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臭氧催化氧化应用于污水处理厂提标改造的中试研究

2022-02-01刘碧武

当代化工研究 2022年24期
关键词:尾水投加量反应时间

*刘碧武

(山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司 山西 030100)

近年来,针对城市污水处理厂废水排放,全国各地相继出台了远远高于“一级A”的排放标准,有的甚至已经超过了“准Ⅳ类”,城市污水处理提标改造迫在眉睫[1-2]。常规生活污水处理厂依靠生化深度处理可以达到“一级A”[3-4],但是当来水中混入工业污水,废水组分复杂,可生化性降低,生化处理工艺已经无能为力,严重影响提标改造进 程[5-6]。目前被广泛应用的深度处理工艺有物理吸附、Fenton试剂氧化、臭氧催化氧化等;其中Fenton试剂氧化和臭氧催化氧化具有反应速度快、运行效果好等优点,在工业废水处理领域已经广泛应用。相较于Fenton试剂氧化,臭氧催化氧化工艺清洁,不会产生化学污泥,没有二次污染,在污水处理厂提标改造中获得了越来越多的青睐[7-11]。

本研究以山东菏泽某污水厂生化尾水为研究对象,针对污水厂执行高于“准Ⅳ类”水质排放标准中化学需氧量(COD)指标不超过25mg/L的提标改造需求,利用臭氧催化氧化中试装置考察其对生化处理出水中COD的去除效果,并通过试验验证最佳运行条件,为后续项目设计提供了有利的参考价值。

1.试验部分

(1)废水进出水水质

中试废水来源于山东某污水厂,属于生化尾水。设计进出水水质如表1所示,主要检测项目为COD,次要检测指标NH3-N、TP。

表1 生化尾水设计进出水水质

(2)试剂和仪器

主要试剂:

臭氧催化剂C-01、C-02、C-03,山大华特环保科技有限公司;

哈希试剂,哈希公司。

主要仪器:

COD在线分析仪、TP快速测定仪,哈希公司;

臭氧发生器,山大华特环保科技有限公司。

(3)分析方法

COD的测定采用《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》(HJ 828—2017);

NH3-N的测定采用《水质氨氮的测定水杨酸分光光度法》(HJ 536—2009)。

(4)试验装置

中试装置流程如图1所示,其外形尺寸为6000mm× 2450mm×2300mm。主要配置为制氧机、冷水机、臭氧发生器、尾气破坏器、三段催化反应柱、高功率紫外灯、循环泵、双氧水蠕动泵等;辅助工艺设备有絮凝、沉淀装置、砂滤装置、MBR。计量检测有流量计、pH计、温度计、臭氧浓度检测仪、尾气浓度检测仪,COD在线分析仪、控制柜等。

图1 臭氧催化氧化中试装置流程图

中试装置总功率为10~15kW,设计处理水量100~ 500L/h,臭氧发生器产气浓度0~160mg/L,臭氧投加浓度范围0~200mg/L。

中试装置具备絮凝沉淀、砂滤、紫外、臭氧制备、臭氧高级氧化、MBR、静态模拟、动态模拟等单元操作。可进行O3/UV、O3/H2O2、O3/H2O2/UV、O3/臭氧催化剂、O3/臭氧催化剂/UV/H2O2多组合的高级氧化工艺模拟。可进行脱色试验、COD降解试验、臭氧投加量试验、催化剂选择匹配试验。

(5)试验方法

利用图1臭氧催化氧化中试装置进行动态试验,期间通过调整工艺参数,考察生化尾水COD去除情况。

阶段一:参考小试实验结果,固定进水流量为140L/h,反应时间为1h,设置臭氧投加量分别为40mg/L、50mg/L、60mg/L、70mg/L、80mg/L,考察臭氧直接氧化条件下臭氧投加量对COD去除效果的影响,测定进出水COD。

阶段二:参考小试实验结果,固定进水流量为140L/h,反应时间为1h,催化剂为C-01(固定催化剂投加量为反应柱有效容积的30%),设置臭氧投加量分别为40mg/L、50mg/L、60mg/L、70mg/L、80mg/L,考察臭氧催化氧化条件下臭氧投加量对COD去除效果的影响,测定进出水COD。

阶段三:参考小试实验结果,固定进水流量为140L/h,反应时间为1h,阶段二优化的臭氧投加量,设置催化剂种类分别为C-01、C-02、C-03,考察臭氧催化氧化条件下臭氧催化剂种类对COD去除效果的影响,测定进出水COD。

阶段四:依据小试实验及阶段二、阶段三优化得到的最优工艺参数,连续运行15d,考察臭氧催化氧化工艺处理生化尾水的可行性及稳定性,测定进出水COD。

2.结果和讨论

(1)考察臭氧直接氧化臭氧投加量对废水COD处理效果的影响

在不装填臭氧催化剂的条件下,设置臭氧投加量分别为40mg/L、50mg/L、60mg/L、70mg/L、80mg/L,反应时间为1h,考察臭氧直接氧化对生化尾水COD的去除效果。

由图2可知,随着臭氧投加量的增加,COD去除率呈线性上升趋势。臭氧投加量为40mg/L时,COD去除率达到19.74%;臭氧投加量为80mg/L时,COD去除率达到44.55%,说明臭氧可以直接氧化废水中的有机物,但未达到COD≤25mg/L、去除率≥50%的目标,且随着臭氧投加量的增加,耗电量也随之增加,表现出臭氧直接氧化经济性差的特点。

图2 臭氧投加量对废水COD的去除效果

(2)考察臭氧催化氧化工艺臭氧投加量对废水COD处理效果的影响

进水流量为140L/h,反应时间为1h,臭氧催化剂型号为C-01(装填率30%)的条件下,设置臭氧投加量分别为 40mg/L、50mg/L、60mg/L、70mg/L、80mg/L,考察臭氧催化氧化工艺对生化尾水COD的去除效果。

由图3可知,随着臭氧投加量的增加,COD去除率呈迅速升高后缓慢上升的趋势。臭氧投加量为60mg/L时,COD去除率达到51.14%,此时出水COD为25.04mg/L;当臭氧投加量在60mg/L以上时,COD去除率达到50%以上,出水COD均小于25mg/L。表明臭氧催化氧化工艺对废水COD去除效果明显,臭氧利用率得到显著提升。为减少臭氧过量投加,优选臭氧投加量为60mg/L。

图3 臭氧投加量对废水COD的去除效果

(3)考察臭氧催化氧化工艺臭氧催化剂种类对废水COD处理效果的影响

进水流量为140L/h,反应时间为1h,臭氧投加量为60mg/L,臭氧催化剂装填率为30%的条件下,筛选臭氧催化剂型号分别C-01、C-02、C-03,考察臭氧催化剂种类对生化尾水COD的去除效果。

由图4可知,在固定其他工艺参数条件下,三种催化剂均表现出良好的催化效果。其中C-01和C-02两种臭氧催化剂可以实现COD去除率≤50%的目标,尤其在装填C-02时,出水COD为23.13mg/L,满足出水COD≤25mg/L的要求,因此筛选臭氧催化剂种类为C-02。

图4 臭氧催化剂种类对废水COD的去除效果

(4)考察臭氧催化氧化工艺连续运行对废水COD处理效果

根据优化的工艺参数,即进水流量为140L/h,反应时间为1h,臭氧投加量为60mg/L,臭氧催化剂型号为C-02,臭氧催化剂装填率30%的条件下,连续运行15d,考察臭氧催化氧化工艺处理生化尾水的可行性及稳定性,同时间隔取样检测臭氧催化氧化工艺对生化尾水NH3-N、TP等去除效果的影响。

由图5可知,在最优工艺参数条件下,连续运行15d,臭氧催化氧化工艺对生化尾水COD的去除比较稳定。来水COD在40~60mg/L的波动范围内,出水COD均在25mg/L以下,去除率达到50%~60%;由图6和图7可知,臭氧催化氧化工艺对生化尾水NH3-N和TP的去除效果有限,可以忽略。综上表明臭氧催化氧化工艺满足设计要求,利用臭氧催化氧化工艺来实现生化尾水提标改造是可行的。

图5 臭氧催化氧化工艺连续运行对COD的去除效果

图6 臭氧催化氧化工艺连续运行对NH3-N的去除效果

图7 臭氧催化氧化工艺连续运行对TP的去除效果

3.结论

针对本项目污水处理厂生化尾水,利用臭氧催化氧化工艺,在水力停留时间1h,臭氧投加量60mg/L,臭氧催化剂装填率30%,在优选的臭氧催化剂种类条件,进水COD在50~ 60mg/L的情况下,出水COD达到25mg/L以下,COD去除率在50%以上,系统连续运行后稳定性良好,出水COD值高于《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中的Ⅳ类水标准。

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