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钙基吸收剂脱除SO3的试验研究

2022-04-06秦刚华杨敬东杨志明罗梦超吴贤豪陶子晨郝润龙

浙江电力 2022年3期
关键词:固定床吸收剂冷凝

秦刚华,杨敬东,杨志明,罗梦超,吴贤豪,陶子晨,郝润龙

(1.浙江浙能技术研究院有限公司,杭州 311121;2.浙江省火力发电高效节能与污染物控制技术研究重点实验室,杭州 311121;3.浙江能源天然气集团有限公司,杭州 310052;4.三门核电有限公司,浙江 台州 318000;5.华北电力大学 环境科学与工程系,河北 保定 071000)

0 引言

随着经济的快速发展,我国对能源的需求有了明显的增加,国家统计局数据显示,2020 年全国能源消费总量达到49.8 亿t 标准煤,其中煤炭、石油、天然气分别占能源消费总量的56.8%、18.9%、8.4%(见图1)。尽管近年来煤炭在能源消费中的占比在减少,但以煤炭为主的能源消费结构在短期内不会改变。大量煤炭的燃烧会导致SO2、SO3、NOX等污染物的大量排放,造成严重的环境问题,如酸雨、光化学烟雾、雾霾等。

图1 2020年全国能源消费结构

根据相关文献报道[1-3],烟气中SO3的来源主要有两个方面:一方面,煤粉在锅炉中燃烧时,煤中的硫分大部分被氧化为SO2,小部分以有机硫化物和硫化氢的形式存在,约0.5%~2%的硫被进一步氧化为SO3;另一方面,在SCR(选择性催化还原法)脱硝系统中,部分SO2被SCR催化剂催化氧化为SO3。

烟气中的SO3不仅危害电厂的正常运行,还会对环境造成严重的影响。首先,SO3会导致烟气酸露点的提高。烟气中SO3浓度的提高可使烟气的酸露点提高5~10 ℃,硫酸蒸汽易在低于酸露点温度的受热面上凝结,增加烟道及设备酸腐蚀的风险。其次,SO3浓度的上升会导致空预器的堵塞。从SCR 脱硝系统中逃逸的氨与SO3反应生成硫酸氢铵和硫酸铵,硫酸铵在空预器的运行温度范围内为干燥的固体粉末,对空预器的影响较小。而硫酸氢铵是一种粘性很强并具有腐蚀性的物质,极容易在空预器沉积,并吸附大量飞灰,造成空预器的堵塞,增大其阻力,恶化空预器传热性能,进而威胁燃煤电厂运行安全。第三,烟气中的SO3可能导致脱汞效率降低。在活性炭吸附脱除汞的同时,SO3会与汞竞争活性炭的吸附表面,减少活性炭对汞的吸附能力,导致脱汞效率降低。当烟气中的SO3被有效去除后,静电除尘器收集的飞灰中汞含量明显增加[4]。此外,SO3浓度过高会危害人类健康。当SO3排放质量浓度大于35 mg/m3时,就会出现黄色或蓝色烟羽现象,造成电厂附近地区硫酸气溶胶浓度升高,影响植物生长,危害人体健康。

SO3控制技术按控制目的可分为两大类:第一类是限制SO3生成,其技术主要包括燃料混合技术和SCR 脱硝反应器内抑制SO2氧化技术;第二类是脱除烟气中已经存在的SO3,主要包括碱性吸收剂喷射技术[5]、低(低)温除尘技术[6]、湿法脱硫技术和湿式电除尘技术。上述各种SO3脱除技术均有其优缺点,而碱性吸收剂喷射技术因其占地面积小,能耗低,投资和运行费用低,能解决设备堵塞和腐蚀,已成为脱除SO3的首选技术。目前吸收剂种类包含钠基、镁基、钙基等10 余种,注射形式分为浆液注射和干粉注射,注射位置可选择锅炉内、SCR 装置进出口,ESP(静电除尘器)出入口[7],很多电厂利用碱性脱除剂除去SO3,其脱除率为40%~90%。

钙基吸收剂(如CaCO3、Ca(OH)2等)价格低廉,来源广泛,因此被大量电厂使用。国内外已经有不少学者对钙基吸收剂脱除SO3进行了研究。楼清刚[2]通过实验证明随着煤中硫分增大,SO3生成率提高,将石灰石掺入煤中可以减少SO3生成,而且温度越高作用越明显,并且SO3生成率随着钙硫比的增大而减小。蔡培等[8]通过比较不同的SO3脱除技术,认为在SCR 前喷碱土金属钙镁方案为最优,且CaO 或Ca(OH)2为优选脱除剂。陈朋[9]通过对比CaO、CaCO3、Ca(OH)2在固定床反应条件下对SO3的去除效果,发现Ca(OH)2的效率最高,可达25%。目前对于钙基吸收剂去除SO3的研究均以普通的CaO、CaCO3、Ca(OH)2等为主,其效率还有很大的提升空间。此外,用多孔钙基吸收剂去除SO3的研究鲜见报道,因此,本文选用CaCO3、Ca(OH)2以及实验室制备的一种多孔CaCO3作为吸收剂,使用控制冷凝法进行烟气SO3捕集,研究吸收剂种类、温度和钙硫比对SO3脱除效率的影响。

1 试验装置与方法

采用固定床系统来研究钙基吸收剂的性能,试验装置如图2所示,主要包括烟气发生系统、固定床反应系统、SO3捕集与测试系统以及尾气处理系统。

图2 试验装置

1.1 模拟烟气发生系统

根据发生原理,SO3的发生可以简单地分为物理法和化学法,物理法包括发烟硫酸释放SO3法和硫酸加热法[10],化学法包括臭氧氧化法、V2O5催化氧化法、P2O5共热法、加热分解法。V2O5氧化法发生SO3机理复杂,在实验室设备中氧化率较低,且当烟气中存在NOX时,SO2的氧化率波动较大。臭氧氧化法相对稳定但是气流速度大,且会引入新的污染物,O3和SO2在模拟烟道中的反应时刻都在进行,不能反映电厂烟气的实际情况,也不利于SO3的捕集。通过综合分析比较,本试验采用简单易行的热分解法制备SO3。在温度、湿度确定的情况下,热分解法所产生的SO3的量基本保持稳定。热分解是指加热升温使化合物分解的过程,在酸式硫酸盐中,NaHSO4和KHSO4均易受热分解为稳定的硫酸盐并释放出水蒸气和SO3。另外,过硫酸盐也易受热分解生成SO3和O2。

通过试验发现酸式硫酸盐无法在烟气中生成稳定的SO3,这可能是由于NaHSO4和KHSO4熔点较低,在加热过程中部分试验样品蒸发混入模拟烟气,并在SO3冷凝过程中被捕集,造成试验误差,故酸式硫酸盐不适合作为SO3发生剂。

为比较K2S2O8和Na2S2O8两种过硫酸盐生成SO3的性能,在同一条件下对两种物质热分解,进行6次试验后,得到表1的结果。

由表1数据可以看出,K2S2O8生成的SO3不仅更稳定且在产量高于Na2S2O8,故本试验选用K2S2O8作为SO3的发生剂。

表1 过硫酸盐生成SO3的比较

通过试验发现在烟气流速为5 L/min、反应物含量为0.1 mmoL 时,在400 ℃加热20 min,K2S2O8分解更稳定,且生成的SO3质量浓度大致在30~105 mg/m3,符合发电厂要求,因此以此反应条件制备试验所需SO3。

本试验烟气系统由气瓶、混气瓶和管式炉组成,装有N2、SO2、NO、O2的4 个钢瓶连接到一个混气瓶中,充分混合的气体通过管式炉,将小瓷舟中高温分解产生的SO3吹出管路,产生模拟烟气。

1.2 固定床反应系统

本试验SO3脱除系统采用固定床反应系统,与模拟烟气系统类似,该系统同样采用管式炉加热的方式,将吸收剂固定于石英棉上,置于管式炉的陶瓷管(内径18 mm、长度100 mm)内。从模拟烟气发生系统中出来的模拟烟气与吸收剂接触后,其中的SO3会被吸收剂除去,处理后的烟气经烟气出口离开管式炉。由于本试验固定床系统较小,烟气流速快,不能对温度、湿度进行实时监控,因此需要在试验前测量反应器内的温度和湿度。

1.3 SO3捕集与测试系统

SO3的检测方法有多种[11-13],各种方法的检出限和测量精度各不相同。SO3性质活泼,容易与其他物质发生反应,且燃煤电厂烟气中的SO3浓度相对较低,因此烟气中SO3的检测一直是一个难点,尽管有很多不同的检测方法,但是各方法的误差较大。由于燃煤电厂烟气中存在大量的SO2,使用异丙醇吸收法会带来较大的误差,而商用的SO3测试仪器Pentol 和IMACC 价格昂贵。本试验采用测试稳定性强、准确性高的控制冷凝法作为SO3的检测方法。蛇形冷凝管是控制冷凝法的核心部件,因为其是实现SO3分离捕集的主要部件。烟气经过滤后进入蛇形冷凝管,在烟气高速旋转的过程中,由于离心力的作用,SO3和H2SO4从颗粒物中分离出来,被捕集在蛇形冷凝管的管壁上,整个过程中循环水浴泵的水温应控制在不低于60 ℃,以保证低于酸露点而不高于其他酸性气体的露点。该方法对SO3气体的捕集效率可达95%。

图3所示为SO3捕集与测试系统,收集烟气中的SO3和H2SO4后,可用去离子水冲洗冷凝管内壁得到含有硫酸根离子的溶液,再通过测定溶液中硫酸根离子的浓度即可推算出烟气中SO3浓度。

图3 SO3捕集与测试系统

2 钙基吸收剂脱除SO3研究

为了比较不同钙基吸收剂在固定床中脱除SO3的能力,选取CaCO3、Ca(OH)2和多孔CaCO3作为吸收剂,考察温度、钙硫比等因素对模拟烟气中SO3脱除率的影响。

2.1 CaCO3脱除SO3研究

温度、钙硫比对CaCO3脱除SO3效率的影响如图4所示。可以看出CaCO3对SO3的脱除效果并不是很好,脱除效率基本在50%以下,其原因可能是CaCO3孔隙率太小,使得SO3只能扩散至CaCO3表面,而无法扩散至CaCO3内部,导致脱除效率偏低。

图4 温度、钙硫比对CaCO3脱除SO3效率的影响

温度是影响化学反应的重要因素之一,温度升高,化学反应所需要的活化能降低,反应越容易进行。从图4 可以看出,在钙硫比一定的情况下,SO3脱除效率随温度升高呈近似线性增长。其原因可能是温度升高加快了CaCO3与SO3的反应速率,使得SO3脱除效率提高。此外,从图4可以看出,在温度一定的情况下,增大钙硫比可以提高SO3脱除效率。在温度为525 K 时:钙硫比由5∶1 提高至10∶1,SO3脱除率由30.47%升高至33.72%;钙硫比由15∶1提高至20∶1时,SO3脱除率提升却不多。这说明钙硫比不是越大越好,在实际应用中应根据工况选择合适的钙硫比。

2.2 Ca(OH)2脱除SO3研究

温度、钙硫比对Ca(OH)2脱除SO3效率的影响如图5所示。可以看出,Ca(OH)2对SO3的脱除效率最高可达79.78%,明显高于CaCO3。其原因可能是Ca(OH)2属于中强碱,与SO3更易发生反应,同时反应生成的水在高温下蒸发,使反应向正反应方向移动,提高脱除效率。

从图5可以看出SO3脱除效率随着温度的升高而增大。其原因之一可能是温度的升高加快了SO3与Ca(OH)2反应速率;另一方面,由于Ca(OH)2是过量的,SO3的吸附速度不依赖于其扩散速度,因此SO3的吸附量增加,SO3脱除率提高。另外,从图5可以看出随着钙硫比增加,SO3脱除效率也有所提高,但当钙硫比达到15∶1 之后,进一步提高钙硫比,SO3脱除效率增加不明显。

图5 温度、钙硫比对Ca(OH)2脱除SO3效率的影响

2.3 多孔CaCO3脱除SO3研究

温度、钙硫比对多孔CaCO3脱除SO3效率的影响如图6所示。试验所用多孔CaCO3以CaCl2和Na2CO3为原料制备,其比表面积为27.647 m2/g,比普通CaCO3高6 倍。由图6 可以看出,多孔CaCO3的SO3脱除效果比Ca(OH)2和CaCO3好。当钙硫比为20∶1、温度为675 K 时其脱除效率最高可达78.1%。其原因可能是多孔CaCO3孔隙率较大,所有的吸附位点均能和气体接触,吸附气体中的SO3,使多孔CaCO3得到充分利用,从而展现出良好的SO3脱除性能。

图6 温度、钙硫比对多孔CaCO3脱除SO3效率的影响

升温可以提高SO3的脱除效率。另外,在反应温度为525 K 时,钙硫比由5∶1 增加到10∶1 时,SO3脱除率由43.7%增加到61.8%,增加了几乎18%,由此可见,钙硫比对多孔CaCO3的脱硫率有较大影响。但是,钙硫比由15∶1 上升到20∶1时,SO3脱除效率提高不明显,其原因可能是多孔CaCO3远远过量,使大量吸收剂无法发挥作用。这会造成吸收剂的浪费,提高发电厂环保运行成本。

2.4 3种物质对SO3脱除效率的比较

图7为钙硫比为15∶1时,3种物质对模拟烟气中SO3脱除率的比较。可以看出:多孔CaCO3的SO3脱除效率最好,675 K 时可以达到80%左右;其次是Ca(OH)2;效果最差的是CaCO3,675 K时其最高脱除效率仅为55.23%,其原因可能是CaCO3孔隙率太小,SO3气体只能与CaCO3固体表面接触,化学反应仅发生于表面,无法充分发挥CaCO3的性能。

图7 钙硫比为15∶1时,3种物质对SO3脱除率的比较

此外,可以看出3种吸收剂的脱除效率随温度升高呈近似线性增长,其中温度对Ca(OH)2的影响较大,对另两种物质的影响差别不大,其原因可能是高温可以带走Ca(OH)2与SO3反应生成的水,使平衡正向移动,同时高温加快了反应速率。

由图7 可以看出,当SO3脱除效率为75%时,Ca(OH)2所需温度约为635 K,而多孔CaCO3所需温度为570 K,这表明多孔CaCO3的反应推动力更大,其原因可能是多孔CaCO3的比表面积大于Ca(OH)2,与SO3的反应接触面积更大,可以获得更大的反应速率。

3 结语

1)对CaCO3、Ca(OH)2和多孔CaCO3脱 除SO3的性能进行分析,在试验温度为525~675 K范围内,SO3脱除效率随温度的提高而增大,原因可能是温度的提高加快了化学反应速率。基于上述发现,在实际运行中,可以选择SCR 出口处作为吸收剂的喷射点。

2)试验发现,随着钙硫比的增加,SO3脱除效率也有一定提高。对于Ca(OH)2和CaCO3,当钙硫比达到15∶1 后,吸收剂的SO3脱除效率的增加幅度有减小趋势;对于多孔CaCO3,钙硫比达到10∶1 后,再增加吸收剂的量虽然可以提高SO3的脱除效率,但是会有大部分的吸收剂没有得到充分利用,尤其是反应温度较高的时候,吸收剂的浪费尤为明显。在实际应用中,应根据实际情况确定合适的钙硫比。

3)通过对3 种吸收剂的比较可以看出多孔CaCO3的SO3脱除效率略大于Ca(OH)2,远远大于CaCO3。从实际应用来看,多孔CaCO3比Ca(OH)2更经济,因此,在实际应用中可以选择多孔CaCO3作为吸收剂,不仅能保证较好的脱除效率,也能节约环保成本。

本文仅仅研究了温度、钙硫比对SO3脱除效率的影响,没有考虑烟气中气体组分(NO、SO2、H2O)的影响。可以通过进一步试验,探究多孔CaCO3用于燃煤电厂脱除烟气SO3的可行性,为实际应用做好准备。

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