尾料自清洁系统在乳化炸药生产线的应用与优化
2021-11-18张曹林井立祥陈勇亮
张曹林井立祥陈勇亮
(1.安徽向科化工有限公司;2.中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司;3.金属矿山安全与健康国家重点实验室)
乳化炸药生产原材料主要由水相和油相材料组成,水相材料为液态硝酸铵,油相材料为石油蜡、减压蜡膏、蜡下油等混合黏稠物[1]。由于材料本身特性,水相材料会在温度较低或者浓度较高时析晶[2],油相材料本身具有附着性,2种原料储罐到混合罐是通过长距离管道运输方式,途径弯管、接头、不光洁管道壁,容易堆积在管道壁上。设备停机后,由于原料的滞后性,本身会有多余尾料留存在管道内,在班次停机静置期间,尾料沉积聚集并固化。若不及时清理,当下次开机给料时,管道堆积堵塞会叠加,以至于无法给料,影响正常生产。
传统的尾料清洁方式多有弊端,存在自动化程度低、清洁不彻底、尾料二次污染等情况,随着工业智能化升级改造潮流的推进与安全环保监察力度的加大,已经成为亟待解决的热点问题。尾料自清洁系统是对生产系统末端的补充[3],本研究通过对系统清洁方案比选测试,对清洁程序进行了优化与完善。一方面,通过系统编程控制,可以实现一键清扫,减少清洁时间与工作量;另一方面,能够有效解决尾料的收集与处理问题,实现真正的“零排放”,提高生产线自动化程度。
1 系统方案设计
1.1 总体结构设计
尾料自清洁系统属于附加系统,主体由三部分组成:上位机控制系统,管道及附件,尾料处理设施。上位机控制系统是系统的控制交互中心,与原有生产DCS系统具有很好的兼容性,可以在其基础上进行扩展。管道及附件主要是指支管、电磁阀、热水器、水泵、气泵等,主要负责开关控制与管路联通。尾料处理设备包括集液池、集油箱,是清洁尾料的暂存设备,方便集中处理。系统结构如图1所示。
1.2 总体流程设计
系统结构需要赋予时序、指令与动作等逻辑内涵[4]。由于水相与油相原材料不同,其前端给料系统相对独立,且各自尾料对管道壁的淤积程度也不同,管线的清洁也应为单独控制执行。在水相清洁子系统中,主要考虑介质加热、阀门联动启闭以及清洗循环次数控制;在油相清洁子系统中,则更偏向于阀门联动与组合介质的联动控制。系统控制流程如图2所示。
2 系统试验与优化
尾料自清洁系统设计要考虑操作便捷性、清洁效果、清洁成本、节能环保等指标。系统通过自动化控制,在生产DCS控制系统的基础上附加设计,设定执行计划程序,用户可以通过可视化交互界面了解系统状态、物料计划、清洁进度等,实现一键运转与复位。尾料自清洁系统已具备操作便捷性,还需针对其余指标对系统进行测试与优化,完善系统设计。
2.1 清洁要素的比选
清洁效果与成本是系统设计主要考虑的2个指标,而其主要关联要素有2个:一是清洁介质,二是清洁方式。清洁介质的选用是关系到系统运行的基础成本,而清洁方式主要关联清洗时间与次数,直接影响清洗效果与总运行成本,需要对这2个因素进行试验,以便更好地对方案优化。
水相尾料主要成分为液态硝酸铵,其性质易溶于水,且溶解度随着温度升高而升高。针对水相尾料主管道的清洁,从经济性的角度上,宜选用水为清洁介质,既可以作溶剂稀释尾料,也不会造成污染。在测试试验中,尾料填充采用相同量的水相原料,以常温0.1 g/mL低浓度硝酸为对照组,采用常温水、95℃热水进行清洗试验,清洁物料储罐可以满足5 min清洗介质供应,可以通过检测管道壁残留程度验证清洁效果,用清洗总时长来反映清洁效率,单次物料、能耗等费用总成本来评价清洗成本,逐一对水相管道清洁试验,测试结果见表1。
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由表1可知,水相管道单次清洗效果最佳的是“热水”介质组,但其总时长与成本表现欠佳;常温水清洗效果稍差,但是其总用时与成本表现良好。
油相材料主要成分为各类蜡油与添加剂,其性质难溶于水,易溶于有机溶剂,但有机溶剂成本较高,而且会有二次残留,会对下次生产造成污染,从经济与可操作性的原则上,介质可选用增压空气,增压水,辅助少量机油作溶剂与润滑,本测试采用1.5 MPa增压环境,增压常温水为对照组,增压热水、增压空气、增压空气+机油润滑为测试组,进行单次5 min清洁,测试结果如表2所示。
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由表2可知,油相主管道单次清洗效果最好的是“空气+机油”介质组,但其成本稍高;热水与空气介质组清洗效果类似,但热水的总时长与成本稍高。
管道淤堵对生产影响很大,造成直接成本上涨,因此清洁效果在尾料自清洁系统的应用表现权重最大,其次是清洗成本与总时长,通过对水相与油相主管道的清洗测试比较,在单次清洗作业中,水相清洁介质材料宜选用热水稀释冲洗,油相清洁介质材料使用压缩空气+机油辅助压力冲洗。
2.2 节能优化
本尾料自清洁系统中,水相清洁需要热水,一直待机将会耗费较多电能,而且生产结束后开始加热水罐耗费时间,可以设定生产结束前一定时间,系统自动启动加热。此外,受温度影响,尾料的性质会有变化,夏季一次清洁效果比较好,而冬季二次清洁效果会更好,可以设定季节模式,对清洗方式调整,解决耗能耗时问题。
2.3 环保优化
现有水相尾料冲洗后一般直接排入沟渠中,造成水体富营养化,影响生态健康[5];油相尾料则采用燃烧处理,会造成大气污染。随着安全环保监察力度的加大,企业对环保问题也更加重视。本系统通过对低浓度的硝酸铵尾料溶液富集存储,用于厂区绿化灌溉;将油相尾料收集到容器内,集中无害化处理。
3 系统应用表现
尾料自清洁系统对于简化乳化炸药生产结束后打扫环节上表现良好,一方面可以减少一线工人工作量和时长,另一方面可以提高乳化炸药生产线自动化程度,符合企业现代管理理念,深受企业欢迎,主要体现在以下2个方面。
(1)尾料自清洁系统与原生产线具有很好的兼容性,可以直接进行升级改造,且具有一定的独立性,使用方便,易于维护。
(2)系统清洁介质主要使用水、空气以及少量辅助机油,运营成本较低,符合企业经济与政策需求,便于推广使用。
4 结论
(1)结合生产工艺特点,设计了尾料自清洁系统,并充分利用尾料性质,确定了经济适用的清洁介质材料,解决尾料的自动化、程序化清洗的问题。
(2)系统设置了季节模式,对清洁方式灵活调整,通过对清洁尾料的富集,实现二次利用或无害化处理,解决了环保节能问题,具有很好的应用效果。