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环保型无荧光水基钻井液润滑剂的研究与应用

2022-08-02田逢军王运功陶海君王忠斌

化学工程师 2022年7期
关键词:润滑性润滑剂植物油

田逢军,王运功,陈 琪,陶海君,王忠斌

(中国石油集团 川庆钻探工程有限公司 长庆钻井总公司,陕西 西安 710018)

随着我国经济水平的发展,对石油的需求量也日渐增加,各油田对钻井液润滑剂需求量也随之增加。但目前,我国钻井液润滑剂产品较少,还存在黏度和切力较高,长时间存放易发酵变臭的问题。因此,研制一种高性能,无毒害,对钻井液没有不良影响的钻井液润滑剂是目前较为重要的一项研究。针对以上问题,国内很多学者也进行了一系列研究,如陈磊[1]以生物油脂(地沟油脂)为基础原料,通过化学改性与配方调试,研发出全油基生物油润滑剂G316。该润滑剂抗高温可达170℃,易生物降解、环境友好,按照标准Q/SY1088-2012评价润滑系数降低可达90%以上,同时对于改善泥饼质量等特点,刘浩然[2]则以大豆油为主要原材料,合成改性了一种新型大豆润滑油,并通过试验证明了该润滑油能有效提升钻井时速。以上学者的研究为钻井液润滑剂的发展提供了一些方法,但并未解决钻井液润滑剂存放易变质的问题。基于此,本文以提纯后回收植物油为主要原料,制备了钻井液回收植物油润滑剂WBL,并对其性能进行研究,为钻井液润滑剂的发展提供理论基础。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

烧碱(工业级巩义市恒清净水材料销售有限公司);废弃植物油(自制提纯);SA-1(工业级 温州市宏州贸易有限公司);Span-80(工业级 山东鑫九诚化工科技有限公司)。

HWS-12型电热数显恒温水浴锅(邢台有间优宿科技有限公司);DJ-3型电动搅拌器(北京佳航博创科技有限公司)。

1.2 试验方法

1.2.1 可回收废弃植物油的提纯

(1)在原料池中倒入提前经过沉降分离的植物油原料,然后在泵的作用下,送至提炼罐,打开提炼罐内搅拌装置。搅拌罐内搅拌转速,蒸汽温度和搅拌时间分别为20r·min-1,80℃和3h。

(2)充分液化过后,将成品送到过滤器装置,过滤后将混合物送到分离器中,控制温度为8~15℃,静置沉淀2h,使油水分离。当液面计位器中油水结合面比出料口高时,将排污阀打开,使污水排出,直至油水结合面低于出料口,将排污阀关闭,出料阀打开,将上层半净油脂送至水洗罐。结束后,将罐内剩余污水输送至污水处理器的前置隔油池中,经过处理后送至污水池。

(3)水洗罐的半净油脂通过蒸汽管冲入蒸汽,升温至50~80℃,同时放入比例为5%的食用盐,使之混合均匀。经过2h的吸附,得到净化后油脂。将净化后油脂输送至沉淀罐,控制温度为8~15℃,充分沉淀,沉淀时间为2h,排污阀打开关闭条件与步骤(2)一致,出料后得到钻井液用生物基础油。

具体提炼装置流程见图1。

图1 可回收植物油提炼装置流程图Fig.1 Flow chart of recyclable vegetable oil refining unit

1.2.2 回收植物油坏血改性制备润滑剂

(1)在三口烧瓶中放入一定量的回收植物油,置于HWS-12型电热数显恒温水浴锅中,提升反应温度至50℃,然后打开DJ-3型电动搅拌器搅拌均匀。在搅拌的同时逐滴加入一定比例SA-1,保持该温度反应90min。

(2)停止加热,适当冷却,待温度维持在40℃左右,按比例加入RHJ-10和RHJ-80,继续搅拌10min,然后加入适量清水,继续搅拌20min。加入适量NaOH调节溶液pH值为中性,得到润滑剂WBL。

1.3 技术指标

参照GB/T 13608-2009中对润滑剂相关要求,具体技术指标见表1[3-5]。

表1 技术指标标准要求Tab.1 Technical index and standard requirements

1.4 润滑剂现场应用效果

本试验选择桃2-7-3H井水平段进行润滑剂现场试验。基浆为现场钻井液样品,设置润滑剂添加量为变量,进行润滑剂加量试验。

2 结果与讨论

2.1 制备工艺对润滑剂润滑性能的影响

2.1.1 回收植物油含量对润滑剂润滑性能的影响

表2为不同配方制备的润滑剂的润滑降低系数和产品外观状态。

表2 回收植物油润滑剂配方摸索实验Tab.2 Formula exploration experiment of recovered vegetable oil lubricant

由表2可知,随润滑剂中回收植物油含量的增加,润滑剂的稳定性表现出先增加后降低的趋势。当润滑剂含量为50%时,制备的润滑剂外观呈现出浅咖色,且没有出现分层的现象,同时,润滑系数降低率可达94.2%,继续增加回收植物油含量,产品稳定性降低,同时,润滑系数降低率也相对降低[6]。因此,选择回收植物油的最佳含量为50%,以下试验均以回收植物油含量为50%的润滑剂作为研究对象。

2.1.2 SA-1的加量对润滑性能的影响

图3为制备过程中,SA-1加量对产品润滑剂性能的影响。

图3 SA-1加量对产品润滑剂性能的影响Fig.3 Effect of SA-1 dosage on product lubricant performance

由图3可知,固定其他因素不变,随SA-1添加量的增加,润滑剂润滑系数降低率表现出先增加后降低的趋势[7]。当SA-1的加量为1%时,润滑系数降低率最高可达94.4%,因此,SA-1的最佳加量为1%。

2.1.3 反应条件对润滑剂润滑性能的影响

图4为反应温度对润滑剂润滑性能的影响。

图4 反应温度对润滑剂润滑性能的影响Fig.4 Effect of reaction temperature on lubricant lubrication performance

由图4可知,随反应温度的增加,润滑剂润滑系数降低率表现出先增加,后降低,然后达到平衡的趋势。同时,随反应温度的增加,产品稳定性降低,流动性较差,综合考虑,制备润滑剂最适宜的温度为50℃。

图5为反应时间对润滑剂润滑性的影响。

由图5可知,随反应时间的增加,润滑剂润滑系数降低率表现出先增加,后趋于平衡的趋势。当反应时间达到90min时,润滑剂润滑系数降低率最高,达到了94.6。继续增加反应时间,润滑剂润滑系数降低率不再发生改变,因此,制备润滑剂最优反应时间为90min。

图5 反应时间对润滑剂润滑性能的影响Fig.5 Effect of reaction time on lubricant lubrication performance

2.2 技术指标

以原油为对照组,对制备的润滑剂样品相关技术指标进行测试,具体测试结果见表3。

表3 技术指标测试结果Tab.3 Test results of technical indicators

由表3可知,原油的润滑系数降低率仅有47%,低于GB/T 13608-2009中的相关要求。而本文制备的润滑剂样品各个性能皆满足GB/T 13608-2009中相关要求,可用于实际工程使用。

2.3 现场应用效果

2.3.1 回收植物油润滑剂加量试验结果

表4为回收植物油润滑剂加量试验结果。

表4 回收植物油润滑剂加量试验结果Tab.4 Test results of lubricant dosage of recovered vegetable oil

由表4可知,随着润滑剂加量的增加,泥饼摩阻系数缓慢降低,直至趋于平缓。当润滑剂加量为2%时,与水平段钻井液配伍性较好,没有絮凝和结块现象出现。当润滑剂加量超过3%时,密度降低,失水加大,考虑是因为润滑剂带来的水分导致的,因此,需要通过降失水的补充和材料的加重进行维护[8,9]。综合考虑,选择润滑剂的加量为2%。但由于现场施工原因,润滑剂和钻井液都维持在动态消耗的状态[10]。同时,井眼轨迹、泥饼厚度和滑动钻进时间皆可对润滑效果产生影响,因此,需要随时根据实际情况调整润滑剂加量,一般润滑剂加量维持在2%~3%之间。

2.3.2 现场施工情况 根据现场施工情况,钻井至井深3720m,此时水平段长为100m,遇见泥岩,钻井液密度提升,继续增加井深至4258m,此时水平段长632m,累计钻穿泥岩140m,此时上提摩阻从8t增加至12t,下放摩阻从6t增加至10t。根据当时润滑剂消耗情况和泥浆循环体积,将2t回收植物油润滑剂(井浆+最佳比例WBL)一次性倒入钻井,循环3周后,上提摩阻和下放摩阻皆恢复正常。

图6~8分别表示随井深的增加,水平段扭矩、kf和摩阻的变化情况。

图6 水平段扭矩随井深的变化情况Fig.6 Variation of torque in horizontal section with well depth

图7 水平段k f随井深的变化情况Fig.7 Variation of horizontal section k f with well depth

图8 水平段摩阻随井深的变化情况Fig.8 Variation of horizontal section friction with well depth

由图6~8可知,该钻井水平段完钻时,井深约为4832m,水平段总段长为1214m。添加了WBL回收植物油润滑剂后,泥饼滑块摩阻系数约为0.34~0.52,扭矩约为3~9kN·m,上提下放摩阻均低于12t,下完井管串没有遇阻现象出现,证明本文制备的润滑剂润滑减阻效果良好。

桃2-7-3H井水平段井深为4832m,水平段总长为1214m,根据施工需求,井下完井管串前需要替入高润滑性泥浆。表5为高润滑性封闭液(为提高润滑需求,本试验使用井浆+1.0%WBL)试验数据,润滑剂加入总量为3%~3.5%。

表5 高润滑性封闭液试验数据Tab.5 Test data of high lubricity sealing fluid

由表5可知,根据试验结果,提前倒入配制好的高润滑性泥浆,然后下入完井套管,套管顺利达到预定位置,完成施工。

实验室制备的回收植物油润滑剂用于实际施工时,需要根据比例添加一定量防腐剂,抗氧剂和极压抗磨剂,搅拌均匀,然后进行避光保存。一个月后观察润滑剂形态没有出现变质、分层和发臭的现象。用于施工现场时,没有变臭现象出现。

3 结论

本文以提纯后回收植物油为主要原材料,合成了钻井液用无荧光润滑剂WBL。首先,对制备工艺进行优化,然后,将其运用于施工现场,检验润滑剂的实用情况。得到的具体结论如下:

(1)回收油润滑剂WBL最佳制备工艺为:回收植物油的最佳含量为50%,SA-1的最佳加量为1%,制备润滑剂最适宜的温度为50℃,最佳反应时间为90min。制备的回收植物油润滑剂WBL相关性能满足GB/T 13608-2009中相关要求。

(2)WBL加量为2%~3%时,配制的润滑剂能有效降低上提摩阻和下放摩阻,泥饼滑块摩阻系数约为0.34~0.52,扭矩约为3~9kN·m,减阻效果良好。

(3)保存一个月后的润滑剂,没有发臭分层和变质现象出现。

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