66%粉状磷酸一铵生产改进
2021-12-22刘杰华
刘杰华
(云南云天化红磷化工有限公司,云南开远 661600)
云南云天化红磷化工有限公司(以下简称公司)20万t/a粉状磷酸一铵(MAP)装置以生产60%粉状磷酸一铵产品为主,经过不断尝试与探索先后成功生产出了合格的58%粉状磷酸一铵和55%粉状磷酸一铵产品。为了满足市场多样化需求,公司组织生产了66%粉状磷酸一铵产品,经过多次摸索、总结与改进,生产工艺日趋成熟。
1 66%粉状磷酸一铵试生产情况
1.1 装置运行情况
本次试生产装置运行198.63 h,即8.28 d,受清理喷粉塔塔壁脱落的积料、更换管式反应器等影响停车44.78 h,电气故障造成停车1.5 h,其余时间正常生产,具体运行情况如表1所示。
表1 试生产装置运行情况
1.2 原料磷酸浓度及产品质量控制
参考60%粉状磷酸一铵、64%磷酸二铵产品供酸情况,对66%粉状磷酸一铵产品供酸质量提出了要求:w(P2O5)≥47%,w(固)≤0.5%。供给的磷酸酸样检测结果出来后,将其稀释到w(P2O5)43.0%~43.5%,搅拌1 h,取样分析磷酸固含量、P2O5含量。生产负荷12.0 ~12.5 m3/h,管式反应器氨酸质量体积比(170±2)kg/m3。
试生产时共生产66%粉状磷酸一铵产品24批,其中合格15 批,产品一次下线合格率62.5%。试生产时,磷酸w(P2O5)按43.0%~43.5%控制,但w(总养分)最高仅能达到64.49%,且水含量偏高,w(H2O)最高达到1.99%。将磷酸w(P2O5)提高至44.0%~44.5%,w(总养分)最高也只有65.69%,水含量仍然偏高,w(H2O)最高有2.03%。为降低产品水含量,提高产品总养分,将磷酸w(P2O5)提高至48.0% ~48.5%,产品水含量变化明显,w(H2O)下降至0.6% ~0.9%,w(总养分)达到66%,最高达到66.94%。为改善喷粉塔工况,磷酸w(P2O5)尝试按47.0% ~47.5%控制,产品w(H2O)在1.0%波动,w(总养分)最低为66.1%。试生产期间原料磷酸指标与产品指标分别见表2、表3。
表2 生产用磷酸指标分析结果
表3 试生产66%粉状MAP产品质量%
1.3 工艺指标控制情况
试生产初期,洗涤液指标控制较正常,但随着磷酸浓度上升喷粉塔塔壁积料严重,频繁脱落造成停车,洗涤液指标个别出现超标。由于用酸浓度高,管式反应器反应热大,喷粉塔整体塔温、成品皮带物料温度明显上升。喷粉塔中部温度由生产60%粉状磷酸一铵产品时的80 ℃上升至115 ℃,喷粉塔出料温度由60 ℃上升到82 ℃(见表4)。
表4 工艺指标统计
2 试生产存在的主要问题
2.1 喷粉塔出料粗、黏性大,塔壁易积料
生产合格的66%粉状磷酸一铵产品,用酸w(P2O5)需控制在47.0%以上,较60%粉状磷酸一铵产品用酸(41.0%~42.0%)大幅度提高。高浓度的磷酸与气氨在管式反应器内反应剧烈,反应后的料浆黏稠、流动性较差,加之反应后料浆温度高,料浆从管式反应器喷头喷出后迅速成型,雾化效果差,出料粗且堆密度小,大多数呈“洗衣粉状”,虽然尝试了不同的氨酸比,但效果不理想,粒度≤0.18 mm(80 目)颗粒占比仅能达到20%左右。料浆黏稠加上反应时间短,磷酸与氨混合反应不完全,喷出的物料黏性大,易粘附在塔壁上,当积料积累到一定量时便会大面积掉落在流化床上,造成“死塔”。
2.2 管式反应器运行周期短
由于用酸浓度高,料浆黏稠、流动性降低,管式反应器积料速度增加,试生产期间管式反应器运行周期仅能维持1 d,较生产60%粉状磷酸一铵的3~4 d大大缩短。
2.3 物料温度高
试生产期间,成品皮带物料温度最高已达到121 ℃,虽然适当关闭了空气加热器,但物料温度仍然在82 ℃左右,包装温度在68 ℃左右,不利于控制包装产品结块[1]。
2.4 包装难度大
由于用酸浓度高生产的66%粉状磷酸一铵产品堆密度小,普通的50 kg 包装袋仅能装66%粉状磷酸一铵40 kg,包装速度下降了20%,且包装、堆码、装车费用相应升高。
3 生产改进
3.1 提高磷酸指标
66%粉状磷酸一铵产品供酸指标为w(P2O5)≥48%、w(固)≤1.0%、MER≤0.085;用酸指标为w(P2O5)47.0%~48.0%。控制供酸固含量后便未对用酸固含量进行要求。
3.2 提高管式反应器氨酸比
管式反应器氨酸比由(170 ± 2)kg/m3提高至(190±2)kg/m3,产品中的N 含量也开始上升,w(N)由11.0%~11.5%提高到了11.5%~12.0%,有利于保证产品总养分达到66%。
3.3 停用空气加热器
在生产60%粉状磷酸一铵产品时,为控制产品水含量,需要启用喷粉塔底风机进口上的空气加热器,通过提高进风温度来干燥粉状磷酸一铵物料。但66%粉状磷酸一铵产品用酸浓度高,通过自身的反应热可以满足干燥需求,因此在生产66%粉状磷酸一铵产品期间,停用空气加热器后产品w(H2O)依然可以控制在1.0%以内,且有利于降低产品包装温度。
3.4 使用气氨、液氨混合生产
虽然停用了空气加热器,但喷粉塔出来的物料温度在78 ℃左右,包装温度在65 ℃左右,物料温度依然较高。为进一步降低反应温度,在进管式反应器的气氨管上新增一根液氨管,并配置了流量计和调节阀,实现气氨、液氨混合生产。经过改进,喷粉塔出来的物料温度可以降至72 ℃以下,包装温度可以降至60 ℃以下。
3.5 使用特制包装袋
为了提高包装效率,66%粉状磷酸一铵产品包装袋的规格适当加长,以满足50 kg/袋的要求。
3.6 规范生产操作
对生产中的操作进行优化和规范,如降低磷酸浓度时严禁使用含低养分磷铵产品的污水,而是使用正常生产时含66%粉状磷酸一铵粉尘的污水或直接使用工艺水,避免降低产品总养分;低养分产品转产66%粉状磷酸一铵产品时须空启底风机1 h、包装时先包装20 ~30 包杂袋等,以保证转产后的头班车产品总养分合格。
4 结语
20 万t/a 粉状磷酸一铵装置生产66%粉状磷酸一铵产品,通过不断地摸索与改进,操作控制日趋成熟,养分控制也较为稳定,单线最高日产达到411 t,管式反应器最长运行周期达到2 d。但因其对磷酸质量要求较高,产量和总养分受到限制;气氨、液氨混合生产需根据产品水分和总养分进行调整,以免温度降低后产品水分升高造成总养分不合格;管式反应器的运行周期仍有待提高。需要解决和攻克的问题依然较多,仍然需要通过不断对生产进行优化并形成规范,使产品质量得到保证。