1010-1 工作面快速掘进与一站到位设计技术研究
2022-07-19陈伟强
陈伟强
(皖北煤电集团恒源股份有限公司五沟煤矿,安徽 淮北 235131)
1010-1 掘进工作面作为皖北煤电集团公司2021年重点工程的其中一项,也是五沟煤矿2021 年重点掘进工作面,关系到矿井2021-2022 年生产接替问题。1010-1 风巷联巷及风巷掘进工程量1 280 m、1010-1机巷联巷及机巷掘进工程量970 m、1010-1 切眼掘进工程量160 m,综上,1010-1 工作面掘进总工程量2 410 m,施工工艺主要采用综合机械化掘进工艺。
1 遇到问题
1010-1 风巷联巷设计为沿空送巷、与1016 采空区、1012 采空区之间留设4~8 m 煤柱,巷道掘进期间,面临着多次调向拨门、机电设备安拆频繁;沿空掘进过老硐、穿老巷、探放老空水机新掘巷道易受压变形;地质条件复杂、过断层、“四含”改造效果钻探验证等许多影响安全生产和快速掘进的客观因素。与1010-1 机巷联巷贯通前,1010-1 风巷掘进期间,出货系统最多达到7 部出货设备(胶带机5 部、链板机2 部),出货系统复杂、出货路线距离长。
1010-1 机巷联巷及机巷掘进按照“一站到位”设计原则,机头硐室、安拆硐室及车场一次性施工到位,出货系统直接安装DSJ100/80/2×110 型皮带机,巷道掘进期间,面临着岩巷/煤巷大断面(超宽、超高)施工;地质条件复杂、过断层、“四含”改造效果钻探验证等影响安全生产和快速掘进的客观因素,提高单进水平十分困难。
2 解决对策
根据皖北煤电集团公司2021 年重点采掘接替要求,1010-1 工作面必须在2022 年1 月31 日前实现全系统贯通,这迫切需要深入推进安全技术经济一体化、不断推广“四新”技术应用和矿井“四化”建设、不断优化劳动组合、进一步提高单进水平,才能确保1010-1 工作面安全、快速、高效掘进,才能从根本上扭转生产接替的被动局面,才能完成皖北煤电集团公司重点工程任务。
针对以上困难,五沟煤矿紧紧围绕“1010-1 工作面快速掘进和一站到位”课题目标,精心研究、精准施策,先后采取了“精准过断层施工方法技术研究与实践”“不停头安装皮带机施工工艺优化与实践”“带式输送机集中控制系统推广应用”“岩巷大断面正台阶法施工工艺技术研究”“矸石地仓的设计与应用”和“1010-1机巷与1010-1 风巷交替掘进施工优化”等技术改进和创新,极大地提高了掘进效率和单进水平,提前公司计划41 d 实现1010-1 工作面的全系统贯通(贯通日期2021 年12 月20 日)。
3 精准过断层施工方法技术研究与实践
按照集团公司7 项攻坚中“实施变过断层为治断层攻坚”的精神要求,五沟煤矿在1010-1 工作面深入实施“精准过断层施工方法技术研究与实践”,掘进期间先后安全顺利揭过F14-1 正断层、F14-2 正断层、F14-4 正断层、DF407 正断层等多个地质断层,为掘进工作面精准过断层和治理断层积累了宝贵经验,下面列举3 个典型案例进行具体分析。
3.1 1010-1 风巷联巷过F4-1 正断层施工方法技术研究与实践
根据地质预报书,1010-1 风巷联巷迎头施工至E11点前55 m 将揭露F4-1 正断层上盘,若继续沿煤跟顶施工进入下盘,则下盘煤层将位于迎头上部,很难直接撵上顶板,造成托煤顶施工,顶板管理安全风险较大。
经研究决定,1010-1 风巷联巷迎头施工至E11点前39 m 处开始变坡按照15°上山撵F4-1 正断层下盘煤施工,跟上10 煤层煤顶后沿煤跟顶施工如图1 所示。按照此施工方案,过该断层时顺利撵上下盘煤层顶板,消除了因托煤顶施工导致进度缓慢和安全隐患大的不利条件。
图1 1010-1 风巷联巷过F4-1 正断层施工平面和剖面示意图
3.2 1010-1 风巷联巷过F4-2 正断层施工方法技术研究与实践
根据1010-1 风巷联巷下穿1016 机巷及1010-1外段机巷施工要求,穿巷施工段采用架29U 型钢梯形棚支护,按照原设计迎头施工至E14点前70 m 处开始变坡,按照+13°上山撵F4-2 正断层上盘煤施工如图2所示。巷道掘进时,对顶板煤层赋存情况探查清楚后,迎头架棚坡度调整为16°上山,加大撵煤坡度,当1010-1 风巷联巷施工至E16点前20 m 时,迎头开始见煤即揭露断层上盘煤层,经现场探查棚梁以上煤厚达1.5 m,且此时迎头距调向拨门位置仅剩余5 m,这必须要求强制更改为锚网带索支护并撵上顶板,确保调向拨门安全施工。
图2 1010-1 风巷联巷过F4-2 正断层施工平面和剖面示意图
经研究决定,1010-1 风巷联巷自E16点前20 m 处开始由架棚支护更改为锚网带索支护,然后按照至少18°上山撵F4-2 正断层上盘煤施工,并采取以下安全技术措施:(1)采用注浆管配合久米纳矿用无机加固双组份速凝材料(KWJG-4 型)超前注浆加固顶板;(2)托煤顶段锚索改用规格为L×φ=9000×21.8 mm 的高强度锚索,且加密布置;(3)托煤顶段顶板采用注浆管配合久米纳矿用无机加固复合砂浆(KWJG-1 型)进行喷注浆加固。通过以上加强支护、加固顶板方案,该段巷道顶板得到安全有效控制,目前支护材料无明显变化。
3.3 1010-1 机巷联巷过DF407 正断层施工方法技术研究与实践
根据地质预报书及DF407 正断层钻探结果,矿研究确定1010-1 机巷联巷过DF407 正断层施工方案:1010-1 机巷联巷迎头自C28点前13 m 处开始按17°上山施工,预计施工至C28点前38.5 m 时将揭露DF407 正断层上盘煤层,继续向前施工至C28点前42.5 m时将开始托煤顶施工,预计最大托煤顶厚度8.2 m,然后继续按17°上山撵正断层下盘煤施工如图3 所示。
图3 1010-1 机巷联巷过DF407 正断层施工平面和剖面示意图
为保证大角度撵煤及托煤顶施工期间的安全管理,制订加强支护、顶板加固方案:(1)采用注浆管配合久米纳矿用无机加固双组份速凝材料(KWJG-4 型)超前注浆加固顶板;(2)托煤顶段锚杆支护无法满足安全要求时,采用锚索(规格为L×φ=7300×17.8 mm)及柔性锚杆(规格为L×φ=3500×17.8 mm)代替锚杆进行支护;(3)托煤顶段锚索改用规格为L×φ=9000×21.8 mm的高强度锚索,且加密布置;(4)托煤顶段顶板采用注浆管配合久米纳矿用无机加固复合砂浆(KWJG-1 型)进行喷注浆加固。通过以上管控措施,顶板得到安全控制,目前该段巷道无明显变形现象。
地质条件复杂是五沟煤矿显著的矿井特征,1010-1工作面更是明显受到多个断层的综合影响,通过开展实施“精准过断层施工方法技术研究与实践”,及时总结过断层施工方法和实践经验,并将久米纳矿用无机加固材料(新材料)引入到超前治理断层、加固断层中去,为安全精准过断层提供了新方法,加快了掘进进度,提高了单进水平。
4 不停头安装皮带机施工工艺优化与实践
1010-1 风巷系统掘进期间,前后4 次调向拨门;1010-1 机巷系统掘进期间,前后2 次调向拨门。按照以往施工经验,在掘进尺巷道初始调向施工时,需采用掘进机配合链板机出货,链板机按照胶中线铺设,在进尺一定距离后(约70 m),需停头拆除链板机、安装皮带机。而皮带机安装及调试完好运转正常最快也需要3 个圆班,这样就会影响正常进尺3 个圆班,严重制约着巷道单进水平。
通过实施“不停头安装皮带机施工工艺优化与实践”,在每次巷道调向施工铺设链板机时,改变链板机铺设位置,链板机不再占用胶中线,将皮带机安装位置预留出来,如图4 所示。这样在掘进进尺时就可以陆续进皮带机组件,实施“不停头”组装皮带机。当皮带机安装好调试正常及掘进机二运安装好后,再将链板机拆除,就可以实现系统快速转换,无缝衔接。
图4 皮带机安装改进前后示意图
通过安装工艺改进,采用这种方法可以实现不停头安装皮带机,将影响降到最低。在1010-1 风巷联巷2-2 段、3-3 段联巷调向施工时及1010-1 风巷、1010-1 机巷拨门施工时,均采用此种方法安装皮带机,效果明显,为单进水平的提高创造了有利条件,也为其他掘进工作面不停头安装皮带机提供了宝贵经验。
5 带式输送机集中控制系统推广应用
1010-1 风巷系统掘进期间,出货系统多达7 部运输设备(5 部皮带机、2 部链板机);1010-1 机巷系统掘进期间,出货系统有3 部皮带机。按照一部设备分配一名司机的配置标准,1010-1 工作面两巷每班至少需要10 名司机,对于综合机械化掘进工作面,人员配备稍显不足,给加快掘进进度和提高单进水平造成了一定影响。
通过在1010-1 风巷联巷及1010-1 机巷联巷皮带机上安装“带式输送机集中控制系统”,1010-1 风巷联巷第一部皮带机、第一部链板机、第二部皮带机、第三部皮带机及第四部皮带机共5 部设备实现集中控制,如图5 所示,每班仅需1 名司机操作即可;1010-1 机巷联巷第一部皮带机、第二部皮带机及第三部皮带机共3 部设备实现集中控制,由1 名司机就可完成操作。
图5 带式输送机集中控制系统
1010-1 工作面两巷皮带机实现集中控制后,每班每头可以节约6 人,这些人员可以分配到运送物料、迎头作业等环节,加快了当班施工进度,为单进水平的提高提供了一定人力支撑。
6 岩巷大断面正台阶法施工工艺技术研究与实践
为贯彻落实“一站到位”设计思想,1010-1 机巷联巷在设计及施工时,一次性将皮带机机头硐室、支架安拆硐室及车场施工完成,并直接安装回采期间使用的DSJ100/80/2×110 型皮带机。由于硐室及车场设计断面(超宽达6.7 m、超高达6 m)大,且在岩层中施工,施工难度加大。
因巷道断面较大,采用全断面一次爆破施工难度较大,而且采用炸药量校核风量时,现有的FBD №6.0/2×30 局扇不能满足风量要求。为保证施工安全和提高巷道成型,经研究决定采用正台阶法施工,即首先掘出上部并进行支护,上部掘支护完成后再施工下部并支护,下台阶滞后上台阶不小于5 m。
岩巷的爆破效果在很大程度上决定着炮掘巷道的单进水平,尤其是在岩巷爆破施工中出现欠挖、超挖、爆破后大块矸石多是影响施工进度的主要因素。在1010-1机巷联巷施工初期就出现了上述情况,欠挖需要重新用风镐刷帮或爆破剥帮,超挖不仅增大出矸量还要修整成型,大块矸石无法进入运矸系统需人工破碎,这些均大大延长了施工时间,打破了正规作业循环。根据上述情况不断分析摸索,优化了炮眼布置及爆破参数。
(1)原爆破施工时,采用单排楔形掏槽,掏槽眼深2 000 m、辅助眼及周边眼深1 800 mm,在眼底处掏槽眼与最近的辅助眼眼距达到950 mm,因此爆破施工后大块矸石多,而且每循环进尺仅能达到1 400 mm左右。通过分析,对爆破参数进行了优化,首先通过调整掏槽眼的角度及间距,再增加两排掏槽眼(原有两排掏槽眼),减小眼底处掏槽眼与辅助眼的间距,使其不大于500 mm。再次在掏槽眼中间均匀布置6 个中空炮眼以增加自由面,同时还可以防止掏槽眼范围内行成大块矸石。通过优化后取得了很好的爆破效果,大块矸石明显减少,每循环进尺可以到达1 600 mm 左右。
(2)提高炮眼施工质量,要求班队长亲自画出炮眼轮廓线,标定眼位。打眼时划分区域,定人、定钻、定眼位、定责任,炮眼施工结束后由班队长亲自验收炮眼深度、方位、倾角,装药时严把装药质量。通过上述举措大大提高了爆破效果,欠挖、超挖现象明显减少。
通过实施正台阶法及炮眼参数优化,大大提高了进尺效率,由初期周进尺8 m 提高至周进尺14.4 m,折合月进尺为61.7 m,提升效果明显,为其他大断面岩巷施工提供了宝贵经验。
7 矸石地仓的设计与应用
1010-1 机巷联巷岩巷掘进特别是大断面硐室施工期间,制约岩巷单进水平的另一个重要因素就是出矸石。施工初期,1010-1 外段机巷联巷出矸系统及路线为迎头耙矸机配合链板机出货,出货至1010-1 外段机巷皮带机,同时在1010-1 外段机巷皮带机上直接安装分装分运装置,将矸石直接拦截在矿车内。采用此方法虽然简单方便,但是严重制约着出货效率,而且皮带机需要频繁启动,对设备损坏也较大。这套系统在出矸量很小时,使用方便、效果较好,但在大断面岩巷施工时,矸石出货量较大,已经不能满足需要,且对单进水平产生较大影响。
针对这种现状,经研究决定对现有出矸系统进行优化、改造,优化方案为:在1010-1 外段机巷外口施工一个矸石地仓,将矸石拦截在地仓内,然后在地仓处安装一部耙矸机,采用耙矸机配合车皮出货,同时后路采用电瓶车转运空车皮及矸石车,在车皮紧张的情况下,矸石地仓还可以存储一定量矸石,通过优化出矸系统,大大提高了出矸效率,同时还缓解了车皮供应紧张的情况,保障了巷道快速进尺。
8 1010-1 机巷与1010-1 风巷交替掘进施工优化
因1010-1 工作面上覆“四含”水层的影响,需在1010-1 机巷及风巷施工井下验证孔进行验证1010-1工作面“四含”注浆改造效果,且要求停头施工。起初1010-1 风巷和1010-1 机巷分别由掘进一队和掘进二队负责掘进施工,当迎头施工至打钻位置,该头队伍停止掘进进尺到后路去修整或到其他头面施工,严重影响了掘进进尺任务的按期完成和单进水平的提高。
经研究决定,抽出一支掘进队(掘进一队)到1024 机巷拨门施工,1010-1 机、风两巷只保留一支掘进队(掘进二队)施工,每当机巷或风巷停头打钻期间,可搬至另一巷道迎头施工,实施两巷交替掘进。在2021 年7-11 月间,1010-1 机巷停头打钻5 次、1010-1 风巷停头打钻4次,共计停头打钻9 次。而在2021 年8 月、9 月、10 月3个月通过打钻期间进行交替掘进施工,掘进二队分别施工了201 m、185 m、195 m,并且超额完成了月度计划任务,其中8 月份取得了日进尺11.2 m 的好成绩。
采用此施工方法之后,不仅完成了当月钻探任务,而且完成了月度掘进任务,没有影响进尺的同时,还抽出了一支掘进队到1024 机巷进行掘进施工,实现了停头不停工的快速掘进。
9 成果推广建议
在皖北煤电集团公司的正确领导下,该矿紧紧围绕“进尺就是产量”的生产理念,通过多年来的技术探索、工艺优化和装备引进,不断提高掘进单进水平,最大限度地降低地质条件、装备水平、人员素养等制约单进水平的不利因素,同时深入推进安全技术经济一体化、不断推广“四新”技术应用和矿井“四化”建设,1010-1 工作面掘进期间先后实施了“精准过断层施工方法技术研究与实践”“不停头安装皮带机施工工艺优化与实践”“带式输送机集中控制系统推广应用”“岩巷大断面正台阶法施工工艺技术研究”“矸石地仓的设计与应用”“1010-1 机巷与1010-1 风巷交替掘进施工优化”等技术改进和创新,极大地提高了掘进效率和单进水平,为在其他掘进工作面推广应用提供了较好的技术支撑和实践经验。
10 结束语
通过实施精准过断层施工方法技术研究与实践,结合钻探、物探等科学手段,超前探查断层赋存情况,制订较为合理、安全的过断层方案,避免了井巷误工现象,加快了掘进进度。同时引入久米纳矿用无机加固材料,加大了断层治理工作面,提高了围岩强度,降低了后期巷道维护成本。
通过实施不停头安装皮带机施工工艺优化与实践,掘进工作面安装皮带机由原来3 个圆班的工期缩减到1 个小班,实现了生产与安装之间的平行作业和快速衔接,大大提高了安装效率,减少了进尺影响时间,有助于单进水平提高。
通过带式输送机集中控制系统的推广应用,实现1 人操作多部设备,真正达到“智能化减人”的安全目标,1010-1 工作面每班至少节省人员6 人,富余人员可以重新进行分配,这样有效节约了人力资源,优化了劳动组合,提高了施工进度与效率,为单进水平的提高提供了人力支撑。
通过实施岩巷大断面正台阶法施工工艺技术研究与实践,改善了岩巷大断面爆破效果,提高了施工进度,同时实行矸石地仓的设计与应用,加快了工作面出矸效率,有效缓解了因车皮紧张造成出矸困难而影响施工进度的困局,两种技术改进相结合,为1010-1 机巷联巷硐室及车场段大断面安全、高效、快速施工创造了有利条件。
通过1010-1 机巷与1010-1 风巷交替掘进施工优化,安排一支掘进队伍在两头轮换进尺,实现了停头不停工的快速掘进,避免了因停头打钻验证“四含”改造效果期间,一支掘进队伍无掘进进尺而造成人员浪费现象的出现,形成了由“停头钻探影响进尺”到“钻探与进尺互不影响”的生产局面,确保了1010-1 工作面系统提前贯通。