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HRS蒸汽喷射器冷凝酸排放技术改造

2022-04-01蒲正雄

硫酸工业 2022年1期
关键词:隔膜泵喷射器达州

赵 强,蒲正雄

(威顿达州化工有限责任公司,四川 达州 635000)

威顿达州化工有限责任公司(以下简称威顿达州化工)有2套硫黄制酸装置,一期为800 kt/a硫黄制酸装置,于2013年7月建成投产;二期为400 kt/a硫黄制酸装置,于2014年7月建成投产。两套装置的生产工艺均是“3+1”二转二吸,并配套孟莫克的低温余热回收系统(HRS)。HRS替代第一吸收塔,通过提高循环酸温度,将三氧化硫与水反应的热量加以利用生产0.5 MPa的低压蒸汽。蒸汽喷射器是HRS的关键设备,在生产过程中蒸汽喷射器会产生冷凝酸。常规的做法是在喷射器底部侧面装2个排放阀,定时人工手动排酸,用专制的桶接收冷凝酸,再人工搬运至地槽回收。冷凝酸排放和收集费时费力,也容易引发安全事故,已成为作业过程中的安全隐患。

1 存在问题

1.1 安全环保问题

冷凝酸排放和收集存在以下安全问题:①打开排放阀时,如果开度过大,由于管内有压力,喷射出的冷凝酸会从桶底反弹溅至操作人员的身上造成烧伤;②浓烈的酸雾会对操作人员造成伤害;③转移冷凝酸至地槽的倾倒过程中存在较大的溅酸风险。

冷凝酸排放和收集存在以下环保问题:①排放冷凝酸时有大量的酸雾直接排到大气,造成环境污染;②排放冷凝酸会有少部分残留酸滴在地面,需用大量水冲洗地面,转移冷凝酸的桶内残留酸亦需用大量水冲洗,从而产生大量的酸性污水。

1.2 设备腐蚀损坏

产生的冷凝酸量随着生产负荷、蒸汽品质的变化而波动,每天排放的冷凝酸量时多时少。冷凝酸量多时,排放阀、管道充满冷凝酸,漫回至蒸汽喷射器底部,逐渐被烟气加热至200 ℃,高温冷凝酸会沿着耐酸砖缝渗到金属部分而造成腐蚀。排放的高温冷凝酸不适合用塑料桶转移,只能采用316L不锈钢桶。桶内残酸清洗不彻底时容易被腐蚀穿孔。每次排放冷凝酸时,内管壁残留冷凝酸吸潮后成为稀硫酸,腐蚀排放阀和管道[2]。

2 改造方案

针对冷凝酸排放和收集问题,威顿达州化工进行了技术改造。在排放阀下方400 mm左右设置1个冷凝酸收集罐,使蒸汽喷射器产生的冷凝酸自流到罐内储存。收集到一定量后用气动隔膜泵通过管道将冷凝酸输送至地槽。

收集罐用外径325 mm、长800 mm的316L不锈钢管制作,顶部开孔焊接一个外径为57 mm的法兰短接作为冷凝酸进口,并用内衬聚四氟乙烯的金属软管与排放阀连接。收集罐顶部侧面设置外径为14 mm的排气阀,用于检修时排放罐内余气。每天检查一次蒸汽喷射器至收集罐是否有酸泥堵塞现象。收集罐底部侧面紧贴底板焊接外径为108 mm的短接法兰,作为清理酸泥的手孔,长度以60 mm为宜。在手孔的上方10 mm左右安装1根透明聚四氟乙烯材质液位管,作为泵启、停的参考。在手孔上方10 mm左右的适合位置设置外径为32 mm的短接法兰,用于连接气动隔膜泵。

在收集罐冷凝酸出口侧下方制作泵架,并焊接成一体,将气动隔膜泵安装在泵架上。气动隔膜泵气源接压缩空气,压力为0.6 MPa左右,管线设置根部阀、三联件和隔离阀。

冷凝酸排放和收集系统见图1。

图1 冷凝酸排放和收集系统

3 泵选型

泵是冷凝酸排放和收集系统的唯一动设备,其选型尤为重要。根据工况条件,选用QBY3-25型气动隔膜泵,泵体与介质接触部分采用316L不锈钢材质,膜片为聚四氟乙烯材质。

气动隔膜泵具有质量可靠、使用寿命长、噪音低、震动小、可空转等优点,既能抽送流动的液体,又能输送不易流动具有有一定黏稠度的介质。

气动隔膜泵运行时不需灌引酸,吸程高达5 m,扬程达70 m,且扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节。该泵无旋转部件和轴封,抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏,抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时不会造成环境污染和危害人身安全。

4 操作流程

关闭气动隔膜泵的出口阀和排气阀,手孔用盲板关闭。排放阀全开使冷凝酸自流到冷凝酸收集罐。当收集罐冷凝酸的液位达到一定高度(稍低于排气阀)时,启动泵送酸。先打开泵出口阀,再打开压缩空气根部阀,调节三联件调节旋钮,压力升到总管压力,然后打开泵进气隔离阀,启动泵开始送酸。当液位管中酸的高度为10 mm左右时,关闭泵进气隔离阀,停泵,其他所有阀门按之前设置的状态不动,进入下一个收集冷凝酸周期。

5 运行效果

开启排放阀后,蒸汽喷射器内产生的冷凝酸全部流入收集罐,避免喷射器底部腐蚀。收集罐密闭且外部裸露,冷凝酸很快在罐内冷却。所有设备、管道均密闭,泵启、停只需操作泵进气隔离阀,避免了人与硫酸接触,现场不会出现硫酸及烟气泄漏。蒸汽喷射器的冷凝酸排放和收集为全自动操作,安全省力。

6 结语

HRS蒸汽喷射器排酸装置通过安装调试后,取得了良好的使用效果。冷凝酸排放和收集系统的应用避免了作业人员与高温酸直接接触,以及长期排酸过程中飘散出的酸雾导致的周围设备等腐蚀,降低了排酸作业人员的安全风险和劳动强度,改善了现场作业环境。

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