475MW燃机循环水泵叶轮优化改造
2022-02-06华电江苏能源有限公司刁金强
华电江苏能源有限公司 刁金强
引言
循环水泵作为火力发电机组的重要辅机之一,主要为凝汽器和闭冷水系统提供循环冷却水。机组运行过程中,循环水泵存在实际流量偏离设计值、效率低等问题,间接影响凝汽器真空度和机组运行经济性,因此对循环水泵进行提质增效改造十分必要。
循环水泵的改造方案通常有两种:一是将循环水泵电机改为双速电机,根据运行工况的不同,适时切换水泵的运行方式;二是对水泵叶轮进行改造,提高水泵运行效率和流量。文章以某电厂燃机循环水泵叶轮改造案例进行分析,此次改造以原泵壳为基准,采用叶轮水体三维建模的方式,重新设计叶轮及密封环尺寸。改造后,循环水泵运行电流较之前未发生较大改变,泵效率和出水流量得到了明显提高,达到了预期改造效果。
1 机组概况及水泵出力情况分析
某电厂一期M701F4燃机共配备有四台循环水泵、均为双速泵,共同为两台机组提供循环冷却水。循环水泵的运行方式共有三种,分别为:夏季一机两泵,冬季一机一泵,春秋季两机三泵。循环水泵型号及主要技术规范如下:G48Sha卧式单级双吸蜗壳中开式离心泵,流量15552/13320m3/h,扬程20.4/15.3mH2O,高低速495/425r/min,设计效率89/88%。
两台燃机自2017年5月双投以来,循环水泵先后出现振动大、汽蚀等隐患,影响机组安全稳定运行,生产厂家在对水泵进行检查后,提出了切割叶轮的修理意见。叶轮切割后,汽蚀和振动大的问题得到明显改善,但运行效率低和出力不足的问题未能解决,机组存在循环水量不足、凝汽器真空度偏低的缺陷。
改造前,公司技术人员与第三方机构共同对4台循环水泵出力进行了检测,测量位置为泵出口管路,管路尺寸为Φ1420×10,测量方案及测量结果如下。8月7日~8日测试情况:现场4台循环水泵均高速运行,符合高速夏季一机两泵运行工况,分别测试4台水泵运行参数;8月10日,现场运行1台高速泵,符合高速冬季一机一泵运行工况。而后切换工况为两台高速一台低速运行,即低速春秋季二机三泵运行工况,测试了其中的循环水泵低速运行参数;测试设备:手持式超声波流量计、高精度压力表,流量计采用Z法测量;电机电压6kV、功率因数0.8/0.79、电机效率按94%进行计算。
表1 夏季高速一机两泵运行工况
高速冬季一机一泵运行工况(测试时间8月10号):位号1B,进口压力0.038MPa,出口压力0.175MPa,测试流量10950m3/h,电流113A,计算扬程14m,泵计算效率47.3%;春秋季两机三泵运行工况(测试时间8月10号,从管路特性分析来看该数据存有质疑,暂不分析,仅列流量如下):位号1B,进口压力0.04MPa,测试流量10459m3/h,电流76A。
根据实际测量结果,并与G48Sha卧式单级双吸蜗壳中开式离心泵主要技术规范相比,4台循环水泵的流量和扬程未能达到保证性能点,高低速运行时效率低。水泵叶轮通用切削定律公式如下:Q2/Q1=D2/D1,H2/H1=(D2/D1)2=P2/P1,式 中:Q1为 叶轮车削前的流量,m3/s;Q2为叶轮车削后的流量,m3/s;H1为叶轮车削前的扬程,m;H2为叶轮车削后的扬程,m;D1为叶轮车削前的外径,mm;D2为叶轮车削后的外径,mm;P1为叶轮车削前的轴功率,kW;H2为为叶轮车削后的轴功率,kW。
根据公式得知,在水泵外壳、流道、入口压力等外界因素恒定情况下,叶轮外径与流量、扬程、功率成正向比例,叶轮的切割量越大流量和扬程下降越多;切割的修理方案解决了水泵振动和气蚀的隐患,但未均衡考虑出力和效率,循环水量的不足导致凝汽器真空度也受到了较大影响。
2 改造方案及改造效果
2.1 设计依据
在设计水泵时,采用相似原理导出比转速为主要参数,比转速是包含扬程、流量和转速的综合特征数,水泵的性能参数可以通过比转速进行反映,主要公式如下:ns=3.65n√Q/H3/4,式中:ns为比转速;Q为流量,m3/s;H为扬程,m;n为转速,r/min。为兼顾三种运行工况,以春秋季工况作为设计基准点,比转数定为312,并按照表2参数作为改造依据。
表2 循环水泵叶轮改造设计参数
2.2 设计论证及加工方案
通过对叶轮水体进行三维建模,并分别在三种运行工况下对叶轮的运行情况进行CFD计算分析,根据计算结果模拟出叶轮的性能参数、内部流态及压力分布状态。通过CFD分析计算得到的性能参数如表3所示。
表3 叶轮模拟CFD计算性能参数
根据现场测量的尺寸,泵壳与密封环配合位置直径为φ870mm、内侧宽600mm、外侧宽850mm,叶轮盖板外径实测约为φ1010mm,叶片加工深度单边约为40mm,叶片直径约为φ930mm。
图1 现场测量尺寸
2.3 改造效果
循环水泵实施叶轮改造后电机电流未发生明显改变,高速电流为112A、低速电流为75A,水泵流量、效率提升明显,改造前后性能对比结果如表4。
表4 改造前后性能对比
3 结语
本文分析了循环水泵效率偏低的原因,叶轮切割的修理方式有效消除了影响水泵安全运行的隐患,但因切割量存在偏差、未能兼顾水泵出力,影响机组运行经济性;针对水泵出力不足现状,通过重新设计水泵叶轮、口环和密封环,以春秋季运行工况为基准点,确定比转速ns为311,在不增加电力能耗的基础上,大幅度提高了循环水泵出口流量,凝汽器真空度得到提升。