110kV良田站谐波问题研究与治理建议
2022-03-11胡燕春杜敏智
胡燕春,杨 帆,杜敏智
(1.广东电网有限责任公司广州供电局,广东 广州 510000;2.广东电网有限责任公司云浮供电局,广东 云浮 527300)
1 引言
随着电网规模的快速发展,用电量需求的不断增加,人们对电能质量提出了更高的要求。由于非线性负荷的大量增加,各种整流技术、变频技术被广泛应用在工业企业和运输等部门,配电网的谐波污染越来越严重,谐波给无功补偿装置造成一定影响,引起电容器、电抗器出现过电流和过电压,增加电容器损耗、缩短电容器寿命,危害设备安全运行,给供电企业带来安全隐患和经济损失[1]。因此,如何抑制配电网中谐波污染,配置无功补偿装置、提高供电质量已成为供电单位需要迫切解决的问题。
本文针对某电局110kV 良田站10kV 母线出现较为严重的谐波问题,无功补偿装置过载损坏的情况,详细地分析了谐波电流对无功补偿装置的影响,结合理论与具体运行方式,提出相应谐波治理措施,得到综合治理方案[2]。所提方案已经应用到良田站运行中,经实际工程验证,可有效抑制无功补偿装置的谐波电流,实现无功就地补偿,提高主变功率因数,降低变压器额外无功损耗,达到了预期效果,证明该方案具有良好的经济性和可行性[3]。
2 110kV良田站谐波问题及运行方式
2019年2月21日,良田站10kV#1 电容561 开关过流保护动作跳闸,巡维到现场检查发现10kV#1 电容A相串抗主要部件烧毁,系统记录故障当天最大运行电流361A,远超额定电流263A。查看以往运行记录得知,10kV#1 电容运行电流在280A-310A 之间变化,均处于过流状态。根据运维部门分析,直接原因是设备长时间过载运行,处于高温状态导致绝缘下降,最终引起电抗器匝间短路着火。
良田站配网地区陶瓷厂居多,变频器等电力电子装置产生大量谐波注入到配电网中,根据电能质量监测及运行数据分析,根本原因是良田站10kV母线负荷谐波超标,导致电容过流。依据有二:一是2019年3月25日,电科院对良田站10kV#1 母线进行谐波监测,报告显示母线的5次谐波、7次谐波含有率分别为10.08%和5.6%,均超出国家标准值3.2%,特别是5次谐波超标严重,母线电压畸变率达11.6%,10kV#1母线电压波形和频谱仿真如图2所示;二是良田站无功补偿电容器中的电抗器的电抗率为5%,该电抗率能够有效吸收5 次谐波电流[4],大量的谐波电流进入电容器,造成设备过载。
图2 良田站10kV#1母线电压波形和频谱
由于10kV#1母线谐波含量较大,#1组、#2组电容单独投入运行时过载明显,一般会超过293A,按巡维要求现已把#1、#2电容转冷备用。另一方面,为确保良田站无功就地平衡,避免过多无功通过110kV线路输送,运行时投入#5或#6电容(有时需两台同时投入)。运行方式见图1,该运行方式具有下列问题:
图1 当前110KV良田站运行方式
(1)电压调控困难:10kV#1母线电压只能依靠主变档位调节,有载调压开关动作次数大幅增加;
(2)主变损耗增加:当前运行方式下,由于10kV#1母线不能投入无功补偿,造成#1主变下送11Mvar无功,#3主变倒送10Mvar无功,占用了主变容量,造成额外的电能损耗,经估算,两台主变每月产生额外的电能损耗约3.5万度电[6]。
(3)绝缘加速老化:10kV#1 母线谐波全部通过#1主变送入电网,影响#1主变绝缘寿命[10]。
3 系统等值电路及谐波电流计算
3.1 良田站系统原理图及N次谐波等值电路
故障发时时运行方式是#1主变供#1母线、投入#1组电容器,系统原理如图3所示。
图3 系统原理图
n——谐波次数,n=1,2,3,......
Xs、Xc、XL、Xl——工频下系统阻抗、电容器容抗、串联电抗器感抗、线路阻抗
In、Is、Ic——n次谐波下谐波源电流有效值、系统支路、电容器支路电流有效值
Un——n次谐波分量电压有效值
图4 N次谐波等值电路
电容器支路n次谐波的支路阻抗[13]:
电容器支路n次谐波电流:
系统阻抗可通过线路阻抗与变压器阻抗得到:
3.2 计算5次、7次谐波电流
谐波电压测试时断开无功补偿电容器,等值电路如图5所示,计算得到5次谐波电流和7次谐波电流有效值,其中U5、U7分别是谐波测试的5次谐波电压有效值和7次谐波电压有效值。
图5 谐波电压测量时5次谐波和7次谐波等值电路
3.3 电容器支路电流
3.4 计算实际电容器电流
设备主要参数如表1,运行方式:#1主变供1M,投入1组电容器。
表1 设备铭牌主要参数
电容器支路电流计算步骤如下:
1)由公式1 计算得到电容器支路5、7 次谐波阻抗分别为:
Z5=1.44;Z7=5.23
2)由公式3得出系统阻抗为:
XS=0.55+0.12=0.67
3)根据谐波测试报告,得出5次谐波电压和7次谐波电压有效值:
U5=10500×10%/1.732=606V
U7=10500×5%/1.732=303V
4)公式(4)、公式(5)计算10kV#1母线谐波电流:
I5=180A;I7=72A
5)公式(3)计算电容器支路5次、7次谐波电流:
IC5=126A;IC7=34A
6)由公式(6)计算电容器总电流:
同理计算#1主变供#1、#2母线并投入1组电容器时,电容器电流达到318A,与实际测量数据一致。
通过以上计算验证了电抗器是由于10kV 母线负荷谐波超标,导致电抗器、电容器长时间过载运行[14],处于高温状态导致绝缘下降,最终引起电抗器匝间短路着火。
4 改善措施和治理建议
结合实际情况及运行经验,现提出4 项治理措施建议,包括调整运行方式、用户管理、技术改造、加装滤波装置等。
4.1 调整运行方式
由公式1-6,计算得出各种运行方式下投入1组、2组电容器时无功补偿装置电流值数据如表2。
表2 各种运行方式下投入1组、2组电容器时的电流值
调整后的系统运行方式参照图6,将良田站#1、#2主变并列运行供#1、#2 母线,减少系统阻抗,避免过多谐波电流注入电容[15],同时可以灵活投退4组电容分流谐波,实际运行中投入电容器组数目在2-4 台,投入2 组时流过每个电容器电流最大,投4 组时最小,以投入2 组电容器为例,计算电容器电流:
图6 改善后110KV良田站运行方式
1)电容器支路5、7次谐波阻抗Z5=1.44;Z7=5.23
2)#1、#2主变并列运行,系统基波阻抗
3)系统5,7次谐波阻抗ZT5=1.83;ZT7=2.56
4)#1母线,#2母线谐波总电流:I5=250A;I7=102A
5)电容器支路5 次、7 次谐波电流:IC5=89.64A;IC7=25.21A
7)由公式6计算得到电容器支路总电流
改变运行方式后,良田站#1母线电压波形及频谱仿真波形见图7,良田站#1 母线的5 次谐波、7 次谐波含有率大大减少,符合国际标准要求。实际运行中监测电容器电流在280A 安全电流运行范围以内,证明此措施可以有效降低电容器谐波电流,解决过载问题,同时实现本地无功补偿,减少变压器无功损耗[16],不需添加成本,具有较好的经济性和灵活性。各种运行方式下电容电流如表2所示。
图7 改善后良田站10kV#1母线电压波形和频谱
4.2 更换电容串抗
将无功补偿装置中串联电抗器由电抗率5%配置为12%,加大了电容支路阻抗,数据对比如表3所示,避免过多谐波电流注入电容。更换前后投入一组电容器时电容器电流数据对比如表4所示,更换串联电抗器后,电容器支路电流有了明显的降低,在安全运行范围内。12%电抗器可以有效地减少无功补偿装置谐波电流,并且不会引起谐振,可以实现就地无功补偿,降低变压器额外无功损耗,10kV 母线可通过无功补偿和变压器调档调压,调压方式更为灵活。
表3 电容器支路谐波阻抗对比
表4 电容器支路电流对比
4.3 用户侧治理
督促专线用户方加装滤波设备,使用户端谐波源的谐波电流分量在允许范围内,避免向系统送入大量谐波电流,从源头上有效抑制谐波[17]。缺点是涉及多个用户加装设备,协调难度高,进度不可控,施行难度大。
4.4 加装滤波设备
同无源滤波器相比,有源滤波器具有快速响应和高度可控等优势,可以通过检测谐波电流大小,自动跟踪谐波的变化,同时不受系统阻抗影响,不会与系统阻抗发生谐振。新一代的高压动态无功补偿装置ZG-dSVG 具有功率密度大,调节速度快,补偿能力强,兼具谐波治理和分相补偿能力,可以大大提高供电质量[18]。
根据谐波电流计算数据以及良田站无功负荷,采用集中补偿在10kV#1 母线加装有源滤波装置,选取型号ZG-dSVG-12H10000/10,图8是ZG-dSVG装置在10kV配电网中拓扑结构图,ZG-dSVG 装置配有上层控制系统,可以接入变电站监控系统和区域AVC 系统,将开关电流、电压采样数据,开关柜断路器监控数据等传入控制系统进行处理,上层控制器根据本地控制策略或远方调度指令实时计算SVG 的输出容量,通过光纤将指令下发给SVG去完成上层控制器的指令,快速动态响应,自动跟踪补偿负载产生的谐波电流,消除10kV 母线谐波电流[19-20],实现无功就地补偿,减少变压器损耗。
图8 ZG-dSVG装置拓扑结构
表5 ZG-dSVG装置产品型号
同时ZG-dSVG 无功补偿装置具有以下缺点和要注意的事项:
1、成本高,需投入较多资金;
2、需勘察变电站现场是否有安装位置,安装难度高;
3、良田站多为单辐射用户,不具备转供电功能,安装过程中要停母线运行,事先要协调用户做好停电准备。
5 谐波综合治理方案
几种方法优缺点对比如表6,目前已实施措施一,通过调整运行方式使#1、#2主变并列运行,令#1、#2、#3、#4电容同时投入其中的三组,初步解决了该站因谐波电流过大导致电容无法投入问题,既避免了谐波返送系统又实现无功就地平衡,电容器的运行电流控制在280A安全电流运行范围以内。下一步结合实际工程情况,开展加装滤波设备的可行性研究,若不具备则立项更换电容串抗。
表6 解决措施优缺点对比
6 结束语
本文针对110kV良田站10kV母线谐波超标,研究了由于谐波电流造成无功补偿装置过电流,电抗器损坏问题。结合实际工程情况,提出了相应的治理措施,经过验证,所提措施可有效限制电容器谐波电流,降低主变损耗,具有较高的工程实用价值,为后续的云浮地区电网谐波治理研究提供了理论支持和实践经验。