JW-4G型车构架液压减振器座组焊工装的设计
2022-07-29田洪伟
李 玺 田洪伟
(中车洛阳机车有限公司 河南 洛阳 471002)
1 问题的提出
在制作JW-4G型车构架(以下简称“JW-4G型构架”)时,液压减振器座使用卷尺、直角尺等简易工具手工组对、点固后焊接,焊接完成后每件产品均会发生不同程度的焊接变形,超出工艺和图纸设计要求,需要在焊接后进行机械调校,往往调校后仍然满足不了技术要求,且费时、费力[1]。为了避免上述情况的发生,保证液压减振器座的制作质量,有必要设计JW-4G型构架液压减振器座组焊工装,以提高JW-4G型构架液压减振器座的组焊质量,降低劳动强度,提升工作效率。
2 JW-4G型构架液压减振器座结构分析
2.1 JW-4G型构架液压减振器座图纸分析
如图1所示,JW-4G型构架液压减振器座是由盖板(见图2)和2块座板(见图3)组成的非对称式开放结构,座板的板厚为16 mm,材质为Q345B的低碳钢,盖板的板厚为10 mm,材质为Q345B的低碳钢,盖板下部分开C5坡口与座板焊接,盖板上部与座板焊角为8 mm,焊缝分布在液压减振器座的底部,焊接后两座板的内档尺寸底部可以满足要求,上侧内档尺寸超差。液压减振器座图纸设计要求平面度、垂直度都在1 mm以内,线性公差都在1 mm以内,内档尺寸0~1 mm,组对误差满足不了技术要求。
图1 液压减振器座 图2 盖板
图3 座板
2.2 液压减振器座焊接工艺分析
图4 液压减振器座焊接工艺附图
2.3 设计思路
2.4 设计方案
液压减振器座组焊工装,整体外形结构为L型,考虑钢板本身的塑性,为了保证工装的强度和装配的便利性,工装底板和立板采用了20 mm厚的 Q235B钢板,在其表面铣出宽度为16 mm、长度为216 mm的座板装配槽和84 mm×95 mm的盖板装配槽,用于控制液压减振器座的形位公差。两侧铣出ø20 mm的定位孔,用于控制液压减振器座的内档尺寸,保证立柱和筋板与组焊件密贴,以座板直角边为基准,定位座板和盖板,制作工装时充分考虑内档尺寸要求和原材料厚度变化等影响因素,将工装内档尺寸设计为比理论尺寸值大0.5 mm,同时在上下两处内档定位,配合左座板的定位并限定了座板的可调整范围为0.5 mm,保证了垂直度;在保证平面度公差方面,设定了座板和盖板的定位基准,以满足要求,可以实现液压减振器座的组对焊接工作。设计方案如图5所示。
1—底板;2—立板;3—立柱;4—横梁;5—内档限位板。图5 组焊工装设计方案图
2.5 具体实施
3 实施效果
液压减振器座组焊工装做好后,现场进行了JW-4G构架液压减振器座的组对、焊接试用(见图6)。实践证明,该工装能够准确、快速地完成液压减振器座组对、焊接,满足液压减振器座形位公差和线性公差的要求。尤其在批量组焊液压减振器座时,组对效率提升效果显著,焊接后各形位尺寸均符合设计要求,避免了焊后机械调校,缩短了液压减振器座制作周期,降低了劳动强度。该项技术节约台车液压减振器座制作周期2.4 h,经济实用,使用范围广,已获得国内实用新型专利。
图6 液压减振器座组焊工装实物图