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导热油系统高温循环油泵泄漏原因分析与整改

2021-12-29廖大可吴慧军

设备管理与维修 2021年21期
关键词:晶化油槽导热油

廖大可,吴慧军

(中国石化催化剂有限公司长岭分公司,湖南岳阳 414012)

0 引言

分子筛生产通常包括合成、晶化、过滤、焙烧等过程,其中合成与晶化一般在晶化釜中进行,生产过程中需要辅助加热,常用的加热方式有夹套蒸汽加热、盘管蒸汽加热、夹套通导热油加热等。导热油加热具有加热温度高、温度均衡、热效率高等优点,因而得到普遍应用。高温循环油泵是该系统中的关键设备,可以将热油输送到晶化釜夹套,是实现导热油系统循环的主要动力。

中国石化催化剂有限公司长岭分公司特材车间(以下简称“特材车间”)新建了一套特种分子筛生产装置,但在工作过程中其导热油泵P128A/B 经常出现滴漏现象。由于合成和晶化工序中含有有机胺物质,而有机胺是一种剧毒、易挥发、易燃、易爆的液体,导热油的泄漏会带来严重的安全隐患。同时,导热油本身也是一种危险物质,其泄漏也将对环境造成危害。在晶化反应过程中分子筛对温度要求很严格,一旦导热油控制系统不正常将导致反应釜内的物料不合格,造成较大的经济损失,因此,导热油工作过程中必须做到零泄漏。

1 导热油系统工作原理

导热油系统主要的设备有低位油罐、循环泵、电加热器(热油炉)、热用户、油气分离器、膨胀槽等。其工作原理是:先将导热油注入油路系统,再利用循环泵将导热油送至电加热器(或热油炉)中加热至所需温度后,供给各用热设备;然后经油气分离器,排除导热油中的气体和杂质;最后再返回电加热器中加热,循环利用下去。

2 故障原因分析及处理

2.1 辅助排气线设置不当

2.1.1 导热油系统工艺流程

原来的导热油系统工艺流程如图1 所示:装置导热油炉的辅助排气线,一端连接在导热油的回流线上,另一端连接在高位油槽的法兰口A 上,由于高位油槽与大气相通,循环泵P128A/B工作时,高位油槽内的空气被循环泵由辅助排气线吸入导热油系统中,导致循环油泵出现抽空、漏油等现象。

图1 原导热油系统工艺流程

导热油系统中,辅助排气线正确的连接方式应是一端连接在导热油的回流线上、另一端应连接在高位油槽底部的出口管线上,这样才能确保辅其既起到辅助排气的作用,又不会将空气带入系统(图2)。

图2 整改后的导热油系统工艺流程

2.1.2 系统在线改进措施

为保证生产正常进行,决定采用在线解决措施,在装置不停工的前提下解决高温油泵吸入空气的问题,免去了施工动火,特别是避免动火前须放油、吹扫、隔离、整改结束后需补油、煮油等问题。

为了让现有的辅助排气线能正常工作起到辅助排气的作用,又不让空气吸入到泵内造成泄,取一块与法兰A(图1)公称直径一致的盲板(DN50 mm),在中间钻了一个Ф13 mm 的小眼,然后在盲板中间焊上一根DN25 mm 的钢管(图3)。

图3 插管

将钢管从法兰A 口插入高位油槽,伸入油槽底部侵入油中,盲板的上、下两面用金属缠绕垫垫好,这样就能将辅助排气线与大气完全隔开,循环泵工作时不再有空气被吸入泵内,消除了由抽空引起的泄漏现象,密封效果大为改善。密封组件的使用寿命由原来的不足1 个月延长到4个月左右。

2.2 循环泵选用的电机功率偏小

特材车间另一套导热油炉采用的循环油泵,其密封组件的寿命可达到近两年,因此对这套装置导热油泵密封组件使用寿命短的问题进行剖析。

该装置导热油电加热器的功率为600 kW·h,选用的是武进第一热油泵厂生产的WRY100-65-230 型热油泵(流量100 m3/h,扬程55 m),配用的电机功率为22 kW,与武进第一热油泵厂编制的WRY 型热油泵安装使用说明书中的性能参数一致。但在实际使用过程中,如果将导热油泵的出口阀开到8 圈以上,机泵没有渗漏现象,但电机电流偏大、达到55 A 以上,时常出现空气开关跳闸的现象,如果将出口阀开到6 圈,导热油泵的电流为42 A,电机也不跳闸,但几个月后又会出现渗漏现象。

以前车间使用的导热油是矿物型导热油(密度为860~890 kg/m3),取890 kg/m3。热油泵的额定扬程H 为55 m,额定流量Q 为100 m3/h,即0.027 8 m3/s;额定工况下的效率η为70%,则泵的轴功率Pa=HQρ/(102η)=55×0.027 8×890/(102×0.7)=19.06 kW。

原动机的配用功率P 计算公式如下:

式中 K——原动机功率裕量系数,取115%

ηt——泵传动装置的效率,直联传动取1.0

则P=1.15×19.06/1.0=21.92 kW。因此,使用矿物型导热油时,可选择功率为22 kW 的电机。

现在使用的导热油为合成导热油,其密度为1000 kg/m3左右,则其轴功率Pa=HQρ/(102η)=55×0.027 8×1000/(102×0.7)=21.41 kW。而原动机的配用功率P=K×Pa/ηt=1.15×21.41/1.0=24.62 kW,因此,该循环泵配置的电机功率偏小。

3 改进后的效果

将辅助排气线整改后,选用30 kW 的电机,导热油泵工作正常,设备运行的噪声和振动大幅降低。目前,该设备已经连续运行1 年多,未出现过泄漏现象。

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