涩北气田防漏堵漏技术研究及应用
2022-05-27凌波方向李海亮黄成贵邢星樊国禄杜宇斌
凌波,方向,李海亮,黄成贵,邢星,樊国禄,杜宇斌
中国石油青海油田分公司 钻采工艺研究院(甘肃 敦煌 736200)
涩北气田为柴达木盆地第四系浅层生物成因的大型气田,属“背斜层状边水气藏”[1]。涩北气田多年开采后,地层压力系数已降至0.5左右,前期开采阶段气井采取多层同时开采,高低压气层之间造成层间干扰,造成层间互窜;浅部的地层压力,由于与深部地层连通,将深部地层压力传递到浅部地层,造成地层压力紊乱;气层多且薄、储层岩性疏松、弱边水驱动,纵向上砂泥岩互层、气水互层、高中低产层交互,层间差异大,钻井施工中存在“上吐下泄”的风险。
1 防漏堵漏现状
1.1 整体漏失现状
2017—2019年,完井339口,143口井发生井漏,井漏发生率42.2%;其中井漏次数242次,平均单井漏失1.69次,总漏失钻井液9 020 m3,平均单井漏失63.08 m3,单次平均漏失钻井液37.27 m3(表1)。
表1 2017—2019年井漏复杂情况统计
1.2 涩北一号漏失现状
2017—2019年涩北一号气田钻探162口井,58口井发生井漏,井漏发生率35.8%,共漏失钻井液3 482.21 m3,占涩北气田总漏失量38.6%(表2)。
表2 涩北一号气田各层位漏失情况
1)漏层主要集中在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层系,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层系漏失92次,漏失钻井液3 307.72 m3,占涩北一号气田总漏失95%。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层系由于长期开发,产层亏空,地层压力系数低至0.6~0.8,且局部存在高低压交互层,钻井液密度选择难度大。
2)浅层井漏主要发生在200 m以内,浅层井漏进行水泥浆快速有效封堵,单井漏失量、单次漏失量最少。
3)〇层系2口井发生漏失,单井漏失量、单次漏失量都较少,主要是因为〇层系为非主力产层,压力亏空情况相对较轻。
1.3 涩北二号漏失现状
2017—2019年涩北二号气田钻探99口井,47口井发生井漏,井漏发生率47.5%,共漏失钻井液1 582.2 m3,占涩北气田总漏失量17.5%(表3)。
表3 涩北二号气田各层位漏失情况
1)涩北二号井漏主要集中在Ⅰ、Ⅱ层系地层,是防漏堵漏重点,主要集中在750~1 100 m,Ⅰ、Ⅱ层系分别发生井漏29、26井次,累计漏失钻井液1 295.7 m3,占总漏失量的81.9%。
2)浅层井漏主要发生在200 m以内,浅层井漏进行水泥浆快速有效封堵,单井漏失量、单次漏失量较少。
3)〇层系4口井发生漏失,单井漏失量、单次漏失量整体较少,主要是因为〇层系为非主力产层,地层压力亏空情况相对较轻。
1.4 台南气田漏失现状
2017—2019年台南气田钻探78口井,38口井发生井漏,井漏发生率48.7%,共漏失钻井液3 955.67 m3,占涩北气田总漏失量43.8%(表4)。
表4 台南气田各层位漏失情况
1)台南气田漏失主要集中在Ⅲ层系1 160~1 380 m,Ⅲ层系漏失30口井,漏失39井次,漏失钻井液3 736.87 m3,漏失量占台南气田总漏失量的94.5%,是防漏堵漏重点。
2)2017—2019年台南气田浅层未发生漏失,Ⅰ、Ⅱ层系井漏3井次,主要是非主力产层,压力系数正常,钻井液中加入一定随钻堵漏材料可有效预防井漏。
2 防漏堵漏难点
2.1 储层段地层压力亏空严重
涩北气田由于长期开采,储层段地层压力亏空严重,主力层组压力系数介于0.51~0.79,地层承压能力低,钻井、固井过程中易压漏地层[2]。
2.2 纵向各层组地层压力差异大
涩北气田纵向各层组开发动用程度不均衡,地层压力差异大,深部地层压力下降快,浅部下降慢,同一裸眼段内压力系数差值大(表5)。
表5 涩3-34井各层组压力系数预测
3 防漏堵漏技术措施
3.1 持续优化井身结构,完善涩北气田井身结构序列
根据防漏堵漏及浅层气发育的需求,以目的层的不同选择2层或3层井身结构。
涩北一号气田Ⅰ层系及以浅井采用2层井身结构,Ⅱ层系及以深的井调整为3层井身结构,Φ 139.7 mm套管完井(图1)。
图1 涩北一号气田井身结构优化结果
涩北二号气田〇层系2层结构井表层套管下深由300 m调整为200 m,细化地质卡层,Ⅰ层系及以浅井采用2层井身结构,Ⅱ层系及以深的井调整为3层井身结构,Φ139.7 mm套管完井(图2)。
图2 涩北二号气田井身结构优化结果
台南气田Ⅰ-1层系以深井井身结构基本没有变化,Ⅰ-1层系及以浅井调整为Φ311.2×300/200 m+Φ215.9 mm两层井身结构,0~2小层以浅层一开200 m,0~2小层以深一开300 m,Φ139.7 mm套管完井(图3)。
图3 台南气田井身结构优化结果
3.2 细化钻井液设计,防止措施不当压漏地层
3.2.1 细化钻井液性能设计
1)2层井身结构井二开钻井液密度下限调整为1.20 g/cm3;3层井身结构井三开钻井液密度下限调整为1.15 g/cm3。
2)表层0~200 m钻井液密度1.30~1.38 g/cm3,防止压漏地层;技套200~650 m钻井液密度1.30~1.35 g/cm3;低压力系数1-4-1层(0.65~0.97)和2-3-1层(0.47~0.65)根据全烃和短起下钻后效调整钻井液密度。
3.2.2 细化钻井液措施设计
1)一开钻进过程中需要使用大排量、低限密度、低黏度钻井液钻进。二开、三开井段钻进,加强随钻观察和分析,在保证井下安全的前提下尽可能使用较低密度钻井液施工。钻至设计中低压产层前适当降低转速、排量,降低循环压耗,以防止井漏复杂发生。
2)每150~250 m短起下钻一趟,保证井眼畅。严格控制起下钻速度(不超过0.3 m/s)防止因激动压力过大而诱发井漏,中途循环或下钻到底开泵时应缓慢,小排量顶通、循环正常后方可提高到正常排量清洗井眼。
3)做好钻井液的维护管理工作,加入适量的降失水剂、封堵剂,控制钻井液膨润土含量,保证钻井液造壁性能良好,并具有较好的封堵能力。钻至低压层前适当降低排量,控制钻进速度,根据情况采用配堵漏钻井液静止堵漏或随钻堵漏[5]。
4)下套管前进行通井作业,充分循环除砂,保证井眼畅通,下套管过程中应控制好下入速度,防止在有限环空内冲击压力的增大而压漏地层。及时将套管内灌满钻井液,防止气柱进入环空,导致液柱压力降低而诱发井塌或井喷。
3.3 建立防漏堵漏模板,指导现场防漏堵漏标准化施工
3.3.1 优选堵漏材料
根据涩北气田漏失层孔喉直径优选钻井液堵漏材料,采用刚性颗粒、可变性材料、细微粒径填充材料及纤维类材料,提高桥堵浆与漏层的适应性;确保堵漏材料能“进得去”(表6)。
表6 堵漏材料粒径及成分
3.3.2 优化堵漏配方
根据大颗粒能进得去、停得住,小颗粒堵得严,变形粒子封得死原则,对优选成熟堵漏材料进行不同漏速下配方优化(表7),保障堵漏一次成功[3]。
表7 预堵漏及堵漏配方
3.3.3 完善堵漏工艺
1)配制有效15~20 m3堵漏浆的上水池,配制顺序先加片状材料,其次纤维类材料,再次刚性堵漏剂,最后加入纯碱及土粉,黏度滴流。
2)缓慢开泵将堵漏浆注入井内,在条件允许的前提下,注入堵漏浆的同时,尽可能的多打进尺,充分暴露可能存在的漏层,随后替入常规钻井液。尽可能的将堵漏钻井液挤入地层,一般挤入堵漏浆的½~⅓,原则不超过套管鞋处最高破裂压力[4]。
3)200 m以内裸眼段,漏速小(10 m3以下)、堵漏浆浓度低(浓度15%以下)的情况小,采用的直接挤注法堵漏,钻杆下至漏层位置,将堵漏浆打完,直接关井憋压;套管鞋承压能力低或堵漏浆漏速大(部分堵漏浆不能完全进入地层),不具备憋压条件,依靠循环压力使堵漏浆进入地层,采用顶部循环法堵漏,将堵漏浆打完,起钻至漏层顶部,循环,增加循环压耗,让堵漏浆充分进入地层;套管鞋承压能力足够,堵漏浆不能完全进入地层,采用间接挤注法堵漏,打完堵漏浆后,起钻至漏层顶部,关井憋压。
3.3.4 防漏堵漏模板建立
防漏堵漏技术模板如图4所示。
图4 防漏堵漏技术模板
4 现场应用
2020年完井257口,井身结构优化254口,钻井液细化218口,现场应用防漏堵漏技术措施254口,漏失39口井,漏失率15.4%,较2019年降低21%。由于高效开发,地层压力亏空严重,2020年前期钻井液密度借鉴2019年钻井经验密度无法平衡地层压力,导致前期钻井液漏失严重,单井漏失量62.1 m3,比2019年提高6.5%。通过3—6月份根据现场实钻情况不断优化完善防漏堵漏技术措施及配方,7—10月份漏失率,单井漏失量大幅度降低。
5 结论及建议
1)涩北气田纵向各层组开发动用程度不均衡,地层压力差异大,深部地层由于长期开采压力亏空严重,主力层组压力系数介于0.51~0.79,浅部下降慢,同一裸眼段内压力系数差值大,钻井液密度难以合理调控平衡地层压力,导致钻井液漏失。
2)2020年通过完善涩北气田井身结构序列,细化钻井液性能及措施设计,建立防漏堵漏技术模板三方面的技术措施,高效指导钻井现场防漏堵漏标准化施工。
3)2020年完井257口,井身结构优化254口,钻井液细化218口,现场应用防漏堵漏技术措施254口,漏失39口井,漏失率15.4%,较2019年降低21%,单井漏失量62.1 m3,比2019年提高6.5%,7—10月份漏失率,单井漏失量大幅度降低。