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降低烟化炉弃渣含锌量的方法研究

2022-07-04张良标王卫新

中国资源综合利用 2022年6期
关键词:炉渣煤质品位

张良标,张 磊,王卫新

(安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司,安徽 池州 247099)

安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司烟化炉炉床面积为8.4 m,南北两侧各分布有12 个风嘴,主要处理来自侧吹炉的热渣,每炉炉渣量为20 ~30 t,每炉炉期接近2 h,其间搭配处理部分含锌杂料,产出次氧化锌和弃渣。其中,弃渣作为企业外售产物,控制弃渣含锌量显得尤为重要,弃渣中锌品位越高,意味着锌损失越大。从2018年三连炉投产以来,弃渣锌品位就时有波动,最高可达4%。本公司主要从渣型、煤质、还原时间、冷料加入方式和加入量等方面着手,探索出降低烟化炉弃渣含锌量的有效方法。

1 渣型调整试验

渣型调整分为两方面,一是在进烟化炉之前调整侧吹炉渣型,二是侧吹炉炉渣进烟化炉后再进行渣型调整。侧吹炉炉渣的SiO含量主要由底吹炉渣型决定,侧吹炉不单独补充石英砂,而CaO 含量可由侧吹炉自行调整。正常生产时,底吹炉渣型控制要求为:Fe/SiO=1.5,CaO/SiO=0.3 ~0.5。为了验证渣型对弃渣的影响,按照计划将底吹炉炉渣Fe/SiO逐步调整至1.2,即增加炉渣的SiO含量,提高炉渣的硅酸度,侧吹炉炉渣Fe/SiO随之由1.4 降至1.1,但弃渣锌品位无明显下降。试验结果如表1所示。

从表1 可以看出,调整侧吹炉渣型,并未达到降低弃渣锌品位的目的。从底吹炉调整渣型,再到烟化炉,流程长,不确定因素多。因此,直接在烟化炉炉内调整渣型,烟化炉进渣期间在冷料添加口人工往炉内投加石英砂。为不影响烟化炉正常生产,采用定量添加方式,每炉加入200 kg,持续时间为2 d,经试验分析,弃渣锌品位未有明显变化。

表1 渣型调整试验结果

2 煤质优化试验

一直以来,本公司采购的烟煤品质为:发热量≥19 673 kJ/kg,挥发分≤26%,灰分≤30%,固定碳含量≥45%。与同行对比,其固定碳含量、发热量和挥发分偏低,灰分偏高。为探究煤质对弃渣锌品位的影响,采用发热量更大的粒煤与烟煤混配,然后利用球磨机进行破碎。不同混煤配比(烟煤∶粒煤)条件下,试验结果如表2所示。

表2 煤质优化试验结果

采用混煤后,吹炼温度明显上升,三次风口火光更加明亮,无论采用哪种配比,弃渣锌品位均有不同程度的降低,配比越小,弃渣锌品位越低,但配比不大于2 时,存在燃烧不完全、低压汽包易超压、炉内频繁跳渣等问题。经分析,原因是粒煤挥发分较烟煤低许多,燃点高,难以在进渣前期低温阶段着火。因此,从生产成本和炉况控制等方面来看,配比选择2 ~3 最为经济合理。

3 还原时间试验

烟化炉的常规生产周期为进渣15 min,升温 10 min,还原65 min,再升温10 min,最后放渣15 min,空炉期为5 min,则单炉期为120 min。为探究还原时间对弃渣锌品位的影响,加强现场协调管理,压缩空炉期,取消进渣后的升温期,将还原时间由65 min延长至75 ~80 min,在控制锅炉进口温度≤900 ℃的前提下,将给煤螺旋频率升到最高,加强炉内还原气氛。但从一周的试验结果来看,弃渣锌品位无明显降低,说明常规的生产周期控制还原时间65 min,反应强度足够将炉渣中锌元素吹炼出来,此时弃渣中的锌已无法通过延长还原时间来提取。

4 冷料加入试验

烟化炉处理的冷料主要为含锌杂料,经干燥后,控制水分≤10%,由斗式提升机带至皮带。人工开停皮带来控制冷料加入量,存在加料不均匀现象,且含锌杂料来源不一、成分复杂,一般在精矿库用挖机搅拌均匀后入炉。为解决加料不均匀问题,现场重新制作加料斗,配备计量皮带,通过铲车将冷料加入料斗,设定皮带频率10 Hz,确保匀速入炉。在同等的加料频率下,通过改变加料时间研究弃渣锌品位变化,试验结果如表3所示。

表3 冷料加入试验结果

从表3 可以看出,加入冷料后,弃渣锌品位明显上升,加入量越大,上升越快。经分析,主要原因有两点。一是冷料含有大量硫酸盐,入炉后需要消耗大量热量进行熔化、分解,造成炉温降低,极大地放慢了炉内反应进程;二是冷料入炉后迅速被炉渣包裹,加料区熔融金属溶液流动性、翻涌性变差,反应难以穿透炉渣层,造成冷料中的锌元素无法被吹炼出来。

5 结论

生产试验表明,调整侧吹炉渣型,难以有效降低弃渣锌品位,在现有炉型条件下,还原时间65 min即能保证炉内还原反应充分,而煤质和冷料加入量对弃渣含锌量影响较大,选用发热量、固定碳较高的煤质,不仅能大大加快炉内反应进程,而且有利于降低煤耗,给予主控人员更大的操作空间。原则上,冷料加入时间越短,越有利于降低弃渣锌品位。综合考虑冷料处理效益和指标影响,建议选用混煤配比2、冷料加入时间5 ~10 min 的生产组织方式。

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