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复杂地质成桩工艺探究旋挖钻与长螺旋钻机接力成孔

2022-03-05潘博文张胜斌杨昆昆

中国建筑金属结构 2022年1期
关键词:成桩砾石成孔

潘博文 张胜斌 杨昆昆

0 引言

桩基础是建筑地基处理中较为常见的一种处理方式,针对复杂的地质情况采用合适的成孔钻机显得尤为重要。河北省第四届园林博览会建设项目山水邯郸主场馆主要由杂填土、建筑垃圾、砾石、粉质黏土等组成,选用合适的施工钻机成孔关系到场馆乃至整个项目的工期。

经过试桩,采用长螺旋钻机无法穿透钢渣层以及粉质黏土层;采用旋挖钻机,穿过杂填土层进入第二层砾石层时,出现砾石持续塌孔,旋挖钻在该孔深处始终无法进尺。项目部最终决定采用旋挖钻机+长螺旋钻机接力成孔的方式进行施工,成桩效率大大提高,保证了整个项目的顺利完工。

1 工程概况

山水邯郸主场馆位于邯郸市复兴区齐村南侧,该区域原为沁河老河道,邯钢十几年前开始在此地排放钢渣等炼钢废弃物,下面埋有旧厂房旧混凝土路等。山水邯郸主场馆范围内为 CFG地基处理,CFG 桩径 700mm,桩长 20m。山水邯郸周边金属网架基础为钢筋混凝土灌注桩,桩径 700mm,桩长 15m、20m、25m。

2 工程地质和水文地质条件

经地勘报告显示,山水邯郸主场馆基底标高-3.200m 以下,第一层为杂填土,主要有钢渣及其板结层、建筑垃圾、旧基础、砼路面并含有少量生活垃圾,堆积时间 5 年,成分不均匀,层厚 3.60~9.60m;如图1 所示。第二层砾石,母岩成分为中风化砂岩,颗粒多呈亚圆形,粒径 2~50mm,卵石含量较少,级配一般,充填物为中砂,夹淤泥,层厚 0.50~4.00m;如图2 所示。第三层粉质粘土,棕黄色,夹灰绿色条带,硬塑~坚硬,切面稍光滑,稍有光泽,干强度和韧性中等,摇振无反应,含钙质结核及褐色团块,局部见胶结,夹粘土及砂薄层,层厚23.10~27.70m。

图1

地下水位埋深 0.00~8.20m,稳定水位高程 78.05~78.81m,历史最高水位高程约 81.50m。场地内含水层主要为第一层填土,属潜水,水位升降主要受大气降水及河流渗透补给。

图2

3 成桩工艺的探索

自 2019 年 11 月 4 日开始,按照设计图纸要求进行试桩,探索成桩工艺。

方案一采用两台 480 功率的长螺旋钻机进行成孔试验,在钢渣板结的孔位上,钻头无法磨碎板结层而继续钻进;在无坚硬地层的孔位上,当钻杆穿透第二层砾 石层进入第三层粉质黏层后,由于粉质粘土抱钻产生的巨大摩阻力,此小功率钻 机无法克服摩阻力继续成孔。

方案二采用 SR280C 旋挖钻机,在泥浆护壁的情况下进行成孔。由于第二层为砾石层,在砾石层完成护壁,需要调大泥浆比重,因此采用 1 ∶4 比重的泥浆进行成孔试验。在旋挖钻穿过杂填土层进入第二层砾石层时,出现砾石持续塌孔,旋挖钻在该孔深处始终无法进尺。后将泥浆比重调整至 1.5 后,该情况并未得到解决,成孔失败。

为解决此难题,项目部技术团队提出两种方法,分别是:旋挖钻全护筒跟进、旋挖钻和长螺旋钻机接力成孔,项目部对两种方法进行了评估:(1)旋挖钻全护筒跟进施工速度慢,机械费高,成桩质量易保证;(2)旋挖钻和长螺旋钻机接力成孔施工速度快,费用低,对钻机操作工技术要求较高。

配备 10 台旋挖钻全护筒跟进的方案下,施工成本为6 841 854 元,平均每天成桩 40 根(包括机械故障、原材料供应不足等因素),工期为 1 804/40=46 天。配备 3 台旋挖钻+10台 680 长螺旋钻机接力成孔的方案下,施工成本为4 038 498 元,平均每天成桩 80 根(包括机械故障、原材料供应不足等因素),工期为 1 804/80=23 天。

经分析,旋挖钻和长螺旋钻机接力成孔经济合理,能够满足工期要求。然而还需要解决一个难题,长螺旋钻机进入第三层粉质黏土后,由于粘性大,黏土将钻头和螺旋钻杆紧紧包住,附着了黏土的钻头失去切削土体的能力,钻杆出现空钻不进尺的情况。

项目部经过研究和探索,找到了如下方法:在每台长螺旋钻机上加装空压机,导气管从空压机出来后通过钻杆通到钻头处,钻杆上焊接角钢对导气管进行保护。在钻进过程中,空压机将高压气体通过导气管传到钻头处,钻头处的出气口将附 着在钻头的黏土吹落,使得钻头始终保持良好的切削土体的能力,如图3、图4 所示。

图3

图 4

4 方案介绍

4.1 CFG 施工方法

(1)埋设护筒:采用直径 1.0m 的钢护筒埋深 1.5m,护筒中心轴线对正测定的桩位中心,严格控制护筒的垂直度,稳定孔口土壤和保护孔壁不坍塌。

(2)旋挖钻机成孔:钻机就位,精准调平,确保施工中不发生倾斜移位。采用十字交叉法对中孔位。启动钻机慢速运转研磨板结层,不可进尺太快,钻机过程中用检测尺随时观察检测,调整和控制钻杆垂直度。在穿过杂填土层后(约在操作面以下7~8m 的位置)进入砾石层之前,提起钻杆移开旋挖钻。

(3)长螺旋钻机接力成孔:长螺旋钻机就位,调整钻杆垂直度变差小于 1%,桩位偏差控制在 0.4 倍桩径以内。钻杆下达砾石层位置,启动动力头,启动空压机,钻进速度控制在1.5~2.5m/min 以内。达到设计深度后,空转 30s 停钻。

(4)灌注混凝土成桩:成孔达到设计深度后,用高压泵将混凝土通过导管和钻杆送至孔底,提钻速度必须与混凝土泵送速度一致,匀速提钻并保证钻头始终埋在混凝土内,在穿过砾石层时(约 2~3m)特别注意提钻要慢,防止砾石坍塌造成桩身缩颈。钻杆提升出孔位后,保护好桩头,就此成桩完成。

4.2 钢筋混凝土灌注桩施工方法

钢筋混凝土灌注桩成桩工艺在完成(1)~(4)后,采用后插筋工艺进行钢筋笼的下插。

将钢筋笼按照设计图纸要求绑扎成型,特别注意在端头1m 范围内加工成圆锥状。将振动锤连接振动管,振动管穿过钢筋笼,吊装就位调整好钢筋笼垂直度和桩位偏差后,先靠自重将钢筋笼压入未初凝的混凝土中,至无法压入时再启动振动锤将钢筋笼振入设计标高。这样能防止振动锤振动导致钢筋笼偏移。下插至设计标高后上提振动锤,提升过程中每提3m开启振动锤一次,以保证混凝土的密实性,如图5 所示。

图5 效果检查

在采用了接力成桩工艺后,统计得出节省工期 23 天,节约成本 2 803 356 元。经第三方检测单位检测,Ⅰ类桩占比91%,Ⅱ类桩占比 8%,桩身承载力全部满足设计要求,在如此复杂地质中,保证了成桩质量。

5 结束语

在复杂的地质中,由于地层条件多样,成桩中会遇到多种不可控因素,需要解决各种突发问题。为保证顺利成桩和成桩质量,需要多方案试验,比选各方案的经济性和可行性,来确定最佳施工方案。

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