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一起500 kV避雷器故障原因分析

2022-07-04杜修明龙国华徐碧川鄢文清李唐兵周友武曾磊磊叶心平

电瓷避雷器 2022年3期
关键词:阀片过电压重合

杜修明, 童 涛, 龙国华, 徐碧川, 万 华, 鄢文清, 李唐兵, 王 鹏, 周友武, 童 超, 曾磊磊, 叶心平

(1.国家电网有限公司,北京 100031; 2.国网江西省电力有限公司电力科学研究院,南昌 330000; 3.国网江西省电力有限公司,南昌 330000)

0 引 言

避雷器是保护电力系统免受过电压侵害的重要电气设备,在系统发生各种类型过电压时,起到快速泄放超限电流,从而限制设备过电压的作用[1-5]。近年来,金属氧化物避雷器电阻片因具有优异的非线性、良好的通流容量和持久的抗老化能力[6-8],已经成为电力系统主要的过电压保护设备[9-10]。

金属氧化物避雷器电阻片在运行电压下呈绝缘状态,通过的电流很小,但是若避雷器存在受潮、老化、脏污等缺陷,将导致其性能劣化,严重者甚至发生避雷器爆炸、对地短路等事件[11-13]。

掌握避雷器的内部结构,并分析其现场故障成因,对设备诊断、故障预防、标准制度起到重要作用[14-19]。本研究介绍一起雷击造成的避雷器故障案例,该案例中线路遭受多重回击雷,造成避雷器阀片温度持续上升并发生热崩溃,电磁暂态仿真重现了该电磁过程,也为避雷器的故障分析和诊断性试验提供一定经验。

1 故障概述及排查情况

1.1 故障概况

2021年7月4日18时37分,某500 kV线路C相雷击故障跳闸,重合成功。19时08分,该线C相再次故障跳闸,重合不成功跳三相。

1.2 一次设备检查

现场检查发现线路一端500 kV变电站(A站)内该线路C相避雷器压力释放喷口有烧黑痕迹,避雷器泄漏电流表及附近金属支柱有熏黑痕迹,见图1。故障避雷器型号为Y20W5-420/1046,2017年1月投运。其余一次设备及对端站(B站)内一次设备未见异常。

图1 避雷器喷口和计数器受损Fig.1 Damage to the arrester nozzle and counter

检查发现线路64号塔C相横担及横担端第2片、第8片绝缘子碗头有明显放电痕迹,第13片、第20片玻璃绝缘子爆裂。

对A站故障避雷器开展直流1 mA参考电压(U1 mA)及75%U1 mA下的泄漏电流测量。C相避雷器上中下3节均无法施加试验电压,试验不合格,A、B相避雷器试验数据合格,见表1。对C相避雷器的上中下节及底座分别进行绝缘电阻测试,结果见表2,试验结果不合格。

表1 避雷器直流试验结果Table 1 DC test results of arresters

表2 C相避雷器绝缘电阻测试值Table 2 C-phase arrester insulation resistance test value

1.3 二次保护动作情况

线路第1次跳闸线路保护情况:7月4日18时37分955毫秒,C相接地故障,48 ms后B站5022、5023 C相断路器跳闸,66 ms后A站5012、5013断路器C相跳闸,944 ms后A站5013断路器C相重合,950 ms后B站5023断路器C相重合,1 443 ms后B站5022断路器C相重合,1 451 ms后A站5012断路器C相重合。A站侧故障测距67.22 km,故障相电流1.118×4 000 A(即4.472 kA)。

线路第2次跳闸线路保护情况:第1次故障后约30分钟,7月4日19时08分21秒423毫秒,线路C相故障,55 ms后B站5022、5023C相断路器跳闸,58 ms后A站5012、5013断路器C相跳闸,937 ms后A站5013断路器C相重合于永久性故障,940 ms后B站5023断路器C相重合于永久性故障,982.5 ms后A站5012、5013断路器三相跳闸,994 ms后B站5012、5013断路器三相跳闸。A站侧故障测距0.11 km,故障相电流:1.898×4 000 A(即7.592 kA)。

1.4 故障录波及雷电定位情况

A站第一次故障录波见图2,线路C相发生单相接地故障时刻为18时37分16秒956毫秒,查阅雷电定位系统,发现此时线路有落雷,雷电流幅值48.1 kA,落雷点为63~64号杆塔,距离A站65.5 km,与线路C相64号塔上的绝缘子放电痕迹对应。C相线路跳闸后,线路上监测到多次电压波形暂态过程,出现时刻与雷电回击时刻一致,见表3。

图2 A站第一次故障录波图Fig.2 The first fault oscillogram of station A

表3 雷电定位系统与录波信息对应情况Table 3 The correspondence between the lightning location system and the recorded wave information

线路在雷击跳闸后至重合闸之前,遭受了5次雷电回击,其中第5次雷电回击为在线路上产生了毫秒级别的过电压,根据波形特征推测,该过电压疑似为A站侧断路器断口重燃引起的操作过电压。

19时08分21秒424毫秒,该线路C相再次故障,故障持续时间为40 ms,最大短路电流峰值为11.3 kA,900 ms后重合闸不成功跳三相断路器。线路第2次故障时,线路上没有落雷。

2 解体检查情况

根据试验和排查情况,现场对C相避雷器进行解体检查。避雷器由上、中、下3节组成,检查3节避雷器外瓷套,未见瓷套有放电及闪络痕迹,见图3。

图3 故障CVT电容单元Fig.3 Faulty CVT capacitor unit

检查3节避雷器压力释放装置,发现压力释放喷口盖板脱落,见图4。防爆膜已脱落,压力释放通道有严重烧黑痕迹,见图5。

图4 避雷器压力释放喷口Fig.4 Arrester pressure relief nozzle

图5 避雷器防爆膜和压力释放通道Fig.5 Arrester explosion-proof diaphragm and pressure relief channel

检查3节避雷器充气口,未见异常,见图6。

图6 避雷器充气口Fig.6 Surge arrester gas port

拆开3节避雷器上下密封件,密封圈完好,未见变形,检查内部金属部件,未见受潮痕迹,见图7。

图7 避雷器密封圈和内部金属支撑件Fig.7 Arrester seal and inner metal support

抽出避雷器阀片,检查避雷器内部玻璃纤维环氧筒,玻璃纤维环氧筒外表面未见异常,内表面有过热熏黑痕迹,未见闪络放电痕迹,见图8。

图8 避雷器内部玻璃纤维环氧筒Fig.8 The inner glass fiber epoxy barrel of the arrester

检查避雷器阀片,发现避雷器阀片受损严重,阀片表面全部有过热烧蚀痕迹。中节避雷器相对完好,上下节避雷器大部分阀片击穿破裂,见图9。避雷器阀片未见受潮痕迹。

图9 避雷器被击穿阀片Fig.9 The arrester is broken down by the valve plate

根据解体检查结果,排除了阀片受潮、玻璃纤维环氧筒绝缘性能不良等原因,判断本次故障为阀片热崩溃导致避雷器击穿。

3 原因分析

3.1 电磁暂态仿真

在ATP-EMTP软件中建立该线路第5次线路绕击过电压计算模型[20-23],见图10。雷电流取5.2 kA,断路器断口入口电容取900 pF,CVT电容5 000 pF,架空线路采用Jmarti模型,单回布置。计算得到C相断路器断口的过电压峰值为904 kV(负极性)见图11。考虑电源侧电压峰值为408 kV,在极端情况下断口间电压最大值为1 312 kV,超过断路器操作绝缘水平(1 300 kV)。考虑到断路器开断短路电流后灭弧室温度尚高,绝缘可能未完全恢复,断路器断口此时容易发生重燃[24]。

图10 绕击过电压计算模型Fig.10 Calculation model of the overvoltage of the shielding

图11 绕击后C相断口过电压(未考虑电源侧电压)Fig.11 Overvoltage of phase-C break after shielding (without considering the voltage on the power supply side)

根据故障录波中线路C相及零序电压高频分量出现时间,判断断口重燃时刻,在高频电流第1次过零时熄灭,约二分一周波后出现第2次重燃。结合上述分析,建立线路C相断路器断口间两次重燃的操作过电压仿真模型,见图12。

图12 线路C相断路器断口间两次重击穿过电压仿真模型
Fig.12 Simulation model of the voltage through the two strokes between the breakers of the C-phase circuit breaker

根据仿真结果可知,第1次断口重燃时刻,过电压幅值约为-645 kV,第2次断口重燃时刻,过电压幅值约为1 220 kV,与故障录波值1 042 kV相差不大,见图13。其误差来源包括设备等值参数、录波采样率限制无法获得高频分量等[25-26]。

图13 故障线路断路器过电压仿真及故障录波图Fig.13 Overvoltage simulation and oscillogram record of faulty circuit breaker

3.2 避雷器吸收能量估算

根据录波图,取A站故障线路避雷器最大残压时刻2 ms时段内的平均电压950 kV用于估算。根据避雷器伏安特性曲线,查出此电压下避雷器通过的电流约10 kA,估算该避雷器在2 ms内吸收的能量约为19 MJ,远大于GB 11032-2020《交流无间隙金属氧化物避雷器》中要求的额定热能量5.9 MJ(额定电压420 kV)[27-30]。

从两侧避雷器额定电压看,B站线路避雷器额定电压444 kV(1.4 p.u.),A站为420 kV(1.3 p.u.),根据电阻片伏安特性,420 kV侧吸收能量占比较大,更容易发生热崩溃损坏。

4 总结

根据上述分析情况,本次避雷器故障原因为:故障线路C相雷击跳闸后,重合过程中遭受多重回击雷,侵入波在断路器断口处全反射,致使断路器断口重燃引发操作过电压,避雷器短时间内吸收的能量累积远超过其耐受值,避雷器阀片温度持续上升,最终在承受运行电压30 min后发生热崩溃故障。为防范类似故障,建议后续加强以下防范措施:

1)对多雷区线路加装线路避雷器,提升线路防雷水平。

2)综合考虑过电压耐受裕度、能量分布均衡等因素,500 kV线路侧避雷器额定电压应优先按照444 kV(1.4 p.u.)选取[31-32]。

3)避免输电线路两侧断路器长期处于热备用运行状态。

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