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陕北志丹白土改性及脱硫性能研究*

2022-02-26李恺翔

化学与粘合 2022年1期
关键词:吸附剂组分改性

李恺翔

(延安职业技术学院,陕西 延安 716000)

引 言

白土是目前石油行业中常用的一种吸附材料,被广泛应用在油品脱色领域,但白土的使用通常存在次数限制。当达到使用次数后,脱色效果明显变差,且无法再次利用,只能废弃处理。由于废弃的白土含有不饱和油,如不进行处理,不仅会给环境造成污染,还有引发火灾的可能。另外,由于白土属于不可再生资源,若不进行保护,将会导致白土资源匮乏。因此,在石油吸附领域,如何循环使用废弃白土成为研究的重点问题。基于该问题,高丽等通过超声波辅助溶液对废弃白土进行处理[1],何山文等则尝试用微生物对废弃白土进行修复[2],国外则通过酸处理、碱处理和有机溶剂对白土进行处理。如Abdelhamid Boukerroui 通过盐酸溶液进行洗涤,从而得到再生的白土[3]。以上研究虽取得一定成果,但还有待继续提升。对此,本研究尝试采用离子交换法和活性助剂对废弃白土进行改性,以求实现废弃白土的循环利用。

1 材料与方法

1.1 试剂与仪器

本试验所用试剂为:脱色废白土,中石化天津分公司;硝酸铜(分析纯),湖北鑫润德化工有限公司;液化石油气(LPG,标准品),福建泉州石油炼化厂;陕北志丹白土,志丹县金晋白土开发有限责任公司;硝酸镍(分析纯),南京细诺化工科技有限公司;硝酸铁(分析纯),湖北鑫润德;硝酸锌(分析纯),济南三平化工。

本试验所用设备为:马弗炉(XL-3000),鹤壁市仪器仪表有限公司;电子天平(ME-T),梅特勒- 托利多国际有限公司;恒温磁力搅拌器(79HW-1),冠森生物科技上海有限公司;双柱塞微量泵(WMCB103A),江苏丹徒计量泵厂;电热鼓风干燥箱(HG-9055A)北京亚泰科隆仪器技术有限公司;压片机(GZPTS-D),辽宁天亿机械有限公司;固定床反应器(YZuBPR),上海岩征实验仪器有限公司。

1.2 吸附剂制备

1.2.1 离子交换法改性废白土

(1)取废弃白土样品放入XL-3000 马弗炉中进行热处理,热处理温度和时间分别为500℃和3h;

(2)将热处理后废弃白土粉末与溶液混合,保证固液比为1∶20;

(3)将混合后的溶液置于79HW-1 型恒温磁力搅拌器上恒温水浴交换,交换时间和温度分别为6h和80℃。对反应结束后的样品进行抽滤和洗涤处理,产品为滤饼;

(4)将滤饼放在HG-9055A 型电热鼓风干燥箱中进行干燥,干燥温度和时间分别为110℃和4h。烘干后将样品敲碎,研磨成粉末后重新放置于马弗炉中进行焙烧,焙烧温度和时间分别为150℃和4h;

(5)样品焙烧好后,置于压片机上进行压片。然后对样品进行研磨筛分,确保样品的粒径为20~40 目,得到吸附剂。

1.2.2 等体积浸渍法改性废白土

为对比不同方法对改性废弃白土的效果,采用等体积浸渍法对样品进行制备,具体制备步骤为:

(1)准备步骤与1.2.1 步骤(1)(2)相同;

(2)与Cu(NO3)2溶液交换反应3h 后,对样品进行抽滤,得到滤饼;

(3)将滤饼自然风干24h,然后放置于马弗炉中焙烧,焙烧温度和时间为150℃和4h;

(4)将焙烧后的样品进行压片成型处理。成型后将样品研磨筛分至20~40 目,从而得到经等体积浸渍法制备到的吸附剂。

1.3 LPG 脱硫试验

将上述两种方法制备得到的吸附剂应用到LPG 脱硫中,以验证吸附效果。具体采用图1 的脱硫装置。

图1 LPG 吸附脱硫试验流程图Fig. 1 The flow chart of LPG adsorption desulfurization test

结合以上装置,将试验步骤设计为:

(1)打开温控系统,调节温度至30℃后连接反应管。打开进料阀,对出口背压阀进行调节。氮气控制阀在系统压力保持0.6MPa 时关闭。

(2)设定进料流量后打开进料阀。用WMCB103A型双柱塞微量泵将LPG 泵送至反应管中,泵送方式为匀速,系统稳定后计时。间隔一段时间后对样品中硫含量进行分析。

(3)待试验结束后,关闭所有开关,开启氮气吹扫系统。然后清洗反应管。

吸附剂脱硫率计算公式为[4~7]:

式中,St表示吸附剂的脱硫率;q 表示LPG 流量;C0表示LPG 进口硫含量;Ct表示在任意t 时刻LPG 出口硫含量;m 表示吸附剂质量。

2 结果与讨论

2.1 不同制备方法对LPG 脱硫性能影响

为得到吸附剂的最优制备方法,分别采用离子交换法和等体积浸渍法制备得到吸附剂[8],然后通过脱硫吸附率对吸附剂进行评价,进而得到图2 的结果。从图2 可看出,在铜离子负载一样时,离子交换法制备的吸附剂比等体积浸渍法制备的吸附脱硫效果更好。得到该试验结果的原因是由于离子交换法改性过程中,需用去离子水洗涤样品,也洗去了多余的铜离子,铜离子在吸附剂表面分布较为均匀,脱硫反应的过程也相对比较顺利。采用等体积浸渍法制备的白土吸附剂由于没有洗涤过程,使铜离子无法分布均匀。浓度过高的铜离子将活性白土的孔道堵塞,这就导致了LPG 中的含硫化合物与吸附剂的活性中心无法充分接触,使脱硫反应不完全,脱硫效果减弱。因此,采用离子交换法改性废弃白土的脱硫效果最好。

图2 不同方法改性废弃白土的脱硫效果对比Fig. 2 The desulfurization effects of modified clay prepared by different methods

2.2 负载不同金属下的吸附剂脱硫效果

选择0.1mol/L 的Cu(NO3)2、Fe(NO3)3、Ni(NO3)2、Zn(NO3)2溶液,用YZuBPR 型固定床反应器进行动态吸附脱硫试验,得到负载不同金属下吸附剂的脱硫效果,具体如图3 所示。从图3 可看出,四种不同金属化合物改性白土的脱硫性能均高于纯白土,但是四种金属化合物改性白土的脱硫性能差异较为明显。其中经过Cu2+改性白土吸附剂的脱硫性能最佳,其次Fe3+为改性白土吸附剂,因此可确定为Cu(NO3)2最佳活性组分选择。

图3 负载不同金属吸附剂的脱硫性能影响Fig. 3 The effect of loading with different metals on the desulfurization performance

2.3 不同离子交换浓度下吸附剂的脱硫效果

LPG 脱硫受Cu2+离子浓度影响。为确定Cu2+的最佳浓度,本试验以志丹废弃白土作为载体,用不同物质的量的浓度的溶液为活性组分进行离子交换。用1.2.1 的吸附剂放在YZuBPR 型固定床反应器的动态吸附装置中进行脱硫试验,由此得到图4的结果。通过图4 发现,不同Cu2+浓度改性白土的脱硫率均高于纯白土,但脱硫性能的提高程度差异明显。其中Cu(NO3)2浓度为0.1mol/L 和0.2mol/L时,制备的吸附剂脱硫性能最好;随着Cu(NO3)2浓度的增加,吸附剂脱硫性能反而有所降低。造成以上问题的原因是由于白土上负载多余的Cu2+离子导致白土表面Cu2+浓度过高,对活性白土的孔道有一定堵塞,进而脱硫反应不完全[9~11]。因此,浓度为0.1mol/L 是最佳活性组分浓度。

图4 不同Cu2+离子交换浓度对LPG 脱硫性能的影响Fig. 4 The effect of different ion(Cu2+)exchange concentrations on the LPG desulfurization performance

3 结 论

本研究采用离子交换法和浸渍法分别对润滑油脱色后废白土进行改性,并通过LPG 吸附脱硫试验探讨了不同制备方法、负载不同金属活性组分和不同Cu2+浓度下改性白土对LPG 脱硫性能的影响。根据以上试验,得到以下几点结论:

(1)选择不同制备方法改性废白土的脱硫性能影响较大。其中,离子交换法制备的吸附剂脱硫效果明显优于浸渍法。

(2)将不同金属化合物作为活性组分,对白土进行改性,脱硫性能都有明显提高,其中以Cu(NO3)2为活性组分改性的白土吸附剂的脱硫性能最佳。

(3)制备脱硫吸附剂时,活性组分浓度对脱硫性能的影响较大。其中,随Cu(NO3)2浓度增加,脱硫性能逐渐降低,因此选择0.1mol/L 的Cu(NO3)2最佳。

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