环形双膛石灰窑生产过程工艺控制异常情况处理策略研究
2022-03-15叶锦龙刘诚诚
叶锦龙,刘诚诚
(陕西北元集团锦源化工有限公司,陕西 神木 719319)
引言
石灰窑在煅烧过程中难免出现异常现象,从而导致影响石灰窑煅烧的稳定性,同时也影响产品的质量和产量。任何一种异常现象的产生,窑况都有着相应的变化特征和不同的反应现象,要正确地对异常情况进行故障处理,首先必须要准确地找到故障形成的“因、果”,关系,以及变化规律,如查看温度、流量、压力曲线,应根据窑况异常情况,制定相应的处理方案及措施。遵循将故障处理在萌芽阶段的原则,不应任其发展,否则会给有的故障处理带来更大的难度。所以在煅烧过程中,应经常观察窑况参数变化情况。如发现不正常现象,就应及时分析原因正确判断对症处理。
1 煅烧区上移
1.1 煅烧区上移的主要表现
预热带和顶温升高,灰温降低,石灰生烧量增加,CO2含量相应降低。
1.2 煅烧区上移的主要原因
入窑燃料给量过大,燃料在窑内煅烧过程中未完全燃烧,富余燃料通过蓄热窑膛持续燃烧,导致顶温控制偏高,底火控制区段上移;风压风量偏大,导致燃料富余量大;石灰石粒度偏大,窑内通风顺畅,上火速度过块;卸灰量不平衡,使底火上移。
1.3 煅烧区上移的处理
1)减少风压、风量,降慢上火速度,如顶压偏低可适当加大顶压。
2)加大卸灰量,适当增加燃料比,补充未恢复正常时顶温偏高造成的热损失,正常后调整为正常值。
2 煅烧区下移
2.1 煅烧区下移的主要表现
当石灰冷却风量小时,预热带和窑顶废气温度比正常位置时要低。冷却带温度升高,出窑石灰温度高,严重时出窑石灰出现红料,石灰有夹生现象。石灰生烧量增加,窑顶用废气中的CO2浓度降低。
2.2 煅烧区下移的原因
风量过小,在正常进出料时,如果窑内通风不足,燃料的燃烧时间延长,造成低火下降;卸料量过大,加料和卸料速度过大,使窑内物料下移速度加快。如果底火加深,造成冷却带缩短,此时空气未得到足够预热便进入煅烧带,部分热量用于加热空气,使煅烧带温度下降。由于温度的下降会导致碳酸钙分解数量减少,CO2排出量也相应降低,造成石灰生烧量增多。
2.3 煅烧区下移处理
减少进料量和卸灰量,适当增加风量。料和风的调整应视煅烧区下移的主要因素来调整料和风。加风后,如此时窑顶压力过大,应适当减小风量。当底火调整到正常位置时,应恢复到正常的进出料量和风量。
3 煅烧区延长
3.1 煅烧区延长的主要表现
窑内煅烧带延长后,会造成预热带和冷却带缩短。煅烧区延长出现向两端同时延长,延长区也会出现一端多一端少。主要表现为顶温预热带、冷却带和灰温的温度均偏高,CO2含量下降。向哪一端延长过多可根据温度来判断。如果向冷却带偏移严重时,出窑口石灰会见红料,反之顶部见红火。如果向两端同时严重时,两端会见红。如果窑内生成瘤块或局部通风不良,燃料比过大,煅烧带也会延长。
3.2 煅烧区延长的原因
入窑的原料粒度过大,一方面大量的燃料进入冷却带燃烧,使底火下移。另一方面为了控制底火,在风的作用下,煅烧区的火层向预热带延伸,造使底火向两端延长。二是如果煅烧区出现严重结瘤,使煅烧区有效容积减小,造使煅烧区延长。
3.3 煅烧区延长的处理
调整处理时,应分析导致延长的主要原因。总的来说,可适当减产,调整原燃料量,减少燃料比。在允许的情况下,适当加大风量。待灰温下降后,把煅烧区调到正常位置。如果是因结瘤引起,应对结瘤处及时处理。
4 结瘤
结边、结圈、结窑主要是由局部结瘤而形成。窑壁上部有高温瘤料块,称为结边;沿窑壁四周粘有物料称为结圈;若某一断面上的物料从边部到中部均粘结在一起,称为结窑。在生产过程中,窑壁上挂有少量的物料是正常的。但窑壁粘的物料太多太厚,这是不正常的现象。
4.1 结瘤现象
结瘤的初期,排烟缓慢。炼结物料达到一定量时,卸出石灰的生过烧率偏高,灰温增高而顶温下降。窑气中的CO浓度突然降低,CO2的含量有时降低、有时增加。严重时出灰口排出有未烧的石灰石。料面高度与卸灰量不匹配,炼结部位的物料下沉缓慢或停滞不下。若出现结窑时,窑内物料料面均不下沉。
4.2 产生原因
燃料量过大,物料粒度偏小。布料时,原、燃材料分配不均匀。由于立窑边风过剩,在氧气充足的周边,燃料燃烧激烈,产生热量大,低熔物液相过多,使物料与耐火砖发生粘结。卸料速度小于加料上火速度,或卸料间隔时间太长,使高温液相物料与窑壁的接触时间过长。使物料易与窑壁粘结在一起。高温层的物料液相极易粘附窑衬,使耐火砖表面层变质,窑衬中的铝和硅同物料中的钙相互作用,形成钙黄长石。在高温煅烧段,在物料压力的作用下,使熔融物继续粘结,形成结边。整个物料配燃料过大,煅烧温度太高,使窑内物料液相量增加,在物料运动过程中,周边的液相物料向中间转移,使物料互相粘结,这就容易产生结窑。
4.3 预防与处置
粘边主要是由于窑内温度过高,物料产生液相量大,操作不当,通风不均匀等因素引起。所以在生产过程中合理的使用燃料配比调节。加强煅烧操作,维持料、风、温之间的平衡。进、出料和窑内通风应均匀,稳定底火位置。
1)窑内耐火砖表面如已烧成凹凸不平时,应及时更换,以免挂料。
2)检查原燃料是否符合要求,配比是否合理,物料混合及布料是否均匀,并根据问题及时调整。
3)烧结物料一般是与衬砖之间形成共熔体,其结构是两面较疏松,而里面较致密坚硬。若单纯挂料结瘤,可降低料面,使瘤子露出,利用热胀冷宿,经装料冲击,使其脱落,对结圈和大块结瘤,则以落窑的办法将瘤根露出,将瘤根干净、彻底地打掉,以免后患,并将瘤料火块尽量敲碎,分别拨开铺平于窑面上,以利于通风均匀。结窑处理比较困难,不仅劳动强度大,而且处理时间较长。首先要停止加料,加大鼓风,将物料降温,然后沿窑壁打开一个缺口,逐步将粘结部分撬打下来。
5 架窑
5.1 架窑的症状
出现架窑,在卸料时,立窑卸料正常,但窑面下降速度减慢,有时基本不下降,由于下卸而上不降,使窑内形成抽空。这表明立窑已架空卡窑。
5.2 造成原因
在煅烧操作过程中,料、风、温三平衡失调,窑内温度过高,使窑内严重结窑,严重结窑后,下面仍然继续卸料,使窑内物料之间产生空间。
5.3 架窑处理
发现架空时,应迅速关上窑门,立即停风,停止加料和卸料。经反复几次让窑内物料热胀冷宿,使物料下落。如架窑处仍不下落,在停风的状况下,找一薄弱环节,在此处用钢钎出一个缺口,然后逐步处理。处理时,切忌打开全部窑门和多处处理,以免卡窑物料突然碎裂,同时下沉,使窑内热气流喷出伤人。架空卡窑应特别注意喷窑伤人事故发生。
6 结语
通过对石灰窑生产过程出现异常现象及时进行干预处理,降低生产过程异常对生产造成的影响,促进石灰窑生产装置运转率提高,达到质量与产量的提升,保障生产系统“安、稳、长、满、优”运行。