公用冷冻水优化利用研究与实践
2021-12-07曹国玉叶鹏云刘建楼
曹国玉,叶鹏云,刘建楼
(陕西北元化工集团股份有限公司,陕西 榆林719319)
公用系统主要是为各生产装置提供动力源和能源,辅助生产运行,一般作为一个独立的生产装置。主要工序有空压制氮系统、循环冷却水系统和冷冻水制水系统,承担着气源的供应和各种冷冻水的循环,能量通过不同形式相互转换,满足生产需求。同时公用系统是一个耗能的系统,不管是工艺气体的制备还是各种冷冻水的循环,都需要能量的输入,所以在实际生产运行过程中,公用系统的日常管理和运行操作尤为重要,企业应设立专门的管理机构,配备专业的技术人员研究解决公用系统,挖掘系统节能潜力。
1 基本情况
陕西北元化工集团股份有限公司(简称“北元化工”)110万t/a聚氯乙烯循环项目化工片区有3套7℃水制备系统,制冷机组为蒸汽型溴化锂机组和热水型溴化锂机组,主要给烧碱装置、PVC装置和乙炔发生装置提供冷媒量,实现降低物料温度和相态转化。其中,公用A、B线各配置4台供水泵,正常情况下用4台,无备机,后来将A、B线公用冷冻水泵增加至5台运行。C线配备2台供水泵,设计1用1备,而实际运行2台。针对“大循环,小温差”设备无备机等问题,进行分析研究,制定改进方案。
2 存在的问题
(1)根据设计要求,冷冻水供水系统设有备用水泵,而实际运行过程中无备机,一旦运行设备出现故障或者异常,需要降负荷停车操作,不利于系统稳定运行。(2)冷冻水系统循环量不能满足工艺要求,需要增加供水泵来增大循环量。(3)供水和回水温度差较小,设计冷冻水供水和回水温差至少要大于5℃,而实际运行温差为3.0~3.5℃,制冷机组制冷效率低,动力消耗较大。(4)冷冻水使用不合理,末端各类换热设备温度控制指标基本在下限运行,造成热量交换不充分,实际冷量与需要量不符合,造成回水温度较低,运行不合理。
3 优化调整思路
针对公用冷冻水系统存在的问题,2020年5月6日-2020年6月30日,北元化工对冷冻水系统进行优化调整,主要从两个方面进行优化控制调整:(1)提高上、回水温差,由3.0~3.5℃提高至5℃以上,进而提高制冷机组制冷效率,主要从冷冻水用户进行优化调整,确保单台换热设备的进、出水温差大于3℃,单台设备出水温度大于12℃。(2)根据用户调整情况优化制冷机和供水泵运行方式,单台溴化锂机组冷水出水温度控制要求为6.0~8.0℃。将优化期内前10天与后10天数据进行比较,评价优化效果。
4 数据采集与分析
4.1 A线7℃水系统(见表1)
(1)回水总管温度由10.18℃升高至10.65℃,升高0.47℃,符合提高回水温度优化思路。
(2)供水总管温度由6.86℃升高至7.33℃,升高0.47℃,供回水总管温差在优化前后均为0.47℃,温差无变化。
(3)在环境温度升高、循环水温度升高3.73℃、溴化锂机组和供水泵运行台数未调整的情况下,7℃水供回水总管温差未变,说明溴化锂机组制冷效率提高。
4.2 乙炔装置5℃水系统(见表2)
(1)一期回水总管温度由8.16℃升高至9.00℃,升高0.84℃,符合提高回水温度优化思路。
(2)一期供水总管温度由5.36℃升高至5.80℃,升高0.44℃,供水总管优化前后温差低于回水总管优化前后温差,说明制冷机冷效率提高。
表1 A线7℃水系统优化前后温度比较 ℃
表2 乙炔装置5℃水优化前后温度比较 ℃
(3)一期在环境温度升高、循环水温度升高3.1℃、制冷机组和供水泵运行台数未调整的情况下,供水总管优化前后温差低于回水总管优化前后温差,说明制冷机制冷效率提高。
(4)二期回水总管温度由8.17℃升高至8.79℃,升高0.62℃,符合提高回水温度优化思路。
(5)二期供水总管温度由5.20℃升高至5.60℃,升高0.40℃,供水总管优化前后温差低于回水总管优化前后温差,说明制冷机冷效率提高。
(6)二期在环境温度升高、循环水温度升高2.06℃、制冷机组和供水泵运行台数未调整的情况下,供水总管优化前后温差低于回水总管优化前后温差,说明制冷机制冷效率提高。
用同样的方法对C、D线7℃水系统进行分析。
5 取得效果
(1)公用A线7℃水系统通过调整运行方式,停运1台供水泵,节约电耗400 kW·h。
(2)公用C线7℃水系统通过调整,停运1台供水泵,节约电耗250 kW·h。
(3)公用A线7℃水供水总管阀门开度由50%调整至100%,降低压头损失。
(4)公用7℃水系统单台溴化锂机组冷水出水温度控制要求为6.0~8.0℃。
(5)公用-26℃冷冻盐水系统A、B线各运行3台武冷机组,通过调整,A、B线各停运1台武冷机组,高压级电机功率分别为400 kW和800 kW。
(6)乙炔装置2019年7月和2020年7月制冷机和供水泵运行台数、用电量对比见表3。
从表3可知,优化运行后与历年同期比较:a.停运1台制冷机和1台供水泵;b.制冷机组节电44 401 kW·h。
(7)采卤分厂2019年7月和2020年7月溴化锂机组和供水泵运行台数、用电量、蒸汽用量对比见表4。
从表4可知,优化运行后与历年同期比较,a.停运1台蒸汽型溴化锂机组和3台供水泵;b.供水泵节电601 130 kW·h;c.蒸汽型溴化锂机组节约蒸汽1 322 t。
(8)采卤分厂2019年7月和2020年7月武冷机组和供水泵运行台数、用电量对比,见表5。
从表5可知,优化运行后与历年同期比较,a.停运2台高压级和1台低压级;b.高压级节约电能为238 335 kW·h,低压级节约电能为213 195 kW·h。
(9)效益分析。乙炔分厂和采卤分厂2020年7月与2019年7月比较冷冻水系统节能数据汇总见表6(电能按照0.3元/kW·h,蒸汽按照80元/t计算)。
表3 乙炔装置制冷机和供水泵用电量对比
表4 采卤分厂溴化锂机组用电量、蒸气用量对比
从表6可知,优化运行后与历年同期比较,7月节约蒸汽1 322 t,节约电能1 152 861 kW·h,合计节约费用456 192.42元。
表5 采卤分厂武冷机组和供水泵用电量对比
表6 冷冻水系统节能数据汇总
6 形成措施
(1)7℃水系统单台溴化锂机组冷水出水温度控制要求为6~8℃。
(2)-26℃水系统总管温度控制要求为-24~-20℃。
(3)烧碱装置、PVC装置和乙炔发生装置继续调整7℃水换热设备出水温度,单台换热设备的出水温度要求不低于12℃。
(4)烧碱装置、PVC装置和乙炔发生装置供、回水温差低于3℃的换热设备水侧切出系统,停止换热。
7 下一步计划
(1)继续提高7℃水换热设备进出水温差,单台设备出水温度大于12℃。
(2)制冷机和供水泵匹配化运行,同时单台溴化锂机组冷水出水温度控制要求为6.0~8.0℃。
(3)论证采卤分厂公用工程C线停用1台蒸汽型溴化锂机组的可行性。
(4)乙炔发生装置拿出提高7℃回水温度与硫酸单耗经济对比报告。
8 结语
北元化工通过调整控制冷冻水用户工艺指标,提高供水与回水之间的温度差,提高制冷机组的制冷效率,减少冷冻水的循环量,进而停运部分供水设备,有效的解决了“大流量、小温差”现象,降低了生产消耗,实现设备备用,达到了预期效果。