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409 不锈钢冷板表面缺陷与炼钢工艺相关性的分析与研究

2022-04-02张春亮

山西冶金 2022年1期
关键词:冷板洁净度铸坯

张春亮

(山西太钢不锈钢股份有限公司, 山西 太原 030003)

409 铁素体不锈钢是公司重要的拳头产品,市场占有率较高,用户评价较好,但在实际生产过程中,由于过程工艺控制的不合理,会造成轧制冷板表面出现缺陷,产生降级品或废品,影响用户的使用感知及产品成材率。本文研究了409 冷板表面缺陷的主要特点,以及缺陷与炼钢工艺控制情况的对应性,并系统提出了降低炼钢造成的缺陷不合率措施。

1 409 冷板表面缺陷分析

409 冷板表面缺陷主要有夹杂、重皮等炼钢缺陷以及热坑疤、擦疤、划伤、粗糙、辊印等轧制缺陷。

根据现场实物取样分析结果可知,分析的68 个试样中,8 个试样中发现炼钢夹杂,其余为Fe-Cr 氧化物,没有炼钢夹杂物。

根据分析结果,缺陷处部分是由于炼钢过程产生的夹杂造成的,部分是在轧制过程中,因加热氧化产物未除尽压入基体而形成的。

2 409 冷板初判不合与炼钢工艺的对应性分析

初判不合卷对应连铸铸坯号如图1 所示。

图1 409 初判不合与连铸坯号的关系

由图1 分析可知,头尾坯轧制卷的初判不合比例较低,因头尾坯生产过程中工艺不稳定,对铸坯表面要全部修磨,且部分头尾坯根据情况改轧热轧板。讲统计出的263 卷初判不合的冷板对应至炼钢连铸坯中,发现有4 块无修磨,其余铸坯均修磨。因修磨工艺是根据铸坯表面质量判定等级情况来决定的,现场生产一般将铸坯分成四级,即A 级最好,B 级、C级次之,D 级最差。判定为C、D 级的铸坯是需要全部修磨的,B 级需进行局部修磨,A 级为无修磨。缺陷卷对应的A 坯占比为2.81%,D 坯占为11.56%。

409 初判不合卷与炼钢洁净度(主要是钢中w(O))的关系分析如图2 所示。

图2 初判不合卷与钢中w(O)的关系

由图2 可知,铸坯w(O)的高低表征某月该类产品的控制水平,通过逐月分析钢中w(O)与后部冷板表面质量判定的关系可以得知,w(O)的高低与整体的初判不合趋势没有直接的对应关系。

3 降低炼钢造成的缺陷不合率措施

提高钢水洁净度,降低钢中w(O)是改善因夹杂造成表面缺陷的主要措施。

3.1 提高钢中w(Al)

调整钢中w(Al)的目的主要有两个,一是为提高钢中Al 活度,降低Ti 的烧损;二是为降低钢中平衡w(O)。通过理论计算实际冶炼条件下钢中Al、Ti 元素吉布斯自由能的关系,得到的结果如图3、图4 所示。

图3 铝钛氧势图

图4 实际冶炼条件下钢中Al、Ti 元素吉布斯自由能的关系

从图3 可知,在w(Al)、w(Ti)相同情况下,铝优先与氧发生反应,铝就可以实现防止钛的氧化。从图4 可以看出,钢中w(Al)为0.01%~0.05%,w(Ti)含量为0.1%~0.25%时,由于钢中Ti 的氧化性要高于Al的氧化性,且随着w(Al)、w(Ti)的增加,Al 的氧化性增加幅度要大于Ti,即提高钢中的w(Al)可以降低钢中Ti 的烧损。

1 月—12 月409 钢中调整工艺前后钢中w(Al)的变化情况,如图5 所示。

图5 调整工艺前后钢中w(Al)的变化情况

现场对409 钢中的w(Al)从3 月份开始整体增加,由0.035%增加到了0.048%。

3.2 钛合金化工艺的优化

在分析钛线合金化过程存在的增氧问题时,提出了钛线前移工艺试验,目的是在后续工序中能有足够的时间去除喂线过程中增加的w(O),优化前后的工艺情况如下所述。

常规工艺:LF→送电化渣微调成分→中搅5 min →根据节奏送电升温调整温度→喂钙线→喂钛线→中搅5 min→弱搅拌15 min。

钛线前移优化工艺:LF→送电化渣微调成分→喂钛线→中搅5 min→节奏送电升温调整温度→中搅5 min→弱搅拌15 min。

从调整后的分析结果看,在弱搅前钢中w(O)有降低趋势,表明钛线提前后,使钢中夹杂物有了充分上浮的时间。

3.3 钢中w(O)控制情况

1 月—12 月期间,409 不锈钢冷板大生产中包取样炉次平均w(O)情况如图6 所示。

图6 1 月—12 月409 不锈钢冶炼过程中平均w(O)

通过采取提高钢中w(Al),优化钛合金化工艺等措施,有效降低了钢中的w(O),使钢中w(O)整体降低约13×10-6。

4 结论

1)通过分析409 冷板缺陷特点,得出其主要产生原因为轧制过程产生的缺陷所导致,但也有部分是由炼钢过程中夹杂物造成的。

2)分析炼钢炼制坯质量与初判不合的关系,判定等级较差的铸坯生产冷板的缺陷比例较等级较好的要高。

3)提高钢水洁净度,即降低钢中w(O)是降低夹杂物缺陷的有效措施,研究表明通过提高钢中w(Al)、优化钛合金化工艺可使钢中w(O)整体降低约13×10-6。

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