口浅,虽易于维护,好开铁口,但不利于高炉的长寿,出铁后炉缸的渣铁液面仍处于较高水平,不利于促进炉况稳定顺行。
1.3 炉型及炉况影响较大
2021 年采用以烧结矿为主的炉料结构,具体为烧结矿配比80%~84%,球团矿配比3%~6%,生矿配比12%~15%。此种炉料结构相对于低烧结配比的炉料结构,其软熔带低而厚,随着高炉产量提高和焦比降低,焦炭负荷逐步加重,焦窗减小,炉内压差升高,易造成憋风现象,导致炉温被迫波动。在炉温波动较大情况下,当炉温高时,渣铁流动性恶化,渣铁未出净,铁口易来风;炉温低时,铁口不易来风,铁口出铁均匀性打破,最大出铁量相差300 t。
2 改进措施
随着产量任务不断加重,重视炉前管理、炉内外统一管理及双铁口均衡出铁则显得尤为重要。通过不断摸索与总结经验,实现了生铁产量3 860 t/d,利用系数3.56 t/(m3·d)的目标。
2.1 缩短出铁间隔
保证合理的出铁间隔能够达到南北铁口出铁均匀的目的,降低出铁不均对高炉的影响,为强化冶炼创造有利条件。受高炉自身条件限制,走罐至下炉对罐时间较长,约30 min,在不加大设备投入改造的基础上,采取对外强化沟通联系、对内推行“列车头式”作业管理模式,对铁路线路进行改造,对出铁线与运行线增加岔道,缩短重罐等待时长,降低出铁间隔,从而为强化冶炼、缩短出铁时长及均衡出铁创造条件。
2.2 制定炉前操作标准化作业
2.2.1 日炉次标准
日炉次标准≥13 炉,比例达到90%以上。确定合理的出铁次数,按照日产量和安全容铁量计算出高炉
式中:Vn为铁口中心线到风口中心线之间的炉缸容积(以无渣口高炉以风口中心线与铁口中心线的距离减0.5 m 计算),m3;ρ铁为铁水密度,取7.0 t/m3;0.6 为安全系数。
按日产量3 850 t/d 计算,日出铁炉次应为9 炉次。按高炉实际运行情况,在南、北两个出铁场交替出铁的情况下,两次出铁间隔时间约为30~35 min,出铁时长维持在70 min,则日出铁次数为13 炉次。随着产量增加,铁次适当增加,确定了炉前日出铁炉次为13~14炉次的攻关目标。
2.2.2 铁量差、流速、开孔方式标准
为做到及时排净渣铁,满足均衡出铁要求,确定炉次铁量250~350 t,铁量差在10%以内,铁水流速3.5~4.5 t/min。保持适宜的渣铁流速,对按时出尽渣铁、炉况稳定顺行和冲渣安全有重要影响。渣铁流速与铁口直径、铁口深度、炮泥强度(耐腐蚀与溶蚀能力)、出铁口的内径粗糙程度、炉缸铁水和熔渣层水平面厚度、炉内的煤气压力等因素相关。其中渣铁流速对铁口直径的影响最大,与渣铁侵蚀掉的炮泥量成正比[2]。
在对铁孔孔径的维护上:一方面选择质量稳定的炮泥供应商,并能根据实际需求对炮泥性能进行改进;另一方面规范开口方式,选用Φ55 mm、Φ50 mm的标准钻头进行开孔作业,Φ55 mm 的钻头预钻1.8 m,可缩短出铁间隔,对位后钻至2.0 m,Φ50 mm 钻头钻至2.3 m,钢钎捅开铁口,严禁潮湿铁口出铁,从而形成铁口直径合适、铁口孔壁直且光滑、液态渣铁以稳定的股流从铁口流出而不会四处喷溅的理想铁口孔道。
2.2.3 铁口深度标准
铁口深度通常为铁口区域炉墙厚度的1.2~1.5倍,高炉炉墙厚度1.9 m,则铁口深度应在2.3~2.9 m,结合实际情况,确定了铁口深度在2.4~2.6 m。
2.2.4 打泥量标准
稳定的泥量是保证铁口深度的必要条件。出铁量、出铁间隔、冶炼强度等对打泥量皆有影响。打泥量标准应当是“铁口深度正常,开口时铁口堵泥润而不湿、实而不硬”[3]。据统计,炮泥使用量在(2±0.5)格左右时,能保证铁口深度。出铁量大时取上限,反之取下限;铁口较深、潮泥量较大时取上限,反之取下限;渣铁未出净时取上限,反之取下限等。
2.3 做好特殊炉况下的出铁组织
由于高炉仅有两个铁口,在铁沟浇筑、更换摆动溜槽、渣壕修补时只能采用单铁口出铁。为保证单铁口出铁期间高炉生产稳顺、安全,制定了《单铁口出铁管理办法》,明确了浇筑前对渣处理系统的确认、炉前重点设备过剩维护及应急预案的制定。对单铁口出铁期间的管理进行升级,并采取以下措施:改用快干、快速烧结炮泥,以保证在单铁口连出期间铁口工作稳定,渣铁排放干净顺畅;避免烧铁口、焖炮、潮铁口出铁等不利于铁口通道稳定的操作;保证炉温稳定,w(Si)=0.30%~0.60%,铁水炉温在1 460~1 500 ℃;铁水罐实行拉重配空,过渡罐要求使用铁次≤3 次,缩短进罐时间。
2.4 加强炉前设备管理
提升炉前设备管控水平,杜绝因设备故障导致的慢风和休风。在定风量操作下,无计划慢风、休风,将严重破坏高炉冶炼进程,破坏生产稳定持续性。重视炉前的设备管理是炉前出铁的必要条件,要按铁次对炉前四大设备(泥炮、开口机、粒化塔、摆动溜槽)进行点检,杜绝隐患出铁。为保证出铁安全,对铁水罐实行轨道衡称重,铁水罐皮重达到120 t 时,开启声光报警,特殊情况下通过铁水罐窥视孔观察罐内液面情况,进行放铁操作。
2.5 加强炉内外统一管理
炉内外管理统一是适应高炉快节奏生产需求的管理模式,要求值班工长落实《炉前出铁制度》,对炉前操作行为进行规范,并根据炉内情况指导炉前出铁。《炉前出铁制度》主要包括出铁前的检查确认,开铁口方式的指导与要求,出铁中的出铁速度、摆罐确认及堵口情况的及时掌握。此外,工长还需掌握炉内外情况,做到炉内炉外统一管理,以达到均衡出铁的要求。
3 结语
自2019 年开炉以来,9 号高炉持续稳定顺行、高产高效,目前生铁产量稳定在3 850 t/d 左右,2020—2021 年日均炉次为13.7,铁口合格率90%,全风堵口率99%,正点出铁率100%。炉前作业水平的高低直接影响炉内顺行,高炉炉前安全、稳定、均衡出铁,是高炉稳定顺行的保障。炉前作业标准、作业原则和制度的制定,以及由此形成切实有效的运行模式,是强化冶炼下均衡出铁的保障。在单铁场双铁口轮流出铁的出铁制度下,提升炉前组织管理水平,最终实现了渣铁均衡出净及“炉内炉外良性互动”。