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气井落物钢丝打捞作业实践

2022-03-04赵忠军段明霞

钻采工艺 2022年6期
关键词:液控喷器闸板

刘 磊,赵忠军,段明霞,杨 萍

1中国石油长庆油田分公司长北作业分公司 2中国石油长庆油田公司培训中心

0 引言

气井在生产过程中,为了获取井筒压力、温度等数据,需进行流压、静压测试、压力恢复等井筒钢丝类作业,或者积液气井在柱塞措施前进行钢丝作业通井,确保后期柱塞在井筒内运行通畅。作业过程中,由于工具遇卡、钢丝质量或者操作不当等原因,常会导致钢丝和井下工具串落井,严重影响气井生产和后期其他作业[1- 2]。但由于气井压力一般较高,打捞作业风险大[3]、难度大、耗时长、费用高,一次成功率也较低,因此需要安全、经济、科学的钢丝打捞技术与方案。

本文以SX气井钢丝落物打捞为例,详细介绍了如何打捞不明钢丝落物的打捞技术。

1 SX井井况分析

SX井原始地层压27.7 MPa,射孔层位有盒8、山2和马5,该井对马51和山西组进行了酸化、压裂、试气等工作,试气后在深度2 980 m处下入电缆桥塞,对马5层进行了隔离;后采用Ø73 mm油管完井,水力锚深度2 833 m、内径60 mm,封隔器深度2 835 m、内径50 mm,滑套节流器已打掉,喇叭口深度2 864 m、内径93 mm。

SX井柱塞前通井作业。工具串组合为:绳帽(Ø47.6 mm)+加重杆(Ø47.6 mm×1.5 m)+弹簧震击器(Ø47.6 mm)+链式震击器(Ø47.6 mm)+变扣+刮管规(Ø59 mm),总长6.64 m。

工具串通井至2 673 m处遇阻,尝试上提失败,判断工具串遇卡,上提尝试解卡,钢丝张力持续上涨至300 kg,继续上提,张力上涨至450 kg弹簧震击器拉开,张力下降,成功解卡。解卡后继续上提钢丝工具串,起至2 550 m处时,再次出现遇卡情况,下放至弹簧震击器闭合,尝试上提,上提至弹簧震击器拉开,张力下降,顺利解卡;上提钢丝工具串出井口,关闭下主阀,能明显听见钢丝切断的声音;拆开防喷管,发现刮管器上带出2.4 m长度的断钢丝,切口新鲜,显示为关闭下主阀时切断,初步判断井筒内有不明的早期钢丝落物,且钢丝落鱼应该随通井工具串带至井口附近。

更换探绳器工具串组合,连接防喷管,进行探鱼头作业,工具串组合为:绳帽(Ø47.6mm)+加重杆(Ø47.6 mm×1.5 m)+弹簧震击器(Ø47.6 mm)+链式震击器(Ø47.6 mm)+变扣+探绳器(Ø61 mm),总长6.61 m;下放钢丝至井口以下2 m遇阻,静悬重由70 kg降至50 kg,新鱼头在井口四通以下2 m的位置,与初步判断结果一致。

2 落鱼分析

钢丝绳硬度高、韧性强[4],具有柔软、细长、易收缩变形的特点[5]。钢丝作业时,钢丝在井筒内为伸直状态,一旦发生意外断裂落井,由于拉力等因素将会变成弯曲状态,钢丝在油管内的长度将发生变化,增加打捞难度;一般情况下,钢丝在油管里会缩短,拉力越大,收缩越长;钢丝外径越大,油管内径越小,钢丝在井下收缩长度越小。

根据SX井通井作业情况可判断井筒内有钢丝落物,已经捞出Ø2.34 mm镀锌试井钢丝2.4 m,但落井钢丝长度不明,说明早期施工落鱼后未进行过打捞作业或打捞失败,工具串应该还在井内。

通井时从井深2 673 m遇阻开始上提钢丝至井深2 550 m共上提123 m,井内电缆桥塞位置在井深2 980 m,至井内管具喇叭口位置2 864.19 m,距离差为115.8 m,可判断井内钢丝工具串掉落后已经掉落出井内油管管串,应跌落至井内电缆桥塞的位置;根据通井作业遇阻位置2 673 m,可判断最初鱼头在2 673 m的位置。

根据奥斯蒂推荐的落井钢丝收缩长度数据[6],结合工具串和钢丝鱼头的位置,采用钢丝头在井下深度的理论计算公式(1),可大致算出落井钢丝的长度为319 m左右。

H钢丝头=H工具串-(L钢丝-ΔL油管-ΔL拉力)

(1)

式中:H钢丝头—钢丝头在井下的深度,m;H工具串—工具串在井下的深度,m;L钢丝—断在井内的钢丝长度,m;ΔL油管—受钢丝和油管尺寸影响的钢丝收缩长度,m,奥蒂斯推荐落井钢丝收缩长度试验数据[7];ΔL拉力—受拉力影响的钢丝收缩长度,m。

3 钢丝打捞作业方案

为了成功打捞,在制定打捞方案前[8],应详细分析井内状况,做好各类状况应对措施,严防再次发生工具掉落事故,让事故处理复杂化,为事故处理增加难度[9]。

3.1 工具选择

3.1.1 打捞钢丝的选择

打捞过程中,为了杜绝发生新的钢丝落鱼事故,需选择抗拉强度较大的钢丝,以确保打捞作业安全。SX井不含硫化氢,落井钢丝为Ø2.34 mm试井钢丝,所以综合考虑钢丝抗拉强度及井筒环境条件,采用比常规Ø2.74 mm直径大的Ø3.18 mm普通碳钢钢丝其性能见表1。

表1 钢丝性能参数

根据推荐的钢丝安全荷载系数0.75,由于Ø3.18 mm的普通碳钢钢丝在考虑0.75的安全荷载系数下,其最小断裂负载仍旧大于Ø2.34 mm的试井钢丝,可保证在拉断后者的情况下,确保自身安全。另外考虑极端情况,Ø3.18 mm的钢丝也会在绳帽处的弱点拉断,确保作业的安全。

3.1.2 打捞工具的选择

打捞落井钢丝通常采用传统的内钩、外钩打捞矛进行打捞[9]。一般外钩有带压盘和不带压盘两种类型,但感知鱼头较差,下入较浅,容易穿心,下入较深,极有可能缠绕,导致一次捞出多股钢丝,形成钢丝活塞、鸟窝状钢丝,容易造成二次事故[10]。而外钩容易感知鱼头位置,可根据油管直径尺寸选择,一般只允许通过一根钢丝直径的尺寸,如捞取钢丝后出现遇阻的情况,可配合弹簧振击器切断钢丝脱手,不易造成二次事故。根据各类打捞工具特点,结合鱼顶情况[11],选择传统的三爪内钩进行打捞,打捞内钩工具串组合见表2。

表2 钢丝打捞内钩工具组合

3.2 钢丝打捞作业技术分析

(1)探鱼头。组装探鱼头钢丝工具串见图1,待试压合格后,选用Ø3.18 mm的钢丝下入Ø61 mm探绳器探鱼头,严格控制下放速度,保持速度平稳,注意悬重变化,重复3~5次观察悬重变化,确定鱼头具体位置,下放至鱼头位置时,严禁猛砸导致钢丝抱团,探得鱼头实际位置后再进行下步操作。

图1 探鱼头工具串示意图

(2)抓鱼头。组装打捞工具串见图2,待试压合格后,下入打捞工具串,在井口测悬重,过井口闸板阀时降低速度,避免撞击阀门;控制钢丝下放速度不超过50 m/min,井筒内每500 m测试静悬重和上提悬重并记录,下入到鱼头位置,立即停止下放工具串,测试静悬重和上提悬重;尝试抓取钢丝,上提查看悬重变化,若未抓住鱼头,缓慢下放,再次尝试;继续下入深度不能超过鱼头位置以下2 m,如果尝试多次仍未成功抓住鱼头,上提起出钢丝和工具串检查工具。若抓住鱼头,缓慢上提钢丝,最高上提速度不超过 50 m/min;密切关注张力变化,若张力超过安全警戒值700 kg,立即停车,尝试下放,待张力下降至 700 kg以下,再继续上提。

图2 三爪内钩打捞工具串示意图

(3)反穿钢丝,导出鱼头。上提钢丝将三爪内勾上提至防喷管内,关闭防喷器,将防喷管从防喷器处泄压拆开。使用铜夹板夹住钢丝,把三爪内钩上的钢丝取下,反穿防喷管、防喷盒。使用双公接头将钢丝连接好后,把井下剩余钢丝起出。若三爪内勾抓起的钢丝不够反穿防喷管,则减少防喷管或者直接将防喷盒直接安装在防喷器上,待起出足够多的钢丝后,重新再进行反穿防喷管、防喷等操作。

(4)捞出落鱼。反穿钢丝成功后,打开液控双闸板防喷器,上起钢丝至井口,关闭液控双闸板防喷器,防喷管压力泄至零,拆卸防喷管,检查落鱼情况。

4 钢丝打捞作业施工

(1)组装打捞工具串,拆卸井口法兰,安装转换法兰、液控双闸板防喷器和防喷管。工具串结构:采用Ø38.1 mm绳帽+Ø38.1 mm×1.5 m加重杆+Ø38.1 mm×0.9 m加重杆+Ø38.1 mm机械震击器+Ø38.1 mm管式震击器+Ø60 mm探绳器。缓慢打开采气树1#阀和7#阀,防喷设备进行压力测试,测试合格后油管四通校零,开始下放钢丝,工具串至井下2 m遇阻,悬重从25 kg落至0 kg,变化明显;上起钢丝至井口,关闭液控双闸板防喷器,防喷管压力泄零后拆卸防喷管。

(2)组装落鱼打捞工具串,安装防喷管。工具串结构:Ø38.1 mm绳帽+Ø38.1 mm ×1.5 m加重杆+Ø38.1 mm×0.9 m加重杆+Ø38.1 mm机械震击器+Ø38.1 mm管式震击器+Ø63 mm三爪钩。打开液控双闸板防喷器,防喷设备进行压力测试,合格后油管四通校零,开始下放钢丝,工具串至2 m遇阻,上提钢丝,悬重从50 kg迅速上升至125 kg,后迅速悬重下降,与之前探鱼头情况一致;上起钢丝至井口,关闭液控双闸板防喷器,防喷管压力泄零后拆卸防喷管,三爪内钩上未见落鱼,打捞失败。

(3)更换新的三爪内钩,安装防喷管。工具串结构:Ø38.1 mm绳帽+Ø38.1 mm×1.5 m加重杆+Ø38.1 mm×0.9 m加重杆+Ø38.1 mm机械震击器+Ø38.1 mm管式震击器+Ø56 mm三爪钩。打开液控双闸板防喷器,对防喷设备进行压力测试,测试合格后油管四通校零,开始下放钢丝,下入工具串至2 m遇阻,上提钢丝,悬重从50 kg迅速上升至150 kg。上起钢丝至井口,关闭液控双闸板防喷器,防喷管压力泄零后拆卸防喷管,三爪内钩上有落鱼钢丝,打捞成功。

(4)反穿钢丝。打开液控双闸板防喷器,上起钢丝至井口,关闭液控双闸板防喷器,防喷管压力泄零后拆卸防喷管,反穿钢丝成功后上起工具串,捞出落鱼钢丝295 m,无工具串,关闭上主阀。

(5)组装落鱼打捞工具串,安装防喷管。Ø38.1 mm绳帽,Ø38.1 mm×1.5 m加重杆,Ø38.1 mm×0.9 m加重杆,Ø38.1 mm机械震击器,Ø38.1 mm管式震击器,Ø56 mm三爪钩。缓慢打开上主阀和液控双闸板防喷器,对防喷设备进行压力测试。测试合格后油管四通校零,开始下放钢丝,下入工具串至2 832 m,井筒通畅,无遇阻情况,满足柱塞投放要求。由于出油管打捞风险较大,且井筒条件已满足柱塞要求,结束打捞作业。

5 结论

(1)钢丝落鱼打捞,尤其是不明落鱼的打捞,应根据探鱼头作业的情况结合井身结构,认真分析落鱼在井下的情况,并制定针对性强的、科学、安全的打捞方案,并严格执行。

(2)选择合理的打捞工具、钢丝和性能良好的防喷器等井控设备,能有效提升打捞作业的成功率和安全性。

(3)本次打捞作业捞出的钢丝长度与理论计算的长度基本相符,说明理论分析对钢丝打捞作业的重要性。

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