袖阀管注浆法在杂填土地层基础加固中的应用
2022-07-28罗跃文高春羽高春雷
罗跃文 高春羽 高春雷
(北京通成达水务建设有限公司,北京 100020)
1 工程概况
北京市南水北调配套工程河西支线工程自大宁调蓄水库取水,新建3座加压泵站,将水加压输送至三家店调节池,工程线路总长18.8km,第三标段为第三级泵站——中门泵站工程,本工程包括新建一座加压泵站及460m配套管线。
1.1 地质情况
管线采用DN2000钢管,钢管外侧浇筑C25W6F150混凝土包封,管线基础为人工杂填土基础,地基土主要为①-1层杂填土,局部为①层卵石填土、①-2层粉土填土和②层卵石(见图1)。①层卵石填土、①-1层杂填土和①-2层粉土填土物理力学性质不均,不宜作为基础持力层,采用注浆加固的方式进行基础加固处理。
1.2 设计要求
注浆压力0.5~1.0MPa,注浆加固后通过地质雷达或面波监测整体注浆加固效果的连续性、完整性、填充性,同时进行地基静载荷试验检验,要求地基承载力不小于300kPa。
1.3 注浆方案比选
目前,基础注浆加固常用方法有钻杆后退式注浆法及袖阀管注浆法两种,两种方法各有特点,见表1。
表1 两种注浆方法对比
本工程地面注浆加固区域与其他施工项目场地交叉,且两项工程均有节点工期要求,因此施工工期紧,另外,人工杂填土孔隙率大、孔隙分布不均,采用钻杆后退式注浆法加固范围及施工成本难以控制。综合工程质量、造价及进度要求,本工程选用袖阀管注浆法进行地基注浆加固。
2 袖阀管注浆法施工
2.1 袖阀管注浆法简介
袖阀管注浆法(又称索列丹斯法),于20世纪50年代开始广泛应用,后经过多次调整改进,是目前公认的最可靠的注浆方法,在英吉利海峡隧道、北京地铁王府井站、广州地铁等注浆工程中均取得了良好的注浆效果,产生了巨大的社会效益和经济效益。
袖阀管由两部分组成:ⓐ内径为48mmPVC的注浆管,注浆管为壁厚3mm的优质PVC管,保证在最大灌浆压力下不产生破坏,PVC注浆管每隔500mm在四周开设4个6mm出浆孔,出浆孔外面用弹性良好的橡皮箍圈套紧,底部进行封闭;ⓑ内部6英寸钢管注浆器,在钢管端头部位480mm范围内开设6个60mm×10mm的注浆孔,在注浆孔两端设置止浆圈。结构见图2。
图2 袖阀管构造
2.2 袖阀管注浆施工工艺流程
袖阀管注浆施工分为钻孔、安装袖阀管、浇筑套壳料及注浆四个步骤,见图3。
图3 袖阀管注浆施工工艺流程
2.3 袖阀管注浆施工
袖阀管注浆施工步骤与要求见表2。
表2 袖阀管注浆施工步骤与要求
续表
2.4 注浆效果检查
注浆加固结束后,采用钻孔取芯观测法检测地层孔隙之间的填充效果,采用面波检测法检测基础加固效果,采用静载试验法检测地基承载力提高效果。
a.钻孔取芯检测法。施工完毕28天后,对加固体进行钻孔取芯检验,观察其加固土体的孔隙填充情况及地层的完整性。钻取的芯样显示,杂填土地层中的孔隙得到充分填充,达到预期的填充性效果,地层完整。
b.面波检测法。鉴于人工填土物理力学性质较离散,且加固区位于地面以下,采用面波检测法检测整体注浆加固的连续性、完整性、填充性。面波检测采用的是多道瞬态面波勘察方法,根据探测目的和现场实际情况,计划现场使用DAQ Link Ⅲ地震仪,宽频带的脉冲震源、低频检波器,进行24道数据采集,道间距2m,偏移距2m。注浆加固前,在指定区域布置瑞雷波测试点,测试点布置在注浆加固区域,注浆加固完成后,在相同位置再次进行数据采集,通过后期处理,计算出工前工后的面波波速,通过对其进行对比,分析评价区域的注浆加固情况。
c.在钻孔取芯及面波检测合格后,进行静载试验,共进行了三个点的试验,所检测点地基承载力特征值均达到300kPa。
钻孔取芯、面波波速检测及地基静载试验检测表明,按照设计参数[注浆压力0.3~0.5MPa(Ⅰ序孔0.3MPa,Ⅱ序孔0.5MPa),地层孔隙率0.4,地层填充系数0.8,边排孔浆液损失系数1.2~1.4(边排Ⅰ序孔1.4,边排Ⅱ序孔及中间Ⅰ序孔1.3,中间Ⅱ序孔1.2)]进行注浆后地层孔隙被填充,达到预期的连续性、完整性、填充性要求,袖阀管法注浆对地基加固效果明显。
2.5 注浆过程中发现的问题及改进措施
a.塌孔。施工前期为控制施工成本采用膨润土泥浆护壁进行成孔,但由于杂填土地层孔隙率大、地质松散,护壁泥浆跑浆,塌孔,导致卡钻、袖阀管破坏等现象时有发生,致使施工成本增加,施工效率降低。
改进措施:改用跟进套管钻进成孔,成孔后安装袖阀管,边浇筑套壳料边拔出套管。此方法大幅提高了成孔质量,有效避免了塌孔,同时,套管重复使用,施工成本相较泥浆护壁有所降低。
b.卡管、漏浆及堵管。注浆过程中,由于在开环时瞬时压力过大(最大压力可达到4MPa)导致止浆塞反转,造成注浆芯管卡管无法拔出,漏浆堵塞袖阀管,无法进行重复注浆。
改进措施:ⓐ调整套壳料配比:开环压力大的直接原因是袖阀管周边的套壳料强度高,因此,将套壳料配合比由水泥 ∶膨润土 ∶水=1 ∶1.4 ∶1.8调整为水泥 ∶膨润土 ∶水=1 ∶1.5 ∶1.9,降低水泥用量,增加膨润土及水用量,降低套壳料强度,平均开环压力降低至2MPa,止浆塞被冲反转卡管、漏浆情况明显减少,堵管情况得到改善;ⓑ改良止浆塞:通过调整套壳料配比,堵管情况得到改善,但管底约2~3m范围仍存在堵管现象,目前购买的成品注浆芯管为6英寸管,注浆芯管外径与袖阀管内径之间存在8mm间隙,该间隙由止浆塞进行封堵,为降低止浆塞反转概率,在止浆塞下方增设螺丝垫片,减小注浆芯管外径与袖阀管内径之间间隙,增加止浆塞的稳定性,通过此方法进一步解决漏浆问题;此方法可以有效解决漏浆问题,但注浆芯管拔出困难,卡管发生频率增加,故此方法不可行;ⓒ调整开环方式:开环的压力远远大于工作压力,漏浆现象大部分发生在开环期间,因此将浆液开环调整为采用清水开环,一方面清水的流动性更强,更加容易开环,另一方面漏出至袖阀管内的水不会导致堵管影响后续施工,调整为清水开环后,漏浆、堵管问题得到有效解决。
3 结 语
袖阀管注浆法具有注浆量可控、可分段重复注浆及施工效率高等特点,与高压喷射注浆等方法相比,该方法虽然PVC袖阀管无法拔出重复使用,耗费管材较多,但总体浆液量可控,工艺成本显著降低,与普通注浆方法相比,袖阀管注浆效果在施工效率、成本控制、加固效果方面有明显优势,且施工成本差距不大。因此,在杂填土地层进行地基加固处理的时候,袖阀管注浆法有较大的优势,具有广阔的应用空间。