人工复合假顶技术在近距离煤层巷道掘进中的应用
2022-06-01许起
许 起
(长春兴煤业有限公司,山西 大同 037101)
近距离煤岩层巷道掘进过程中,受巷道掘进扰动影响,近距离煤岩层稳定性降低,煤岩层内裂隙发育[1-4],同时由于煤层厚度小,采用传统锚杆(索)进行支护时,围岩相对破碎,导致支护体锚固失效现象严重,而且在对支护体施加预应力时,无法通过杆体有效传递至围岩岩层中[5],导致支护效果差、支护难度大[6-10],很容易发生顶板垮落事故。本文以长春兴煤矿602运输巷系统巷掘进为例,针对近距离煤层巷道掘进支护主要存在的技术难题,提出了“人工复合假顶+密集工字钢棚”联合支护技术。
1 602运输巷概述
长春兴煤业602运输巷位于井田南盘区,巷道北部为实煤区,东部为南回风大巷二段、南带式输送机大巷二段、南运输大巷二段,南部为602回风巷,西部为井田边界,如图1所示。
图1 602运输巷平面布置示意
602运输巷设计长度为1 680 m,巷道设计断面规格为宽×高=4.5 m×3.5 m,巷道顶板采用“锚杆(索)+W型钢带+金属网”联合支护,顶板每排布置5根长度为2.5 m左旋无纵筋螺纹钢锚杆,锚杆布置排间距为1.0 m,同一排锚杆外露端安装1根长度为4.2 m“W”型钢带,钢带宽度为0.28 m,厚度为4 mm;顶板每排布置3根锚索,锚索长度为6.5 m,直径为17.8 mm,锚索布置间距为1.6 m,排距为3.0 m;巷道掘进煤层为22号,煤层平均厚度为9.5 m,平均倾角为2°。煤层顶底板岩性如表1所示。
表1 602运输巷掘进煤层顶底板岩性
602运输巷采用的是综合机械化掘进工艺,602运输巷系统巷设计长度为140 m,系统巷断面规格与正巷规格相同,初步设计系统巷采用两种施工方案,第一种施工方案是巷道开口平掘与南回风巷贯通,然后在回风巷内挑顶、施工人工风桥;第二种方案是巷道开口是以一定坡度掘进,巷道沿回风巷底板掘进,避免风桥施工(如图2所示)。通过综合分析,决定采用第二种施工方案。
图2 602系统巷两种施工方案平面示意
2 系统巷施工方案及支护难题
2.1 施工方案
602运输巷从南带式输送机大巷二段开口施工,巷道开口前40 m以5°下山掘进,巷道掘进到位后进入南回风大巷二段底板下方,然后平掘5 m后再以5°上山掘进,掘进40 m后沿22号煤层底板平掘,巷道过回风巷底板时,两巷层间距为1.5 m,如图3所示。采用此种方式掘进避免了风桥施工,可提高巷道掘进速度。
图3 602运输巷系统巷穿层施工断面、剖面图
2.2 过巷掘进支护难题
1) 支护难度大:由于602运输巷掘进过南回风巷二段底板时,两巷层间距为1.5 m,而原巷道支护设计中顶板采用锚杆、锚索联合支护,锚杆长度为2.5 m,锚索长度为4.5 m,锚杆(索)在近距离煤层中无法实现树脂锚固支护,支护难度大。
2) 掘进安全系数低:南回风巷二段底板主要以泥岩为主,岩体单轴抗压强度不足15 MPa,岩体呈层状结构,岩体稳定性差;而602运输巷采用综合机械化掘进工艺,巷道过巷掘进时,近距离煤岩层受采掘影响岩体出现断裂、破碎现象。不利于施工安全。
3 近距离煤层联合支护技术
为了解决近距离煤层巷道掘进时支护难题,该矿研究决定,在602运输巷系统巷近距离煤层掘进时采用“人工复合假顶+密集工字钢棚”联合支护技术。
3.1 人工复合假顶施工
1) 602运输巷开口下山掘进至35 m处时停止掘进,由地测科现场调整中线,并在南回风巷二段标定出运输巷过巷区域。
2) 在南回风巷二段指定区域底板进行起底,起底长度为7.0 m,宽度为4.5 m,起底深度为1.5 m,采用松动爆破施工工艺进行起底施工,每排布置3个爆破孔,共计布置5排,钻孔深度为0.8 m,每个炮孔内填装1支矿用乳化炸药以及1支毫秒延期电雷管。
3) 起底到位后,对起底坑内进行整平,然后在起底坑内铺设密集工字钢梁,钢梁长度为7.0 m,起底坑内共计铺设42根钢梁,钢梁铺设后两端采用锚索穿拉并进行预紧。
4) 钢梁铺设完后对坑内进行混凝土浇筑,混凝土配比为水泥∶沙子∶石子=1∶2∶2,当混凝土浇筑厚度达0.2 m后停止浇筑,并在浇筑面上安装4排锚杆,每排布置3根,锚杆长度为1.5 m,锚杆布置间距为1.5 m,排距为2.0 m,如图4所示。
图4 “人工假顶+密集工字钢棚”联合支护施工断面示意(mm)
5) 锚杆安装后继续浇筑直至浇筑面与南回风巷二段底板平整,浇筑后4排锚杆外露端安装长度为4.0 m工字钢梁,共计安装4根并采用螺母将其预紧。
3.2 架设密集工字钢棚
为了进一步提高过巷期间顶板稳定性,人工复合假顶施工完后在复合假顶下方架设1排密集工字钢棚。
1) 人工复合顶板施工完后巷道方可继续掘进,为了防止EBZ型掘进机掘进时掘进量大导致顶板失稳现象,602运输巷系统巷过巷期间采用全断面光面爆破施工工艺,爆破孔深度为1.2 m,采用矿用三级乳化炸药以及毫秒延期电雷管进行爆破,单茬掘进量控制在0.6 m范围内。
2) 602运输巷系统巷掘进至35 m处(距南回风巷二段边缘5.0 m),开始架设矩形工字钢梁,工字钢梁主要由顶梁、棚腿、底座以及3组拉杆(顶梁、棚腿各1组)等部分组成,工字钢梁架设间距为1.0 m。
3) 矩形工字钢梁滞后掘进迎头3.0 m处开始架设,当巷道掘进过巷5.0 m后停止架设钢棚,共计架设15架钢棚,所有钢棚架设完后采用拉杆将相邻两架钢棚进行固定防止倒架现象。
4) 钢棚架设完后应对每一架钢棚安装质量进行检查,钢棚架设后保证钢棚顶梁与顶板接触严实,若巷道掘进期间发现钢棚出现变形、断裂现象时必须及时进行更换。
3.3 实际应用效果分析
截止2020年2月11日,602运输巷系统巷已掘进90 m,对巷道过巷段采取施工人工复合假顶以及架设密集工字钢棚后,对人工复合假顶处安装顶板离层仪,通过30 d现场观察发现,人工假顶以及密集工字钢棚施工完后7 d范围内,顶板出现局部蠕动变形现象,变形量为0.18 m,在7~16 d范围内顶板蠕动变形逐渐控制,变形量为0.25 m,在16 d后顶板区域稳定;采取“人工假顶+密集工字钢棚”后顶板未出现断裂、破碎现象,有效解决了近距离煤层巷道掘进顶板支护难题。
图5 602运输巷施工人工假顶后围岩变形曲线图
4 结 语
长春兴煤矿通过对601运输巷系统巷过巷期间采取“人工复合假顶+密集工字钢棚”联合支护技术后,通过实际应用效果来看,取得了显著应用成效:
1) 通过对过巷段采取人工复合假顶后,与传统煤岩层顶板相比人工复合顶板稳定性强、密封效果好,而且有效解决了近距离煤层锚杆(索)支护难度大、支护效果差等技术难题。
2) 通过对过巷段架设密集工字钢棚后进一步提高了顶板稳定性,避免了因顶板应力大导致顶板下沉、断裂现象以及应力传递导致两帮出现垮落以及片帮现象,具有显著应用成效。