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污泥板框车间药剂优化及相关研究

2021-12-06

节能与环保 2021年1期
关键词:生石灰运费含水率

1 污泥脱水车间概况

某污水处理厂一厂设计水量10×104m3/d,二厂设计水量15×104m3/d,两厂共用一座污泥脱水车间。两厂收水范围主要为主城区生活污水。污泥采用“预机械浓缩+深度板框压滤脱水”,压滤后污泥含水率为约60%。日处理污泥规模240t(含水率60%)。工艺流程如1。

1.1 污泥脱水系统组成

该污泥脱水车间主要设备:3 台污泥提升泵 (Q=120m3/h,H=13.5m,N=10kW) 将污泥提升至8台带式预浓缩机(Q=60m3/h,N=2.2kW),同时配置3 套阳离子聚丙烯酰胺自动投药装置,配置浓度为千分之一。每天大约用180kg。预浓缩后污泥进入污泥浓缩池,通过3 台污泥泵注入调理池。污泥泵参数(Q=125m3/h)。6 座调理池配置6 台搅拌机(D=1500mm,P=15kW)。3 座30m3生石灰储罐,2 个15m3氯化铁加药罐。两套加药磁力泵加药(Q=1~5m3/h)。调理后污泥通过6 台污泥投料泵(Q=70m3/h,H=30~80m,N=37kW)输送至6 台板框压榨机压榨。压榨机参数:Q=50t/d,T=16h,N=14.1kW。压榨机配置三台清洗泵(Q=12m3/h,H=400m,N=30kW),6 台压榨泵(Q=25m3/h,H=160m,N=18.5kW),两台空压机(Q=1~5m3/min)。压榨后泥饼通过皮带传送进入污泥堆棚,然后再运送至垃圾填埋场。

1.2 污泥深度脱水原理

首先将99%的含水率剩余污泥经过投加高分子有机絮凝剂阳离子PAM,在预浓缩皮带机上进行预浓缩,含水率降为95.5%,储存于污泥浓缩池内。预浓缩污泥送至综合调理池。该厂共6 座污泥调理池,每座70m3。结合我厂污泥特性,每座70m3的调理池投加三氯化铁0.2t 进行无机絮凝,在调理池内混合搅拌反应20min,然后再向每座调理池投加0.7t 生石灰,反应时间1.5h 左右,pH 值约为13。利用生石灰强碱、发热温升使微生物细胞壁破裂,细胞内部的结合水游离出来,并调整pH,降低污染物的活性,固化稳定重金属,便于板框压榨脱水。

2 使用生石灰作调理剂给生产带来的负面影响

2.1 药剂成本偏高

2.1.1 生石灰药耗

每座调理池体积70m3,含水率为95%预浓缩污泥。冬天调理池每座每次需投加生石灰800kg,夏季需投加生石灰600kg。根据污泥浓度及生产需要调整污泥产量。平均每月生产60%含水率泥饼3600t,平均每月需投加生石灰约330t。每吨生石灰单价为750 元。每月生石灰费用24.75 万元。

2.1.2 三氯化铁药耗

每座调理池体积70 m3,含水率为95%预浓缩污泥,冬天调理池每座每次需投加三氯化铁440kg,夏季需投加三氯化铁290kg。平均每月需投加三氯化铁175t。每吨三氯化铁单价为250 元。每月三氯化铁费用4.38 万元。

2.1.3 预浓缩阳离子聚丙烯酰胺药耗

预浓缩每月使用阳离子聚丙烯酰胺约4t,单价21000 元/t,合计8.4 万元/月。

以上三项药剂合计每月费用为37.53 万元。

2.2 维修费用偏高

调理后污泥易堵塞污泥投料泵、腐蚀设备。平均每月维修、保养、更换滤布费用约4 万元。

2.3 疏通费用偏高

压榨滤液和预浓缩污水流入污水排水管道后,容易在管道内壁结垢,1 年以后管径变细,流速不畅甚至堵塞管道,且结垢硬度较高,必须进行高压疏通。每个台班2.5 万元,疏通一次费用约3 万元。

2.4 污泥运费偏高

由于泥饼含有生石灰,无法做有机肥,只能运至垃圾填埋场填埋。每吨60%含水率污泥运至垃圾填埋场运费及填埋费用为50 元/t,每月产泥量为3600t,合计污泥运费为18 万元/t。

2.5 污泥车间直接生产成本

每月药剂费37.53 万元,电费8 万元,污泥外运费18 万元,维修费4 万元,人工费6 万元(共16人)。每月处理污水750 万t,折合吨水成本0.098 元。

3 寻找替代生石灰药剂

鉴于以上几种负面影响,着手寻找替代生石灰、三氯化铁的药剂,经过多次试验,对比分析生石灰+三氯化铁、粉煤灰+硫酸亚、粉煤灰+双氧水、复合药剂四种方案,运行一个月总结污泥含水率和每台板框机进泥量,结果表明:①药剂选用每座调理池投加600kg 粉煤灰+150kg 硫酸亚铁。压榨第一周,泥饼剥离效果满足要求,含水率在58%左右。但随着时间的延长,含水率逐渐升高,泥饼剥离效果逐渐变差,一个月后泥饼无法剥离。拆卸一块滤布发现硫酸亚铁在滤板空隙处结晶堵塞滤板,致使滤板和滤布之间空隙变小,透水性变差,泥饼粘连滤布,导致无法剥离,因此该组药剂方案不适合。②每座调理池投加600kg 粉煤灰+150kg 双氧水,每台板框机进泥量是其它方案的1/2,泥饼厚度减少1/2,即产量较少1/2,同样不能满足生产需要。③每座体积70m3调理池投加复合药剂(成分主要为聚铝、聚丙烯酰胺絮凝剂等高分子聚合物)240kg,污泥含水率59%,板框进泥量58m3,运行效果最为理想。

4 药剂改进的效果

4.1 污泥进一步减量

调理池投加生石灰,平均每月使用330t,折合60%含水率污泥,每月除正常产生的污泥外多产生固体废物825t,用复合药剂替代生石灰后,污泥可以进一步减容约20%。

4.2 节省污泥外运费

复合药剂替代生石灰后,压榨泥饼经过粉碎可以直接用皮带输送机输送至污泥腐熟车间,堆肥发酵,做成成品后售出,节省了污泥外运费。即每月可以节省18 万元运费。

5 制作生态有机肥

药剂改良后,在污泥堆棚一侧建立一座污泥翻抛车间,用于污泥堆肥发酵。发酵车间工艺流程如下:智能翻抛车间设计日处理总规模为240t(含水率≤60%)污泥,用于处理第一、第二污水处理厂板框车间运行过程中产生的泥饼。

污泥好氧发酵是一种无害化、减容化、稳定化的污泥综合处理技术,亦称好氧堆肥技术。该发酵系统由多个工序组成:自动布料系统、曝气系统、自动出料等,工艺流程如图2。

自动布料系统:从专用粉碎机处理过的泥块与辅料(秸秆粉、蘑菇渣、花生壳粉、稻壳等)、菌剂(放线菌、酵母菌、丝状真菌、和芽孢杆菌等)直接倒入料斗里,输送设备能自动将物料输送到发酵车间,将污泥平铺到发酵车间布料区,物料堆放2m 高,无需装载机人工堆砌,人不用进入发酵车间。

曝气系统:曝气装置,是为了好氧发酵污泥,给污泥提供氧气,加之翻抛机对物料的破碎搅拌功能,使物料更充分的与氧气接触,污泥发酵腐熟更均匀、有机肥的质量更稳定。

出料系统:发酵处理后含水率低于40%的污泥,由智能布料排料系统出料装车。

在发酵车间里,按照每吨60%污泥添加0.5t 糠醛渣(单价185 元/t),再添加7~10kg 菌剂(单价4.5 万元/t),在腐熟车间用翻抛机翻抛发酵。最后做成生态有机肥,成品出厂价以1200 元/t 售出,市场零售价约1900 元/t。很好地利用了生活污泥中的N、P、K 资源,实现了污泥的商业价值。

6 技术经济分析及结论

根据实际运行情况合理调整生产运行工艺,并进行调理剂优化改良,用复合药剂替代生石灰,充分利用生活污泥中N、P、K 含量,添加菌剂腐熟发酵做有机肥,利用其商业价值的同时实现了污泥的无害化、资源化。通过合理调整工艺及改良药剂,污泥车间直接生产成本从吨水0.098 元降至吨水0.056 元。因此,污泥车间是污水处理厂一个重要的技术经济车间。

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